提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx
《提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
提高沥青砼路面平整度QC成果资料
提高沥青砼路面平整度
一、小组概况
小组名称
XX高速XX合同项目QC小组
小组类型
现场型
成立时间
20XX年5月30日
注册编号
课题名称
提高沥青砼路面平整度
小组人数
12人
活动时间
20XX年6月20日至20XX年10月30日
活动次数/出勤率
10次/99%
循环次数
1次
TQC培训时间
人均53.5小时
小组成员表
姓名
年龄
性别
学历
技术职称
组内分工
TQC教育学时
硕士
高工
组长:
全面组织、协调
55
大专
助工
副组长:
技术管理
55
本科
助工
副组长:
方案策划
55
大学
高工
组员:
对策实施
52
大学
工程师
组员:
质量检测
53
大学
工程师
组员:
现场技术负责
53
本科
工程师
组员:
现场技术负责
54
大学
助工
组员:
对策实施
53
大学
助工
组员:
对策实施
53
大学
工程师
组员:
对策实施
54
大学
工程师
组员:
质量检测
52
大学
助工
组员:
质量检测
53
制表人:
XX 日期:
20XX年5月30日
二、小组活动背景
路面平整度是评定路面质量的主要技术指标之一,它关系到行车的安全,舒适性以及路面所受冲击力的大小和使用寿命,不平整的路表面会增大行车阻力,并使车辆产生附加的振动作用.这种振动作用会造成行车颠簸,影响行车的速度和安全,影响驾驶的平稳和乘客的舒适.同时,振动作用还会对路面施加冲击力,从而加剧路面和汽车机件的损坏和轮胎的磨损,并增大油料的消耗.而且,对于位于水网地区,不平整的路面还会积滞雨水,加速路面的水损坏。
在以往项目施工的路面工程中,平整度控制均能符合要求,但也不乏出现平整度稍大的项目,通过项目质量人员在京承高速14标路段进行平整度测量发现,计算平整度σ值20次,均在1.2内,但1.0以上的值占6次,根据对我项目已完成施工部分沥青砼路面施工质量检测情况,计算平整度σ值120次,均在1.2内,但1.0以上的值占18次,虽然符合标准要求,但显然对于舒适行车、满足精品工程是不够的。
因此,提高路面平整度,减少振动冲击力,提高行车速度和增进行车舒适性,安全性,是路面施工中面临的一个重要问题.为保证本项目施工质量,塑造精品工程,我项目按照高于规范要求标准作为施工控制标准(规范要求1.2,施工控制标准1.0),确定将提高施工控制标准内合格率做为我项目研究课题。
QC小组活动实施计划表
制表人:
XX 日期:
20XX年6月1日
P阶段
三、选择课题及选题理由
根据活动背景,确定我们的课题为“提高沥青砼路面平整度”,选题理由如下图:
四、现状调查
20XX年6月20日-6月30日小组成员陆续对我项目沥青面层施工平整度情况进行调查,具体检测数据如下:
1、现状调查表
检测
部位
检测值(共140个数据)
不合格
点数
合格率
沥青面层(控制标准1.0)
0.6
0.8
1.0
1.0
1.1
0.7
0.9
1.2
0.8
1.0
21
85%
0.5
0.6
1.1
0.6
0.9
0.7
1.2
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
0.6
0.7
1.0
1.0
0.7
0.8
1.1
0.7
0.6
0.7
1.2
0.6
0.8
0.9
0.7
1.0
1.0
0.9
0.7
0.9
0.8
1.0
0.7
1.2
0.8
0.9
0.6
0.8
0.9
0.7
0.9
1.0
0.7
0.6
0.9
0.7
1.1
0.8
0.9
0.7
1.0
1.2
0.8
0.9
0.6
0.8
