060704中板精轧机主电机降温设施改造可行性研究报告.docx
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060704中板精轧机主电机降温设施改造可行性研究报告
济钢总公司技术创新计划项目
可行性研究报告
项目名称:
中板
承担单位:
中板厂
主持单位:
编写单位:
中板厂
济钢总公司技术中心制订
2006年7月7日
一、国内相关产品与技术发展水平、现状
蓄热式燃烧技术是国内外广泛推行的加热新技术,具有广阔的应用前景。
该技术优点非常突出,但国内多家企业在蓄热燃烧技术应用中都遇到了不同程度的困难,制约了该技术的进一步发展与推广。
其优点是:
1、高温低氧柔性燃烧,极限烟气余热回收和低NOx排放
2、低燃烧噪音、均匀炉膛燃烧温度,氧化烧损小
3、适应低热值煤气资源,符合现济钢煤气资源状况
4、炉膛内炉气温度均匀,良好地改善坯料加热质量
出于资源综合利用、环保、节能及提高产品质量的考虑,国内各轧钢厂家积极开展蓄热式燃烧加热技术改造。
但限于在燃烧控制、应用技术经验、制作质量等方面的不足,国内大多数蓄热炉应用效果普遍不尽人意,存在燃耗高、产能相对低、换向调节系统故障多,煤气易堵塞,炉温难调控。
随着蓄热式炉建设经验的不断完善,我们在炉型、烧嘴、换向、控制等系统分别进行了优化改造,应用到中板现用1#、3#蓄热式加热炉的改造中,获得了较好的成功。
3#炉自今年3月份投入生产,连续运行了9个月,经测试,其加热能力、加热质量、炉体寿命和吨钢燃耗都达到较理想的水平。
新建1#炉投产后其加热能力、自动控制水平及相关技术指标获得了更好的突破。
本项改造工期短,效益好,对扩大中板加热工序生产能力,适应总公司煤气资源调整的战略要求和150万吨年产的战略目标,都有积极的意义,将为中板以至济钢总公司生产水平的跨越发展,发挥积极作用。
二、立项必要性
2#(原4#)加热炉是中板厂第一座蓄热式加热炉,限于当时筹建时的各种条件,炉体结构和燃烧控制系统方面都存在一定的局限性,烧损大,能耗高,炉子产能较其它两座炉子低1/4左右。
中板厂在实现三辊改四辊后,产量目标达到150万吨,随之对坯料加热能力的需求也越来越大,而目前2#加热炉能力却无法满足中板厂双四辊规模发展的需要。
1、炉子加热能力不足。
目前中板厂1#、3#加热炉炉体长度都是34.3米,有效长度是33.6米;而2#加热炉有效长度只有26.3米。
按加热能力(G)=炉体有效长度(L)×炉体布料宽度(b)×炉底强度(P)/1000计算,2#炉小时加热能力仅为72.8t/h(冷料),与1#、3#炉产能相比平均低21.2t。
2、炉墙已严重烧损,下部空气蓄热腔体裂缝,部分腔体已严重塌顶。
加热炉炉筋管刚度按目前设计偏小,导致纵、横管变形下挠,已几次发生漏水,滑道磨损严重,且高温滑块太短,黑印严重,难以适应4#大板坯料的快速加热要求(有时红送料也需待热10分钟左右),难以与1#、3#加热炉在生产上进行匹配,加热炉不能平装平出(炉号需交叉生产),制约了生产能力与加热整体能力的发挥,打乱了生产节奏和新产品质量受到影响。
3、随着总公司燃气发电工程的顺利投产,加热炉燃烧用燃气结构发生了变化,热值一般都在2000Kcal/Nm3以下,而4#加热炉在设计时燃气热值不低于2500Kcal/Nm3,显然无法满足其加热能力的充分发挥。
同时其蓄热燃烧控制系统在设计上存在一定的不足,换向阀故障多,蓄热箱易堵塞,加上喷口布局不合理,存在热坯上、下表温差大等质量不足。
为满足中板厂今后生产发展的需要,顺利实现150万吨冲刺任务,为总公司跨越式发展做出更大贡献,有必要对2#加热炉进行技术改造,既能提高其加热能力,又能进一步降低燃耗和科学组织生产,真正实现低成本、高效化的良性生产机制。
三、实施方案
在2#炉原有基础上,将炉体进行加长到34.3米,最终实现三座加热炉大小统一,从炉子的容量上保证三台炉子的加热能力均衡。
