提高预制T梁预应力张拉一次合格率QC小组总结.docx
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提高预制T梁预应力张拉一次合格率QC小组总结
中国水电十局优秀QC小组成果
课题名称:
提高预制T梁预应力张拉一次合格率
小组名称:
水电十局渝广高速公路项目部QC小组
二〇一五年十一月
一、工程概况
重庆渝北至四川广安高速公路是成渝经济区的重要路段,起于重庆市绕城高速公路,经重庆市北碚区复兴镇和静观镇、合川区清平镇、三汇镇、双槐镇和香龙镇、四川省岳池县中和镇、岳池县罗渡镇、广安市枣山镇,止于南充至广安高速公路,与广安至巴中段相接,是重庆市连接西安、北京最便捷通道。
渝广高速公路总承包部土建第一分部里程桩号为K3+257.35~K22+500,路线全长19.249Km,路幅宽度33.5m,设计时速为100Km/h,车辆荷载为公路–Ⅰ级。
桥梁总长度为3644.6m,桥梁总长占全线总长18.9%。
其中特大桥1座、大桥5座,加宽桥1座。
上部结构均为先简支后连续钢筋砼预应力T梁,共需预制T梁1387片,详见表1。
表1-渝广项目T梁明细表
T梁型号
工程名称
跨径(单位:
m)
20
29
30
31
37
40
43
黑水滩河特大桥
7
350
7
14
217
14
白杨湾大桥
147
周家沟大桥
77
青龙咀大桥
140
陡梯1#大桥
238
庄子上大桥
98
楼房湾大桥加宽桥
78
合计(片)
778
7
350
7
14
217
14
1387
制表人:
程木星制表日期:
2015年9月26日
二、小组简介
为了贯彻公司质量目标,与时俱进、追求卓越,科学、规范管理,和谐发展,塑造企业的一流品牌,并为顾客提供高质量产品使顾客满意。
中国水利水电第十工程局有限公司渝广高速公路项目部于2015年9月25日成立以“提高预制T梁预应力张拉一次合格率”为活动内容的现场QC活动小组。
该小组由10人组成,其中高级工程师2人,工程师2人,助理工程师4人,操作人员2名。
小组成员全面、系统地学习了《预制T梁现场施工工艺管理办法》、《桥涵施工技术规范》、《工程质量评定标准》等技术文件和规范,整体素质较高。
围绕预制T梁预应力张拉施工控制中所出现的问题,从基础资料调查入手,通过统计分析找出关键因素,并研究解决方案和保证措施。
在方案实施的过程中,注重每一道工序,全员、全方位、全过程开展质量管理,优质、高效地完成任务,小组成员情况详见表2。
表2-QC小组简介
小组名称
提高预制T梁预应力张拉一次合格率
小组类型
现场型
组建时间
2015.9.25
课题注册登记号
小组人数
10
活动频率
月均4次
小组注册登记号
活动时间
2015.9.25-2015.12.31
活动次数
12次
小组成员简介
序号
姓名
性别
文化程度
年龄
职称
组内职务
组内分工
1
李强
男
本科
35
高级工程师
组长
项目组织
2
李友谊
男
本科
36
高级工程师
副组长
技术指导
3
邓波
男
本科
33
工程师
组员
技术质量负责
4
黄彬
男
本科
32
工程师
组员
试验负责
5
李宁
男
本科
26
助理工程师
组员
技术质量负责
6
高青松
男
本科
27
助理工程师
组员
生产调度
7
程木星
男
本科
23
助理工程师
组员
现场实施
资料整理
8
胡洪森
男
本科
25
助理工程师
组员
现场实施
资料整理
9
邱斌
男
高中
36
操作人员
组员
现场实施
10
黎增荣
男
高中
39
操作人员
组员
现场实施
制表人:
胡洪森
制表日期:
2015年9月25日
为便于开展活动,明确活动计划,本小组按照PDCA循环的步骤,制定了小组的活动计划,并遵照执行,详见表3。
表3-QC小组活动计划表
阶
段
时间
项目
2015年9月
2015年10月
2015年11月
2015年12月
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
P
选题
现状调查、目标确定
原因分析
制定对策
D
对策实施
C
效果检查
A
巩固措施与标准化
总结与打算
制表人:
胡洪森制表日期:
2015年9月25日
三、选题理由
1)渝广高速公路为重庆市、四川省规划的一条区域间的重要高速公路之一,其施工标准化程度要求高,尤其对预制T梁预应力张拉要求较高,施工过程中预应力张拉控制是一个重要环节之一。
2)严格控制预制T梁预应力张拉,提高预应力张拉施工质量,可保证预制T梁的使用寿命和桥梁的使用安全。
