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汽轮机大修总结

#5汽轮机大修总结报告

 

 

2010年02月01日

汽轮机大修总结报告

山东里彦发电厂#5汽轮机2010年1月26日

制造厂上海汽轮机有限公司,型号N145-13.24/535/535

容量145MW,进汽压力13.24MPa(表压力),进汽温度535℃

背压4.9Kpa

一、检修工期:

计划:

2009年12月10日到2010年01月21日,共计43天;

实际:

2009年12月10日到2010年01月25日,共计47天;

二、大修用工情况:

(不包括外包项目)

计划:

12600工时,实际:

13072工时。

自身:

9360工时,借工:

728工时,零工:

2880工时。

三、大修费用:

计划:

63万元,实际:

76万元。

费用增加原因:

汽轮机中压#2持环返上汽厂更换阻汽片、发电机中间轴盘车大齿轮销子螺栓备品、部分汽轮机备品领用;给泵液藕器勺管、泵轮转子高强螺栓的更换;高压油泵导向轴套和铜套损坏、更换;以及大修中出现的临时加工件等;

四、项目完成情况:

标准项目:

计划273项,新增0项,删减1项;零星验收项目64项,分段验收项目38项,厂级验收项目8项;化学监督项目17项,金属监督项目36项;H质量监督点10项,W质量监督点19项。

非标准项目:

计划9项,新增0项,删减0项;零星验收项目0项,分段验收项目8项,厂级验收项目1项;化学监督项目1项,金属监督项目0项;H质量监督点0项,W质量监督点0项。

设备异动:

无设备异动;

五、机组大修前后主要运行技术指标

序号

指标项目

单位

大修前

大修后

1

2

 

3

 

4

 

5

6

 

1.在额定参数下最大出力

各主轴承(或轴)振动(电机发电机)

MW

um

145

145

-

-

#1轴

17

8

12

15

7

10

#2轴

16

9

11

16

7

10

#3轴

46

11

19

46

10

23

#4轴

53

12

55

55

10

58

#5轴

10

13

12

12

12

14

#6轴

17

12

37

12

12

33

#7轴

10

23

43

8

20

45

效率

(1)汽耗率

(2)热耗率

凝结器特性

(1)凝结水流量

(2)循环水入口温度

(3)排汽压力

(4)排汽温度与循环水出口温度差

真空严密性

调速系统静态特性:

⑴阀门线性

⑵电液转换器和油动机特性

Kj(KW。

H)

 

%

 

t/h

Kpa

 

Pa/min

 

 

360

17

49

8.3

 

合格

 

 

383

13.5

49

6.1

 

优秀

 

六、设备评定级:

大修前一类;大修后一类。

七、文字总结:

(一)、本次大修的主要工作:

1、汽轮机高、低压缸检查,通流间隙测量、调整;汽缸、持环、转子动叶等打磨处理;滑销系统检查,高、低压缸汽封调整;

2、转子全面检查,轴系找中心、摆轴;

3、各轴瓦修研、调整;

4、调速系统高主门、高调门、中主门、中调门及油动机、电液转换器解体检修;电液转换器清理、调速系统做静态试验;主油泵及前箱各部套清理,高压油溢油阀、安全油溢油阀、危急遮断油门解体检查,空气引导阀、油动遮断阀检修,主机冷油器清理、查漏;

5、给水泵、前置泵及液耦器解体检查,更换B液偶器勺管及勺管套,各轴瓦及推理瓦块修研,油箱清理;给水泵及电机各轴瓦检查;冷油器清理、查漏;

凝泵解体大修,测量、调整密封环间隙、级间节流套间隙、下导轴承间隙,调整转子的轴向窜动,修研径向轴瓦及推力轴瓦并调整推力间隙,清理油室及冷却盘管;

AB循泵叶轮焊补,B循环泵大轴修复、更换轴套,调整叶轮水口中心,修调叶轮口环间隙及导流套间隙,修研、调整各轴瓦及电机轴瓦;液控阀大修、清理油箱,试验;

6、除氧器清理、打磨,做金相检查,系统各部件检修,安全阀打压试验;

7、高、低加检查,打压、查漏,系统各附件检修,安全阀校验;

8、凝汽器铜管酸洗、镀膜,凝汽器管板喷砂处理、防腐,凝汽器及真空系统、汽水系统高位注水查漏;

