全厂停电事故应急预案演练方案.docx

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全厂停电事故应急预案演练方案

全厂停电事故应急预案演练方案

地点:

早会会议室、生产楼四楼发电部会议室。

演练方式:

沙盘演练,新厂人员在早会会议室,老厂人员在生产楼四楼发电部会议室。

参加人员:

刘宝斌王克运杨秋会苏文超陈现场孙晓东邹小辉王养学刘君伟樊志义陈胜利李勇朱寿辉运行三值值长及值班员

1组织机构

1.1指挥长:

刘宝斌

副指挥长:

王克运杨秋会苏文超陈现场

1.2演练小组组长:

苏文超

1.3演练评委:

孙晓东邹小辉王养学刘君伟樊志义陈胜利李勇朱寿辉张毅陈现场

1.4演练成员:

运行三值所有人员

2演练内容

2.1演练目的:

演练全厂停电后的处理,保证机组安全稳定的停运和恢复。

老厂值长(对讲机):

报告总指挥长老厂全体运行人员演练已经准备就绪

新厂值长:

报告总指挥长新厂全体运行人员演练已经准备就绪

总指挥刘总宣布:

大唐灞桥热电厂全厂停电反事故演练现在开始

工作人员宣读演练前运行方式:

1)330KV:

1、2号机组、灞长东I、灞长东II运行、330KV母线双母固定联结;

2)110KV:

11、12号机组、灞东I、灞东II、灞东III、灞纺、0号及02号启备变运行,110KV母线双母固定联结;

3)1、2号机各带200MW有功电负荷,6KV、400V厂用及直流系统正常运行方式,A、B保安变热备用。

4)1、2号机A、B汽泵运行,电泵备用,A汽泵汽源均为辅汽,B汽泵汽源均为本机四段抽汽,除氧器汽源为四段抽汽。辅汽联箱工作汽源为本机四段抽汽,老厂生产抽汽和冷再汽源备用。

5)11、12号机组各带90MW负荷,#11机组带生产抽汽100T/H,6KV、380V厂用及直流系统为正常运行方式。

2.2新厂演练程序

解说员宣读事故现象:

1、2号机组、11、12号机组的电流、无功及励磁电流不正常上升并摆动,机组有功、发电机定子电压、频率、系统电压均大幅度摆动。1、2、11、12号机相继跳闸,110KV出线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺电流到零,110KV两条母线失压,330KV系统电压正常。新、老厂集控正常照明消失。

2.2.1事故处理

#1机机组长:

报告值长,1号机组跳闸,锅炉灭火,6KV、400V厂用母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵及直流密封油泵联起成功,330kV母线电压正常。

#2机机组长:

报告值长,2号机组跳闸,锅炉灭火,6KV、400V厂用母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵及直流密封油泵联起成功,330kV母线电压正常。

老厂锅炉班长:

报告值长,#11、12号锅炉灭火,各辅机停转。

老厂汽机班长:

报告值长,#11、12机跳闸,各辅机停转,直流事故油泵、直流密封油泵联起成功。

老厂电气班长:

报告值长,#11、12机跳闸,全部厂用母线失压,110kV母线失压,直流母线电压正常。

老厂值长向各班长:

11、12号机组厂用中断,机组跳闸,迅速按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。汽机专业立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况(指明设备),注意润滑及密封油压。将所有联锁撤除,所有主、辅机开关全部断开。

老厂值长:

(用对讲机)报告(新厂)值长,11、12号机组跳闸,厂用全部中断,正在进行事故处理。

新厂值长:

在接到有关人员的报告后,分别下达以下命令

(1)、#1

(2)机组厂用中断,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况(指明设备),注意大、小机润滑及密封油压。将所有联锁撤除,所有主、辅机开关全部断开。

(2)、立即派值班人员到汽轮机处监视机组惰走情况和查明机组跳闸原因。

(3)、(接到老厂值长报告):

#1、2机组也已跳闸,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证设备安全停运。

(4)、汇报省调调度员(杨秋会兼):

我厂1、2、11、12号机组全部跳闸,110kV母线失压,全部厂用中断,330kV母线正常,我们正在紧急事故处理。

(5)、对讲机通知脱硫、燃运、化学(老厂演习现场兼):

厂用中断,将所有联锁撤除,断开所有在合闸位置的设备,就地检查设备,随时准备恢复。要求相关值班人员通知第三污水厂、鲸鱼沟水库立即停止供水。

(5)、电话汇报吴厂长、徐厂长、刘总、发电部、安环部

吴厂长宣布:

紧急启动全厂全停事故预案,各岗位人员立即就位,协助进行事故处理,确保设备安全停运。

相关人员汇报到场情况:

徐厂长、王克运、周云颻分别报告到达老厂集控,刘总、苏文超、陈树宽、侯亚萍分别报告到达新厂集控。

徐厂长和相关人员及时向发电公司有关领导汇报情况

#1

(2)机组长下令或指派相关人员:

(1)、主值:

厂用电失去,断开所有联锁和在合闸位置的开关,倒汽封由新蒸汽供,破坏真空紧急停机,严密监视直流系统电压、各直流油泵电流、压力及运行状况,关闭汽轮机所有进汽门、疏水门,采取闷缸措施,注意监视有关水位、汽包壁温、汽轮机缸温等。

(2)、指派专人监视汽轮机惰走情况和各直流油泵运行状况

(3)、指派专人查看继电保护、热工保护动作情况(机组跳闸原因为失步保护动作)

重点提示:

(1)、应迅速手动关闭锅炉主给水电动门、给水旁路电动门、过热器、再热器减温水气动门、锅炉各风门挡板、锅炉连排、定排、加药、取样等门,尽量缓锅炉水位下降速度,并开启省煤器再循环门。

(2)、注意空预器跳闸后的烟气与空气两侧温差,可以提出手动盘预热器。

(3)、汽轮机停运后,大轴标记位置

(4)、禁止断开3300kV和直流系统正常运行的开关

(5)、汽轮机转速到零后,立即关闭真空破坏门

主值安排相关人员执行机组长上述命令,上述有关人员分别汇报执行的具体情况并复令

机组长汇报值长:

(具体汇报上述命令已执行完毕,汽轮机转速已到零,现采取闷缸处理,大轴上已做好标记,锅炉采取闷炉处理。

巡检汇报机组长、值长:

机组跳闸原因为GIS稳空装置失步保护动作,第一轮跳掉1号机组、第二轮跳掉2号机组。发电机出口开关跳闸后、发电机保护动作跳闸,连跳汽轮机,汽轮机跳闸后、锅炉MFT动作。保护动作正常。

(对讲机)老厂值长汇报新厂值长:

#11、12机组跳闸原因为失步保护动作。

值长汇报调度:

经检查,我厂#1、2、11、12跳闸原因为失步保护动作,请求调度查明原因。并请尽快设法向我厂110KV母线供电,以便我厂恢复厂用电。

值长令:

检查并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,随时准备受电,检查撤除所有设备联锁。

机组长根据上述命令,安排值班人员执行(安排时要明确任务)。

有关人员汇报:

已将6KV厂用段601A、601B、公6GA、厂61A、厂61B、公61A、除61A、除61B、照61A、检61A开关以及602A、602B、公6GB、厂62A、厂62B、公62A、除62A、除62B、照62A、检62A开关打跳,并检查负荷开关全部跳开。同时派人将厂41A、厂41B、公41A、除41A、除41B、检41A开关以及公4GB、厂42A、厂42B、公42A、除42A、除42B、检42A开关打跳。

(注:

厂用段高低压开关均应手动打跳,还包括公用段6GA和6GB电源开关可在恢复6KV公用段时打跳。)

机组长汇报值长:

主、辅机已安全停运,汽轮机速度级上下壁温差17℃,在允许范围内,锅炉汽包上下壁温差40℃,汽包内还有可见水位,空预器已安排手动盘车,温差已开始减小,电气母线已腾空,具备受电条件。

值长令:

加强监视汽缸上下壁温,若温差大,立即汇报,并做好手动盘车180°准备,加强监视汽包壁温,超过规定值立即汇报,等待受电。

解说员:

经过30分钟紧张的工作,我厂1、2、11、12号机组已经平稳的停了下来,1、2号机组由于顶轴油泵失电,不能盘车,已采取闷缸措施,11、12号机组在手动盘车,锅炉全部疏放水已关闭,脱硫、燃运、化学水处理也全部平稳停止运行,没有发生设备损坏。目前正在等待调度查明失步原因,等待命令准备恢复。

2.2.2系统恢复

调度通知,失步原因已查清,故障点已隔离,可以恢复110kV母线运行。

新厂值长向老厂值长传达调度命令,并令老厂值长组织恢复110kV母线运行和机组运行。

(接到老厂110KV母线已恢复通知后)值长令#1机组长:

立即加运02号启备变,恢复#1机6KV母线供电。

#1机组长令主值:

合上1102开关,02号启备变带电,合上6KV厂用601A、601B开关

主值汇报:

02号起备变带电成功,已合上6KV厂用601A、601B开关,厂用6KV1A、1B母线带电成功

值长令#1机组长:

恢复#1机400V母线供电。

#1机组长令主值:

恢复400V母线段供电。

#1机主值:

合上照61A、照41A开关,照明A段带电成功。

合上厂61A、厂41A开关,400V厂用1A段带电成功;

合上厂61B、厂41B开关,400V厂用1B段带电成功;

合上保41A、保411A开关,400V保安1A段带电成功;

合上保41B、保411B开关,400V保安1B段带电成功;

合上公61A、公41A开关,公用A段带电成功。

合上检61A、检41A开关,检修A段带电成功;

合上除61A、除41A开关,除尘1A段带电成功;

合上除61B、除41B开关,除尘1B段带电成功;

合上公6GA、公61GA开关,公用6kVA段带电成功;

#1机主值汇报机组长:

#1机400V母线及保安段已全部恢复供电。

#1机组长汇报值长:

#1机组高、低压母线已全部恢复供电。

值长令#2机组长:

恢复#2机恢复6kV、400V母线供电。

#2机组长令主值:

恢复6kV、400V母线段供电。

#2机主值:

合上照62A、照42A开关,照明B段带电成功。

合上厂62A、厂42A开关,400V厂用2A段带电成功;

合上厂62B、厂42B开关,400V厂用2B段带电成功;

合上保42A、保412A开关,400V保安2A段带电成功;

合上保42B、保412B开关,400V保安2B段带电成功;

合上公62A、公42A开关,公用B段带电成功。

合上检62A、检42A开关,检修B段带电成功;

合上除62A、除42A开关,除尘2A段带电成功;

合上除62B、除42B开关,除尘2B段带电成功;

合上公6GB、公61GB开关,公用6kVB段带电成功;

#2机主值汇报机组长:

#2机400V母线及保安段已全部恢复供电。

#2机组长汇报值长:

#2机组高、低压母线已全部恢复供电。

值长令各机组长:

(1)、立即投入110V、220V直流母线充电器,恢复直流母线电压,并根据主机大轴晃动度情况投入盘车。

(2)、投入所有交流油泵,抽油烟风机等

(3)、投入空预器主电机

(4)、通知电气外围操作人员,恢复脱硫、燃料等电源

机组长令巡检:

投入110V、220V直流母线充电器,并测量主机大轴晃动度。

巡检汇报:

110V、220V直流母线充电器已正常投运,大轴晃动度变化为原始值的0.01mm。

机组长令主值:

立即启动顶轴油泵,切换润滑油由交流油泵供,投盘车。

主值汇报机组长、机组长汇报值长:

油泵已切为交流泵,盘车已正常启动。(包括密封油泵、小机油泵、引风机油泵、磨煤机油泵等,机组长汇报时可一次汇报)

盘车已正常启动。

值长下令:

巡检、电气外围操作员检查、巡检系统和设备,启动循环水、开、闭式水、凝补水、凝结水、给水泵、空压机、燃油、工业水、定冷水系统,恢复机组相关系统、准备点火启动,并提出注意事项。

巡检、电气操作员:

有关人员口述检查、恢复过程,并汇报机组长。

机组长汇报值长:

得到各方已恢复的答复、并确认无误后,汇报值长,系统已恢复正常,具体启动条件

解说员:

经查明,我厂机组跳闸是由于东郊变一台主变故障,引起系统震荡,机组失步,四台机组先后跳闸,同时造成东郊变110kV母线失压,厂内110kV母线失压后,因机组启/备变全部失电而引起全厂停电。经过电网和我厂运行人员处理,目前东郊变110kV母线系统和我厂厂用已全部恢复,等待调度命令,准备启动。

2.2.3机组启动

值长汇报调度员:

我厂110kV母线已恢复,厂用带电成功,主辅机已恢复备用,具备启动条件,请求机组启动。得到调度许可并确认锅炉、除氧器、闭式水、凝补水、凝汽器等设备水位正常、有关辅机运行正常,老厂至新厂辅汽供汽正常后

值长令:

(1)、启动锅炉辅机、点火

(2)、通知第三污水厂开始供中水(供量控制在300t/h以内)

(3)、汽机送轴封、抽真空

机组长:

根据以上命令,令主值进行

主值:

结合以上命令,汇报恢复过程

(1)、安排巡检就地检查,准备启动设备

(2)、投入除氧器加热

(3)、启动风机,进行炉膛吹扫

(4)、启动一次风机、密封风机、等离子拉弧,启动A磨煤机、A给煤机、点火

(5)、用辅汽联箱送汽封、抽真空,真空达60kPa后,开主汽、本体等疏水门

值长:

通知运营公司投入脱硫、电除尘等相关设备。

机组长令:

投油枪点火(依次投入OA层四只油枪)并暖A磨

主值汇报机组长、值长:

锅炉点火成功、真空已达90kPa,各疏水系统已倒好

机组长令主值:

安排暖B、C磨,并按极热态(温态)启动升温升压曲线进行恢复(根据实际缸温)。

主值:

叙述极热态、温态条件和升温升压的要求

(1)、设置冲转参数:

冷态:

温态:

极热态:

(2)、根据情况,开启高、低旁(真空到60kPa以上后)

(3)、安排巡视锅炉本体,注意膨胀

机组长汇报值长:

目前主汽参数已具备冲转条件,请求冲转(叙述三种状态的冲转条件)。

值长令:

冲转1号机组。

机组长令主值:

安排巡检到机头,做好机组冲转准备,投入主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护,开始冲转。

主值:

叙述冲转主要步骤和注意事项

(1)、设置冲转参数:

冷态:

温态:

极热态:

(2)、挂闸后,关闭高、低旁,冲转

(3)、监视振动、瓦温,巡检在就地进行检查机组冲转后盘车应脱开。

(4)、转速到1200rpm,顶轴油泵应跳闸,未跳闸,手停

(5)、根据情况暖机

冷态:

温态:

(6)、3000rpm后,检查无异常,停润滑油泵,投备用,汇报值长可以并网。

值长:

汇报调度,#1机组已达3000rpm,具备并网条件,请求并网。

值长令:

得到调度许可后,下令并网。

机组长监护主值进行并机操作(提前准备操作票)。

2号机并网成功后,值长汇报调度,并根据调度要求和机组状态,加负荷。

机组长令主值:

四段抽汽压力0.2MPa以上时投入四段至除氧器抽汽;主值执行完后汇报。

值长令机组长:

机组负荷到80MW时,投入一台汽泵运行(厂用电恢复后应立即启动前置泵运行,在机组并网后可安排冲转小机,到3000rpm后备用)。

值长令机组长:

用快切装置进行倒厂用。

值长令机组长继续按曲线加负荷,负荷达到150MW时,并列另一台汽泵运行,停止电动给水泵运行。

负荷恢复到200MW,机组运行稳定,机组长请求值长退出主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护。值长同意后执行。

1号机组的恢复启动同步进行,方法同2号机组。

解说员:

在值长的统一领导下,300MW机组已恢复至事故前运行方式,机组负荷各带200MW,机组运行正常。

2.3老厂演练程序

2.3.1事故处理

机、炉、电班长分别向值长:

汇报事故现象

值长令电气班长:

恢复跳闸开关位置,检查保护。尽快查明事故原因。

值长令各专业:

厂用电全部中断,禁止抢合各跳闸设备,以保直流电压。撤除所有联锁,断开所有在合闸位置的开关。派人到就地见就地检查设备。

值长令电气班长:

拉开110KV母线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺出线开关。

拉开0号启备变1101开关和厂6011A、厂6011B、厂6012A、厂6012B开关。派人到所有配电室内,就地打跳未跳闸负荷。

值长令锅炉班长:

紧急停炉,派人检查空预器,必要时人工盘车。

值长令汽机班长:

立即倒汽封由新蒸汽供,破坏真空按紧急停机处理,派人就地监视机组惰走情况。注意监视直流事故油泵和直流密封油泵、油压等。

值长通知原水处理厂:

立即停止供水,通知鲸鱼沟停供水。

电气班长令值班员:

检查保护,查11、12号机跳闸原因

班长汇报值长:

经检查为稳控装置动作。

汽机主值:

叙述停机步骤和注意事项

(1)、

(2)、

(3)、

锅炉主值:

叙述停炉步骤和注意事项

(1)

(2)

