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磨煤机密封风压影响分析

磨煤封系统配备两台密封风机,一台运行,一台备用。

当磨煤机切换运行或六台同时运行时密封风压力大幅降低,风量也随之下降,对机组运行产生很大的平安隐患,严重的情况造成机组MFT,为了防止上述危险情况的发生,在原有系统的根底上增加两台密封风机,构成两台运行,两台备用的构造组合,确保机组平安、稳定运行。

关键字:

密封风机;加装;增加风量;压力1原设计简介900MW锅炉制粉系统采用正压直吹式,六台磨煤机配备两台密封风机。

密封风机的作用是:

1确保磨煤机中煤粉不向外喷出或漏入磨煤机转动部件的间隙2较高风压的冷风对磨煤机的动静局部进展密封我公司密封风机由ALSTOM提供,型号为SAF6-48NO.10D,共配备两台,配有空气过虑器。

每台密封风机的容量可满足100%的密封风量的要求,在正常运行时投运一台,另一台作为备用。

当运行的密封风机因故障不能满足要求时,可自启动备用的密封风机。

密封风机根本参数:

进口风温:

40℃风量:

46.44t/h进口静压:

14000Pa出口静压:

17000Pa电机转速:

1480r/min2存在的问题1当机组满负荷运行时磨煤封风与一次风差压根本维持在3000~4000Pa之间,磨煤机运行正常,但假设当其中一台发生故障,需要第六台切换运行时,此时密封风与一次风差压突然降低2000Pa左右,甚至到达整定值1500Pa,引起磨煤机跳闸,机组负荷骤降,严重影响发供电。

为了防止跳闸情况的出现,磨煤机切换时采取强制热工信号,使数值维持在整定值以上,等切换后正常运行再切换到原来状态。

此种措施繁琐,且只能作为临时措施,没有从根本上解决密封风差压的问题,更主要的是,由于差压的降低磨煤机齿轮箱、骨架密封、动静局部、别离器齿轮箱等位置密封效果变差,煤粉渗入这些部位,造成零部件的磨损,油质恶化,设备使用寿命缩短。

2密封风机的出口逆止门属于风机的附件,随风机一同安装。

逆止门的直径位710mm,高度605mm,体积比拟大;阀门的阀板用4mm普通钢板制作,阀板以偏心的方式安装在筒体,风机运行时气流直接冲击于阀板上,由于阀板轴线两边的面积不一样,面积大的一半受力大,克制小的一半阻力后沿气流方向旋转翻开,和管道轴线成20夹角。

反之,如果风机停顿阀板就受气流的作用立即关闭。

风机运行时气流的波动使阀板产生一定幅度的振动,也使在备用状态的风机出口逆止门产生往复振动,造成气流泄漏且噪音比拟大。

由于阀板厚度比拟薄,采用的又是普通钢材,在运行一个小修周期后气流的作用力和阀板的振动使其产生裂纹甚至碎裂,造成管路气流的泄漏及备用风机的倒转,影响制粉系统及机组的正常平安运行。

3主要改良措施1磨煤封风与一次风差压降低的主要原因为密封风风量不够,因此解决问题的主要措施是增加密封风风量,主要的方案有:

1〕密封风机改型,增加流量与压头,进出口管道作相应改动;2〕在不改变原有设备的根底上增加两台密封风机,其中一台作备用。

由于方案1〕所涉及的部件繁多,工作量比拟庞大,可行性比拟低,因此采用2〕方案,简单有效,本钱也比拟低。

增设后密封风机到达四台,原有风机A、B和新增风机C、D搭配分成两组,每组其中一台运行,一台备用;一组风机A、C供磨煤机1、、2、3;另外一组B、D供4、5、6。

改良后系统如附图所示。

2根据密封风机出口逆止门的运行状况来改良其缺陷:

1〕增加阀板的厚度到5mm;2〕在阀板关闭状态周围增加密封圈,如下图3〕增加轴固定点的紧力。

4改良后的效果1经过改良后磨煤封风与一次风差压到达5000Pa左右,当磨煤机出现故障切换时压力也到达3000~4000Pa,完全满足磨煤机的正常运行,杜绝了因为差压值太低出现的跳闸现象。

风压的提高也保障了磨煤机转动部件、密封等部件的可靠运行,同时提高了别离器齿轮箱润滑油的品质与使用寿命。

改良后的另一明显效果:

