QC课题地下车库地面施工质量控制.docx

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QC课题地下车库地面施工质量控制

地下车库地面施工质量控制

高家岭城中村改造项目地下车库总建筑面积12250〃,地下一层为框

架结构。

由日照东港区秦楼街道高家岭村建设,日照市建筑设计研究院设

计,日照天泰建筑安装工程有限公司承建。

一、小组概况

小组名称:

银河华府B区项目部QC小组成员平均接受TQC教育:

40

课时

成立时间:

2011年8月1日

小组注册:

2011年8月15日

小组编号:

TTJGQC-009

活动频数:

月均4次

小组成员:

6人

活动时间:

201181-2011.9.15

课题注册:

2011年7月15日

课题编号:

2011-011

合理化建议:

采纳实施5条

小组类型:

现场型

小组概况表表

序号

姓名

职称

职务

小组职务

组内分工

备注

1

隹安堂

项目部负责人

工程师

组长

组织协调

2

姚峰

助工

技术员

组员

对策实施

3

杨京锋

助工

技术员

组员

现场实施

4

陈波

助工

质检员

组员

现场实施

5

郭江梅

助工

资料员

组员

现场实施

6

韩美菊

助工

统计员

组员

现场实施

二、选题理由

三、现状调查

为了找出影响地下车库地面施工质量的主要问题,2006年4月15日

-16日活动小组成员对2006年以前施工过的3项地下车库工程进行了调查,在3个工程中,每项工程均检查300点,共检查900点,发现不同程度的质量缺陷128处,合格率85.78%,对调查所得质量缺陷数据分析列表、图如下:

地下车库地面缺陷统计表

序号

质量缺陷

缺陷频数

(处)

不合格百分

累计频数

累计频率

1

地面起砂

101

11.22

101

78.9

2

表面裂缝

10

1.11

111

86.7

3

地面平整度差

9

1.00

120

93.8

4

面层起皮

6

0.67

126

98.4

5

分格缝不丿顺直

2

0.22

128

100

合计

128

14.22

制表人:

李辉日期:

2006年4月16日

 

地面面层起砂地面表面裂缝地面平整度差面层起皮分格逢不顺直

地下车库地面缺陷排列图

制图:

李辉日期:

2006年4月16日★调查结论:

上述调查小结显示:

在活动前的三项地下车库工程中,发现地面质量

缺陷128处,其中地面面层起砂101处,占总缺陷数的78.9%,为此确定

问题是“地面面层起砂”四、制定目标

1、目标值:

降低地面面层起砂,使地面合格率从活动前的85.78%提

高到92%

2、可行性分析

(1)公司要求,本工程必须达到“兴石杯”要求,我们必须做到尤其

是地面施工。

(2)经项目部与业主、设计院协商为保证地面质量可以修改原设计做法,公司质量、技术部门对本次活动全力支持,为活动技术资金得到了有力保障。

(3)本小组连续3年被评为公司优秀QC小组,有较强的团队作战能力,小组成员周建军、耿纪民曾在工商局地下车库施工使地面质量合格率达到92%有丰富的施工经验,为完成本课题奠定了良好的基础。

综上所述目标可以实现!

五、原因分析

针对地面面层起砂这个主要问题,活动小组于2006年4月17日下午召开

诸葛亮会议,组织讨论分析地面面层起砂的原因,采用头脑风暴法和因果

分析图法进行原因分析。

见下图:

地面面层起砂分析因果图

制图人:

李辉日期:

2006年4月17日

八、要因确认

2006年4月18日活动小组成员召开会议,针对寻找出的8条末端因素做

了逐一分析验证,确认要因,见下表

要因确认表

末端因素

调查或验

证方法

负责人

完成

时间

验证内容

判定

1

操作人员流动性大

查阅资料

周建军

5.8

班组成员20人,其中18人长期在我公司施工,占总数的90%。

非要因

2

原施工工艺欠

查阅记录

耿纪民

5.8

原施工工艺落后,其功效不高,质量不稳定,使工程本偏咼(>16元/怦),急需改进

要因

3

岗位责任制落

实不够

现场调查

王玉夕

5.9

2004年5月7日-9日随机抽查施工管理人员在冈及责任制洛实情况,共抽查36人次,在

岗35人次,1人因公外出,在岗率100%,经查他们均能按规定认真履行职责

非要因

4

商品砼

查阅记录

李斌峰

5.8

原有商品砼坍落度在100-160mm之间,偏大

要因

5

无专业抹光机

/、

现场调查

周建军

5.8

已租赁专业道路真空抹光机

非要因

6

原始施工工具

简陋

现场调查

李辉

5.8

采用斧头、凿子、处理基层,每人每天清理20m2,工效低,效果差。

要因

7

地下室施工照

明不足

现场调查

李辉

5.8

已采用36V安全照明

非要因

8

作业面大分区

施工不够合理

查阅图纸

耿纪民

5.9

我公司施工过最大单层地下车库面积6850

m,分区块流水作业,各工序衔接合理

非要因

制表人:

李辉

日期:

2006年4月19日

由上表可确认要因如下:

1、施工工艺欠佳;

2、商品砼塌落度大;

3、无专业磨光机具。

九、制定对策

针对确认的三条要因,逐一制定对策,见下表

对策措施表

要因

对策

目标

措施

地点

负责人

完成

期限

1.联系设计院变

更地面做法

2.选择施工方

提高地面观

原施方

选择最佳施工

感效果的同

案,确定工艺流

2006

1

案、工艺

方案,设计合

时缩短工期

项目部

耿纪民

.