1.0
0.7
0.7
0.9
0.8
0.5
1.0
0.8
0.7
0.9
0.8
1.0
0.9
0.7
0.8
1.2
0.6
1.0
0.8
0.8
0.9
1.1
1.1
0.9
1.0
0.9
1.2
0.8
0.9
0.6
0.8
0.9
0.7
0.9
1.1
0.9
0.8
0.6
0.8
1.2
0.8
0.7
0.8
0.9
0.9
1
0.7
0.8
1.2
0.7
0.9
0.7
1.1
0.8
0.9
0.7
0.9
0.7
1.1
0.8
0.9
0.8
0.8
1.1
0.9
1.0
0.7
0.5
0.7
1.0
1.1
0.9
制表人:
XX 日期:
20XX年6月30日
根据现状调查表,小组成员用列表的方式进行了具体问题的统计,如下表:
2、平整度合格率低具体问题统计表
序号
内容
不合格点
占总不合格点数的频率
累计频率%
1
接头处理不合格
15
71.4
71.4
2
桥头位置处理不当
3
14.3
85.7
3
存在漏压
2
9.5
95.2
4
其它
1
4.8
100
合计
N=21
制表人:
XX 日期:
20XX年6月30日
累计百分比(%)
根据统计表小组成员运用排列图工具进行了分析,具体如下:
接头处理不合格及下承层平整度不佳占总不合格次数21次的71.4%,是主要问题。
制图人:
XX 日期:
20XX年6月30日
五、确实目标
将沥青路面面层平整度度合格率提高到93%,
确实目标值的依据如下:
六、原因分析
主要问题确定后,小组成员经过现场调查和分析,从人、机、料、法、测五个方面找出导致主要问题的原因,用树图整理如下:
整理人:
XX韩贵朋 日期:
20XX年7月10日
七、要因确认
针对树图整理出的末端原因,小组成员进行了逐一确认,做出要因确认表:
序号
末端原因
标准
确认方法
结果
结论
确认时间
确认人
1
岗前培训不足
评定合格率95%
查阅培训记录
合格率80%
非要因
2010.6.21
2
设备吨位过低
碾压设备性能满足要求
现场检查
设备无法在规定时间内完成碾压
要因
2010.7.3
3
混合料偏粗
按照图纸要求施工
现场检查
存在混合料偏粗现象
非要因
2010.7.5
4
施工完成后接头切边长度太短
施工技术规范及作业指导书
现场检查
平整度差
要因
2010.7.6
5
新施工接头跟踪检测距离过短
施工技术规范及作业指导书
现场检查
平整度差
要因
2010.7.6
6
工具及人为读数误差
施工技术规范
现场检查
在允许范围内
非要因
2010.7.8
制表人:
XX徐丽英 日期:
20XX年7月17日
要因确认过程一:
确认内容
岗前培训力度不足
确认方法
查阅培训记录
确认过程
查阅20XX年6月至20XX年5月培训记录,班组全体工人开工前进行岗前培训,理论知识与技能培训各占50%,通过培训,考试成绩达到80分以上的占95%。
随着工程的进展,相应增加了人员,但没有培训记录,施工人员技术水平逐步下降,总体达到80%。
确认标准
合格率95%
确认结果
合格率为80%
确认结论
非要因
确认时间
10.6.21
确认人
XX
XX
确认过程二:
确认内容
设备吨位过低
确认方法
现场检查
确认过程
根据多次现场实际检测,共检测点数10点,不合格点数为4点,接头碾压结束时沥青砼温度平均温度为95℃,低于规范要求的100~110℃,碾压设备不能满足使用要求
确认标准
碾压设备性能
确认结果
不能满足使用要求
确认结论
要因
确认时间
10.7.3
确认人
XX
XX
确认过程三:
确认内容
集料偏粗
确认方法
现场检查
确认过程
对现场所用集料进行检查,存在偏粗的现象。
确认标准
按图纸要求施工
确认结果
存在偏粗现象
确认结论
非要因
确认时间
10.7.5
确认人
XX
确认过程四:
确认内容
施工完成后接头切边长度太短