同时将炉后上料辊道连为一体,实现同时排钢上料,实现三台炉子的平装平出,改变目前的单装单出方式,达到两台炉子保证高效生产、一台炉子检修维护,实现降耗、增产、优质、顺产的良性循环。
将炉体由三段改四段燃烧控制,对炉墙上的上、下烧嘴位置布局重新进行科学、合理地定位,适当提高上排烧嘴到钢坯表面的垂直距离,以炉膛温度带动钢坯温度的上升,解决钢坯加热温度不均匀的现象,降低钢坯上、下表温差和表面、心部温差;提高炉筋管强度并改进耐热滑块结构,以适应150×1600板坯的加热要求,提高加热质量,为轧钢创造更加优越的条件,进一步提高产量。
对炉子的蓄热燃烧控制系统和换向控制系统进行重新设计,增加软件控制单元,重点解决低热值煤气1800Kcal/Nm3的充分燃烧问题,使燃气资源得到最大利用,进一步节能降耗。
对关键部件如换向阀、蓄热箱结构及换向工艺等重新进行选型优化,降低设备故障率,提高设备使用周期,最终实现加热炉使用周期的延长,进一步降低维护成本。
主要内容为:
1、部分加热炉炉体钢结构的配套制作安装。
2、炉顶、炉墙、炉底耐火材料砌筑。
3、炉内纵、横、立水管制作安装,滑块焊接,汽化冷却改造。
4、新建蓄热烧嘴系统。
5、新建煤气、空气供气系统。
6、新建排烟系统。
7、新建换向系统。
8、新建燃烧自控系统。
结合中板厂蓄热燃烧技术的不断优化和提高,此次技术改进我们将精心组织、保证质量,为中板产能提高打下坚实的设备基础。
四、进度与完成期限
在得到项目批准后,中板厂将根据三座炉子检修周期选择合适的时间开始项目施工。
前期1#、3#炉长时间运行的生产保障准备工作已经开始,以便于2#炉的尽快施工。
本项目需要4~5个月时间可完成全部的技改、施工任务。
具体进度如下:
第1个月进行4#加热炉的技术改造方案具体设计,涉及大量的施工图纸需要进行绘制。
同步进行基础施工和材料准备。
第2-5个月根据图纸设计进行施工并完成、投用。
五、技术经济指标
炉子改造后的技术经济指标为:
加热能力:
130t/h(热装)95t/h(凉料)
单耗:
1.2Gj/t
燃料热值:
1800x4.18Kj/Nm3以上。
燃料最大耗量:
11500Nm3/h
氧化烧损:
0.8%
炉子耐火材料寿命:
≥8年
换向阀寿命:
≥10年
换向阀易损件寿命:
≥150万次
蓄热体寿命:
≥1.5年
六、项目资金预算及使用合理性
项目资金预算990万元(充分利用现有炉子的材料、备件)
燃烧控制系统70.0
新型耐热滑块150.0
炉筋管及钢管70.0
耐火材料420.0
风机、管网及排烟系统50.0
施工安装费150.0
设计服务费0
基础50.0
电气仪表30.0
合计:
990万元
七、效益分析
炉子改造后的经济效益为:
1节能效益。
中板厂目前4#炉单耗1.4Gj/t,1#炉单耗1.2Gj/t;按煤气0.5元/Nm3,年加热板坯50万吨计算,则改造后年经济效益为:
(1.4-1.2)x106/(1800x4.18)x0.5x50=665万元
2增产效益。
加热炉改造后能很好地满足双四辊轧机生产能力的要求,进一步增加中板产量。
按新炉子日减少待热时间15分钟、机时产量160t/h、吨板效益800元计算,效益为:
320天x15/60x160x800=1022万元
延长炉役、减少现用炉子的维修增加成本不计。
累计经济效益:
1687万元。
八、项目承担及协作单位
项目承担单位:
中板厂
项目组长:
孙玮
参加人员:
孙玮,吕以清,许方泉,范平,刘贞海
项目联系人:
许方泉电话:
88866262
项目协作单位:
技术中心
参加人员:
徐宝杰电话:
8868079
项目责任分工:
技术指导与监理
九、编写单位签章
项目承担单位名称:
中板厂(公章)
单位负责人(签字)孙玮2005年6月25日
项目编写负责人(签字)许方泉
项目协作单位名称:
技术中心(公章)
项目协作单位参加人员:
(签字)
主管单位:
技术中心(公章)
单位负责人(签字)2005年6月25日
分管负责人(签字)