9、凉水塔围栏更换,各管道防腐、水池全面清淤;

(二)、发现和消除的主要缺陷:

1、大修过程中,对汽轮机高、低压缸检查,清理、打磨各部套,发现高压上缸高压持环止口处有一裂纹,裂纹总长约70mm、张口约1mm,深挖后用A507焊条补焊、热处理;

2、对汽轮机高中压、低压转子进行清理、打磨、检查,发现低压转子电机、调阀两端第6、7级隔板套定位销有凸出的,将低压转子电机、调阀两端第6、7级动叶片根部锁紧垫片磨损严重,部分脱落,导致低压转子电机、调阀两端第6、7级部分叶片轴向晃动大,上汽厂来人现场更换部分调整垫、锁紧垫片后,现场检查无异常;

3、对汽轮机高中压、低压静叶进行全面清理、打磨、检查,发现中压第一级隔板汽封块上下损伤较重并进行了更换;中压#2持环第七级、第十二级围带阻汽片部分脱落,返上汽厂更换;

4、通流间隙测量,滑销系统检查,清理、修研、调整各部件,测量高中压缸、低压缸前后轴封时,发现前后汽封部分汽封块间隙偏大,最大1.25mm,车削汽封块背弧,调整至设计要求范围;

5、在轴瓦检修时,发现#3、#4轴瓦接触不好,特别是#4瓦接触不好、受力不均匀、垫铁接触不好,#3瓦垫铁只有2个点接触,现场进行了修研、并用红丹粉着色检查;

6、检修时测量发现低压转子发电机中间轴对轮晃动度偏大约0.18mm,遂对其进行调整,调整后偏差0.03mm;

7、低压缸检修时,发现大气阀铅垫有裂纹,将铅板进行了更换;

8、解体检修A、B主汽门时,发现A、B主汽门预启阀卡死、阀套配合间隙偏小,最小处仅有0.13mm,遂对其进行了车削,将阀套间隙放大至0.50mm,并将预启阀间隙进行了放大;

9、高调门检修时,发现各阀套间隙均偏小,遂对其进行车削、放大配合间隙;

10、解体检修A、B中调门,发现A、B中调门阀套配合间隙偏小,最小处仅有0.19mm,遂对其进行了车削,将阀套间隙放大至0.55mm;

11、做修前静态试验时,发现A、B侧中压主汽门关闭不到位,将阀杆两侧定位套拆出进行清理、打磨、修研后复装,活动阀板灵活、到位;

12、检修A、B侧中压主汽门油动机时,发现操纵座控制阀芯(滑阀)与铜套配合间隙偏大,B侧铜套椭圆,其配合间隙0.22/0.27mm;A侧铜套也有椭圆,其配合间隙0.11/0.16mm;对其进行修整、配研后复装、试验良好;

13、A、B油动遮断阀检修,发现B侧阀芯、阀座冲刷较严重,将阀芯车削、研磨阀座,并用红丹粉着色检查;

14、各油动机及电液转换器检修时,发现有机械杂质,将油动机、电液转换器解体清理、检修、调整、试验;

15、调速油泵检修时,发现导向轴套(铜套)抱死,加工备件更换;

16、润滑油泵检修时,发现导向轴套间隙较小且有磨损,更换赛龙填料;

17、前箱各部套检修时,发现挂闸小气缸密封件损坏、漏气,更换QGA50型密封件1套;

18、高压油溢油阀大阀调整螺钉弯曲变形、顶尖呈凸形,横梁弯曲;将调整螺钉、横梁现场加工后更换新件;

19、各汽门检修、金相检查时,发现部分螺栓金相检查不合格、更换(A侧主汽门有一条螺栓硬度超标约300,由于较难拆未更换);

20、A前置泵检修时,发现叶轮轮瓠处有裂纹,修挖补焊;

21、A前置泵大修,发现自由端轴瓦不吃力,转自重量全部由滚动轴承承受,在下瓦底部增加一0.20mm不锈钢调整垫片;

22、A液偶器检修时,发现A液偶器主润滑油泵齿轮有轻微磨擦,更换主润滑油泵齿轮一组;

23、A给水泵出口逆止门阀芯固定不好,并进行焊补、配销子;

24、B给泵组检修,发现润滑油较脏、油中含水,给泵轴瓦、电机轴瓦及液偶器轴瓦均有锈蚀痕迹,全部清理、滤油至合格;

