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发动机故障诊断排除实例

第十章发动机故障分析排除

第一节发动机故障检查分析方法

1UZ—FE发动机所产生的故障,在外部表现上与化油器式发动机的故障基本相同,其故障分析的基本思路也相似,每个系统的检查都是按以下三个要素进行:

(1)高气缸压缩压力;

(2)正确的点火正时和强大的火花;(3)良好的空气—燃油混合气。

要特别记住,EFI(电子控制汽油喷射)系统的故障率是比较低的,必须确定故障原因是否真正出在EFI系统。

首先要查明故障是否出在影响压缩压力的起动系统或发动机本身;或是出在影响正确点火正时和火花强度的点火装置(火花塞、高压线、点火线圈、分电器、点火器)上。

然后对控制空气—燃油混合气的EFI系统进行检查。

检查起动系统、发动机或点火系统的方法,与检查化油器式发动机基本相同。

而EFI系统的检查方法,则不同于化油器的检查。

图10—1列出了ECU控制系统的故障分析排除的基本程序;图10—2是利用万用表和丰田电脑控制系统(TCCS)检测器进行故障分析排除的程序。

为了迅速地查找故障源,首先必须了解故障出现时的情形、条件、如何发生以及是否已检修过等与故障有关的情况和信息。

为此,必须认真听取客户对故障现象的描述。

尽管客户的描述可能有误或不全面,也可能是自相矛盾的,但它常常有可能把握住问题的关键。

最好的做法是:

在听取客户的初步意见之后,思索—下,进行初步诊断检查是否有故障代码,随后询问—些有关的问题,并根据以往的经验来帮助确定或否定初步诊断的结论,同时,认真填写“发动机控制系统客户所述故障检查分析表”(如表10—1所示),便于以后检查分析时参考。

在检查诊断代码时,如果不能确认故障代码,在基本检查中也不能确认故障原因,则应按表10—2中的数字顺序进行故障分析排除。

表10—2中标有*号的电路可用丰田电脑控制系统(TCCS)检测器进行检查。

*可用丰田手持式检测器或分接盒进行诊断

图10—1ECU控制系统故障诊断程序图

◇:

可用TCCS检测器进行诊断的步骤

图10—2用万用表和丰田电脑控制系统(TCCS)检测器进行故障诊断程序图

表10—1发动机控制系统客户所述故障检查分析表

检查员姓名:

___________

第二节配线和连接器故障的检查方法

配线或连接器故障不外乎开路或短路。

开路:

这可能是配线脱开、连接器接触不良、连接器端子拔出等造成的

图10—3连接器故障示意图

备注:

①导线在中间折断是很罕见的。

大多在连接器处脱开。

尤其应仔细检查传感器和执行器的连接器。

②连接器端子生锈、端子间夹有异物、连接器插头和插座之间接触压力下降等,都有可能造成接触不良。

只需将连接器拔出后再插上—次,便可改变其连接状况,可能使其恢复正常接触。

所以在故障排除分析时,如果检查配线和连接器时未发现不正常,但故障却在检查后消失,则可认为故障原因在配线或连接器。

短路:

这可能是由于配线与车身接地之间短路,或开关内部短路等造成的。

备注:

配线和车身接地之间短路时。

应彻底检查配线是否卡在车身内、夹紧方式是否正确

1.检查导通(检查开路)

(1)脱开ECU—侧和传感器—侧的连接器。

(2)测量连接器各适用端子间的电阻。

电阻:

不大于1欧姆

备注:

①上下、左右轻轻晃动配线,同时测量电阻。

②将表笔插入连接器时,应从其背面插入。

对于不能从背面插入的防水连接器,插人测试器表笔时小心不要使端子弯曲。

2.检查电阻(检查短路)

(1)脱开两端的连接器。

(2)测量连接器各适用端子与车身地线之间的电阻。

两端的连接器都要检查。

电阻:

不低于1兆欧

备注:

上下、左右轻轻晃动配线,同时测量电阻。

3.目测检查及检查接触压力

(1)脱开两端的连接器。

(2)检查连接器各端子有无锈蚀或夹有异物等。

(3)检查端子卷边部分有无松动或损坏,然后检查端子在锁紧位置是否牢固。

备注:

轻轻拉动时端子不应脱出。

(4)准备—个测试插头端子,并将它插入插座,然后拉出。

备注:

如测试端子比从其他插孔更易拔出,则可证明该插孔接触不良。

第三节发动机故障诊断排除实例

一、实例一

故障现象:

发动机怠速发抖。

故障检查:

拆下8个火花塞,发现左侧气缸火花塞发黑,更换左侧气缸火花塞,装复后试车,故障仍然存在。

把高压线从火花塞上提起约10mm,发现左侧气缸跳火的“叭、叭”声不均匀,因此怀疑分电器有问题。

拆下左侧分电器,发现分电器壳和转子安装螺栓上有跳火痕迹,证明分电器有漏电现象。

故障排除:

更换左侧分电器,故障排除。

故障分析:

因左侧分电器漏电,造成火花塞点火不良,左侧气缸工作不均匀,使发动机怠速发抖。

二、实例二

故障现象:

发动机怠速发抖。

故障检查:

拆下火花塞检查,电极及瓷芯呈浅棕色,说明点火系统正常,发动机各气缸工:

作基本正常。

拆下喷油器做喷油量测试,发现在相同时间内第1缸和第4缸喷油量明显少。

故障排除:

更换第1缸和第4缸喷油器,故障现象消失。

故障分析:

因部分喷油器阻塞,喷油量减少,造成气缸工作不均匀,引起发动机怠速发抖。

三、实例三

故障现象:

发动机发抖。

故障检查:

人坐在车内,明显感觉到车内有发动机发抖引起的振动现象。

检查火花塞、喷油器、气缸压缩压力,都正常。

再进一步检查,当发动机急加速或急减速时,发抖更加明显,因此怀疑发动机安装支架有问题。

故障排除:

更换发动机安装支架,故障现象消失。

故障分析:

发动机安装支架有减振和隔振作用,当其失效时,会引起发动机抖动。

其抖动传人车箱内并有明显感觉。

四、实例四

故障现象:

发动机冷车运转正常,热车严重发抖。

故障检查:

在发动机热车发抖时,立即拔下高压线做跳火试验,发现右侧气缸无火花。

用手触摸右点火器,有烫手的感觉,迅速冷却点火器后进行跳火试验,有高压火花产生。

故障排除:

更换右点火器,故障现象消失。

故障分析:

检查结果显示故障出在点火器。

热车右列气缸无火花,点火器冷却后又有火花,其原因在于控制点火线圈初级通断的功率晶体管热稳定性差,发动机热车后,造成(晶体)结热穿透,初级电路不能断开,导致右列气缸不做功。

由于晶体管装在点火器内,故点火器冷却(无须发动机整体冷却)后,晶体管性能恢复,发动机运转恢复正常。

参考

IUZ—FE发动机是8缸电控多点喷射发动机,发动机各气缸工作均匀,怠速相当平稳。

对化油器式发动机来讲,怠速有少许抖动是属正常现象,但这对1UZ—FE发动机来讲就算是不正常现象。

发动机怠速发抖的实质是发动机各气缸工作不均匀。

引起各气缸工作不均匀的原因有点火、喷油和气缸压缩压力以及燃烧不稳定等。

检查怠速发抖的原因要遵循先简后繁的原则,首先检查点火系统,包括火花塞、高压线、分电器、高压线圈、点火器。

然后检查喷油系统,包括喷油压力和喷油器喷油量。

最后检查气缸压缩压力。

如果喷油压力低,进气系统真空泄漏、EGR阀常开会引起混合气过稀,燃烧不稳定,发动机怠速发抖。

只有在以上检查都正常时,才检查EFI系统。

发动机安装支架起减振和隔振作用,当其失效时,会引起发动机抖动,并且在车内有明显感觉,这一点也要特别注意。

五、实例五

故障现象:

发动机运转时,左侧气门室发出一种类似气门摇臂轴松旷的异响,尤其在怠速运转时,响声更为突出。

在其他修理厂多次修理并更换气门挺杆后,仍不能排除。

故障检查:

用长螺丝刀听诊,异响发生部位确是在左气门室。

检查确认气门间隙正常;凸轮轴凸轮光滑平顺,无磨损痕迹,卸下凸轮轴,检查凸轮轴轴颈及轴承,其配合间隙等也都正常。

故障分析:

1UZ—FE发动机采用的是顶置式双凸轮轴配气机构,两凸轮轴之间用轮传动。

由于凸轮轴的负荷不均匀(凸轮轴的工:

作条件所决定),齿轮间的微小啮合间隙都会产生配气机构的噪声,因此,设计者在这对齿轮上加装厂—套消音装置。

这套装置是在从动齿上迭装了—只辅助齿轮,用弹簧力使从动齿抵住主动齿以消除啮合间隙,避免产生噪音。

然而,在汽车使用—段时间后,消音装置被油垢卡死,或弹簧力减弱,就失去了消音效能,配气机构便产生噪音。

这是一种很隐蔽的故障原因,容易被忽视。

故障排除:

拆下排气凸轮轴上的辅助齿轮,清除其上的油垢,更换弹簧。

装复后,在自由状态时辅助齿轮与排气凸轮齿轮(从动齿轮)相互错开大约1/3齿为正常,这样与进气凸轮齿轮(主动齿轮)啮合时.在弹簧预紧力的作用下起到消除啮合间隙,避免噪音产生的作用。

如此处理后,发动机异响消失。

六、实例六

故障现象:

发动机运转—段时间后,加速困难,运转无力,但怠速运转正常。

故障检查:

故障自诊断显示无故障记录;检查点火系统,正常、检查油路油压、怠速,正常;高速时明显偏低,更换汽油滤清器后故障仍然一样,故诊断为燃油泵及输油管路有堵塞。

故障排除:

拆下油箱和油泵,清洗燃油泵滤网和油箱后,故障排除。

故障分析:

燃油泵滤网堵塞,造成泵油量不足,在发动机怠速时,由于喷油量少,尚可维持喷油压力,故怠速可正常运转。

而当加速时,喷油量增大,泵油量不足则造成喷油器喷油压力下降。

由于喷油量不足,混合气稀薄而使发动机加速困难,运转无力。

故障在发动机运转一段时间才出现,是因为在发动机熄火后,燃油泵滤网上的脏物因无油泵吸力又脱离了滤网,随汽油悬浮流动,返回了油箱,使滤网堵塞减轻或消除,故而发动机又可正常工作。

发动机工作时,由于油箱内脏物存在,脏物又可能被吸人滤网,将滤网堵塞。

因此,当发动机运转一段时间后,故障又出现。

七、实例七

故障现象:

不能启动。

故障检查:

此车进修理厂时报修启动困难,但经过检查后,毫无启动征兆。

通过检查发现,无高压火花,喷油器无喷油脉冲信号,进一步检查曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器等,均正常,最后怀疑ECU已损坏。

故障排除:

更换电脑(ECU),发动机能起动。

故障分析:

造成起动困难的原因是燃油压力调节器损坏,起动时燃油压力低所造成。

但在进厂检查过程中,曾用刮火法检查点火电路的通电情况,强大的电压将ECU的电子元件击穿。

因此,电脑(ECU)的损坏是检修中的错误操作造成的。

此例说明,用刮火法检查电路通断的方法在电脑控制汽车中是绝对禁止的。

八、实例八

故障现象:

车辆中、低速行驶正常,当加速至大约80km/h时,发动机好似突然火,车速降低,当车速降至40km/h以下,车辆又能正常加速行驶。

如此反复循环。

故障检查:

该车进修理厂时的故障是怠速不稳,曾拆下节气门位置传感器进行检查。

最后排除了怠速不稳的故障后,又出现上述故障。

根据上述故障的特点,判断故障原因是在节气门位置传感器中有异物,使怠速接点卡死,行车时出现切断燃油及“调速不匀”。

故障排除:

拆下节气门位置传感器,清除异物,装复后故障现象消失。

故障分析:

由于怠速接点卡死,ECU认为发动机处在节气门关闭的怠速状态。

动机转速达到2500r/min时,发动机会因燃油切断而失速,而当发动机转速降至1400r/min时,燃油重新喷射。

这个过程一再重复,导致“调速不匀”,出现上述故障现象。

九、实例九

故障现象:

汽车在行驶过程中突然熄火之后不能启动。

故障检查:

当起动发动机时,既无高压火花又无喷油信号。

读取诊断代码,故障代码为12,表明发动机起动后2s之内,无曲轴位置传感器(NE)信号或凸轮轴位置传感器(C1和G2)信号。

进一步检查发现,曲轴位置传感器连接器脱落。

故障排除:

插好曲轴位置传感器连接器,故障排除。

故障分析:

曲轴位置传感器脱落,ECU无法感知发动机曲轴位置和转速,没有点火

信号和喷油信号输出,发动机也就无法启动。

十、实例十

故障现象:

发动机冷车时有发抖现象,但热车时能恢复正常。

故障检查:

发动机启动后,发动机故障警告灯不熄灭,说明ECU自诊断系统已检查出控制电路有故障。

读取诊断代码,故障代码为22,表明水温传感器电路开路或短路时间不少于0.5s。

检查水温传感器,发现连接器处导线已折断。

故障排除:

连接好折断的导线,故降现象消失。

故障分析:

ECU根据水温传感器的热敏电阻变化信号,增加燃油喷射量,以改善发动机冷态时的运转性能。

当导线折断,没有水温传感器信号时,ECU启动故障防护功能,把冷却液温度设定在80°C,因而发动机冷态时得不到加浓,混合气变稀,引起燃烧不稳定,发动机有发抖现象。

附录一凌志LS400型轿车保养项目和日程

一、发动机

保养周期(按先达到的里程或月份计算

里程(x1000km)

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

月份

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

正时皮带

R:

每15万km

气门间隙

A

A

A

A

空气滤清器

正常行驶

I

R

I

R

恶劣工况

I:

每2500km(或个月)R:

每40000km(或24个月)

发动机润滑油

正常行驶

恶劣工况

机油滤清器

正常行驶

恶劣工况

排气管和连接件

正常行驶

恶劣工况

怠速混合气

带TWC

无TWC

不可调

冷却液

燃油滤清器

燃油箱盖、燃油管和接头

火花塞

R:

每10万km

蓄电池

PCV阀、通风软管和接头

活性炭罐

说明

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