氮气泡沫抑制边水汇报材料.ppt
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稀油藏氮气泡沫抑制边水技术研究应用稀油藏氮气泡沫抑制边水技术研究应用汇报人:
杨益鹏采油工程研究所2012年4月汇报提纲汇报提纲一、计划任务执行情况一、计划任务执行情况二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果三、存在问题及下步工作安排三、存在问题及下步工作安排一、计划任务执行情况一、计划任务执行情况
(一)项目总体目标
(一)项目总体目标1.1.项目计划研究内容:
项目计划研究内容:
南南79断块依靠天然能量开采,边水推进快,导致含水上升快,为解决此类问断块依靠天然能量开采,边水推进快,导致含水上升快,为解决此类问题,提高开采效果,拟制氮注氮,进行氮气泡沫控制边水调剖,抑制边水推进,题,提高开采效果,拟制氮注氮,进行氮气泡沫控制边水调剖,抑制边水推进,降低含水,提高采收率。
主要研究内容如下:
降低含水,提高采收率。
主要研究内容如下:
1、氮气泡沫抑制边水技术配方筛选:
包括起泡剂、稳泡剂的筛选;2、氮气泡沫抑制边水技术油藏适应性分析:
针对边水、强水淹油藏特征,评价氮气泡沫封堵、驱油等性能,分析其适应性;3、氮气泡沫抑制边水现场工艺优化研究:
包括调堵方式、调堵用量、段塞结构等工艺参数优化。
一、计划任务执行情况一、计划任务执行情况
(一)项目总体目标
(一)项目总体目标2.2.技术经济指标:
技术经济指标:
1)现场实施)现场实施3口井;口井;2)增油)增油800吨。
吨。
3.3.一季度计划进度安排:
一季度计划进度安排:
1)项目计划申报;项目计划申报;2)谈合同前准备;)谈合同前准备;3)氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析:
针对边水、强水淹油藏特征,评价氮气)氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析:
针对边水、强水淹油藏特征,评价氮气泡沫配方性能,分析其适应性。
泡沫配方性能,分析其适应性。
(二)计划执行情况:
(二)计划执行情况:
一、计划任务执行情况一、计划任务执行情况1)完成项目计划申报;完成项目计划申报;2)办理外协入网、草拟合同谈合同前相关准备工作;)办理外协入网、草拟合同谈合同前相关准备工作;3)确定氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析主要实验内容及评价方式;)确定氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析主要实验内容及评价方式;4)进入现场。
)进入现场。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果针对南针对南79断块等依靠天然能量开采,边水推进速度快,导致断块等依靠天然能量开采,边水推进速度快,导致含水上升快等问题,利用氮气含水上升快等问题,利用氮气+泡沫剂起泡的选择性封堵,优先进泡沫剂起泡的选择性封堵,优先进入边水突进的高渗透层和大孔道,入边水突进的高渗透层和大孔道,封堵高渗透层和出水通道,抑制边封堵高渗透层和出水通道,抑制边水推进,降低含水,提高低渗透区原油动用程度,增加边水驱油能力,水推进,降低含水,提高低渗透区原油动用程度,增加边水驱油能力,提高原油采收率。
提高原油采收率。
1、前言、前言2、泡沫剂的筛选及评价、泡沫剂的筛选及评价起泡剂浓度对起泡体积的影响起泡剂浓度对半衰期的影响对比以上对比以上6种发泡剂试验结果,种发泡剂试验结果,TFP-1和和FYF-1两种泡沫剂起泡性能和两种泡沫剂起泡性能和稳泡性能较好稳泡性能较好。
(Ross-Milestone法)二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果2、泡沫剂的筛选及评价、泡沫剂的筛选及评价(搅拌法)通过第二次对通过第二次对泡沫剂进行静态评价,综合考虑现场应用泡沫剂进行静态评价,综合考虑现场应用发泡剂发泡剂TFP-3。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果在第一次试验的结果基础上,再次对药剂进行筛选评价。
在第一次试验的结果基础上,再次对药剂进行筛选评价。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果3、泡沫剂浓度确定、泡沫剂浓度确定多方面的室内实验表明:
多方面的室内实验表明:
发泡剂浓度在发泡剂浓度在0.4%-0.5%0.4%-0.5%之间时可达到最大阻力之间时可达到最大阻力因子。
因子。
综合考虑现场使用情况,发泡剂浓度可提升至综合考虑现场使用情况,发泡剂浓度可提升至0.5%0.5%左右。
左右。
4、氮气泡沫体积优化设计、氮气泡沫体积优化设计依照实验评价结果,气液比在依照实验评价结果,气液比在1:
1-1.5:
11:
1-1.5:
1之间,地层之间,地层VV氮气氮气=1/2*V=1/2*V泡沫泡沫。
按照公式计算:
地面按照公式计算:
地面VV泡沫泡沫=140=140地层地层VV泡沫泡沫可知:
地面条件下气液比在可知:
地面条件下气液比在140左右;左右;计算出地面条件下注氮量为计算出地面条件下注氮量为132000Nm132000Nm33,地下体积,地下体积943m943m33。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果5、注入参数优化设计、注入参数优化设计1)半径设计)半径设计张南79井距边水80m左右,初步设计半径为70m。
3)氮气泡沫注入量优化)氮气泡沫注入量优化总注入量V=V地下氮气+V驱油剂+V起泡剂+V交联剂+V防膨剂=1079.3m32)油层保护液用量)油层保护液用量依照现场经验,油层保护液处理半径为1.5m,计算油层保护液用量为35m3。