为提高预制T梁预应力张拉施工质量,加强预制T梁施工标准化、规范化管理,满足《重庆市标准化施工指南》、《公路桥涵施工技术规范》以及《公路工程质量检验评定标准》等法规要求,保证施工质量,提升企业品牌,树立良好企业形象。
经QC小组集体讨论决定,将“提高预制T梁预应力张拉一次合格率”作为本次QC小组活动选题之一。
四、现状调查
本小组成员对本标段2015年预制T梁预应力张拉施工质量控制现状进行调查和统计分析,采取现场检查、测试和统计分析的方法,随机对现场30片预制T梁进行跟踪调查。
主要检查项目有:
波纹管定位、钢绞线梳编穿束、孔道摩阻控制、张拉持荷时间、张拉设备、压浆情况以及其他项目等。
根据调查结果,对所取得的数据整理结果见表4、表5。
表4-节点质量(问题)调查表
序号
类别
检查点数
合格点数
合格率(%)
A
波纹管定位
90
64
71.11
B
钢绞线梳编穿束
90
66
73.33
C
孔道摩阻控制
90
86
95.56
D
张拉持荷时间
90
87
96.67
E
张拉设备
90
88
97.78
F
压浆情况
90
88
97.78
G
其他
90
89
98.89
合计
630
568
90.16
制表人:
程木星制表日期:
2015年9月30日
表5-节点质量(问题)统计分析表
序号
实测项目
频数
累计频数
频率(%)
累计频率(%)
A
波纹管定位
26
26
41.94
41.94
B
钢绞线梳编穿束
24
50
38.71
80.65
C
孔道摩阻控制
4
54
6.45
87.10
D
张拉持荷时间
3
57
4.84
91.94
E
张拉设备
2
59
3.23
95.16
F
压浆情况
2
61
3.23
98.39
G
其他
1
62
1.61
100
制表人:
程木星制表日期:
2015年9月30日
根据表5数据统计分析结果绘制出预制T梁张拉施工质量影响因素排列图,见图1:
结论:
从调查统计分析表可以看出,预制T梁预应力张拉施工质量一次合格率为90.16%,其中“波纹管定位”和“钢绞线梳编穿束”是目前现场预制T梁预应力张拉施工质量影响因素中出现频数最高,占不合格项目的80.65%,是影响预制T梁预应力张拉施工质量的关键所在。
五、设定目标
1、确定依据
从现场调查数据分析得知,施工现场预制T梁预应力张拉施工质量影响因素主要有波纹管定位、钢绞线梳编穿束、孔道摩阻控制、张拉持荷时间、张拉设备、压浆情况、金属波纹管及钢绞线存放保护等,其中“波纹管定位”和“钢绞线梳编穿束”占不合格项目的80.65%。
因此根据现场实际情况,确定施工现场需加强波纹管定位和钢绞线梳编穿束控制,以提高预制T梁预应力张拉施工质量一次合格率。
2、目标值计算
根据创优规划要求优良率需达到95%以上,则“波纹管定位”和“钢绞线梳编穿束”两个关键影响因素的合格率保守取值均大于等于95%,出现频数应为:
N≤90*(1-95%)=4.5,取整数,即N=4。
此时预制T梁预应力张拉施工质量一次合格率目标计算值为96.98%。
3、活动目标
经小组集体讨论,制定了保证预制T梁预应力张拉施工质量措施,重点控制波纹管定位、钢绞线梳编穿束施工,以高标准、严要求在施工过程中进行质量控制,积极进行技术创新,调动小组成员的主观能动性,确保预应力张拉施工质量一次合格率提高到96.98%以上。
实现目标的可行性论证:
不利因素:
1、单价过低,成本较高,标准化要求高,工序复杂,工期紧。
有利因素:
1、公司注重工程质量,“以信誉求生存、以质量求发展”。
并且成立了“预制T梁预应力张拉施工质量控制QC小组”,小组的成员全部为生产第一线的施工和技术管理人员,有较丰富的施工管理经验。
2、项目制度对施工质量要求严格,对施工质量问题处理严格,对QC小组重视和支持力度大。
六、原因分析
结合工程现状、人员状况、经济现状、业主、设计及监理要求,根据现场调查结果,经过QC小组多次召开小组会议,集思广益,充分讨论和认真分析,同时从施工方法、机械设备、施工人员、材料、施工环境、检测方法等方面进行分析,共找出造成上述预制T梁预应力张拉施工质量存在问题的7种可能因素。
QC小组针对这些问题因素制定了要因确认计划,对其进行逐一调查分析和现场检查,得出有如下7种可能因素,绘制成关联图,详见图2。
七、要因确认
针对7条可能因素,QC小组制定了要因确认表,根据组内人员作了具体分工和计划,见表6。
表6-要因确认计划表
序号
末端因素
确认内容
确认方法
确认标准
负责人
计划完成时间
1
因素1
施工作业人员变化大,工艺水平参差不齐。
