翰德8D整改报告.doc

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翰德8D整改报告.doc

夏邑县淮海铸造有限公司

项目名称

关于翰德4133壳体缩松问题整改报告

责任单位

夏邑县淮海铸造有限公司

项目来源

翰德故障件分析

整改级别

公司级

成立日期

2016年3月10日

组长

程利国

4133壳体缩松

8D质量改进报告

夏邑县淮海铸造有限公司

2016.3.28

1D:

成立小组

1、成立时间:

2016年03月10日

2、跨功能小组成员分工:

序号

姓名

组内职务

所在部门

公司职务

联系电话

组内工作分工

1

程利国

组长

总经理室

总经理

0370-6581979

项目组织、协调、推进

2

李自红

组员

质管办

主任

13503707501

项目跟踪、监督

3

程桂荣

组员

质检部

质检副总

13503707163

改善措施监督执行

4

曾兰

组员

技术部

技术副总

13503707189

技术支持

5

郭洪宾

组员

技术部

技术副科长

13503707565

技术支持

6

刘贵敏

组员

铸一分厂

厂长

13703979168

相关措施验证、落实

3、实施计划:

3.1项目计划

项目名称

8D节点完成时间

故障模式

1D成立小组/制定工作计划

2D项目问题说明

3D制定临时措施

4D根本原因分析

5D制定措施并验证

6D永久措施

7D预防

措施

8D改善总结

4133壳体缩松

2016.3.10

2016.3.11

2016.3.12

2016.3.13

2016.3.14

2016.3.14

2016.3.14

2016.3.31

3.2工作计划

序号

工作内容

实施要求

完成时间

责任人

备注

1

成立项目小组

召开项目小组启动会议,明确职责要求及项目计划进度。

2016.3.10

程利国

2

原因分析

根据反馈的信息,结合目前公司现状分析4133壳体缩松产生原因

2016.3.11

曾兰

郭洪宾

3

制定临时措施

制定临时措施并实施

2016.3.12

曾兰

4

根本原因分析

采用因果图整理可能原因,并对可能原因进行逐一确认,查明影响壳体缩松主要原因

2016.3.13

程桂荣曾兰郭洪宾

5

制定措施并验证

针对要因,制定整改措施,并对效果验证

2016.3.14

程桂荣曾兰

6

制定永久措施

对有效措施进行标准化

2016.3.14

曾兰

7

制定预防措施

制定预防措施

2016.3.14

曾兰

8

改善总结

总结本次整改的结果、经验,为后序其他产品的质量改进提供参考

2016.3.31

程利国

2D:

问题说明

1、特性失效模式分析:

序号

特性

失效模式

控制要素

控制要求

备注

1

安全

缩松缩孔

浇注验证

浇注工艺的修改和规范控制

2、市场表现:

2016年3月10日接到苏州翰德公司反馈,4133壳体在切割取样过程中发现有缩松缩孔缺陷。

3、生产表现:

1.铁水浇注温度过高,过高的浇注温度,增加了液态金属的收缩量,正常的浇注系统不能满足铸件热节处补缩要求。

2.为提高铸件本体硬度及珠光体含量,微量元素加入过量,加大了铁水收缩量。

3.人工浇注,工人操作不严谨,管理监督不到位,浇冒系统有浇不足现象,满足不了铸件所需铁水补给量。

4、改进目标:

现状:

PPM目标:

0PPM

备注:

4133壳体百万台故障率=故障数量÷销售数量×1000000

3D:

临时措施

序号

措施

责任人

完成时间

验证情况

1

将顾客处发现的失效件:

1件

不合格件曝光展示。

程桂荣

2016.03.10

3月10日召集质量、生产等人员问题件宣贯展示

2

发往翰德的成品:

我司派专人全检筛选,若发现不合格,将作报废处理。

程桂荣

2016.03.31

现场采用超声波探伤仪无损探伤全检

3

我司成品:

全检筛选,若发现不合格,将作报废处理。

程桂荣

刘贵敏

2016.03.20

-03.31

3月20日-3月31日安排专人对库存产品进行超声波无损探伤全检筛选。

检测合格产品结果:

4133壳体2800件;4134壳体1665件;4135壳体1000件;4136壳体1336件。

4D:

根本原因

从人、机、料、法、环、测进行分析(鱼刺图):

浇注温度过高

操作不严谨

浇注铁液不足

实体解剖频次少

检测手段不健全

未明确设备管理要求

模具问题

缺乏有效监督

设备缺乏维护

微量元素加入过量

材料不合格

来料缺陷

壳体缩松

2、可能因素分析:

要因(关键因素)标识为“●”、非要因标识为“○”

方面

序号

可能因素

分析、试验、确认过程

重要度

备注

1

浇冒系统铁液补给不足

经调查核实,管理监督不到位,员工未严格按要求操作,浇冒系统有浇不足现象,满足不了铸件所需铁水补给量。

2

微量元素加入过量

为提高铸件本体硬度及珠光体含量,微量元素加入过量,加大了铁水收缩量。

3

未明确设备管理要求

此铸造缺陷与铸造生产线无直接关联。

4

来料不合格

查证原生铁材质化验单,显示符合采购合同要求。

5

铁水浇注温度过高(1400-1450℃)

处理后的铁水,温度过高,不符合高温出炉,低温浇注的工艺原则。

6

检测手段不健全

检测手段缺少实体解剖检验。

5D:

制定措施并验证

1、实施计划:

序号

要因

(关键因素)

改进内容

整改措施及要求

完成时间

责任人

1

浇冒系统

浇不足

满足浇冒系统补给

浇足铸件所需铁液的补给量,保证铁液充盈浇冒系统,并使浇口杯预留足够铁液。

3月11日起

刘贵敏

2

浇注温度

过高

降低铁液浇注

温度

浇注温度由原来的1400℃-1450℃降低到1350℃-1380℃。

3月11日起

刘贵敏

3

微量元素加入量不合理

调整微量

元素加入量

为了细化和增加珠光体含量,减少铁液收缩率,微量元素调整为适当加入Cu含量。

已完成

刘贵敏

2、措施早期验证:

序号

整改措施及要求

验证情况

评价

验证人

备注

1

保证铁液的补给

严肃浇注操作要求,满足浇冒系统对铸件所需铁液的补给量。

完成

刘贵敏

2

降低铁水出炉温度及浇注温度

出炉温度由原来的1520℃-1560℃降低到1480℃-1530℃,浇注温度由原来的1400℃-1450℃降低到1350℃-1380℃。

完成

刘贵敏

3

调整微量元素的加入量

微量元素的加入量调整到合适的比例

完成

刘贵敏

产品验证汇总表

综上测试分析,降低铁水出炉温度及浇注温度,出炉温度由原来的1520℃-1560℃降低到1480-1530℃,浇注温度由原来的1400-1450℃降低到1350-1380℃,调整微量元素的加入量到合适的数字范围。

通过检验壳体在切割解剖过程中未发现有缩松缩孔缺陷。

3、市场处理方案:

对存在缺陷的批次数量产品派专人全检,对于已转至市场的产品,承担因缩松质量问题的所有损失。

6D:

永久措施

序号

要因(关键因素)

永久性措施

1

浇冒系统浇不足

完善《浇注作业指导书》,铸造车间严格监督执行浇注要求。

2

浇注温度过高

依据产品壁厚值,制定壳体产品浇注温度控制范围。

3

微量元素加入量不合理

调整微量元素Cu的加入量:

0.3-0.5%。

7D:

预防措施

类别

预防措施具体要求

责任部门

对本项目的预防措施

1、由技术科项目责任人负责变更换版《控制计划》、《PFMEA》和各种作业指导书。

检验科负责组织技术员、检验员进行验证,并由检验员后续跟踪。

技术部

质检部

2、组织设备人员、技术员、检验员、熔炼人员、浇注人员《熔炼作业指导书》、《浇注作业指导书》、《检验作业指导书》进行宣贯培训。

技术部

质检部

铸造车间

对同类产品及新产品的预防措施

预防措施同上

——

8D:

总结激励

项目名称

4133壳体缩松8D整改

责任单位

夏邑县淮海铸造有限公司

项目来源

翰德故障件分析

项目级别

公司级

成立日期

2016.03.10

5D实施日期

2016-3-14

8D组长

程利国

一、项目完成情况确认

通过项目组工作开展,查明浇注工艺问题为导致壳体缩松的主要原因,并完善了《浇注作业指导书》,明确各部门职责,能够有效预防因浇注导致的缩松缩孔问题出现。

二、下一步工作要求及安排

1、继续跟踪整改效果,并作不间断分析,以求不断提升产品质量;

2、举一反三,根据TS16949要求进行体系内审,对管理存在漏洞的环节,制定相关的管理标准,明确要求与职责,杜绝类似问题的再发生。

三、项目激励情况说明

办公室按公司规定给予激励。

8D组长:

程利国日期:

2016-3-28

-8-

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