提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx

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提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx

提高沥青砼路面平整度QC成果资料

提高沥青砼路面平整度

一、小组概况

小组名称

XX高速XX合同项目QC小组

小组类型

现场型

成立时间

20XX年5月30日

注册编号

课题名称

提高沥青砼路面平整度

小组人数

12人

活动时间

20XX年6月20日至20XX年10月30日

活动次数/出勤率

10次/99%

循环次数

1次

TQC培训时间

人均53.5小时

小组成员表

姓名

年龄

性别

学历

技术职称

组内分工

TQC教育学时

硕士

高工

组长:

全面组织、协调

55

大专

助工

副组长:

技术管理

55

本科

助工

副组长:

方案策划

55

大学

高工

组员:

对策实施

52

大学

工程师

组员:

质量检测

53

大学

工程师

组员:

现场技术负责

53

本科

工程师

组员:

现场技术负责

54

大学

助工

组员:

对策实施

53

大学

助工

组员:

对策实施

53

大学

工程师

组员:

对策实施

54

大学

工程师

组员:

质量检测

52

大学

助工

组员:

质量检测

53

制表人:

XX    日期:

20XX年5月30日

二、小组活动背景

路面平整度是评定路面质量的主要技术指标之一,它关系到行车的安全,舒适性以及路面所受冲击力的大小和使用寿命,不平整的路表面会增大行车阻力,并使车辆产生附加的振动作用.这种振动作用会造成行车颠簸,影响行车的速度和安全,影响驾驶的平稳和乘客的舒适.同时,振动作用还会对路面施加冲击力,从而加剧路面和汽车机件的损坏和轮胎的磨损,并增大油料的消耗.而且,对于位于水网地区,不平整的路面还会积滞雨水,加速路面的水损坏。

在以往项目施工的路面工程中,平整度控制均能符合要求,但也不乏出现平整度稍大的项目,通过项目质量人员在京承高速14标路段进行平整度测量发现,计算平整度σ值20次,均在1.2内,但1.0以上的值占6次,根据对我项目已完成施工部分沥青砼路面施工质量检测情况,计算平整度σ值120次,均在1.2内,但1.0以上的值占18次,虽然符合标准要求,但显然对于舒适行车、满足精品工程是不够的。

因此,提高路面平整度,减少振动冲击力,提高行车速度和增进行车舒适性,安全性,是路面施工中面临的一个重要问题.为保证本项目施工质量,塑造精品工程,我项目按照高于规范要求标准作为施工控制标准(规范要求1.2,施工控制标准1.0),确定将提高施工控制标准内合格率做为我项目研究课题。

QC小组活动实施计划表

制表人:

XX     日期:

20XX年6月1日

P阶段

三、选择课题及选题理由 

根据活动背景,确定我们的课题为“提高沥青砼路面平整度”,选题理由如下图:

四、现状调查

20XX年6月20日-6月30日小组成员陆续对我项目沥青面层施工平整度情况进行调查,具体检测数据如下:

1、现状调查表

检测

部位

检测值(共140个数据)

不合格

点数

合格率

沥青面层(控制标准1.0)

0.6

0.8

1.0

1.0

1.1

0.7

0.9

1.2

0.8

1.0

21

85%

0.5

0.6

1.1

0.6

0.9

0.7

1.2

0.6

0.7

0.8

1.0

1.2

0.6

0.7

1.0

1.0

0.7

0.8

1.1

0.7

0.6

0.7

1.2

0.6

0.8

0.9

0.7

1.0

1.0

0.9

0.7

0.9

0.8

1.0

0.7

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

0.9

0.7

0.9

1.0

0.7

0.6

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.7

1.0

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

1.0

0.7

0.7

0.9

0.8

0.5

1.0

0.8

0.7

0.9

0.8

1.0

0.9

0.7

0.8

1.2

0.6

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

1.1

0.9

1.0

0.9

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

0.9

0.7

0.9

1.1

0.9

0.8

0.6

0.8

1.2

0.8

0.7

0.8

0.9

0.9

1

0.7

0.8

1.2

0.7

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.7

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.8

0.8

1.1

0.9

1.0

0.7

0.5

0.7

1.0

1.1

0.9

制表人:

XX   日期:

20XX年6月30日

根据现状调查表,小组成员用列表的方式进行了具体问题的统计,如下表:

2、平整度合格率低具体问题统计表

序号

内容

不合格点

占总不合格点数的频率

累计频率%

1

接头处理不合格

15

71.4

71.4

2

桥头位置处理不当

3

14.3

85.7

3

存在漏压

2

9.5

95.2

4

其它

1

4.8

100

合计

N=21

制表人:

XX    日期:

20XX年6月30日

累计百分比(%)

根据统计表小组成员运用排列图工具进行了分析,具体如下:

接头处理不合格及下承层平整度不佳占总不合格次数21次的71.4%,是主要问题。

制图人:

XX    日期:

20XX年6月30日

五、确实目标

将沥青路面面层平整度度合格率提高到93%,

确实目标值的依据如下:

六、原因分析

主要问题确定后,小组成员经过现场调查和分析,从人、机、料、法、测五个方面找出导致主要问题的原因,用树图整理如下:

整理人:

XX韩贵朋  日期:

20XX年7月10日

七、要因确认

针对树图整理出的末端原因,小组成员进行了逐一确认,做出要因确认表:

序号

末端原因

标准

确认方法

结果

结论

确认时间

确认人

1

岗前培训不足

评定合格率95%

查阅培训记录

合格率80%

非要因

2010.6.21

2

设备吨位过低

碾压设备性能满足要求

现场检查

设备无法在规定时间内完成碾压

要因

2010.7.3

3

混合料偏粗

按照图纸要求施工

现场检查

存在混合料偏粗现象

非要因

2010.7.5

4

施工完成后接头切边长度太短

施工技术规范及作业指导书

现场检查

平整度差

要因

2010.7.6

5

新施工接头跟踪检测距离过短

施工技术规范及作业指导书

现场检查

平整度差

要因

2010.7.6

6

工具及人为读数误差

施工技术规范

现场检查

在允许范围内

非要因

2010.7.8

制表人:

XX徐丽英   日期:

20XX年7月17日

要因确认过程一:

确认内容

岗前培训力度不足

确认方法

查阅培训记录

确认过程

查阅20XX年6月至20XX年5月培训记录,班组全体工人开工前进行岗前培训,理论知识与技能培训各占50%,通过培训,考试成绩达到80分以上的占95%。

随着工程的进展,相应增加了人员,但没有培训记录,施工人员技术水平逐步下降,总体达到80%。

确认标准

合格率95%

确认结果

合格率为80%

确认结论

非要因

确认时间

10.6.21

确认人

XX

XX

确认过程二:

确认内容

设备吨位过低

确认方法

现场检查

确认过程

根据多次现场实际检测,共检测点数10点,不合格点数为4点,接头碾压结束时沥青砼温度平均温度为95℃,低于规范要求的100~110℃,碾压设备不能满足使用要求

确认标准

碾压设备性能

确认结果

不能满足使用要求

确认结论

要因

确认时间

10.7.3

确认人

XX

XX

确认过程三:

确认内容

集料偏粗

确认方法

现场检查

确认过程

对现场所用集料进行检查,存在偏粗的现象。

确认标准

按图纸要求施工

确认结果

存在偏粗现象

确认结论

非要因

确认时间

10.7.5

确认人

XX

确认过程四:

确认内容

施工完成后接头切边长度太短

确认方法

现场检查

确认过程

经对施工完成后预留接头3m范围内进行平整度检测,检测点数40个,不合格点数为8个,存在平整度不合格情况。

确认标准

施工技术规范

作业指导书

确认结果

施工完成后接头切边长度太短

确认结论

要因

确认时间

10.7.6

确认人

确认过程五:

确认内容

新施工接头跟踪检测距离过短

确认方法

现场检查

确认过程

对新施工接头进行检测,新施工接头跟踪检测区内平整度合格,但向前1~3m范围内共检测点数36个,不合格点数为10个,存在不合格现象。

确认标准

施工技术规范

作业指导书

确认结果

新施工接头跟踪检测距离过短

确认结论

要因

确认时间

10.7.6

确认人

确认过程六:

确认内容

在不同环境下,工具及人为读数存在误差

确认方法

现场检查

确认过程

在不同环境下对现场平整度进行检测,并进行符合,测量存在误差,但在允许范围内。

确认标准

施工技术规范

确认结果

误差在允许范围内

确认结论

非要因

确认时间

10.7.8

确认人

XX

XX

要因确认结论如下:

1、碾压设备吨位过低。

2、施工完成后接头切边长度太短。

3、新施工接头跟踪检测距离过短。

八、制定对策

20XX年7月18日至20日,小组成员根据确认出来的3项要因分别制定了两种对策,并对其进行了综合评价,最终选择出较优的对策。

 

对策评价表

要因

对策

思考

方 案 评价

综合

得分

选择

方案

可操作性

安全性

准确性

经济性

1

设备吨过低位

更换新设备

9

7

9

6

31

调整碾压顺序

9

7

6

7

29

2

接头切边长度太短

聘请专门接头施工人员

9

8

8

5

30

加强监测确定最佳切边位置

9

8

8

9

34

3

接头跟踪监测距离过短

聘请专门接头施工人员

9

8

9

5

31

延长跟踪监测区域

9

8

9

9

35

制表人:

罗显伟 崔彦秋       日期:

20XX年7月20日

要因对策表

序号

要因

对策

目标

措施

地点

完成

时间

负责人

1

设备吨过低位

更换大吨位碾压设备

在规定温度下完成碾压

1、将CC142压路机更换为DD130压路机进行接头碾压。

2、对操作工人进行设备操作培训,并编制该调节装置的操作方法及运行维护标准,并对作业指导书相关内容进行修订。

3、培训后,由管理人员进行现场检查,验证培训的落实程度,提高工程的质量。

工程

现场

10-7-20

2

接头切边长度太短

加强监测确定最佳切边位置

接头平整度满足要求

1、安排有经验的工人进行接头处理。

2、用6m直尺代替3m直尺进行平整度检测,确认最佳切边位置。

3、现场工长加强对接头处理的管理。

4、配备铣刨机,对不合格接头进行精细化铣刨

工程

现场

10-7-20

3

接头跟踪监测距离过短

延长跟踪监测区域

接头平整度满足要求

1、安排有经验的工人进行接头处理。

2、新施工接头跟踪监测区域由5m调整为10m,在区域内对平整度进行全面监测,确保平整度满足要求。

3、现场工长加强对接头处理的管理。

4、配备铣刨机,对不合格接头进行精细化铣刨

工程

现场

10-7-20

制表人:

XX                 日期:

20XX年7月20日

D阶段

九、对策实施

实施一:

碾压设备吨位过低

对于该原因采用更换大吨位碾压设备处理。

时间

内容

结果

7月21日-7月22日

将CC142更换为DD130压路机进行接头碾压,项目部组织2名压路机手及配合工人5人,对此种设备施工方法进行了培训

7月23日经过对6名压路机手进行现场考核,结果100%能够熟练操作

7月23日-

7月29日

在此期间技术工人用新设备进行接头碾压,并由质量检查员每天监督检查

在此期间质检员对每名工人的工作成果进行了检查,检查10处,均能在105℃以上完成碾压,合格率由60%提高至100%,管理人员和工人的质量意识也得到了提高

实施二:

接头切边长度太短

加强平整度检测,确认最佳切边位置。

时间

内容

结果

7月20日—

7月25日

挑选施工经验丰富,水平较高的人员组成专门的接头处理小组,并对其进行培训,用6m直尺代替3m直尺进行平整度检测,并加强平整度检测,确认最佳切边位置

7月26日经过检查现场施工人员能够熟练操作,合格率逐步提高。

7月25日-

7月30日

在此期间技术工人用按照要求进行接头施工,并由质量检查员每天监督检查

在此期间质检员共对20处进行了检验,合格点数19处,合格率达到了95%,达到了预期目的

实施三:

接头跟踪监测距离过短

延长跟踪监测区域。

时间

内容

结果

7月20日—

7月25日

挑选施工经验丰富,水平较高的人员组成专门的接头处理小组,并对其进行培训,跟踪监测区域由5m调整为10m,在区域内对平整度进行实时监测。

7月26日经过检查现场技术工人均能够熟练操作,平整度数值下降,合格率逐步提高。

7月26日-

7月30日

在此期间技术工人用按照要求进行接头施工,并由质量检查员每天监督检查

在此期间质检员共对28处进行了检验,合格点数27处,合格率达到了96%,达到了预期目的

在20XX年7月21日至20XX年9月20日对策实施过程中,每天施工中均针对对策实施情况进行检查,并每隔10天对该10天内完成的施工段落进行平整度检查,通过对策实施发现,经过强化培训、仔细交底,在管理人员和技术工人的齐抓共管下,施工质量逐步上升,各项对策取得相应效果。

在更换碾压设备后,均能在温度降至规定温度前完成碾压,接头位置平整度合格率稳步提高,沥青路面合格率由原来的85%上升至96.7%,完成了我项目QC小组的既定目标。

由小组成员张永光将设备型号及操作方法列入技术交底,做为标准化进行推广,由小组成员XX将本对策做为一项强制规定列入项目质量管理措施中,并有XX根据QC成果编制最新的路面施工作业指导书。

对策实施阶段路面合格率检查情况统计表

检测日期

检测点数

合格点数

合格率

备注

20XX年7月31日

120

109

90.8%

对策实施后合格率上升,碾压设备能满足使用要求,其他两项对策也取得一定成效,但合格率不能满足要求

20XX年8月10日

120

111

92.5%

调整切边与检测区的检测频率后,合格率有所上升,但仍不能满足要求

20XX年8月20日

120

113

94.2%

加大监控及管理力度,合格率上升,能满足要求。

20XX年8月31日

120

114

95.0%

加大监控及管理力度,合格率能满足要求。

2011年9月10日

120

115

95.8%

加大监控及管理力度,合格率能满足要求。

2011年9月20日

120

116

96.7%

加大监控及管理力度,合格率能满足要求。

制表人:

XX    日期:

20XX年9月20日

C阶段

十、效果检查

在10年9月份,小组成员陆续对9月11日至9月20日施工的沥青面层进行平整度检测,结果见下表:

场调查表

检测部位

检测值(共120个数据)

不合格

点数

合格率

上面层(1.0)

1.0

0.8

0.6

1.0

1.0

0.8

0.9

1.0

0.9

0.7

4

96.7%

0.6

1.0

0.6

1.1

0.5

0.6

0.7

0.6

0.7

1.0

0.9

0.9

1.0

0.8

0.7

1.0

1.0

1.0

0.6

0.7

1.0

1.1

0.6

0.7

0.8

0.8

0.7

0.6

0.6

0.7

1.0

0.7

0.4

0.6

0.8

0.8

0.9

1.0

0.8

0.4

1.1

0.7

0.7

0.4

0.8

1.0

1.0

0.7

1.0

0.9

0.5

0.7

0.5

0.6

0.4

0.6

0.8

0.8

0.8

1.0

0.9

0.7

0.5

0.5

0.5

0.6

0.9

0.9

0.7

1.0

0.7

0.8

0.5

0.9

0.8

1.0

0.9

0.7

0.6

0.8

0.6

0.8

0.8

0.7

0.8

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

0.8

1.0

0.7

0.6

0.9

0.8

1.2

0.6

0.7

1.0

0.9

0.8

0.8

1.0

1.0

0.7

0.7

0.5

0.6

0.6

制表人:

XX    日期:

20XX年9月20日

结论:

通过本次QC小组的活动,克服了沥青砼面层平整度难以控制的问题,QC活动后,我们对9月11日至9月20日施工的沥青面层进行平整度检测,共检查120点,其中合格116点,不合格4点,合格率96.7%,达到了预期目标。

2、实施后主要问题排列图如下:

制图人:

XX  日期:

20XX年9月20日

由排列图可以看出,接头处理不合格不再是主要问题,而桥头位置处理不当升为主要问题。

3、社会效益

  通过本次QC质量活动,加强了现场操作人员的质量意识,培训了一批素质高的技术工人;在省厅及质监站的多次检查中,本项目的沥青砼路面平整度得到了很大的提高,得到领导的好评,并组织了现场观摩,为公司树立良好的形象。

  4、经济效益

  在采用本小组制定的提高沥青混凝土平整度方案后,本项目施工进展顺利,无返工现象,比原计划工期缩短了6天,节省了机械费、人工费;另外在全线3个标段中由于本项目质量、进度处于领跑地位,业主先后给予两次奖励共计50万元。

  总体经济效益如下:

  机械费:

  摊铺机2台,5000×2×6=6万元;

  振动压路机4台,750×4×6=1.8万元;

  钢轮压路机2台,1500×2×6=1.8万元;

  人工费:

100×35×6=2.1万元。

  经济效益累计:

6+1.8+1.8+2.1+50=61.7万元

A阶段

十一、巩固措施

1、将本次活动采取的对策纳入标准化,如下表:

序号

标准化

文件编号

负责人

完成

时间

1

将本次活动所采取的对策纳入路面施工作业指导书

XX

10-9-21

2

重新召开技术交底会进行交底,将对策的实施过程及注意事项向一线施工及管理人员进行详细交底。

XX

10-9-22

3

在施工过程中对现场施工过程中接头施工的操作进行严密监控,将对策落实到实处。

XX

10-9-23

10-10-10

制表人:

XX     日期:

20XX年10月10日

2、小组成员于10月10日,对9月23日至10月10日施工的沥青上面层平整度数据检测,如下表:

巩固期路面平整度度数据检测表

检测

部位

检测值(共60个数据)

不合格

点数

合格率

路面平整度(1.0)

0.6

1.0

0.7

0.9

0.8

0.7

0.7

0.6

0.9

0.6

1

98.3%

0.6

0.6

0.5

1.0

0.6

0.7

1.0

0.6

0.6

0.9

0.5

0.6

0.8

0.9

1.1

1.0

0.5

0.6

0.7

0.8

0.7

0.9

0.8

0.7

0.8

0.7

0.7

0.6

0.8

1.0

1.0

0.9

0.6

0.8

0.7

0.8

0.6

0.9

1.0

0.6

0.8

0.8

0.7

0.8

1.0

0.8

0.5

0.9

1.0

0.7

制表:

王钢      日期:

20XX年10月10日

十二、总结和下一步打算

本次QC小组活动成功的解决了路面平整度合格率低的问题,随着公路行业的迅速发展,精细化管理施工尤为重要,在今后的施工过程中,从点滴做起,细节做起,控制质量通病,整体提高质量管理水平。

虽然目前桥头处理不当上升为影响沥青路面平整度的主要问题,当我小组成员一致认为,该问题对路面平整度影响不大,不再进行相应的课题研究。

下一步小组将继续开展活动,题目为《提高沥青混凝土路面渗水系数合格率》。

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