#SUPER RO 特种反渗透膜 草甘膦蒸余和蒸馏废水 中试实验报告.docx

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#SUPERRO特种反渗透膜草甘膦蒸余和蒸馏废水中试实验报告

德国MFT特种膜

草甘膦蒸余及蒸馏废水

中试实验报告

报告编号:

MFT-20130823

项目名称:

草甘膦蒸余及蒸馏废水膜中试实验

实验日期:

2013年8月18日-8月21日

报告日期:

2013年8月23日

一、实验背景

该废水项目业主方是一家生产多种化工产品以及农药的企业,其产生的很多废水具有高盐,高COD的特点。

同时由于工艺的需要,对现有的产品母液进行高温蒸发浓缩后,其蒸出水变为了废水,这种废水具有含盐量低,有机物含量高的的特点。

针对上述两种废水:

高盐,高COD废水现有的处理工艺是进行蒸发,这样的工艺的弊端就是运行费用太高,给企业带来沉重的经济负担。

由于企业自己有完整的污水生化处理系统,需要寻求一种减少废水的蒸发量,而更多的废水通过生化系统来处理的方法,这样就很大的降低了废水吨处理的运行费用成本。

同时蒸出水由于具有低盐分高COD,且水质清澈透明的特点,可以考虑进行一定的处理使其达到冷却水的回用标准。

因此在此背景下,根据双方交流和项目推进的需要,在该化工厂厂区内对水样进行现场膜中试试验。

 

二、实验目的

1.使用标准膜设备,考察德国MFT特种膜SuperRO在水样中对盐及COD的去除效果和操作可行性,为推进项目和工程设计提供数据支持;

2.考察单级膜过滤处理废水效果;

3.考察不同膜浓缩倍数情况;

4.考察水质情况对膜片的污染以及清洗性能恢复情况;   

三.原料来源

化工车间现场提取用于实验的水样

四、实验设备

德国MFT(美富特)移动设备MFTSM-1-1

德国MFT(美富特)标准膜设备装置MFTSM-1-1是一款移动中试实验设备,其中包括1支70公斤级和1支140公斤级的SUPERRO特种膜。

该膜系统可以根据高压管道的连接切换,实现单支膜(70bar或140bar)操作。

此系统的特点是操作简易,保证出水水质稳定,通过改变操作条件研究SUPERRO处理不同料液的可行性,收集相关实验数据,为工程项目推进提供支持。

SUPERModule(9m2)

膜片

 

膜片(片/支)

119

膜面积(m2/支)

9

膜片材料

改性聚酰胺复合薄膜NF或RO

膜片形状

圆形+投币式切口

导流盘

 

导流盘(片/支)

120

导流盘材料

ABS+玻纤增强

导流盘形状

圆形+投币式切口

外壳

 

外壳材料

GFK

外壳直径(mm)

254

外壳高度(mm)

915

操作重量(kg/支)

120

操作条件

 

最大操作压力(bar)

70(高压)

140(超高压)

操作温度(℃)

0-45 

进水流量(m3/h)

0.75-1.10

压力损失(bar)

 2-3

自由氯容忍度(ppm)

 <0.1

五、实验日期

2013年8月18日——2013年8月21日

六、实验地点

某化工有限公司工厂

七、工艺流程图

八.工艺流程简介

达到进水要求的废水收集在原水桶中,开启进水离心泵,废水经过精密过滤器保安处理,进入高压柱塞泵。

经过加压的废水进入膜元件过滤分离,废水一分为二。

膜透过液外排或另行收集,浓水根据需要外排或者回到原水桶进行浓缩实验。

如果进行浓缩实验,由于废水经过高压泵的摩擦挤压受热,温度会累积上升。

为了维持恒定温度,流回原水桶的膜浓缩液通过板式换热器冷却。

系统设置70bar和140bar两种规格SUPERRO膜柱,并联排布,共用一台最高扬程为165m的柱塞高压泵。

通过管道的切换(为了安全考虑,这里不采用阀门设计)实现两种膜柱不同时间段的运行操作。

当原水电导值≤25000μs/cm时,建议使用70bar等级的膜柱;当原水电导值≥25000μs/cm时,建议切换使用140bar等级的膜柱。

九.实验过程

由于所有废水的电导率都小于40000μs/cm,所以选用70公斤级的膜元件进行实验。

开机前,仔细检查阀门开关状态和软管走向情况;启动设备进行实验,定时记录实验起始时间、压力、温度、流量等相关数据,最后分别取样检测浓缩液和透过液的水质指标。

在操作开始及结束时,分别测试膜的清水通量,每次启动设备先用清水运行10-15分钟,记录清水的通量、压力、脱盐率;停机前需用清水冲洗膜组件,直至电导降为进水电导,记录清水的通量、压力、脱盐率。