25、检修时发现B液偶器勺管磨损严重,半侧磨损约1.5~2.0mm深,导向槽、导向销有明显的划伤,更换勺管、勺管套、导向销;

26、B液偶器检修时,发现B液偶器泵轮旋转圆高强度内六角螺栓有2只损坏、其强度达不到要求,更换螺栓1套;

27、给泵及电机轴瓦检修时,发现B给泵电机后轴瓦接触不好、瓦口间隙偏小0.06mm,修研轴瓦,瓦口间隙至0.10mm;

28、由于B给泵辅助油泵键槽损坏严重,更换B给泵辅助油泵1台;

29、发现B前置泵驱动端机械密封漏水,更换110-70机封1套;

30、凝泵解体大修,修前测量时发现A、B凝泵轴窜较小,遂对其采用增加调整垫办法进行调整,

31、A、B凝泵检修时,发现其轴瓦接触不良,修研径向轴瓦及推力轴瓦、清理油室及冷却盘管;

32、修调叶轮口环间隙及导流套间隙,修研、调整各轴瓦及电机轴瓦;液控阀大修、清理油箱,试验;

33、本次大修时,发现B循环泵自由端轴颈磨损严重,最深处达0.80mm,对其进行精加工处理,配轴瓦后修研,更换轴套、导流套并进行调整;

34、#2高加进汽电动门检修时,发现其阀芯、阀座有裂纹(合金钢焊接门Z940Y-P54,DN200),电科院专家现场鉴定后建议更换,光谱分析前后管材为12Cr1MoV,更换为法兰连接电动闸阀(合金钢凸面带颈焊接法兰,闸阀为Z941Y-64,DN200);

35、高加进口联成阀解体检修,发现下阀芯、阀座有冲蚀痕迹、密封面接触不好,用研磨胎修研阀芯、阀座;

36、高加出口联成阀解体检修,发现上下阀芯、阀座均有明显的划痕,修研处理,并用红丹粉涂色检查;

37、低加解体检修,#4低加管束查漏,发现有1根铜管泄漏并进行封堵;

38、除氧器三抽母管至除氧器电动闸阀Z41H-25,DN125阀芯导向滑道损坏,更换电动闸阀阀座;

39、A给水泵再循环电动门检修时,发现其阀芯有明显的冲蚀,将阀芯车削后修研;

40、高旁隔离门检修时,发现阀芯阀座密封不好,阀座有一明显的贯通纹,修研阀芯阀座,并用红丹粉着色检查;高旁减压阀门盖螺栓有2条碳钢、1条硬度不合格,更换M36*140合金钢螺栓3条;

41、A、B轴加抽空气门检修时,发现阀芯明显不接触、且划痕较明显,特别是B侧阀芯有明显的锈蚀,解体时阀芯处有积水,将A、B轴加抽空气门进行了更换;

42、疏水系统各阀门解体检查时,发现A、B主汽门前疏水手动门不严、电动门阀芯阀座有明显的冲刷,将疏水手动球阀进行了更换,电动门更换了阀杆、阀座,同时将疏水弯头进行了改造;

(三)、大修遗留的问题:

1、低压转子电机端、调阀端第6、7级部分叶片轴向晃动大,上汽厂来人现场进行了临时处理,更换部分调整垫、锁紧垫片,待下次大修时低压转子返厂进行彻底处理;

2、发电机中间轴对轮晃动度偏大约0.18mm,现场进行了临时性调整,待下次检修时重新铰孔、配销子螺栓;(由于此原因,机组带负荷后,#3、#4瓦振动较大修前无明显减小,待下次大修一定彻底处理此问题。

3、除氧器除氧塔汽室靠近三抽进汽口处外壁、上部支撑板处有轻微汽蚀,电科院专家现场检查后认为本次大修暂不处理,隔一大修间隔再检查,视情况做相应的处理;

(四)、大修简要文字总结:

1、安全方面。

本次大修,安全情况较好,未发生人身、设备安全事故;但是,不安全因素仍然存在,习惯性违章还时有发生,今后应加大安全管理力度,杜绝违章事件发生;另外,在工具使用方面,包括行车、螺栓加热棒、滤油机在内的其他工具出现了不正常现象,今后,大修前应全面把所有工具检查一遍,这也是本次大修准

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