长才二井二区更换主要通风机设计资料.docx

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长才二井二区更换主要通风机设计资料.docx

长才二井二区更换主要通风机设计资料

 

和龙市庆兴煤业有限责任公司

长才二井二区(达里洞井)

更换主要通风机设计

 

设计单位:

公司技术处达理洞井技术科

设计负责人:

孙忠波

设计审批:

时间:

二0一二年七月二十六日

 

和龙市庆兴煤业有限责任公司

长才二井二区(达里洞井)更换主要通风机设计

和龙市庆兴煤业有限责任公司长才二井二区(达里洞井)以下简称达里洞井,该井始建于1997年4月,于2003年进行拭生产,2005年正式投入生产,设计生产能力为9万吨/年,2006年煤矿生产能力复核批复,核定生产能力为15万吨/a。

矿井开采到2012年7月,已经累计开采近10年时间。

现在该井使用的主要通风机型号为:

KBZ—15.7—45型轴流式通风机,额定风量1100~1850m3/min,负压158~119mmH2O,电机功率45kw,电压380V,一使一备,实行反转反风。

一、更换主要通风机的原因:

随着开采深度的加大,矿井巷道延长,矿井漏风率增大,通风阻力加大,该主扇的能力即将满足不了矿井通风系统的需要。

因此,决定更换目前使用的KBZ-15.7-45型主要通风机,为了减少由于更换主要通风机而加大矿井的开采成本,不易经常更换,因此,根据该井最长的开采深度、开采强度、生产能力等因素,综合考虑选择新的主要通风机。

二、矿井开采现状及今后开采设想

该井目前的生产状况是:

生产水平(开采)到+35水平,开拓水平为+0水平。

井下布置了二个采煤工作面,分别是:

+70右一层、+35左一层采煤工作面,分别为独立通风,(其中+35左一层采煤已接近收尾阶段,接替采煤工作面为+70左一层);井下布置了三个掘进工作面,分别是:

±0右一层掘进工作面、暗绞主井下延、±0左一层掘进工作面,+35左一层采煤上尾巷维修至+70左一层开切上山(此面为临时工作面等其与+105左一层贯通后,+35左一层采煤工作面就采完了,采煤与掘进串联通风,总的风量还是一个采煤工作面的风量)。

井下现有的硐室为:

+220m水泵房及变电所、+220m暗绞绞车房、+140水泵硐室,+35m水平变电所及水泵房、±0水平配电点及临时水仓。

现在还存在的主副井联络巷有:

+400m水平、+300m水平、+220m水平、+195m水平、+105m水平、+70m水平、+35m水平、±0m水平。

矿井7月10日实测的总入风量为1345m3/min,总回风量为1421m3/min,矿井总排的负压为70mmH2O。

今后开采的规划或设想(计划):

矿井的第一生产水平为地面到+195m,二段为暗绞,从+220水平到目前的±0水平,预计二段生产水平延深到-105m,斜长为858m,然后,再向矿井的南翼掘进集中运输大巷,长度为800米,布置三段暗绞。

三段暗绞预计延深到-250m水平,延深145米,但巷道倾角为15°,巷道长度为560米。

二段采区的工作面布置与现在的基本相同,为二采三掘。

三段采区的工作面布置也是二采三掘,硐室增加:

到最后时期为:

三个采煤工作面、三个掘进工作面、硐室为:

+220二段暗绞绞车房、+220变电所及水泵房、+35m水平变电所及水泵房,-105m二段井底水仓及风泵房,集中运输大巷皮带头(煤库)、三段暗绞绞车房、三段暗绞变电所、三段风泵房、三段紧急避险硐室等。

三、更换主要通风机依据

(一)矿井概况

本地区地形起伏较大,多为早期壮年山地,主要由较老的花岗岩和新期的喷出岩组成山峰和较低的丘陵,绝对高度海拔651米,山地多为晚侏罗系的煤系地层。

本区属大陆性亚寒带气候,年最高气温35℃,最低气温-26.9℃,平均气温5~7℃,年平均降雨量为491.4mm,平均地温为6.8℃,年平均气压为926.3mPa,冰冻期为每年11月至第二年4月,最大冻土层深度为1.6米,该区无滑坡泥石流等地质灾害现象。