调查分析现场验证
工艺水平满足施工质量要求。
高青松
程木星
2015.10.2
2
因素2
施工现场技术交底不到位
现场验证
质量技术交底资料齐全,技术交底问卷考核80分合格,技术交底合格率100%。
邓波李宁
2015.10.6
3
因素3
工序交接检查不到位
现场验证
现场工序交接检查率100%,上一道工序问题在下一道工序出现率低于1%。
胡洪森邱斌
2015.10.8
4
因素4
工序不合理,施工顺序不当
现场验证
每道工序施工符合要求,上一道工序全部完成后方可进入下一道工序施工。
高青松黎增荣
2015.10.9
5
因素5
现场检查频率不够或者检查随意
现场验证
现场检查频率、检查要求符合质量评定标准要求。
李宁程木星
2015.10.13
6
因素6
波纹管与钢筋位置存在局部冲突时,处理不到位。
调查分析现场验证
严格按照设计要求处理,处理结果满足施工技术规范要求。
邓波
李宁
2015.10.16
7
因素7
夜间施工影响
调查分析现场验证
加强夜间施工照明,夜间施工时现场技术人员全过程值守。
李宁高青松
2015.10.18
制表人:
程木星制表日期:
2015年9月30日
针对表中7条末端因素,小组逐一进行了要因确认,确认结果见表7。
表7-要因确认结果汇总表
序号
末端因素
确认内容
原因分析
确认结果
完成时间
1
因素1
施工作业人员变化大,工艺水平参差不齐。
1、劳务人员实名制管理不健全;2、主体劳务对关键工序未责任到人,随意变动;3、未定期对作业人员交底培训。
要因
2015.10.2
2
因素2
施工现场技术交底不到位
质量技术交底到位,技术交底问卷调查80分以上,合格率100%。
非要因
2015.10.6
3
因素3
工序交接检查不到位
1、施工过程检查和控制相对薄弱,对出现的问题处理不彻底;2、施工工序交接检查不全面。
要因
2015.10.8
4
因素4
工序不合理,施工顺序不当。
施工工序符合技术方案要求,无更合理的工序。
非要因
2015.10.9
5
因素5
现场检查频率不够或者检查随意
现场检查频率足够,检查要求符合规范验收要求。
非要因
2015.10.13
6
因素6
波纹管与钢筋位置存在局部冲突时,处理不到位。
现场严格按照设计要求进行调整钢筋位置,检查结果符合规范要求。
非要因
2015.10.16
7
因素7
夜间施工影响
夜间施工照明强度满足施工要求,夜间施工时现场技术人员全过程值守。
非要因
2015.10.18
制表人:
程木星制表日期:
2015年10月19日
根据确认结果汇总表可知,影响预制T梁预应力张拉施工质量一次合格率较低的要因有以下两条:
1、施工作业人员变化大,工艺水平参差不齐,2、工序交接检查不到位。
八、制定对策
2015年10月19日,QC小组对以上确认的两条要因召开专题讨论会,分别提出对策,从效果性、可行性、经济性和时间性四方面进行了分析评价,最终确定对策并形成对策措施表,见表8。
表8-对策措施表
序号
要因
对策
目标
措施
负责人
实施地点
完成时间
1
施工作业人员变化大,工艺水平参差不齐。
要求对关键工序固定人员施工。
确保关键工序操作人员无变动
1、加强劳务人员实名制管理;2、要求主体劳务对关键工序责任到人,不得随意变动;3、加强对作业人员交底培训,定期巩固。
高青松程木星
预制
梁场
2015.10.26
2
工序交接检查不到位。
加强施工过程控制及工序移交检查。
每道工序合格,杜绝上一道工序问题传递到下一道工序。
1、加强过程检查和控制,对出现的问题及时处理;2、上一道工序合格后方可进入下一道工序施工。
李宁程木星
预制
梁场
2015.10.30
制表人:
程木星制表日期:
2015年10月19日
九、对策实施
措施一:
1、加强劳务人员实名制管理;2、要求主体劳务对关键工序责任到人,不得随意变动;3、加强对作业人员交底培训,定期巩固;
实施结果:
经现场检查,现场关键工序操作人员比较稳定,同时加强了交底培训,定期检查总结。
施工过程操作规范化程度明显好转,波纹管安装定位效果有了显著提高,钢绞线梳编穿束逐步达到标准化指南要求,技术成熟,实际验收过程中一次验收合格率达到98%以上。
QC小组活动后,加强实名管理,强化交底培训。
QC小组活动后,波纹管定位准确。
措施二:
1、加强过程检查和控制,对出现的问题及时处理;2、上一道工序合格后方可进入下一道工序施工。
实施结果:
施工过程中加强过程检查后,侥幸行为明显减少,对发现的问题当场给出处理意见和要求,上道工序全部合格后进行下一道工序,工序交接检查全部合格。
