变电站典型案例分析.docx
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变电站典型案例分析
变电站典型案例分析
典型案例分析
一起220kV线路保护异常跳闸的分析
一、事故简述:
XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。
该220kV线路两侧保护配置为:
第一套保护包括:
国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。
第二套保护包括:
南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。
甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。
931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。
XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸,
602保护装置报文显示:
XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒
000000ms距离零序保护启动
000000ms综重电流启动
000001ms纵联保护启动
000027ms综重沟通三跳
000038ms故障类型和测距 CA相间接地401.40Km
000039ms测距阻抗值 136.529+j136.529Ω
RCS931保护装置报文如下:
启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:
03:
14:
560
动作相 ABC
动作相对时间 00001MS
动作元件 远方起动跳闸
故障测距结果 0000.0kM
602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。
931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。
断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。
录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。
(见甲站侧931保护故障录波图)
此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是:
(一) 为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口?
(二) 为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距?
(三) 为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。
(四) 为什么602保护综重沟通三跳出口?
931保护装置三跳动作同时通过本屏上“至重合闸”压板向602保护发三跳启动信号。
602保护重合闸正常投单重方式,收到外部三跳启动信号后即闭锁重合,同时沟通本保护三跳回路,综重直接发三相跳闸令即为“综重沟通三跳”。
甲站侧虽然两套保护都三跳出口,但录波图显示931保护先于602保护动作27ms,故虽然两套保护都动作,操作箱上只有931第一套保护出口时作用于第一组跳闸线圈的“TA、TB、TC”信号。
602保护再动作时断路器已基本跳开,故操作箱上第二组跳闸线圈无跳闸信号。
由于此次保护动作为非全相引起的零序启动后的远跳,931保护装置因母线电压没有突变,距离保护未动作,故无测距。
又由于不同保护的软件差异,602保护装置显示“距离零序保护启动,故障类型CA相间接地”,根据故障分析,负荷线路B相断线有CA相间接地故障性质,可初步判断B相为乙站断路器不同期较前相。
测距401.4kM反应的是C、A相负载阻抗测量值。
由于此次602纵联保护中距离正方向元件只启动而未动作,所以602纵联保护虽然在本侧启动前27ms就收到允许信号但本侧正方向元件未动作,故602纵联保护未出口。
通过上述分析,乙站侧TV断线过流动作只跳乙站侧断路器比较合适,远跳原因为重负荷情况下乙站断路器三相分闸不同期引起。
三、经验教训和措施、建议
1)可考虑远跳回路中就地判别适当增加延时,躲过开关分闸不同期所导致的保护误启动。
2)目前较多220kV线路保护中“分相电流差动保护的远跳”和“光纤纵联保护的其它保护允许发信”都由操作箱中的TJQ和TJR(永跳继电器)继电器接点并联后启动。
建议改为只有TJR启动,以减少断路器在事故中不必要的多动或误动,对事故的判别和处理都是有利的。
3)应提高对分相断路器的同期性要求。
附:
RCS931和PSL602保护装置故障录波图
,该继电器一接点跳乙站线路断路器;另一接点开入回602保护装置,602保护装置即通过GXC-01装置向甲站侧602保护装置发允许跳闸信号;还有一接点开入931保护装置,931装置远跳开入有信号后即向甲站侧931保护装置发远跳令。
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意思是不是继电器有两接点?
(一接点跳乙站线路断路器;另一接点开入回602保护装置)
如果是的话:
还有一接点开入931保护装置,931装置远跳开入有信号后即向甲站侧931保护装置发远跳令(这个“还有一接点”是不是指602保护装置即通过GXC-01装置向甲站侧602保护装置发允许跳闸信号以后,602另外开入931的接点呢?
怎么接的那么多环节呀?
我们站好像都没有主保护发远跳令呢,都是主保护判差流后动作本侧而已。
这个配置合理吗?