本矿井2011年鉴定瓦斯绝对涌出量为1.77m3/min,相对涌出量为6.20m3/t,为低瓦斯矿井,煤尘有爆炸性危险,煤尘爆炸指数为42.96%,煤层自燃发火期为Ⅱ类(大于6个月)。

(二)矿井通风

1、矿井开采技术条件和矿井开拓方式

该井田与长才二井一区共同为一个采矿范围,井田总面积为4.147km2,地表最高海拔高度为+651米,最低基准面标高420米,相对高差231米,地形呈缓坡状,煤层埋藏较深,煤层开采上限标高为+370m,下限标高(最深开采预计)为-250米,煤层走向150°左右,倾向60°左右。

矿井现为双斜井片盘开拓,两条斜井分别是:

一条主井,担负着全井为主提升、运输材料,设备、上下人员,为入风井筒;一条副井,无提升设备,主要为回风井。

主井井口门标高为+556.503m,副井井口门标高为+557.761m,矿井现在的生产水平为+35m水平,开拓水平(已经贯通)为+0水平,现在暗绞主井正在下延掘进。

矿井现在为两段提升,暗绞的布置功能与一段主井副井相同。

矿井提升方式为单钩串车提升。

通风方式为中央并列抽出式。

2、通风方法

矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式。

主井为入风井,副井为回风井。

3、通风系统

该井的通风路线为,初期:

当前的通风系统为:

新鲜风从主井进入,主井→+220m暗绞绞车房→+220m水泵房→+195m运输大巷→+195m暗绞主井井筒→+70右一层采煤工作面→+35左一层采煤工作面→±0右一层掘进工作面→±0左一层掘进工作面→暗绞主井下延掘进工作面→+35m变电所及水泵房→±0m水平配电点及临时水仓。

回风系统:

+220水平暗绞绞车房→+195暗绞副井→+195主副井联络巷→副井→地面

+220变电所及水泵房→+220副井石门→副井→地面

+70右一层采煤工作面→+105右一层回风巷→暗绞副井→+195回风石门→副井→地面

+35左一层采煤工作面→+70左一层回风巷→暗绞副井→+195回风石门→副井→地面

±0右一层掘进→±0副井石门→暗绞副井→+195回风石门→副井→地面

±0左一层掘进→±0副井石门→暗绞副井→+195回风石门→副井→地面

暗绞主井下延掘进工作面→±0水平主副井联络巷→±0回风石门→暗绞副井→+195回风石门→副井→地面

各硐室的回风直接进入副井回到地面,均为独立通风。

矿井回采后期:

主要增加了二条集中大巷,一条为运输大巷、长度为800m;一条为回风大巷,长度均为860米,增加第三段暗绞主、副井,最终斜长约560米。

工作面布置与二段采区相同,为二个采煤,三个掘进面。

(三)风井数目、位置、服务范围及时间

本井为双斜井开拓,主井入风,副井回风。

一段、二段井筒服务于整个矿井的中央采区,一段二段及集中回风巷服务于中央区及南翼采区结束为止。

(四)采、掘工作面及硐室通风

1、采煤工作面为全负压通风

2、本井三个掘进工作面均采用压入式局部通风机通风,每个掘进工作面均选用FBD-№4.5/2×5.5型的轴流对旋式局部通风机,功率为5.5×2kw,风量为210~145m3/min,风压为2800~500Pa。

3、水泵房、变电所、绞车房等为独立回风。

4、井上消防材料库设在生产水平的大巷中;