十.实验一:

蒸余废水膜处理实验

1.废水的特点:

此废水颜色呈红褐色,温度80摄氏度左右,pH在12左右,含盐量、COD浓度高,水体中有少量的黑色沉淀物。

2.水样的预处理:

用盐酸调pH至6-7,然后经过自然冷却一夜后,再用20微米的滤袋过滤。

3.实验记录数据

试验数据记录表

实验名称:

料液来源:

蒸余废水

实验日期:

预处理方法:

滤袋过滤

设备型号:

□MFT-SM-1-1

□MFT-SM-4-1

进水流量:

15

lpm

单只浓缩

实验人员

薛双全

□70bar

膜组件面积:

9

m2/支

时间

进水

浓水

产水

回收率

电导截留率

膜通量

备注

温度

进膜压力

进水电导率

出水压力

产水电导率

产水流量

min

Mpa

kg/cm2

us/cm

kg/cm2

us/cm

lpm

%

%

lmh

29.4

1.9

15

699

17.0

6.6

210

99.06%

23.33

清水通量

9:

27

31.8

3.9

35

33215

36.0

570

155

98.28%

17.22

9:

32

32.0

3.8

35

35823

36.0

444

140

98.76%

15.56

9:

37

32.2

3.9

35

37455

36.0

456

138

98.78%

15.33

9:

42

32.4

3.9

35

39279

36.0

452

135

98.85%

15.00

9:

50

32.4

4.6

44

40691

44.0

501

170

98.77%

18.89

9:

55

32.5

4.6

44

43624

44.0

582

155

98.67%

17.22

10:

00

32.8

4.5

44

46039

44.0

657

138

98.57%

15.33

10:

07

33.0

4.6

44

47801

44.0

720

130

98.49%

14.44

10:

14

33.0

4.6

44

50371

44.0

790

120

98.43%

13.33

10:

19

33.0

5.2

50

55485

50.0

970

125

98.25%

13.89

10:

27

33.2

5.7

56

61053

56.0

839

130

98.63%

14.44

10:

32

33.2

5.9

56

66212

56.0

1164

110

98.24%

12.22

10:

35

33.2

6.7

65

68790

65.0

952

140

98.62%

15.56

10:

40

33.2

6.6

65

72091

65.0

1419

120

98.03%

13.33

10:

43

33.4

6.7

65

74410

65.0

1365

110

98.17%

12.22

10:

45

33.2

6.6

65

76464

65.0

1527

90

98.00%

10.00

10:

47

33.2

6.7

65

78602

65.0

1939

85

97.53%

9.44

10:

48

33.2

6.7

65

80032

65.0

2055

75

97.43%

8.33

13.99

平均通量

32.6

1.9

15

728

15.0

7.3

200

99.00%

22.22

清水通量

4.实验数据作图

5.实验水样图片

说明:

从左至右水样依此为原水,浓水,产水

6.数据

COD(mg/l)

PH

体积(L)

TP(mg/l)

CL-(mg/l)

TN(mg/l)

进水

7485

7.83

233

112.2

12214

112

浓水

14035

7.54

70

340

33770

131.7

产水

5939

8.37

0.21

718.52

1.22

回收率

70%

浓缩倍数

3.3

去除率

20.65%

99.81%

94.12%

98.91%

7.分析,结论及建议

1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间81分钟。

最高压力升至67公斤,接近膜元件能承受的最高压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且最后膜的平均通量为12.99LMH,远超膜元件要求的最低通量。

2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明该废水对膜元件的污染情况较小。

3)从膜的出水水质来看,尽管COD的截留效果不理想,但是本废水的主要目的是对该废水进行盐分的浓缩,使其浓水含盐量尽可能的高,产水含盐量达到进生化系统的要求。

因此从电导截留率达到97%来看,其产水水质达到了本废水处理的目的。

4)结论:

从以上对膜运行及数据分析来看,此废水的膜实验达到本次实验的目的,因此SUPERRO膜可用于此废水的处理。

十一.实验二:

蒸馏废水的处理

1.废水特点:

此废水无色透明,温度60摄氏度左右,pH在12左右,COD高,由于是蒸馏废水,其COD组成主要是一些有机物小分子物质。

2.水样的预处理:

用盐酸调pH至7-8,然后通过自然冷却一夜后,用膜实验设备自带的保安过滤器来做过滤处理

3.实验记录数据

试验数据记录表

实验名称:

料液来源:

润丰蒸馏废水

实验日期:

预处理方法:

设备型号:

□MFT-SM-1-1

□MFT-SM-4-1

进水流量:

15

Lpm

单只浓缩

实验人员:

薛双全

□70bar

□140bar

膜组件面积:

9

m2/支

时间

进水

浓水

产水

回收率

电导截留率

膜通量

备注

温度

进膜压力

进水电导率

出水压力

产水电导率

产水流量

min

Mpa

kg/cm2

us/cm

kg/cm2

us/cm

lpm

%

%

lmh

31.4

1.9

15

689

17.0

7.5

210

98.91%

23.33

清水通量

8:

40

34.5

1.3

10

126

17.0

86

180

31.75%

20.00

8:

44

34.4

1.9

15

129

17.0

84

230

34.88%

25.56

8:

48

34.3

1.9

15

133

17.0

82

230

38.35%

25.56

8:

53

34.1

1.9

15

138

17.0

83

230

39.86%

25.56

8:

57

34.2

1.9

15

144

17.0

83

230

42.36%

25.56

9:

05

34.1

1.9

15

157

17.0

71

230

54.78%

25.56

9:

07

34.3

1.9

15

140

17.0

71

230

49.29%

25.56

9:

13

34.0

1.9

15

152

17.0

67

230

55.92%

25.56

9:

18

34.0

1.9

15

161

17.0

66.5

230

58.70%

25.56

9:

28

34.2

1.9

15

191

17.0

70

230

63.35%

25.56

9:

36

34.3

2.0

15

230

17.0

72

225

68.70%

25.00

9:

42

34.2

2.0

15

278

17.0

75

225

73.02%

25.00

25.00

平均通量

33.0

1.9

15

710

17.0

7.3

220

98.97%

24.44

清水通量

4.实验数据作图

5.数据

数据表1

COD(mg/l)

PH

体积(L)

TN(mg/l)

NH3-N(mg/l)

进水

2800

9.82

270

80.85

48.6

浓水

4960

9.55

50

110.64

67.16

产水

2080

10.14

220

67.02

47.04

回收率

81%

浓缩倍数

5.4

去除率

17.11%

数据表2

COD(mg/l)

PH

TP(mg/l)

TN(mg/l)

CL-(mg/l)

进水

1189

8.77

1.8

22.34

359.26

浓水

1230

7.6

3.12

23.08

359.26

产水

1148

8.03

0.01

4.26

35.26

去除率

3.45%

80.93%

90.19%

说明:

数据表二是在数据表一基础上仅改变进水PH的条件下再次做的过膜实验,主要是排除数据不准确性的干扰,同时测试pH的改变是否能改变其截留效果

6.分析,结论及建议

1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间62分钟。

最高压力升至20公斤,远未达到膜元件能承受的最高压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且最后膜的平均通量为25LMH,远超本膜元件要求的最低通量。

2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明膜元件污堵状态较理想。

3)从膜的出水水质来看,虽然实验数据有一定的问题,但是还是可以看出其对COD的去除效果很差,原因在于废水中COD组成部分大多数都是有机小分子物质,不容易膜拦截。

而本废水的实验目的就是要求废水达到回用标准,因此COD太高而达不到本废水的实验目的。

4)结论:

从以上的分析可以看出,虽然本膜元件的运行时没有任何问题,但是由于废水中有机小分子物质太多,而不能被反渗透级别的膜所拦截,使其出水COD不能达到回用水的要求本,因此本膜工艺对于此废水的处理并不合适。

5)建议:

根据本废水的一些特点,可以考虑用一些高级氧化技术进行处理。

比如臭氧等

十三.实验三合成废水

1.废水特点:

此废水无色透明,温度60摄氏度左右,pH在14左右,由于此水样的来源不清楚,水质情况不明,仅在取样过程中发现水体中有不能很好的溶解于水中的有机溶剂,但是在搅动过后凭肉眼不能观察出此现象。

但在PH=6-10时,废水中有大量的白色沉淀物析出,此沉淀不易被20微米的滤袋拦截。

在PH小于6时,白色沉淀物再次溶解,水体变得清澈透明。

2.水样的预处理:

用盐酸调pH至5,然后通过自然冷却一夜后,用膜实验设备自带的保安过滤器来做过滤处理

3.实验记录数据

试验数据记录表

实验名称:

料液来源:

实验日期:

预处理方法:

合成废水

设备型号:

□MFT-SM-1-1

□MFT-SM-4-1

进水流量:

15

lpm

单只浓缩

实验人员:

薛双全

□70bar

□140bar

膜组件面积:

9

m2/支

时间

进水

浓水

产水

回收率

电导截留率

膜通量

备注

温度

进膜压力

进水电导率

出水压力

产水电导率

产水流量

min

Mpa

kg/cm2

us/cm

kg/cm2

us/cm

lpm

%

%

lmh

30.0

1.9

15

750

15.0

10

200

98.67%

22.22

清水通量

9:

30

31.4

4.6

44

36588

44.0

4423

160

87.91%

17.78

9:

35

31.9

4.6

44

38815

44.0

3787

150

90.24%

16.67

9:

41

32.3

4.6

44

41906

44.0

3740

138

91.08%

15.33

9:

47

32.3

5.3

50

45540

50.0

3349

160

92.65%

17.78

9:

54

32.4

5.3

50

49355

50.0

3791

140

92.32%

15.56

9:

59

32.5

5.3

50

52368

50.0

3990

120

92.38%

13.33

10:

01

32.6

5.9

57

54972

57.0

3788

150

93.11%

16.67

10:

06

32.7

6.0

57

60080

57.0

4205

125

93.00%

13.89

10:

16

33.0

6.6

63

70558

63.0

5205

120

92.62%

13.33

10:

11

32.7

6.4

62

65006

62.0

4470

130

93.12%

14.44

10:

21

33.0

6.6

63

74939

63.0

5694

100

92.40%

11.11

10:

23

33.0

6.6

63

77808

63.0

5677

60

92.70%

6.67

10:

24

33.0

6.6

63

78228

63.0

6030

60

92.29%

6.67

13.79

平均通量

32.0

1.9

15

770

15.0

30

170

96.10%

18.89

清水通量

31.4

2.0

15

780

15.0

11

180

98.59%

20.00

碱洗通量

4.实验数据作图

5.数据

COD(mg/l)

PH

体积(L)

TN(mg/l)

CL-(mg/l)

进水

2296

2.52

171

228.83

13651

浓水

3940

3.27

51

300.96

37722.3

产水

196

2.56

15.96

9700.02

回收率

70%

浓缩倍数

3.4

去除率

91%

93%

29%

6.分析结论及建议

1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间56分钟。

最高压力升至66公斤,已接近膜元件能承受的最高压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,膜的通量在实验前阶段较为缓慢,但是在实验后阶段其通量衰减较快速。

且最后膜的平均通量为13.79LMH,远超膜元件要求的最低通量。

2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化较大,说明本膜元件在运行中有一定的污堵。

由于对水质来源不清楚,不好判断污堵原因,但是从最后浓水水面上漂浮的有点像油状的物质来看,可能是有机溶剂达到过饱和析出,而浮于水面上,造成污堵的原因之一。

3)从膜的出水水质来看,不管是电导还是COD都达到了一个良好的截留状态,且本废水实验的目的是对废水进行脱盐处理,其产水进入生化,而节省蒸发废水的运行费用,因此仅从这方面讲此SUPERO膜是完全能够处理好此废水的。

4)结论及建议:

从以上的分析可以看出,SUPER膜元件对废水处理的效果无太大问题,主要是膜在运行中出现一定的污堵现象,有些有机溶剂在膜在工程长期运用时,会对产生破坏作用,因此此废水处理和否,需要了解清楚此废水来源及性质后,再做决定。

5)

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