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机组A修工作总结

廖坊1#机组B修工作总结

一、概况廖坊电厂1号机B级检修时间10月14至12月13日,总工期60天。

廖坊水电站总装机容量为49.5MW,共装有3台单机为16.5MW灯泡贯流式机组,本次B级检修的机组是1号机组,其水轮机型号为GZ(B14)-WP-470,发电机型号为SFWG16.5-52/50000,调速器型号为SWST-80-6.3。

本次B修的1号机组及辅助设备系统是投产发电后的首次对导水机构检修,在施工组织管理上,始终坚持“安全第一、质量第一、服务第一”的原则,针对1#机组在运行中出现的各种故障、存在的各种隐患,认真分析,精心安排,按照精细化管理的原则,强化施工策划和施工管理,严格执行灯泡贯流发电机组检修工序、工艺和规程规范,经过60天的艰苦奋战,安全优质高效可控地完成了各项检修任务。

二检修工期

计划:

2011年10月14日至2011年12月13日,共计60日。

实际:

2011年10月14日至2011年12月08日,共计55日。

三检修项目完成情况

1、重点项目:

计划4项,完成4项。

(重锤、定转子清扫、密封件更换、机旁动力盘更换)

2、技术改造项目:

计划15项,完成15项。

3、技术监督协助项目:

计划25项,完成25项。

4、标准项目:

计划87项,完成87项。

5、消缺项目:

计划4项,完成4项。

四质量验收情况

内容

H点

W点

不符合项通知单

合计

合格

不合格

合计

合格

不合格

合计

计划数

13

13

0

87

87

0

实际数

13

13

0

87

87

0

0

五施工组织与安全情况

1施工组织

项目部6人

经理:

李允星副经理兼总工:

曹裕新副经理:

瞿国权、张燕甫

安全员:

尧艳华资料员:

黄智明

作业面

发电机班5人

班长:

花连春技术员:

张新荣

班员:

王志红陈智江文明

水轮机班7人

班长:

万钧技术员:

李万军

班员:

李允文曹飞林萍王军山汪连强

起重班4人

班长:

黄昌发

班员:

王会武章建平沈斌

辅机电焊班5人

班长:

吴亚华

班员:

樊绍清徐国辉叶芳黄瑛

电气班5人

班长:

符建明

班员:

徐志毅李超尧艳华唐凤安

2安全及文明生产情况

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行中国电力投资集团公司“任何风险都是可以控制、任何违章都是可能预防、任何事故都是可以避免的”安全生产工作理念,严格遵守电力安全工作规程和各项技术规程,建立健全项目施工各级安全生产责任制并落实到位,落实项目施工各项安全措施和制度,确保项目施工安全生产目标的实现。

1.安全目标完成情况:

从2010年10月19日开工到2011年1月26日机组恢复备用,没有发生人员轻伤以上的安全事件,没有发生障碍以上的设备安全事件,项目整体安全情况较好。

2.项目安全管理实施情况

1.1严格执行以安全第一责任人为核心的各级安全生产责任制,实行以项目经理为项目安全第一责任人的安全管理体系。

各班组长为各分管工做的安全第一责任人。

安全环保督察为专职安全人员,负责对整个项目部的安全生产的监督及考核。

形成层层负责的安全生产责任制,以保证安全生产顺利进行。

1.2员工安全教育方面对公司正式员工每年进行安全规程培训考试,对外请员工及临时名施工进行入场安全教育及安全交底。

1.3对起重、电焊、电工等特殊工种人员实行持证上岗,将有关证件及培训记录交监理、业主审查、备案。

1.4对重大设备起吊(发电机定子、发电机转子、灯泡头、转轮)、重大设备缺陷处理(桨叶螺栓刨除、转子联轴螺栓处理、导水机构处理、导叶立面间隙处理)特殊作业(流道清淤)等方面事先编制专用方案向监理、业主报批及项目部组织专门的安全技术交底,以保证安全技术措施的到位。

对常规及日常工作充分发挥检修文件包及班前、班后会的安全技术交底作用。

1.5对安全工器具及设施进行贴牌管理,如脚手架的搭设及使用,葫芦、千斤顶、钢丝绳、安全带荷载效验,安全围栏设置、检修通道等均进行了安全警示的贴牌管理。

2.安全及文明生产方面存在的不足

2.1部分员工安全意识不到位,项目部对现场安全文明施工细节监督不到位,导致本项目发生不安全事件一件(有一人员摔伤)。

高空作业不佩戴安全带的现象时有发生过几起。

今后安全工作中一定要加强员工安全意识的教育,严格违章现象的考核,只有安全意识到位才能保证安全措施、安全行为的到位。

2.2在现场定制管理管理方面需加强投入,“工完料尽场地清”的工作做得不彻底,在形象上不能充分体现专业化检修的形象。

六专业检修情况

(一)电气部分

1.检修项目及完成情况

1.1重点项目2项(滑环保护罩完善,机旁动力盘更换),完成2项;

1.2标准项目16项,其中停工待检点3项(定子本体清洗、检查、喷漆,转子本体检查、清洗、喷漆,发电机出口开关柜清扫、检查、试验)完成16项。

2.设备检修情况

2.1发电机定子及其引出线

2.1.1定子绕组修前绝缘电阻、吸收比、直流电阻测试均符合规范要求。

2.1.2对定子绕组端部、铁芯、槽楔、引出线等进行了仔细检查,用环保型电气设备清洗剂对定子进行了全面清洗—布置8个1000W的紫外线灯对定子进行干燥—用F级绝缘的快干漆对定子进行喷漆—对定子进行直流电阻、绝缘电阻及吸收比、直流耐压、交流耐压试验,有关数据符合规范要求。