(3)

电气主值:

叙述设备停运步骤和注意事项

(1)

(2)

各专业班长向值长汇报,机组停运状况

值长汇报新厂值长:

#11、12机组跳闸原因为稳控装置动作,目前机组已安全停下来,等待110kV倒送电。

新厂值长告知:

调度称东郊变110KV与系统解列,110KV系统失压。目前已恢复,已通过灞东Ⅰ线路充电成功,我厂可以恢复给110KV母线带电,请安排受电。

2.3.2系统恢复

值长令:

电气合上1235灞东Ⅰ线开关,向110kV母线受电。

电气班长令值班员迅速操作,完毕后汇报值长110KV母线带电成功。

老厂值长立即汇报新厂值长110KV母线带电,可恢复02号启备变向新厂供电。

值长令:

电气班长立即恢复老厂厂用电。

电气班长令:

主值合上1101开关,0号起备变带电成功后,分别合上6KV厂6011A、厂6011B、厂6012A、厂6012B开关,恢复6KV厂用11A、11B、12A、12B母线电压。恢复380V系统供电。

电气主值:

详细汇报恢复过程,恢复直流充电器。

值长令:

各专业派人检查设备,启动辅助设备

锅炉班长:

下令恢复系统(叙述),达到点火条件

汽机班长:

下令恢复系统(叙述),达到抽真空条件,除转速外,达到冲转条件

有关主值:

叙述具体系统恢复步骤

班长汇报值长:

条件具备,可以点火(抽真空等)

2.3.3机组启动(以下部分参照2.3.2和2.3.3写,演习)

另:

新机组部分可按此进一步简化,确保在1.5小时内完成演习

班长令主值:

做好热态开机准备(主值熟知各项准备工作及规定)。

汽机班长令副值:

立即就地检查监视高、低压除氧器水位,若水位超过报警值继续上升时,应立即手动打开高、低压除氧器溢流门,关闭高、低除进汽门,严防高、低除满水,水位正常后,立即关闭溢流门,保持高除压力。

副值:

汇报班长执行完毕,水位在正常范围。

汽机班长令副值:

撤除给水泵、中间泵、冷却水泵、热网泵“备用”联锁。

副值:

汇报班长执行完毕。

汽机班长令副值:

厂用电恢复,将各电动截门恢复至停运状态,启动给水泵润滑油泵运行

副值:

汇报班长执行完毕。

汽机班长令副值:

工业水、循环水系统启动后,启动冷却水泵,恢复冷却水系统;副值:

冷却水系统已恢复正常。

汽机班长联系锅炉班长:

启动给水泵向锅炉补水。

汽机班长令副值:

启动给水泵

副值:

给水泵启动,可以向锅炉补水。

汽机班长令综合泵房值班员:

立即停止清洁水、生活水加热器运行。

泵房值班员:

已停止清洁水、生活水加热器。

汽机班长令综合泵房值班员:

检查冷水塔蓄水池水位在正常范围。

泵房值班员:

及时手动调整冷水塔、蓄水池水位,并保持在高水位,无溢流。

汽机班长令综合泵房值班员:

设备已带电,立即启动工业水泵,配合主值启动循环水泵。

泵房值班员:

工业水泵和循环水泵已启动,并及时调整冷水塔、蓄水池水位正常。

汽机班长汇报值长:

汽机系统已恢复。

值长令锅炉班长:

立即按紧急停炉处理,手动MFT,设法保持锅炉水位,减少汽水损失。

锅炉班长令主值:

全关锅炉排污、取样、疏水门等,闷炉,复位开关。

主值:

已全关锅炉排污、取样、疏水门等,闷炉,复位开关。

值长通知锅炉班长:

厂用电恢复,做好点火准备。

锅炉班长令主值:

恢复油系统与压缩空气系统运行,检查水位正常,启动风机准备点火。

主值:

油系统与压缩空气系统已恢复,水位已补好。

主值令巡检:

就地检查引送风机,准备启动。

巡检:

引送风机检查正常,可以启动。

主值:

启动引送风机,汇报班长。

锅炉班长汇报值长:

锅炉具备点火条件

值长令锅炉班长:

11、12炉点火。

锅炉班长令副值:

投油枪进行11、12炉点火

副值:

使用A层空气雾化油枪点火。然后投入微油点火装置并启动乙磨,升温升压。

值长令锅炉班长:

用连排蒸汽倒暖汽包蒸汽冷却与高除汽平衡联络管,并通知运营公司投脱硫、电除尘等系统设备。

锅炉班长令巡检:

就地检查暖汽包蒸汽冷却与高除汽平衡管。

巡检:

汽包蒸汽冷却与高除汽平衡管已暖好。

值长令汽机班长:

根据汽平衡母管压力,缓慢开启联络管二道门。

汽机班长令巡检:

缓慢开启联络管二道门,打开高除汽平衡母管排扩容器疏水门,稍开高除汽平衡母管排漏斗疏水门,监视高除汽平衡母管是否积水。

巡检:

操作完毕,高除汽平衡母管无积水。

值长令汽机班长:

向11号机送汽封,抽真空,做好开机准备。

汽机班长令主值:

向11号机高压缸前汽封先送新蒸汽,再用高除汽平衡蒸汽送汽封,然后用汽平衡蒸汽启动主抽。联系锅炉开大至#11连续排污扩容器排污门。当连排有水位显示时,根据连排水位关小11号连排水位调节门。

主值:

已操作完毕,汽封送好,真空正常。

汽机班长令主值:

当高除汽平衡压力低于0.5MPa时,安排专人在就地关小11号高除汽平衡门及11号连排水位调节门,调整保持高除汽平衡压力在0.5~0.7MPa,尽量保持高除汽平衡母管压力稳定,严防发生水击事故。

主值:

已做好调整,压力在范围内。

事故处理应注意:

操作中若高除汽平衡母管强烈振动,应立即开大11号高除汽平衡门,停止汽平衡蒸汽送汽封和主抽运行,加强管道疏水,同时立即关闭汽包蒸汽冷却至高除汽平衡联络管二道门,通知锅炉减小锅炉排污量,开大连排疏水调节门,待振动消除,查明原因后方可重新暖管开机。

锅炉班长汇报值长:

11炉汽温汽压已升至汽机要求。

汽机班长汇报值长:

11号机已具备冲转条件,可以冲转。

值长令汽机班长:

冲动11号机。

汽机班长令主值:

按热态开机要求调整好各项参数,并在盘前投入主汽温度10分钟下降50℃跳机保护,进行挂闸冲转(主值熟知热态冲转条件)。

主值:

挂闸冲转11号机,巡检在就地检查。冲转过程中严密监视机组振动、轴向位移等参数。

巡检:

机组升速过程中就地检查无异常。

主值:

定速3000rpm检查无异常

汽机班长:

汇报值长具备并网条件。

值长联系调度同意后尽快并网,令电气执行并机操作

电气班长:

班长监护主值进行并网操作。

电气班长汇报值长:

11号机并网成功。

值长令:

机炉电做好协调配合,按热态接待负荷。

汽机班长令主值:

当三段抽汽口压力大于0.2MPa(负荷约在10MW左右)时,打开高除进汽门,开大进汽调整门,打开机组三段抽汽至高除电动门直接暖管至高除,随负荷增加逐渐恢复高除正常供汽。

主值:

已执行完毕,高除恢复正常供汽。

汽机班长:

机组负荷45MW,主蒸汽流量达150T/H,汇报值长可以投生产抽汽。

值长令汽机班长:

投生产抽汽,注意暖管并通知供热所及新厂值长。

汽机班长:

令主值进行投生产抽汽操作,结束后汇报值长生产抽汽投入

老厂值长:

通知新厂值长暖辅汽联箱。

汽机班长令主值:

三段抽汽压力≥0.5MPa时,将汽封、抽气器汽源倒为生产抽汽供。

主值令巡检:

逐渐关小高除汽平衡至汽封、主抽供汽门,根据高除汽平衡压力关闭汽包蒸汽冷却至高除汽平衡联络管二道门,再联系锅炉停止汽包蒸汽冷却至高除汽平衡联络管,恢复连排正常运行方式,打开11号高除汽平衡门,恢复高除汽平衡母管正常运行。

巡检:

已按主值要求执行完毕,系统已运行正常。

汽机班长通知锅炉班长:

关闭11号锅炉汽包蒸汽冷却至高除汽平衡联络管所有阀门、疏水门挂严禁操作标示牌。

锅炉班长令巡检:

关闭11号锅炉汽包蒸汽冷却至高除汽平衡联络管所有阀门。

巡检:

已执行完毕,标示牌已挂。

值长令电气班长:

倒厂用由本机带。

电气班长:

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