由于原系统密封风风压比拟低,所以只能运行5台磨煤机。

这样的限制条件也对磨煤机的煤质产生了很大的影响,机组在满负荷运行时需要燃烧热值高的优质煤。

根据上述条件,在同样的负荷下,燃烧热值比拟差的煤种需要更大的给煤量,所以机组满负荷运行时,假设燃烧热值差的煤种就需要开6台磨煤机来满足燃烧工况,但密封风压只能允许开5台,这样就满足不了满发的条件,通过增加密封风机后风量和风压大幅增加,完全满足6台磨煤机同时运行的工况条件,锅炉也就可以燃烧热值比拟差的煤种。

由于现在优质煤的煤价比拟高,燃烧热值比拟差的贫煤相比照拟廉价,在纵横比拟的前提下,燃烧贫煤可以降低机组的发电本钱,提高机组的竞争力,为企业争取更多的利益。

2阀门更改后运行时检查备用阀门阀板严密,无往复振动现象,可以预见密封良好,运行状态的阀门也无明显振动现象,比拟稳定。

阀门的泄漏减少同时也提高了风机的工作效率,降低了厂用电率,节约本钱。

完毕语密封风机的改造不仅使磨煤机的运行工况大为改善,更重要的保障了机组的正常发供电,增加了企业在市场中的竞争力。

参考文献:

1泵与风机增加风机后的密封风系统

 

v华能电厂一期工程安装套单元机组选用前联红色锅炉工作者联合体厂生产的一——超临界压力直流锅炉。

采用正压直吹式制粉系统每台锅炉配有台一型中速平盘磨煤机两侧布置每侧台磨煤机设有独立的单元制密封风系统每侧密封风系统由台风机组成。

密封风机的作用是向磨煤机磨盘转动部位动、静相对运动部位输送一定压力的密封风当密封风压力高于磨煤机部压力时就可以保证磨煤机的煤粉不能外漏同时还有冷却磨辊测点引线和给煤机轴端密封使用。

改造前的状况密封风机的型号与参数锅炉密封风机是由俄罗斯引进的—一型风机设计参数见表。

由于——型风机是正压式鼓风机设备设计为级叶轮。

运行中压力富裕量很时出口侧轴承经常损坏。

通过核算机组投运不久后将其改为两级密封风机改后的参数是理论计算和实际测量所得详见表。

表一—型风机设计参数表—一赐型风机改后设计参数名称数值风量�9�9’全风压转速�9�9。

叶轮直径电动机功率电动机电压电动机电流密封风机的布置密封风机系统是以锅炉为中心左右对称布置的每侧台。

为单元制系统每台密封风机分别』“〞一�9�9—建辉等覆冰绝缘子直流放电过程及特性高电压技术舒立春等覆冰、低气压下染污绝缘子的交流闪络特性高电压技术建辉等污秽、覆冰、低气压综合作用下绝缘子闪络特性及校正中国电力作者简介董恩伏一男学士高级工程师主要从事电网技术管理工作。

收稿日期——  万方数据东北电力技术年第期图改造前密封风机系统对应台磨煤机另有台备用。

详见图。

通过近几年来的实践运行发现两级叶轮密封风机的运行参数也远远超出了磨煤封所需的保证值造成严重的能源浪费影响机组的经济运行。

改造方案的提出磨煤封风理论值的计算为给研究和改造方案提供理论依据对磨煤机所需的风量和风压的保证值进展了计算。

密封风压的保证值表的数值是在机组时测量的磨煤机一次风的风压主控室计算机显示的磨煤机入口和出口的风压与就地测量的风压。

表磨煤机入、出口的一次风风压值磨煤机代号号号号号号号运行状态运行停备运行运行停备运行磨煤机入口就地测——磨煤机入口计算机’磨煤机出口计算机——由表可以看出磨煤机人口的最高压力为出口的最高压力为系统平均压力为。

考虑到局部密封面距离磨煤机人口较近应增加一些密封风压力才能保证平安运行。

因此可取磨煤机的压力为。

另外根据俄罗斯塞兹兰重型机械厂提供的磨煤机说明书中的规定密封风风机的压力应高于磨煤机磨压力。

所以密封风的压力母管的压力应保证为。

密封风量的保证值在磨煤机各密封点密封风压力满足保证值要求的前提下由于各密封面均为转动设备具有一定的间隙而且随着磨损的加剧间隙也将增大因而各密封点的密封风必须到达一定的流量。