确认方法
现场检查
确认过程
经对施工完成后预留接头3m范围内进行平整度检测,检测点数40个,不合格点数为8个,存在平整度不合格情况。
确认标准
施工技术规范
作业指导书
确认结果
施工完成后接头切边长度太短
确认结论
要因
确认时间
10.7.6
确认人
确认过程五:
确认内容
新施工接头跟踪检测距离过短
确认方法
现场检查
确认过程
对新施工接头进行检测,新施工接头跟踪检测区内平整度合格,但向前1~3m范围内共检测点数36个,不合格点数为10个,存在不合格现象。
确认标准
施工技术规范
作业指导书
确认结果
新施工接头跟踪检测距离过短
确认结论
要因
确认时间
10.7.6
确认人
确认过程六:
确认内容
在不同环境下,工具及人为读数存在误差
确认方法
现场检查
确认过程
在不同环境下对现场平整度进行检测,并进行符合,测量存在误差,但在允许范围内。
确认标准
施工技术规范
确认结果
误差在允许范围内
确认结论
非要因
确认时间
10.7.8
确认人
XX
XX
要因确认结论如下:
1、碾压设备吨位过低。
2、施工完成后接头切边长度太短。
3、新施工接头跟踪检测距离过短。
八、制定对策
20XX年7月18日至20日,小组成员根据确认出来的3项要因分别制定了两种对策,并对其进行了综合评价,最终选择出较优的对策。
对策评价表
序
号
要因
对策
思考
方 案 评价
综合
得分
选择
方案
可操作性
安全性
准确性
经济性
1
设备吨过低位
更换新设备
9
7
9
6
31
是
调整碾压顺序
9
7
6
7
29
否
2
接头切边长度太短
聘请专门接头施工人员
9
8
8
5
30
否
加强监测确定最佳切边位置
9
8
8
9
34
是
3
接头跟踪监测距离过短
聘请专门接头施工人员
9
8
9
5
31
否
延长跟踪监测区域
9
8
9
9
35
是
制表人:
罗显伟 崔彦秋 日期:
20XX年7月20日
要因对策表
序号
要因
对策
目标
措施
地点
完成
时间
负责人
1
设备吨过低位
更换大吨位碾压设备
在规定温度下完成碾压
1、将CC142压路机更换为DD130压路机进行接头碾压。
2、对操作工人进行设备操作培训,并编制该调节装置的操作方法及运行维护标准,并对作业指导书相关内容进行修订。
3、培训后,由管理人员进行现场检查,验证培训的落实程度,提高工程的质量。
工程
现场
10-7-20
2
接头切边长度太短
加强监测确定最佳切边位置
接头平整度满足要求
1、安排有经验的工人进行接头处理。
2、用6m直尺代替3m直尺进行平整度检测,确认最佳切边位置。
3、现场工长加强对接头处理的管理。
4、配备铣刨机,对不合格接头进行精细化铣刨
工程
现场
10-7-20
3
接头跟踪监测距离过短
延长跟踪监测区域
接头平整度满足要求
1、安排有经验的工人进行接头处理。
2、新施工接头跟踪监测区域由5m调整为10m,在区域内对平整度进行全面监测,确保平整度满足要求。
3、现场工长加强对接头处理的管理。
4、配备铣刨机,对不合格接头进行精细化铣刨
工程
现场
10-7-20
制表人:
XX 日期:
20XX年7月20日
D阶段
九、对策实施
实施一:
碾压设备吨位过低
对于该原因采用更换大吨位碾压设备处理。
时间
内容
结果
7月21日-7月22日
将CC142更换为DD130压路机进行接头碾压,项目部组织2名压路机手及配合工人5人,对此种设备施工方法进行了培训
7月23日经过对6名压路机手进行现场考核,结果100%能够熟练操作
7月23日-
7月29日
在此期间技术工人用新设备进行接头碾压,并由质量检查员每天监督检查
在此期间质检员对每名工人的工作成果进行了检查,检查10处,均能在105℃以上完成碾压,合格率由60%提高至100%,管理人员和工人的质量意识也得到了提高
实施二:
接头切边长度太短
加强平整度检测,确认最佳切边位置。