不合理

理的工艺流程

25天

3.面层中掺加

5.15

“金顶泥”耐磨

4.进行效果追踪

1.与商品砼搅拌

商品砼

改善水灰比、减小坍落度

坍落度30-50

站联系,调整配

搅拌站

2006

2

塌落度

合比

李斌峰

.

mm

及现场

2.改变砼卸料方

5.14

3.效果检杳

3

无专业抹光机具

/、

米用机械施工

减少劳动强

度,提高工效

3倍

1•租赁专用道路

真空磨光机

2.进行书面技术交底,掌握机械抹光时间。

3.效果检杳

施工现

李辉

2006

5.15

制表人:

李辉日期:

2006年5月10日

十、对策实施

实施一:

选择最佳施工方案,设计合理的工艺流程

1、联系设计院变更地面做法

本工程地面做法:

在100厚的C20砼基层上抹1:

2.5水泥砂浆,此做法不适应于地下车库工程,经QC小组研究与业主和设计院协商决定采用地面做法改为:

浇筑100厚C20砼基层时,表面洒1:

1水泥砂,随打随抹。

根据本工程特点,小组成员决定在压面时撒南星生产的金顶泥粉料,具体工艺流程图如下。

2、选择施工方案,确定工艺流程

合格

不合格

金顶泥地面施工工艺流程图

3、面层中掺加“金顶泥”耐磨粉

金顶泥施工优点

1.能与水泥浆有效结合为一整体,不脱离,不起砂。

2•提高地面耐磨性,耐冲击性,整体结合性好,有效防止因车压等原因引起地面起砂现象。

3.操作简便,方便施工。

4•价格比进口树脂型(如阿托芬等)低15〜20%。

2.1工艺原理

将金顶泥均匀撒在细石砼面层,与面层融合并形成整体,从而使整体地面起到耐磨、防尘、防滑作用。

1.基层处理:

先将基层上的灰尘清掉,大面积用机械打磨、清扫,边角用斧头砍净,剔掉灰浆皮和灰渣层。

2•抹灰饼和标筋:

根据车库四周墙上的面层标高水平线,确定面层细石砼厚

度(不应小于40伽),然后拉水平线开始抹灰饼(5cmX5cm),横竖间距为1.5x2m,灰饼上平面即为地面面层标高。

车库地面25〜30m一块,分块浇筑。

为保证整体面层平整度W3伽,还需抹标筋,将水泥砂浆铺在灰饼中间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。

3.刷水泥砂浆结合层:

在铺设细石砼之前涂刷水泥浆一层,其水灰比为

0.45〜0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清理干净,再浇水润湿),不要涂刷

过大,随刷随涂面层细石砼,

4.铺细石砼面层:

涂刷水泥浆之后紧跟着铺细石砼,在灰饼之间将细石砼铺均匀,然后用木刮杠按灰饼高度刮平,铺设时如果灰饼已经硬化,木刮杠刮平后,将利用过的灰饼敲掉,并用细石砼填平。

5.第一遍振捣:

用改装的平板振动器进行压实,直到出浆为止,然后用真空抹光机进行第一次抹压。

6.铺撒金顶泥:

约4小时后按每平米3〜4Kg金顶泥均匀铺撒到细石砼面层,初凝后人踩上去有脚印但不下陷时,用真空抹光机进行第二遍抹压,表面压平、压光。

7.第三遍压光:

在细石砼终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁

抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、

压实、压光(必须在终凝前完成)。

8.养护:

地面压光完工后24h,专人蓄水养护,保持湿润,养护时间不少于

7d,当抗压强度达到5MPa后才能上人。

9.切割分格缝:

按柱距一半平分弹线,3天后用道路专用切割机切割。

2.2质量标准

符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)合格标准

要求。

无起砂、积水、空鼓现象,无明显抹痕。

实施小结:

2006年5月23日,小组成员对按此工艺施工完毕的I区车库地面进行系统检查,质量效果显著,观感好,未发现明显质量缺陷,达到了预期目标。

实施二:

2006年5月23日由组长李斌峰同志会同实验室、商品砼搅拌站进行了

配合比调整,坍落度达到了我们的要求,对比如下:

砼配合比调整前后对比表

调整前各材料用量(kg/m3)

坍落度

mm

水泥

细石

掺合料

外加剂

203

338

687

1122

/

/

110〜

130

调整后各材料用量(kg/m3)

坍落度

mm

水泥

细石

掺合料

外加剂

180

308

827

1020

57

5.9

30〜50

制表人:

李辉

日期:

2006年6月13日

实施小结:

小组成员队进场的细石商品砼进行坍落度测试15车次,坍落度均在

35〜50伽之间,调整达到预期效果。

实施三:

改装清扫机,购置打磨机

2006年5月13日由李辉同志会同机械班将4台水磨石机改装成基层清扫机,并购置了4台基层打磨机。

实施小结:

地下车库共分三块施工,每块面积约2400〃,采用人工处理基层,每

人每天清理20m2,按17人计需7天完成;采用机械进行基层打磨、清扫,

每台每天清理200m2,选用4台机具,边角机械无法施工到位的安排2人,共10人需3天完成,工期缩短57%,劳力减少50%,效果明显,达到预期目标。

十^一、效果检查

效果评价表

果评价

质量

效果

使用南星金顶泥后

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