一型磨煤封母管由路根管引至磨煤机路引至给煤机。

引入磨煤机的路路是冷却磨辊测点引线经磨辊护圈流人磨另路是密封旋转的磨台与石子煤仓的密封。

去给煤机的密封风用来密封给煤机主、从动轴。

磨台密封风量的计算、磨台与石子煤仓的密封见图。

图磨煤机下部密封构造示意图——旋转磨盘——下齿封泄漏点——密封风人口两处卜密封风腔——石子煤仓泄漏点一一次风腔石子煤仓图中的、处是密封点其中齿封与旋转磨台的径向密封间隙处为艿取。

一次风腔与磨台的轴向密封间隙处为取。

这两处的风速均取。

这两处的漏风量计算如下是图中处漏风的流通面积是图中处漏风的流通面积×似×一∞××嬲密封风机磨煤机  万方数据年第期东北电力技术磨辊引线冷却风用量计算磨煤机磨辊引线冷却风是从磨辊轴芯部引进经磨辊轴和磨辊骨架油封压板处泄压排入磨详见图。

图磨煤机磨辊引线冷却风——磨辊支臂——磨辊轴承测点——磨辊轴——磨辊支臂迸风孔——导流孔一泄压口×××—式中是图中泄压处的流通面积。

给煤封量的需求给煤机轴端密封主要是依靠填料来密封的。

但为了防止给煤机的煤粉进入密封填料造成磨损在侧第一层填料后设计一层环形密腔构造详见图。

而密封风是通过一层无间隙的填料进入给煤机所以它所需的密封很小经估算最大在。

图给煤机轴端密封构造——密封风入口——填料箱——填料压盖密封填料一给煤机轴一环行密封每台磨煤机所需的密封风总量计算十。

根据电力部热工研究院、东北电力等部门编制的?

火力发电厂煤粉制粉设备系统设计计算方法?

密封风机的风量裕量系数为。

这里可得密封风机的总量为×考虑管路的阻力损失和局部的漏风损失在磨煤机所需的密封风总量的根底上我们取修正系数艇。

修正后磨煤机所需的密封风总量’为●‖睦�9�9×根据以上计算和测量目前磨煤机的密封风系统运行时风量和风压的过裕量很大造成能源的浪费。

改造方案的设计根据以上得出的结论在原设计的根底上以最小的变动来满足最经济的运行方式为目的提出改造方案。

将原设计的单元制系统改为母管制的密封风系统并拆掉台密封风机再将号、号炉的密封风系统连接起来以备特殊情况使用。

这样密封风机的备用量增加了。

详见图。

至号炉图改造后密封风机系统年月将号炉磨煤机的密封风系统采用上述改造方案进展了改造。

改造后在机组满负荷运行时锅炉运行台磨煤封风机只运行台就可以满足磨煤封的需求各密封点严密不漏其各项指标到达了设计值。

年月将号炉的磨煤封风系统也同样进展了改造。

年月由省燃烧工程技术中心对这项技术改造进展了测试测试结果到达了?

火电  万方数据东北电力技术年第期型磨煤机运行寿命中期出现的问题与解决卟贺覃一宁圣源华能电厂摘要华能电厂二期的磨煤机在运行到寿命中期时出现了剧烈振动和石子煤量急剧增加等问题造成磨煤机拉杆屡次断裂石子煤量剧增造成堵塞燃煤量急剧下降石子煤处理系统连续运行导致高压海水泵轴断袭等事故。

通过多种试验剖析了事故原因并通过调节磨煤机出口别离挡板使问题得以解决取得良好效果。

关键词型磨煤机振动石子煤出口别离挡板中图分类号文献标识码】文章编号—一—华能电厂二期机组采用加拿大公司生产的型弹簧加载式中速辊式磨煤机单台设计煤量为投产初期磨煤机运行非常稳定最小稳定工作煤量可以到达石子煤排放周期根本都在以上。