2.1.3按照业主要求和提供的方案对定子引出线电缆进行了重新布置,更换了电缆槽盒,优化了现场环境。

2.2发电机转子

2.2.1修前转子绝缘电阻及直流电阻测试符合规范要求

2.2.2对转子绕组、铁芯、阻尼环、连线、引出线进行了全面检查、清扫后,用环保型电气设备清洗剂DQ-50对转子进行了全面清洗,待转子干燥绝缘合格后用F级绝缘的快干漆对转子进行喷漆。

喷漆后转子绝缘大于0.5MΩ。

2.3发电机组辅助设备电动机

2.3.1对机组附属油泵、水泵、风机等电动机进行了全面检查、清扫、轴承更换及电气测试,并符合规范要求。

2.4集电环及其附件

2.4.1修前集电环、电刷保护罩因设计原因,巡视检查不方便,因此在外罩上新开两孔,便于在运行过程中,进行巡查、维护。

2.5对辅机电源柜、控制柜进行了设备的检查、清扫及电缆梳理工作

2.6完成了机组中性点装置清扫、检查及刀闸处理,各项电气试验数据符合规范要求。

2.7完成了发电机出口PT柜、励磁PT柜及其设备的检查、清扫和电气试验工作,各项试验数据符合规范要求。

2.8对励磁变进行了检查、清扫及电气试验,各试验数据符合规范要求

2.9对发电机出口开关柜在1#主变停电时,进行了母线、柜体及其附件的检查清扫工作,对出口开关完成了动作特性试验、绝缘电阻、接触电阻、交流耐压等电气性能试验,各项数据符合规范要求。

(二)水轮发电机及其辅助设备

1.检修项目及完成情况

1.1重点项目2项(拆装并清洗定、转子,转子磁极垫条加固),完成2项;

1.2标准项目30项,其中停工待检点10项(发电机空气间隙测量;空冷器清扫、检查及打压试验;转子磁极垫条清扫、检查及加固处理;转子联轴密封处理、更换;转子联轴螺栓清扫、检查、探伤,拉紧力检测;正反推力瓦清扫、检查;镜板和轴颈清扫、检查、处理;油冷却器分解清扫检查,耐压;制动器闸板厚度测量,加闸位置检测;受油器及轴瓦分解、清扫、检查、处理及调整)完成30项。

1.3消缺项目1项(受油器浮动瓦损伤,进行了更换),完成1项。

2.设备检修情况

2.1发电机定子检修

对发电机定子进行了清洗、检查,定子与管型座把合面更换了Φ20胶皮条密封件(压缩量5mm),测量定子法兰面与管型座法兰面间隙局面最大为0.1mm,间隙符合要求,用试压泵在定子密封试压孔做严密性耐压试压0.4MPa,持续20min各部无渗漏、压力无下降。

2.2发电机转子

2.2.1转子吊出清扫、试验、干燥,电气试验合格。

2.2.2检查转子磁极垫片固定牢靠。

2.2.3转子法兰与大轴法兰间隙(测量方法从销钉孔测量法兰间隙),测量结果为0.02mm零尺通过,间隙为0。

2.2.4发电机转子空气间隙修后数据(单位mm)

序号

上游

下游

序号

上游

下游

序号

上游

下游

1

8.7

8.64

21

8.86

8.94

41

8.12

8.04

2

8.76

8.7

22

8.78

8.8

42

8.16

8.08

3

8.8

8.7

23

8.7

8.72

43

8.2

8.12

4

8.84

8.72

24

8.64

8.7

44

8.22

8.14

5

8.82

8.74

25

8.48

8.68

45

8.28

8.16

6

8.86

8.76

26

8.42

8.42

46

8.32

8.16

7

8.9

8.72

27

8.34

8.2

47

8.38

8.18

8

8.92

8.8

28

8.26

8.2

48

8.42

8.24

9

8.9

8.8

29

8.22

8.16

49

8.44

8.28

10

8.94

8.8

30

8.14

8.12

50

8.5

8.32

11

8.96

8.84

31

8.1

8.04

51

8.54

8.36

12

8.94

8.84

32

8.08

8.02

52

8.62

8.4

13

8.86

8.92

33

8.04

7.98

平均

8.5

8.64

14

8.9

8.98

34

7.08

7.98

最大

9.02

9.22

15

8.88

8.98

35

7.86

7.92

最小

7.08

7.9

16

8.9

9.22

36

7.9

7.9

17

8.86

9.02

37

7.98

7.94

18

8.84

9

38

8.04

7.96

19

9.0

8.96

39

8.04

8.8

20

9.02

8.98

40

8.06

8.04

2.3灯泡头与支撑

2.3.1灯泡头密封耐压试验

耐压压力为0.2MPa,试验介质为水进行耐压试验,历时20min压力无下降、各部均无渗漏现象。

2.3.2泡头与定子法兰密封把合面间隙(单位mm)

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

间隙

0.05

0

0

0.07

0.05

0

0.08

0

2.3.3垂直支撑检修

拆除垂直支撑后,用表分表监视定子上抬0.25mm。

2.3.4水平支撑检修

泡头水平支撑油压力确定值6.5MPa,实测值6MPa。

2.4受油器检修

2.4.1修后受油器各浮动瓦与操作油管配合间隙测量记录(单位0.01mm)

部位

+X

-X

+Y

-Y

备注

1#浮动瓦

0.10

0.10

0

0.25

与外管配合

2#浮动瓦

0.07

0.08

0

0.16

与中管导向头配合

3#浮动瓦

0.08

0.08

0

0.15

与导向头配合

2.4.2受油器支座用500V摇表测量其绝缘电阻为1MΩ

2.5通风及冷却系统检修

2.5.1全面检查空冷器铜管

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