4)注入压力控制)注入压力控制该井破裂压力:
38.0MPa计算出氮气液柱压力:
3.2MPa因此,气液混注时,设计最大施工压力因此,气液混注时,设计最大施工压力30MPa30MPa。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果5、注入参数优化设计、注入参数优化设计5)段塞优化)段塞优化第一段塞:
第一段塞:
注入少量的驱油剂段塞,清洗近井地带油迹,避免泡沫剂过早与原油接触消泡。
抑制边水段塞抑制边水段塞:
氮气泡沫保护段塞保护段塞:
聚合物交联段塞(0.3%聚合物+0.15%交联剂)。
套套管管驱油剂段塞驱油剂段塞驱油剂段塞驱油剂段塞泡沫剂段塞泡沫剂段塞泡沫剂段塞泡沫剂段塞N2N2段塞段塞段塞段塞泡沫段塞泡沫段塞泡沫段塞泡沫段塞N2N2段塞段塞段塞段塞段塞注入段塞注入段塞注入段塞注入地层发泡地层发泡地层发泡地层发泡N2N2段塞段塞段塞段塞聚合物交联剂段塞聚合物交联剂段塞聚合物交联剂段塞聚合物交联剂段塞二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果
(1)纳微米聚合物球)纳微米聚合物球聚合物微球是一种微米级别的球状黏弹性固体,利用纳微米聚合物球初始直径非常小,可以通过地层近井地带进入地层深部及微小孔道,在地层水的作用下缓慢发生水化膨胀或相互交联变大,封堵地层优势渗水通道的孔喉,迫使边水(水驱)绕流,动用中低渗层边水波及不到部位的的剩余油,回采过程中具有一定的洗油作用。
原液为20%的油基溶液,稀释至所需注入浓度,黏度低,注入性强。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果1)矿化度:
)矿化度:
矿化度的增加会抑制聚合物球的膨矿化度的增加会抑制聚合物球的膨胀程度和膨胀时间。
胀程度和膨胀时间。
2)温度:
)温度:
温度是影响膨胀粒径的重要因素,温度是影响膨胀粒径的重要因素,随着温度的升高,微球的膨胀速度将大随着温度的升高,微球的膨胀速度将大大增加。
大增加。
海水矿化度30000mg/L孤四联污水矿化度6000mg/L
(2)影响因素)影响因素二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果1、注入浓度为0.15%-0.5%较适宜;2、油藏条件下(40),膨胀时间为30天天左右;3、现有的纳微米聚合物球尺寸在20-2000nm,膨胀倍数能达到160倍;4、适合温度40-80。
(3)现有微球的特征:
)现有微球的特征:
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果研究膨胀15d,膨胀粒径为4m2的微球对其他渗透率岩心的封堵状况,由封堵结果可见,封堵效率随渗透率的增加而直线下降。
张南张南79井渗透率为井渗透率为6810-3m2,微,微球形成球形成a、b类型的架桥封堵,计算得出纳类型的架桥封堵,计算得出纳微米聚合物球粒径为微米聚合物球粒径为200-500nm。
(4)封堵性能)封堵性能二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果(5)多相泡沫体系由气、液、固3相组成。
其中,气相为氮气,液相一般由起泡剂、稳泡剂和水组成,固相为聚合物微球。
三相泡沫封堵能力明显高于单注微球,三相泡沫封堵能力明显高于单注微球,阻力因子可达阻力因子可达14.三、存在问题及下步工作安排三、存在问题及下步工作安排下步工作安排:
下步工作安排:
下步工作安排:
下步工作安排:
1、氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析:
针对边水、强水淹油藏特征,、氮气泡沫调堵技术油藏适应性分析:
针对边水、强水淹油藏特征,进一步评价氮气泡沫配方性能,分析其适应性;进一步评价氮气泡沫配方性能,分析其适应性;2、谈合同,完成进入现场前准备工作;、谈合同,完成进入现场前准备工作;3、张南、张南79井现场施工。
井现场施工。
存在的问题:
存在的问题:
存在的问题:
存在的问题:
1、纳微米聚合物球注入速度小,、纳微米聚合物球注入速度小,0.5%的浓度下最大注入速度的浓度下最大注入速度1.2m3/h。
2、温度过高,目前工程院纳微米聚合物球最高承受温度、温度过高,目前工程院纳微米聚合物球最高承受温度80。
汇报完毕汇报完毕谢谢!
谢谢!
驱油剂的筛选及评价驱油剂的筛选及评价4种驱油剂均可以有效的降低油水界种驱油剂均可以有效的降低油水界面张力至(面张力至(10-3mN/m)级别,但只有驱)级别,但只有驱油剂油剂FYQ-04驱油剂降低界面张力的能力驱油剂降低界面张力的能力最好且所需浓度较低(最好且所需浓度较低(0.5%),),综合效果综合效果最好的最好的FYQ-04驱油剂驱油剂。
(悬滴法测定)二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果返回考虑药剂成本(考虑药剂成本(15000元元/吨)现场应用吨)现场应用FYQ-04药剂;结合试验评价确药剂;结合试验评价确定现场应用浓度定现场应用浓度1%。
返回1、概况南79井是张店油田南79断块的一口采油井,该井控制含油面积0.073Km2,控制地质储量3.6104t,累计产油6237.8t,采出程度17.3%。
2、措施依据:
1、区域采出程度低,该井采出程度17.3%。
2、边水推进快,目前含水高(98.2%),如右图。
3、治理对策:
利用泡沫“堵大不堵小”和“堵水不堵油”的特征,选择性封堵高渗透层和出水通道,增加油层弹性气驱能量,提高开发效果。
二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果中海油服(天津)二、项目进展情况及取得的主要阶段成果二、项目进展情况及取得的主要阶段成果含水降低含水降低10%,控水增油效果较好。
,控水增油效果较好。