但磨煤机在运行到左右、、、、都相继出现了煤量低于时剧烈振动石子煤量急剧增加的问题造成磨煤机拉杆屡次断裂石子煤量剧增造成堵塞石子煤处理系统连续运行导致高压海水泵轴转断等故障给运行带来极大隐患。

由于该磨煤机厂家说明书中的运行寿命在以上磨辊允许磨损厚度为对磨煤机进展解体检查发现其磨辊磨损厚度仅为左右远未到达其设计寿命电厂也屡次对磨煤机的弹簧压力做了各种调整都无法保证磨煤机的正常运行。

为此电厂通过试验对各种相关因素进展了分析对磨煤机的状况做出了评价和结论并针对目前磨煤机异常状况提出了调节磨煤机出口别离挡板的解决方法取得了较好的实践效果。

磨煤机振动剧烈及石子煤量大的原因一次风量与磨煤机运行异常的关系一次风量是影响磨煤机石子煤量的重要因素因而“一次风量偏低造成磨煤机振动和石子煤量大〞也成为磨煤机出现异常时的焦点。

为此首先对磨煤机的一次风量在各种煤量和煤种下作了各种参数的调整但通过对数据分析及与热控人员的屡次确认可以判定二期磨煤机的一次风量设定值与设计值相比无明显当磨煤机出现剧烈振动或石子煤量急剧增加时增加一次风量稍有好转但效果很难令人满意。

通过屡次调节磨煤机一次风量的试验也证明磨煤机振动和石子煤量大问题与一次风量的调整没有直接关系。

煤质与磨煤机运行异常的关系通过对型磨煤机的跟踪观察当异常发生后磨煤机对煤种的适应状况开场逐步恶化。

在某些煤质下运行磨煤机还可以保证最小出力时较小的振动量和适度的石子煤量但在另外一些煤质厂煤粉制备系统设计计算方法?

的标准。

结论经过几年的实践运行改造方案实现了改造目标取得了很好的效果。

不仅减少了密封风机的投运台数降低了厂用电率节约了能源而且大大简化了系统改善了密封风系统的管道阻力提高了锅炉的效率。

这次改造的成功经历为同类型机组的磨煤封风系统的稳定经济运行提供了很好的方法和经历。

作者简介新辉一男本科工程师现从事电厂锅炉密封风系统改造与研究。

 

我厂二期锅炉采用双进双出磨煤机直吹式制粉系统,机组投产几年来总体运行平稳,但局部运行问题逐渐暴露出来,主要表达在制粉系统别离器、送粉管道风压、风速异常,导致机组负荷自动控制无法投入,锅炉燃烧不稳定,锅炉飞灰含碳量偏高,严重威胁机组平安经济运行,增大了运行人员的劳动强度,本文以近两年的观察记录以及设备改良状况为根底分析了制粉系统风压异常的现象、原因及治理措施和建议。

1.1系统简介:

5

我厂300MW发电机组锅炉采用1025t/h压临界压力中间再热自然循环锅炉,单炉膛四角切向燃烧,双进双出钢球磨直吹式制粉系统,每台炉配4台磨煤机,每台磨煤机布置两台煤粉别离器,煤粉别离器为普通径向型离心式粗粉别离器〔如图1所示〕,制粉系统流程图如下列图〔图2〕所示:

图2直吹式制粉系统流程图

图1普通径向型离心式粗粉别离

1一折向挡板;2一圆锥体;3一外圆锥体;

4一进口管;5一出口管;6一回粉管;

7一活动环

2制粉系统风压异常的现象

2.1同一台磨煤机两台别离器风压偏差过大,两台别离器风压偏差1KPa以上;

2.2别离器风压波动大,风压波动最大与最小值之差达0.5-1KPa。

2.3送粉管道风速波动大,风速在10-30m/s之间剧烈波动。

3制粉系统风压、风速异常的危害及原因

3.1单台磨煤机两台别离器出力不均,造成粉管煤粉浓度偏差大,影响锅炉燃烧稳定,炉风粉浓度偏差大导致煤粉气流与热烟气、二次风混合不均,当炉燃烧工况扰动过大时,造成锅炉燃烧稳定性差,飞灰可燃物含量增大,锅炉煤耗升高,遇到煤质突然变差会造成锅炉在高负荷工况下灭火,我厂三号炉发生过两次高负荷〔280MW〕工况下灭火,分析说明均与别离器风压波动有直接原因。