时间
内容
结果
7月20日—
7月25日
挑选施工经验丰富,水平较高的人员组成专门的接头处理小组,并对其进行培训,用6m直尺代替3m直尺进行平整度检测,并加强平整度检测,确认最佳切边位置
7月26日经过检查现场施工人员能够熟练操作,合格率逐步提高。
7月25日-
7月30日
在此期间技术工人用按照要求进行接头施工,并由质量检查员每天监督检查
在此期间质检员共对20处进行了检验,合格点数19处,合格率达到了95%,达到了预期目的
实施三:
接头跟踪监测距离过短
延长跟踪监测区域。
时间
内容
结果
7月20日—
7月25日
挑选施工经验丰富,水平较高的人员组成专门的接头处理小组,并对其进行培训,跟踪监测区域由5m调整为10m,在区域内对平整度进行实时监测。
7月26日经过检查现场技术工人均能够熟练操作,平整度数值下降,合格率逐步提高。
7月26日-
7月30日
在此期间技术工人用按照要求进行接头施工,并由质量检查员每天监督检查
在此期间质检员共对28处进行了检验,合格点数27处,合格率达到了96%,达到了预期目的
在20XX年7月21日至20XX年9月20日对策实施过程中,每天施工中均针对对策实施情况进行检查,并每隔10天对该10天内完成的施工段落进行平整度检查,通过对策实施发现,经过强化培训、仔细交底,在管理人员和技术工人的齐抓共管下,施工质量逐步上升,各项对策取得相应效果。
在更换碾压设备后,均能在温度降至规定温度前完成碾压,接头位置平整度合格率稳步提高,沥青路面合格率由原来的85%上升至96.7%,完成了我项目QC小组的既定目标。
由小组成员张永光将设备型号及操作方法列入技术交底,做为标准化进行推广,由小组成员XX将本对策做为一项强制规定列入项目质量管理措施中,并有XX根据QC成果编制最新的路面施工作业指导书。
对策实施阶段路面合格率检查情况统计表
检测日期
检测点数
合格点数
合格率
备注
20XX年7月31日
120
109
90.8%
对策实施后合格率上升,碾压设备能满足使用要求,其他两项对策也取得一定成效,但合格率不能满足要求
20XX年8月10日
120
111
92.5%
调整切边与检测区的检测频率后,合格率有所上升,但仍不能满足要求
20XX年8月20日
120
113
94.2%
加大监控及管理力度,合格率上升,能满足要求。
20XX年8月31日
120
114
95.0%
加大监控及管理力度,合格率能满足要求。
2011年9月10日
120
115
95.8%
加大监控及管理力度,合格率能满足要求。
2011年9月20日
120
116
96.7%
加大监控及管理力度,合格率能满足要求。
制表人:
XX 日期:
20XX年9月20日
C阶段
十、效果检查
在10年9月份,小组成员陆续对9月11日至9月20日施工的沥青面层进行平整度检测,结果见下表:
场调查表
检测部位
检测值(共120个数据)
不合格
点数
合格率
上面层(1.0)
1.0
0.8
0.6
1.0
1.0
0.8
0.9
1.0
0.9
0.7
4
96.7%
0.6
1.0
0.6
1.1
0.5
0.6
0.7
0.6
0.7
1.0
0.9
0.9
1.0
0.8
0.7
1.0
1.0
1.0
0.6
0.7
1.0
1.1
0.6
0.7
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.7
1.0
0.7
0.4
0.6
0.8
0.8
0.9
1.0
0.8
0.4
1.1
0.7
0.7
0.4
0.8
1.0
1.0
0.7
1.0
0.9
0.5
0.7
0.5
0.6
0.4
0.6
0.8
0.8
0.8
1.0
0.9
0.7
0.5
0.5
0.5
0.6
0.9
0.9
0.7
1.0
0.7
0.8
0.5
0.9
0.8