5、井下无火工品存放库房。

(五)2012年7月7日实际测量出的矿井风量数据

矿井总入1345m3/min,矿井总排1421m3/min。

+105右一层采煤回风182m3/min,+70右一层采煤入风154m3/min,+70左一层采煤回风188m3/min,+35左一层采煤入风170m3/min,暗绞绞车房入风116m3/min,+140硐室入风90m3/min,+35硐室入风52m3/min,±0硐室入风40m3/min,±0右一层局部通风机吸风量180m3/min,暗主绞下山局部通风机吸风量1800m3/min,+105左一层巷修风机吸风量180m3/min。

合计总入风量为1222m3/min,余123m3/min的风量为矿井漏风量。

(六)设计矿井风量、风压及等级孔

1、矿井风量计算

按采煤、掘进、硐室等处实际需风量计算

Qkj=(∑Qcj+∑Qjj+∑Qdj+∑Qqj)×Kkt

式中Qkj—矿井总入风量;

∑Qcj—采煤工作面合计需风量;

∑Qjj—掘进工作面合计需风量;

∑Qdj—井下各硐室合计需风量;

∑Qqj—井下其他需风量,按矿井采煤、掘进、各硐室需风量总和的5%计算。

Kkt—矿井通风系数(取1.15-1.25),本井取1.2。

(1)采煤工作面需要风量

矿井设计二个炮采工作面和一个备用炮采工作面,保证矿井产量,备用工作面按采面风量的50%计算,由于用人数、瓦斯涌出、同时放炮的炸药消耗量计算的风量均小于用温度计算的风量,因此,本设计直接按温度来计算工作面的风量。

按工作面温度计算风量如下:

Qcj=60×Vc×Sc×Ki

式中:

Vc---回采工作面适宜风速取0.8~1.0m/s,

Sc---回采工作面平均有效断面(3.6×1.25)取4.5m2

Ki---工作面长度系数取0.9

一个炮采工作面的风量:

Qcj=60×1.0×4.5×0.9=243m3/min=4.05m3/s

∑Qcj=607.5m3/min=10.125m3/s

回采工作面空气温度与风速

回采工作面空气温度(℃)

回采工作面风速V采(m/s)

<15

0.3~0.5

15~18

0.5~0.8

18~20

0.8~1.0

20~23

1.0~1.5

23~26

1.5~2.0

(2)掘进工作面实际需要风量总和,∑Qjj按局部通风机实际供风量计算:

Q局=Q局1×I×K

=150×3×1.34=603m3/min=10.05m3/s

式中:

Q局1—掘进工作面局部通风机的实际风量,取150m3/min;

I—掘进工作面同时通风的局部通风机台数,取3台;

K—风量备用系数,取1.34;

(3)各个独立硐室实际需要的风量,m3/min

∑Qdj=∑dji,m3/min

式中:

∑dji—各个独立通风硐室需要的风量,m3/min

按矿井开拓布置井下共设4个独立通风的硐室,根据经验值给定风量:

初期:

+220水平绞车房90m3/min=1.5m3/s

+220水泵房60m3/min=1m3/s

+35硐室60m3/min=1m3/s

±0硐室(有风泵)120m3/min=2m3/s

+140硐室60m3/min=1m3/s(二个月后可以取消),但风量应加到+35硐室内(有风泵)

后期:

+220水平绞车房90m3/min=1.5m3/s

+220水泵房60m3/min=1m3/s

+35水平主副井联络巷60m3/min=1m3/s

-105二段井底水泵房及变电所:

90m3/min=1.5m3/s

三段暗绞绞车房90m3/min=1.5m3/s

硐室60m3/min=1m3/s

-230硐室60m3/min=1m3/s

(4)其他风量

按总风量的5%计算

初期:

Qqj=(607.5+603+390)×5%=80m3/min=1.333m3/s

后期:

Qqj=(607.5+603+450)×5%=83m3/min=1.383m3/s

(5)矿井通风系数

本井通风系数取1.2

矿井总进风量:

初期:

Qkj=(∑Qcj+∑Qjj+∑Qdj+∑Qqj)×1.2

=(607.5+603+390+80)×1.2

=2016.6m3/min

=33.61m3/s

后期:

Qkj=(∑Qcj+∑Qjj+∑Qdj+∑Qqj)×1.2

=(607.5+603+450+83)×1.2

=2092.2m3/min

=34.87m3/s

2、矿井风压计算

矿井当前时期风压为1492.69Pa,后期风压为2326Pa。

见初、后期通风负压计算表;

3、矿井等级孔

A=0.38×Q÷√h或S=1.19×Q÷√h

式中:

Q—矿井总风量m3/s

H—矿井通风负压mmH2O或Pa

当前时期:

A=0.38×33.61÷√152.32=1.04

或A=1.19×33.61÷√1492.69=1.04

后期(到三段暗绞后期):

A=1.19×34.87÷√2326=0.86

矿井通风初期为中等程度的矿井,通风相对不是太难,但是从计算出的矿井通风总阻力分析,已经达到1492.69Pa,相当于152.32mmH2O。

而现在使用的主要通风机的负压为158~119mmH2O,与通风机的能力相当,说明现在使用的风机已经不能满足当前生产所需要的风量。

从现场实际分析,达里洞井也存在着风量不足的问题。

因此,应尽快更换现在使用的主要通风机。

后期为大阻力矿井,因此,在本井开拓三段暗绞时,或在三段暗绞没有进行正式开采前,应制定降低矿井通风阻力的计划,使矿井的通风等级孔,不能低于1以下。

只有这样才能保证三段暗绞开采时,有足够的风量,而且,可以减少主要通风机的电流功率消耗,降低通风成本。

(七)通风设备

该矿井采用中央并列抽出式通风方式,本次更换主要通风机计划选用对旋式轴流通风机,型号为BFCDZ―6―№17C风机二台,一台使用一台备用,配备电动机型号:

功率为110kw×2

选择依据:

1、矿井所需风量

初期即当前生产时期:

Q=33.61m3/s;2016.6m3/min;

后期:

Q=34.87m3/s;2092.2m3/min;

2、矿井通风阻力

初期即当前生产时期:

h=1492.69Pa(152.32mmH2O);

后期:

h=2326Pa(237.35mmH2O)。

选择通风机:

1、通风机所需风量

初期即当前生产时期:

Qf=KQ=1.15×33.61=38.65m3/s(2319m3/min)

后期:

Qf=KQ=1.15×34.87=40.10m3/S(24.06m3/min)

2、通风机所需负压

初期:

H初=h初+h装=1492.69+150=1642.69(Pa)(167.62mmH2O);

后期:

H初=h初+h装=2326+150=2476(Pa)(252.65mmH2O);

式中:

K—通风设备漏网系数,取1.15;

h装—通风装置的阻力,取150Pa。

3、选择风机

根据上述条件,选择本井所要更新的主要通风机,初选型号为BFCDZ―6―№17C,功率110kw×2,对旋式轴流通风机两台作为矿井今后至矿井结束时的主要通风机。

4、电动机功率计算

计算公式:

N1=K×Qf×H1/102η1·η1

=1.15×38.65×167.62/102×0.98×0.68=109.61kw

N2=K×Qf×H2/102η2·η2

=1.15×40.1×252.65/102×0.98×0.72=161.88kw

通过计算,选择110Kw电机两台,可以满足通风需要。

(八)其他

1、更换结束后,要对矿井通风阻力进行实际测量,对井下进行一次全面测量各工作面的风量。

对新安装的主要通风机运转前进行一次通风机性能检测,合格后方可进行运转。

2、矿井通风技术部门在更换完主要通风机后,对井下通风系统各通风设施进行一次全面检查,对通风设施进行一次完善,发现有漏风等不完好的设施立即进行处理。

3、根据井下所需风量调整主要通风机的变频频率,调整风量的大小,使其更好地满足矿井的需要。

4、公司机电部门要根据批准的更新计划,和选定的主要通风机的型号及电机功率,配备供电设备及线路。

附件:

主要通风机地面安装位置图

主要通风机安装平面图

 

和龙市庆兴煤业有限责任公司

2012年7月26日

 

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