3.2别离器风压波动大,制粉出力对锅炉燃烧扰动大导致负荷自动无法投入,影响锅炉平安经济运行,燃烧自动不能投入大大增加了锅炉监盘人员的劳动强度和心理负担。

3.3经过观察与分析逐步排除了喷燃器结焦、磨煤机绞龙、制粉系统风门挡板等诸多因素,确定了制粉系统风压、风速异常的主要原因为煤粉别离器堵塞。

以下对其进展细致分析。

4、煤粉别离器堵塞的主要形式、现象、分析别离器堵塞是由于原煤中携带的杂质在别离器折向挡板、回粉管、别离器筒底部挂结或沉积造成的,经过屡次对清理出的杂物成分进展分析,其组成主要有细铁丝〔采煤用爆破线〕约占总量的70%;杂草约占15%,其余塑料、破布等约占15%。

煤粉别离器堵塞的形式主要有三种:

〔1〕、别离器回粉管堵塞;

〔2〕、别离器折向挡板堵塞情况〔参见图3、图4、图5〕

〔3〕、别离器筒底部堵塞〔参见图5、图6、图7〕。

图3别离器折向挡板堵塞情况之一图4别离器折向挡板堵塞情况之二

4.1煤粉别离器回粉管堵塞:

4.1.1煤粉别离器回粉管堵塞后的现象主要表现在别离器风压波动大,风压偏低,锅炉燃烧不稳定,严重时会造成锅炉高负荷下灭火。

4.1.2回粉管堵塞后别离器风压波动的原因

别离器回粉管堵塞后别离器折向挡板及筒工作正常,别离器筒别离出来的粗粉在筒底部堆积到一定高度时,筒底部六棱锥体的活动门在煤粉重力的作用下开启,向下飘落的粗粉由于不能经回粉管正常进入原煤管路而与进入别离器的煤粉气流混合,筒粗粉粉位降低到一定程度时活动门自动关闭,活动门反复开启闭合粗粉反复下落与进入别离器的气流混合冲击造成别离器风压波动。

图5别离器折向挡板清理后图6别离器筒堵塞情况〔自上向下拍摄〕

图7别离器筒清理后〔自上向下拍摄〕

4.2煤粉别离器折向挡板堵塞

煤粉别离器折向挡板堵塞后别离器出入口压差〔折向挡板前后压差〕增大,根据运行观察,别离器在完全清洁〔系统清理后投用初期〕时,别离器折向挡板前后压差400Pa,随着运行时间的增长,杂物逐渐在挡板上挂结,压差逐渐增大到600-1000Pa,当折向挡板杂物挂结到一定程度后到达一定的平衡,至今尚未发生堵死现象。

由于折向挡板间距较小,线絮状杂物容易在此处挂结,局部脱落的杂物进入别离器筒。

4.3煤粉别离器筒堵塞

4.3.1别离器筒堵塞的现象

别离器筒堵塞后,磨煤机出力增大,制粉温度偏低,煤粉细度偏粗。

4.3.2别离器筒堵塞的分析

折向挡板处挂结的杂物局部进入别离器筒并沉积下来,积累到一定程度时在底部将筒堵塞。

煤粉别离器筒堵塞后,别离器失去了气流旋转离心别离的作用,筒的粗粉无法通过底部六棱锥的活动门返回到落煤管道和二次飞扬别离,煤粉气流通过折向挡板直接进入送粉管道入炉燃烧,煤粉仅仅经过重力别离和撞击别离,煤粉出力主要取决于磨煤机的通风量及热风携带煤粉的能力,因为但凡能够进入折向挡板的的煤粉全部进入送粉管道及筒无回粉所以通常情况下运行的感觉是磨煤机出力增大。

5煤粉别离器堵塞的判定标准及处理措施

根据运行观察试验得出煤粉别离器风压异常的定量判定标准如下:

〔1〕、两台别离器风压偏差大于1000Pa,可以判定风压高的一侧别离器折向挡板堵塞严重或者风压低的别离器筒堵塞。

〔2〕、当一台别离器风压值波动围大于800Pa时,可以判定此别离器回粉管堵塞。

〔3〕、当两台别离器风压高达4000Pa〔别离器折向挡板前〕,别离器折向挡板前后压差高达600Pa时,可以判定别离器折向挡板堵塞严重。

当发生以上煤粉别离器堵塞影响锅炉满出力稳定经济运行时,需要及时翻开相关孔门进展清理,别离器原设计没有筒清理检修孔,需要撤除别离器分配管短节,为了减轻回粉管堵塞和便于别离器清理进展了以下改造措施。