)
你们站都没有主保护发远跳令,都是主保护判差流后动作本侧而已。
这个配置合理
福建省超高压输变电局500kV福州变1号联变的零序保护动作跳三侧开关。
2006年1月13日11时11分,500kV福州变1号联变RCS-978保护的220kV侧零序过流保护动作跳开1号联变三侧开关。
经检查一次设备正常,1号联变于当日17时41分恢复运行。
经检查分析,主变跳闸时,继保人员正在检查1号联变ABB保护过负荷继电器告警缺陷,过负荷回路所在CT二次回路后级尚接有RCS-978保护的220kV侧零序过流保护,试验前将该CT进过负荷保护的电流回路(X211:
30与X211:
30A,X211:
31与X211:
31A,X211:
32与X211:
32A之间)短接,并将其经过负荷回路的试验连接片(X211:
30A,X211:
31A,X211:
32A)断开。
试验从A过负荷继电器(RAVK3)背板加入试验电流。
因B相电流试验联片中间固定螺杆断裂,连接片X211:
31A外层联片目测已断开,但内层没有脱开,造成此端子上的B472与X211:
31A上下端子间未完全隔离。
试验电流通过连接片内层导通而引入到B472后级的RCS-978保护回路,造成#1联变RCS-978保护的220kV侧零序过流保护动作。
暴露问题:
ABB保护屏内电流端子中间连接片联动固定螺杆存在机械故障隐患,联接片设计不合理,未能形成明显的开断点。
安徽省合肥供电公司220kV东北郊变电站2号主变110kV侧零序过流保护动作跳开主变三侧开关。
东北郊变运行方式:
220kV1号主变空载运行,101开关热备用;2号主变运行,102开关运行于110kVⅡ母线;100开关并列110kV双母线运行,141、142、143、144、145、146运行110kVⅡ母线。
事故经过:
2006年10月12日17点50分,东北郊变220kV2号主变110KV侧零序过流保护动作,跳开2号主变三侧开关,220kV2号主变保护盘跳A跳B跳C灯均亮。
检查#2主变本体及三侧开关无异常。
因110kV系统环网运行,141、142、144、145线路所带的110kV变电站备自投正确动作,35kV侧仅带站用变及电容器运行,143、146线路少送电量1.5万千瓦时。
18点10分,恢复东北郊变正常运行方式。
跳闸原因:
10月12日下午,220kV东北郊变电站110kVⅡPT更换后,自动化所保护二班进行2号主变带负荷测110kV侧零序方向保护、复合电压方向向量工作。
由于2号主变110kV侧零序过流保护未停用,且它与零序方向保护接于同一绕组,17时50分,保护二班在测零序方向向量,短接电流回路时,由于当时负荷电流较大(二次电流达到2.72A),而零序过流保护定值为1.5A,2S,因此造成110kV侧零序过流保护动作跳开三侧开关。
暴露问题:
1、生产管理不规范,工作申请把关不严,自动化所在报2号主变带负荷测向量工作前,未认真组织对工作内容进行分析讨论,不清楚2号主变110kV侧零序过流保护与零序方向过流保护接于CT同一电流绕组。
2、现场工作前准备不充分,在工作前没有对要检验的2号主变保护设备运行状况及保护图纸进行核对,危险点分析不认真,对测向量工作中引起设备安全运行的关键环节危险点,没能分析到位并采取控制措施。
3、现场作业指导书不规范,作业指导书工作流程简单,关键步骤没有制定详细的工作流程。
4、现场二次工作安全措施票执行不严,安全措施未按操作步骤详细填写。
5、自动化所对员工的安全技能培训不够,近几年保护人员流动性大,现场工作负责人上岗时间不长,现场工作经验缺乏。
福建省南平电业局测控装置故障造成220kV九越变马越线223开关跳闸
故障前运行方式:
220kV马越线223开关、1号主变22A开关接220kVⅠ段运行,水越Ⅰ线229开关接220kVⅡ段运行,220kV母联22K开关运行。
事故经过:
2006年7月12日10时32分,九越变220kV马越线223开关跳闸,保护未发任何信号,运行人员到保护小室和开关场地进行巡视检查均未发现异常情况,10时45分汇报中调,于10时48分恢复九越变220kV马越线223开关运行。
因220kV系统环网运行未造成少送电。
故障原因检查:
11时继电保护人员到现场检查保护设备、测控设备、开关设备运行情况,13时打开220kV马越线223开关测控装置面板,闻到焦味,随后向调度申请退出测控装置进行检查,发现220kV马越线223开关测控装置内部开出板S3继电器(跳闸出口)的印刷电路有烧焦痕迹,用手触摸印刷电路板温度较高,判断为测控装置内部开出板在运行过程中温度过高,造成S3继电器损坏。
同时对外回路进行检查,发现S4继电器(跳闸出口)背板接线端子6、8处因多股铜导线压接工艺不良造成金属丝短路。
暴露问题:
经综合分析确认本次220kV马越线223开关跳闸的原因是测控装置在运行过程中温度过高,使得装置内部开邮板S3继电器损坏造成接点接通,且测控装置S4继电器接点在背板接线端子6、8原已短接,造成跳闸回路连通,直接将开关跳闸。
事后继电保护班利用备用开出板更换已损坏的插件,并对其他背板端子进行全面检查,未发现其他异常情况,测控装置已正常运行。
花石线光纤纵差保护误动
事故分析
事故经过
2006年12月1日12时21分,因现场施工吊车误碰青海330kV湟源变330kVI母C相致其故障,母差保护正确动作跳闸。
与此同时,330kV花石线CSC-103A纵差保护发生区外故障误动,线路C相开关跳闸,重合闸动作并且重合成功。
事故分析
经查,保护误动原因是因330kV花石线花园变侧户外端子箱内3331开关LH与3330开关LH的N回路间短接线断裂(见附图1),3330开关LH的N回路与CSC-103A保护电流N回路脱离,造成电流回路缺陷,当花石线区外故障时,差流增大,引起光纤差动保护误动作。
而导致“和电流”两组LH二次N线间短接线断裂的原因是设备安装施工剥线时造成该线损伤,在长期的户外运行条件下,损伤处经长时间氧化和多次运行检修检查,造成连接面越来越小,最后导致短接线损伤处断裂。
I母发生故障时,对于线路保护来说是属于区外故障,不考虑负荷电流,IC1和IC2大小相等,方向相反。
流过线路保护的电流ILC=IC