1.0
0.9
0.7
0.6
0.8
0.6
0.8
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.8
0.9
0.8
1.0
0.7
0.6
0.9
0.8
1.2
0.6
0.7
1.0
0.9
0.8
0.8
1.0
1.0
0.7
0.7
0.5
0.6
0.6
制表人:
XX 日期:
20XX年9月20日
结论:
通过本次QC小组的活动,克服了沥青砼面层平整度难以控制的问题,QC活动后,我们对9月11日至9月20日施工的沥青面层进行平整度检测,共检查120点,其中合格116点,不合格4点,合格率96.7%,达到了预期目标。
2、实施后主要问题排列图如下:
制图人:
XX 日期:
20XX年9月20日
由排列图可以看出,接头处理不合格不再是主要问题,而桥头位置处理不当升为主要问题。
3、社会效益
通过本次QC质量活动,加强了现场操作人员的质量意识,培训了一批素质高的技术工人;在省厅及质监站的多次检查中,本项目的沥青砼路面平整度得到了很大的提高,得到领导的好评,并组织了现场观摩,为公司树立良好的形象。
4、经济效益
在采用本小组制定的提高沥青混凝土平整度方案后,本项目施工进展顺利,无返工现象,比原计划工期缩短了6天,节省了机械费、人工费;另外在全线3个标段中由于本项目质量、进度处于领跑地位,业主先后给予两次奖励共计50万元。
总体经济效益如下:
机械费:
摊铺机2台,5000×2×6=6万元;
振动压路机4台,750×4×6=1.8万元;
钢轮压路机2台,1500×2×6=1.8万元;
人工费:
100×35×6=2.1万元。
经济效益累计:
6+1.8+1.8+2.1+50=61.7万元
A阶段
十一、巩固措施
1、将本次活动采取的对策纳入标准化,如下表:
序号
标准化
文件编号
负责人
完成
时间
1
将本次活动所采取的对策纳入路面施工作业指导书
XX
10-9-21
2
重新召开技术交底会进行交底,将对策的实施过程及注意事项向一线施工及管理人员进行详细交底。
XX
10-9-22
3
在施工过程中对现场施工过程中接头施工的操作进行严密监控,将对策落实到实处。
XX
10-9-23
~
10-10-10
制表人:
XX 日期:
20XX年10月10日
2、小组成员于10月10日,对9月23日至10月10日施工的沥青上面层平整度数据检测,如下表:
巩固期路面平整度度数据检测表
检测
部位
检测值(共60个数据)
不合格
点数
合格率
路面平整度(1.0)
0.6
1.0
0.7
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.9
0.6
1
98.3%
0.6
0.6
0.5
1.0
0.6
0.7
1.0
0.6
0.6
0.9
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.7
0.9
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.6
0.8
1.0
1.0
0.9
0.6
0.8
0.7
0.8
0.6
0.9
1.0
0.6
0.8
0.8
0.7
0.8
1.0
0.8
0.5
0.9
1.0
0.7
制表:
王钢 日期:
20XX年10月10日
十二、总结和下一步打算
本次QC小组活动成功的解决了路面平整度合格率低的问题,随着公路行业的迅速发展,精细化管理施工尤为重要,在今后的施工过程中,从点滴做起,细节做起,控制质量通病,整体提高质量管理水平。
虽然目前桥头处理不当上升为影响沥青路面平整度的主要问题,当我小组成员一致认为,该问题对路面平整度影响不大,不再进行相应的课题研究。
下一步小组将继续开展活动,题目为《提高沥青混凝土路面渗水系数合格率》。