6、为了便于别离器清理和防止别离器堵塞采取的措施

6.1对回粉管的改良

回粉管异堵塞的原因除了原煤杂物多外与回粉管的流通构造有关,首先原设计的回粉锁气器活动挡板容易将杂物卡住,其次原锁气器以下为矩形流通通道影响回粉管路畅通,再有原矩形补偿器屡次泄漏污染环境,经过分析进展了以下改造。

为了减轻和减少回粉管堵塞主要采取了两项改良措施,一是经过试验撤除了回粉管锁气器的活动挡板,经过运行观察撤除后对制粉出力和煤粉细度未发生任何影响;二是将回粉管管道由矩形管改造为圆形管〔参见图8、图9〕,大大增强了管道的流通能力,经过改造后近一年来在无过大异物情况下杜绝了回粉管堵塞现象。

图8改造前的回粉管图9改造后的回粉管

6.2安装清理孔门

6.2.1为了便于清理折向挡板,别离器外筒折向挡板部位增设清理孔4个;

6.2.2近年发现别离器筒堵塞现象比拟严重,原始设计筒清理需要撤除别离器出口管道,费时费力,经过试验采取了在别离器出口管安装检查孔门的方案,2021年至今已全部安装完毕,缩短筒清理时间80%以上,大大减轻了劳动强度。

〔参见图10、图11〕

图10筒检修孔的安装位置图11筒检修孔的使用情况

7改造效果

改造后大大减少了别离器堵塞的频率和延长了堵塞的时间间隔,当风速风压异常时,运行人员根据判断标准,及时进展别离器清理,制粉系统风压风速在始终在经济工况下运行,杜绝了锅炉高负荷时灭火事故,锅炉飞灰可燃物由07、08年度的7%左右降低至目前的4%,一台机组年节约标准煤9000多吨,节能效果显著。

8防止别离器堵塞的建议和设想

8.1加强原煤中杂质清理工作,尽量减少原煤中爆破线、杂草等线絮状杂物的含量,现实情况是导致煤粉别离器堵塞的杂物对于大量的原煤来讲实际上是微乎其微的,使原煤绝对清洁目前无法到达。

8.2改良别离器构造,将别离器折向挡板改造为无突出螺栓的近似翼型焊接整体构造,减少折向挡板部位杂物的挂结量。

8.3在筒下端六棱锥活动门处安装电磁铁,在运行中或筒堵塞时可以控制电磁铁反复吸合和放开活动门板将筒煤粉放净,当筒堵塞严重时停磨清理。

8.4在别离器入口管道设计安装可以在运行中清理的杂物清理装置,将线絮状杂物在进入别离器之前清理出来。

 

90、为什么要使给煤封风压保持在一适当值?

答:

给煤封风压低时,磨压力相对就较高,煤粉就可能沿落煤管上喷,污染观察窗,运行中无法监视给煤机部情况。

此外,也会导致磨煤机的热风和煤粉返回到给煤机,甚至引起煤粉自燃。

密封风压过高已将煤粒从皮带上吹落,从而使称量精度下降,影响煤量控制。

 

风量的计算方法,风压和风速的关系

2021-4-1214:

15

提问者:

派尔俊生|浏览次数:

6143次

1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?

怎么计算?

〔要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例〕

2、假设一台风机它的风量为10000³/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?

要怎么计算?

3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。

〔要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例〕

4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕?

 

1、首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:

风机压力是保证流量的一种手段。

基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。

1.1、计算压力:

1.2、Re=(D*ν/0.0000151)

=(0.3*0.5/0.0000151)

=9933.77

1.3、λ=0.35/Re^0.25

=0.35/9933.77^0.25

=0.

1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65

=(0./0.3)*(0.5^2*1.2/2)

=0.07Pa关于1.4所描述的是:

计算净空气在每米管道中的阻擦阻力。

γ-空气密度

1.5、结论:

在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。

2、计算400mm管道中的流速:

2.1、ν=Q/(r^2*3.14*360

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