施工现场加强过程检查、管控。
严格交验程序,每一道工序交工合格。
。
十、效果检查
通过本次活动,预制T梁预应力张拉质量缺陷比活动前明显减少,部分问题在活动过程中已全部消除,活动后无类似情况出现,预制T梁张拉质量得到保证。
对策实施后,小组对现场施工过程检查记录进行了整理,统计分析,合格率提高到97.94%,超出目标值96.98%。
绘制成调查表、统计分析表、排列图,详见表9、表10、图2。
表9-对策实施后节点质量(问题)调查表
序号
类别
检查点数
合格点数
合格率(%)
A
波纹管定位
90
89
98.89
B
钢绞线梳编穿束
90
89
98.89
C
孔道摩阻控制
90
87
96.67
D
张拉持荷时间
90
87
96.67
E
张拉设备
90
88
97.78
F
压浆情况
90
88
97.78
G
其他
90
89
98.89
合计
630
617
97.94
制表人:
程木星制表日期:
2015年11月30日
表10-对策实施后节点质量(问题)统计分析表
序号
实测项目
频数
累计频数
频率(%)
累计频率(%)
C
孔道摩阻控制
3
3
23.08
23.08
D
张拉持荷时间
3
6
23.08
46.15
E
张拉设备
2
8
15.38
61.54
F
压浆情况
2
10
15.38
76.92
A
波纹管定位
1
11
7.69
84.62
B
钢绞线梳编穿束
1
12
7.69
92.31
G
其他
1
13
7.69
100
制表人:
程木星制表日期:
2015年11月30日
从对比排列图可以看出,对策实施后,累计百分比曲线已回归至正常,“波纹管定位”和“钢绞线梳编穿束”两个关键因素在检查项目中出现频数明显下降到最低,对策实施前“关键的少数”成为对策实施后“次要的多数”,说明QC小组活动采取的改进措施有效,现状得到了有效改善,施工质量明显提高。
产生效益:
(1)技术效益,从技术上为企业树立了良好的形象,提高了组内成员的业务水平,提高了工程建设人员的质量意识和责任意识,后续施工中避免和减少了类似质量问题引起的返工处理,而成为后续施工的技术保障,提高了质量控制效果,大大提高了工作效率。
(2)经济效益,在本次QC小组活动后,预制T梁外观质量一次合格率提升较高,减少了类似质量问题出现频率,既保障了工期,也有效节省了施工成本。
(3)社会效益,通过小组的活动,确保了预制T梁施工质量,受到监理、业主的好评,提高了市场信誉。
十一、巩固措施及效果
1、巩固措施
在后续施工中,对新进场的人员及时进行了培训和技术交底,加强日常检查和督促,充分利用本次QC小组活动取得的宝贵经验。
QC小组持续跟踪预制T梁预应力张拉施工,自实施对策以后,预制T梁张拉施工质量明显提高并保持稳定。
2、巩固期效果跟踪
在后续施工中,加强施工过程控制,加强对现场工人的施工技术培训工作,有效利用本次QC小组活动所取得的宝贵经验,加强管理人员日常检查和督促。
本次QC小组活动持续跟踪并服务于预制T梁外观质量施工,自2015年10月实施对策以后,预制T梁张拉施工质量得到了极大的改善,各项张拉施工质量缺陷频数明显降低,保障了预制T梁张拉施工质量。
QC小组活动后,张拉作业施工检查标准化。
QC小组活动后,施工现场钢绞线梳编穿束并有效保护。
十二、总结与今后打算
1、总结
(1)专业技术总结
本QC小组自2015年9月20日成立以来,紧紧围绕预制T梁预应力张拉施工中存在的问题,从施工现场调查入手,通过统计分析找出问题要因,制定出对策并实施,通过效果检查,本次QC小组活动后预制T梁预应力张拉施工质量有了明显提高。
(2)管理技术总结
小组成员全面、系统地学习了《公路桥梁施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》,掌握了施工现场的每一个细节,整体素质有所提高。
进一步探讨问题处理方案和保证措施,在方案实施过程中,注重每一道工序,全过程开展质量管控,有效解决了一些技术瓶颈问题。
本项目以施工技术为起点,积累了宝贵的技术经验和管理经验,为良好地完成后续生产任务打下了基础。
(3)小组综合素质评价
增强了小组成员勇于技术攻关的信心,使其成为技术骨干和管理人才相结合的复合型人才,增强了小组成员的团队合作精神。
2、今后打算
本项目T梁工程量较大,在后续施工中继续坚持以预制T梁预应力张拉施工为重点关注对象,总结经验,为后续预制T梁张拉施工起指导作用,切实做好质量管控,为公司的发展贡献力量,树立企业形象。