D3520井完井验收小结.docx

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D3520井完井验收小结

目录

一井位及地质任务.………………………………………………...……2

二人员及设备资质………………………………………………………2

三施工简况……………………………………………….…………….3

四地质录井…………………………………………….…………………4

五油气显示……………………………………………………………….6

六主要地质成果…………………………………………………………7

七结论与建议……………………………………………………………10

八结束语…………………………………………………………………11

 

附表一:

D35--20井基本数据表

附表二:

D35--20井地层简表

附表三:

D35--20井现场油气水显示数据表

附表四:

D35--20井工作量统计表

 

一、井位及地质任务

地理位置:

位于陕西省神木县尔林兔镇后尔林兔村三队,大35井124.4o方向673.21m处。

构造位置:

鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东北部。

井口坐标(实测):

X=4324715.27Y=19402307.12H:

1236.54m

补心高:

5.55m

钻井性质:

开发井

设计井深:

2626m

完钻原则:

钻穿太原组太1段底砂岩后钻50m完钻。

布井依据:

(1)在地质上处于太2高产富集带。

(2)三维地震储层预测太2砂体发育有利区。

(3)邻井试气太2获较高无阻流量。

钻井地质任务:

以太2气层为主要目的层,新建产能。

二、人员及设备资质

河南石油勘探地质录井公司011录井队共配备人员7名,其资质如下表:

姓名

职务

职称

备注

褚玉涛

录井队长

工程师

崔献忠

描述大班

工程师

李永放

仪器大班

助工

牛富云

操作员

高中

刘广生

地质工

高中

王宾

地质工

高中

本井采用SLZ-2A型综合录井仪进行气测及工程参数录井,该录井仪由采集仪1台、服务器1台、终端2台、打印机3台、色谱分析仪1套及各种传感器组成,全井运行良好。

其它各种录井设备齐全,包括双镜、荧光灯2台、岩屑鉴定工作台1张、系列对比1套、压力效验仪1台、烤箱2台,氯仿、盐酸、镁试剂、岩屑箱、岩心箱及百格盘等配备齐全,符合综合录井标准。

三、施工简况

D35-20井钻井工程施工:

华北40456HB钻井队承担,钻机型号ZJ40。

地质综合录井任务:

由河南石油勘探局地质录井公司HN011队承担。

固井作业:

由华北石油局固井队承担。

测井工程施工:

由华北分公司测井公司承担。

下套管作业:

华北分公司九谱套管队承担。

该井于2006年6月30日23:

10使用3A311mm钻头一开钻进,7月1日6:

50钻至井深201.90m(从地面算起)结束一开,层位:

安定组;同日下入宝钢产J55表层套管18根,外径244.5mm,壁厚8.94mm,管串总长201.01m,下深201.31m,出地高-0.30m,口袋0.59m,阻流环位置:

178.48m。

同日进行表套固井作业,注入西卓子山水泥23.0t,型号:

P.042.5R,水泥浆用量27.0m3,水泥浆密度最大1.87g/cm3,最小1.84g/cm3,平均1.85g/cm3,替浆量7.6m3,碰压10.0Mpa,水泥浆返出地面。

7月2日21:

20用3A216mm钻头二开钻进,2006年7月15日5:

20钻至井深2506.00m完钻,完钻层位:

马家沟组。

7月16日进行标准、综合测井,7月17日下入宝钢产生产套管266根(定位短节1根,调整短节1根),管串总长2634.57m,外径139.7mm,壁厚7.72mm,下深2628.27m,出地高0.00m,口袋2.73m,阻流环位置:

2607.63m,定位短节位置:

2443.17-2444.20m。

18日进行固井作业,水泥产地:

四川嘉华,型号G级高抗水泥。

水泥用量56.0t,水泥浆量60.4m3,领浆密度:

最大1.36g/cm3,最小1.15g/cm3,平均1.29g/cm3,尾浆密度:

最大1.93g/cm3,最小1.89g/cm3,平均1.92g/cm3,替浆31.9m3,碰压17.0Mpa。

7月19日固井电测完井。

四、地质录井

D35-20井由河南石油勘探局地质录井公司HN011队承担地质录井工作。

在录井过程中严格按照《石油及天然气勘探钻井地质规范》、《D35-20井钻井地质设计》的要求执行录井工作。

录井前认真收集了D35井、D35-8井等邻井资料,并在录井前组织全队人员学习地质设计,仔细领会设计精神,结合本井构造特点,紧扣地质录井任务,制定并实施了D35-20井综合录井计划,将录井任务阶段化,突出不同阶段的工作重点,将录井工作的重点放在油气发现及钻井工程参数的监测与应用,保证了钻井、录井工作安全有效、有序的进行。

进入目的层段,认真加强地层对比,采取大班跟班、加强现场监控力度等手段,及时发现油气显示井段,圆满完成地质录井任务。

根据设计要求,本井自二开开始地质综合录井:

1.钻时录井:

300-1800m井段1点/2m,1800-2200m井段1点/1m,井段2200-井底m1点/0.5m,共记录钻时点2012个。

记录准确、认真、无漏点。

2.气测录井:

二开准备期间做好色谱工作曲线,按设计从300.00m开始全烃连续监测,组分周期分析,并定期做好灵敏度、重复性检查;每个班用球胆进行井口注样检查,共计22次;见油气显示及时取气样、泥浆样并收集好各项数据,同时结合钻时、岩屑等资料对异常井段进行了准确的评价及归位,异常高峰处均有气样;起下钻做后效检测记录,记录齐全、准确。

全井共计1121个记录点。

进行后效测量2次。

3.岩屑录井:

按设计要求自1800m开始岩屑录井,井段1800-2200m1包/2m,井段2200-井底m1包/1m,共捞取岩屑631包。

岩屑清洗干净,数量充足。

岩屑鉴定、描述认真、及时,内容详细,分层合理、准确,砂样的收装、编录、保管均符合规范要求。

4.荧光录井:

小班逐包检查,大班逐包复查,共检查、复查631包,记录准确、齐全、认真。

槽面显示数据记录齐全、准确。

5.迟到时间测定:

按设计要求,井深1600-2200m每200m实测一次,井深2200-井底,每50-100m实测一次。

全井实测8次,气测显示对应很好。

6.井口槽面观察:

当气测出现异常时,大班、小班人员共同观察槽面,并按规范要求详细记录油气显示出现到结束的时间、气泡占槽面的面积、气泡大小、泥浆性能的变化及槽面高度的变化等资料。

及时取样并在油气登记表上详细记录。

7.采样:

全井按设计及规范要求取样,泥浆样15个,气样19个。

8.工程、泥浆参数录井:

本井使用SLZ-2A综合录井仪录井,仪器安装符合规范要求,调试合格,定期校验、标定,满足工作需要。

实施监测并打印工程参数有钻头位置、井深、迟到时间、排量、泵压、泥浆池液面、大钩负荷、钻压、泵冲、立压、转盘转速、转盘扭矩及H2S监测仪等;实施监测并打印泥浆参数有池体积及出入口流量、温度、电导、密度及H2S浓度监测等。

全井工程异常预报5次。

工程异常预报发现率100%。

数据记录齐全,客观准确,报表整洁,装订整齐。

为钻井优化施工、科学、安全、优质、高效打井提供了现场服务。

9.地球物理测井:

按设计要求进行标准、综合测井。

全井曲线质量合格,满足解释要求。

测井期间,我队给预测井积极配合。

测井项目及日期详见基本数据表。

地质日报、旬报、油气专报及时、准确,各项原始报表记录整洁、清楚。

全井取全取准了各项地质资料,圆满的完成了各项地质录井任务。

五、油气显示

本井地质录井共发现33层油气显示(包括煤层),累计视厚96.50m;气层4层,累计视厚19.00m;含气层12层,累计视厚35.5m;气测异常层9层,累计视厚17.50m;煤层气8层,累计视厚24.00m。

本井气显示较好,主要气层集中在盒1段和太2段。

现将本井主要油气层显示情况叙述如下:

第17层:

井段:

2491.50—2493.50m,视厚:

2.00m

层位:

山1段

岩性:

灰白色中砂岩

2006年7月13日18:

51钻开,钻时由6↘4min/m;全烃由2.339%↗14.167%,净增11.828%,C1:

7.477%,C2:

0.796%,C3:

0.239%,ic4:

0.033%,nc4:

0.023%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液无色、浸泡液荧光淡乳白色,系列对比4级;槽面显示:

13日19.36开始,19:

39达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约5%,泥浆槽液面未上涨,19:

40结束,显示持续4min;泥浆性能:

密度1.07↘1.06/cm3,粘度22↗24s。

现场评价:

气层。

第26层:

井段:

2523.00—2528.50m,视厚:

5.50m

层位:

太2段

岩性:

灰白色含砾粗砂岩

2006年7月14日0:

34钻开,钻时由4↘3min/m;全烃由2.778%↗51.00%,净增48.222%,C1:

44.778%,C2:

2.067%,C3:

0.435%,ic4:

0.076%,nc4:

0.075%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面显示:

14日1:

15开始,1:

32达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约15%,泥浆槽液面上涨约0.5cm,1:

35结束,显示持续20min;泥浆性能:

密度1.07↘1.03/cm3,粘度23↗27s。

现场评价:

气层。

第27层:

井段:

2532.00—2534.00m,视厚:

2.00m

层位:

太2段

岩性:

灰白色粗砂岩

2006年7月14日1:

13钻开,钻时由4↘2min/m;全烃由1.158%↗35.634%,净增34.476%,C1:

31.534%,C2:

1.377%,C3:

0.265%,ic4:

0.043%,nc4:

0.038%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面显示:

14日1:

56开始,2:

00达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约5%,泥浆槽液面未上涨,2:

02结束,显示持续6min;泥浆性能:

密度1.06↘1.05/cm3,粘度23↗25s。

现场评价:

气层。

第28层:

井段:

2535.50—2545.00m,视厚:

9.50m。

层位:

太2段

岩性:

灰白色含砾粗砂岩

2006年7月14日1:

32钻开,钻时由8↘4min/m;全烃由1.261%↗15.178%,净增13.917%,C1:

13.085%,C2:

0.652%,C3:

0.111%,ic4:

0.019%,nc4:

0.016%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面无显示;泥浆性能:

密度1.07/cm3,粘度23↗24s。

现场评价:

气层。

六、主要地质成果

主要地质成果:

1、本井全面地完成了钻井地质设计要求的各项任务,验证了三维地震资料砂体预测成果,取全取准了钻时、气测、岩屑及工程参数等各项原始资料,达到了预期的钻井目的。

工作量统计见附表。

2、验证了目的层段的岩-电关系及含油气性,为该井区地层的划分、对比和气田开发研究提供了可靠依据。

3、本井气显示较好,主要气层集中在盒1段和太2段。

4、本井与邻井油气显示对比:

依据本井实钻资料,参考测井现场解释成果图分析。

本井目的层段与参照井横向对比如下

盒1段(P1x3):

D35-8井砂体有效厚度16.0m/3层,岩性均为粗砂岩,现场解释气层13.0m/2层,含气层3.0m/1层,最好层气测值Σc:

0.976↗92.193%,槽面见针尖状气泡约50%,槽面上涨2.0cm。

D35-20井砂体有效厚度17.0m/4层,岩性均为中砂岩,含气层15.0m/3层,气测异常层2.0m/1层,最好层气测值ΣC:

0.464↗5.625%。

D35-15井井砂体有效厚度33.5m/4层,岩性:

中-粗砂岩,气层8.5m/1层,气测值ΣC:

0.471↗25.181%。

本层D35-8井显示最好,D35-15井次之,本井显示较差。

山2段(P1S2):

D35-8井砂体有效厚度20.0m/4层,岩性均为粗砂岩,现场均解释为气层,最好层气测值Σc:

3.156↗26.985%,槽面见针尖状气泡约20%。

D35-20井砂体有效厚度12.0m/5层,岩性均为中砂岩,现场解释含气层7.0m/2层,最好层气测值Σc:

0.464↗5.625%。

D35-15井砂体有效厚度12.0m/4层,岩性:

中-粗砂岩,解释气层2.0m/1层,最好层气测值Σc:

0.722↗23.990%。

本层D35-8井显示最好,本井显示较差。

山1段(P1S1):

D35-8井砂体有效厚度11.0m/2层,岩性均为粗砂岩,气层11.0m/2层,最好层气测值Σc:

5.070↗75.534%,槽面见针尖状气泡约30-40%。

D35-20井砂体有效厚度19.5m/6层,岩性均为中-细砂岩,现场解释气层2.0m/1层,含气层5.5m/3层,最好层气测值Σc:

2.339↗

D35-8井—D35-20井—D35-15井显示层对比表

 

层位

D35-8井

D35-20井

D35-15井

井段m

视厚m

显示级别

井段m

视厚m

显示级别

井段m

视厚m

显示级别

P1X1

2396.0-2406.0

10.0

气层

2389.0-2394.0

5.0

含气层

2377.5-2381.0

3.5

气测异常层

2423.0-2426.0

3.0

含气层

2396.0-2398.0

2.0

气测异常层

2384.5-2393.0

8.5

气层

2429.0-2432.0

3.0

气层

2403.0-2409.0

6.0

含气层

2399.0—2417.0

18.0

含气层

2429.0-2433.0

4.0

含气层

2422.0-2426.0

4.0

气测异常层

P1S2

2443.0—2451.0

8.0

气层

2445.0—2448.0

3.0

气测异常层

2441.0-2442.0

1.0

气测异常层

2458.0—2462.0

4.0

气层

2451.0—2454.0

3.0

含气层

2448.0-2450.0

2.0

气测异常层

2468.0—2471.0

3.0

气层

2455.0—2459.0

4.0

含气层

2458.0-2460.0

2.0

气层

2376.0—2481.0

5.0

气层

2466.5—2467.5

1.0

气测异常层

2464.0-2471.0

7.0

气测异常层

2468.5—2469.5

1.0

气测异常层

P1S1

2489.0—2492.0

3.0

气层

2471.0—2472.5

1.5

含气层

2488.0—2490.0

1.5

气层

2497.0—2505.0

8.0

气层

2480.0—2487.0

7.0

气测异常层

2495.0—2500.0

5.0

气测异常层

2488.0-2491.0

3.0

含气层

2491.5-2493.5

2.0

气层

2508.0-2513.5

5.0

气测异常层

2515.0-2516.0

1.0

含气层

2521.5—2524.0

2.5

气层

2523.0—2528.5

5.5

气层

2525.0—2529.0

4.0

气层

C3t2

2534.0—2537.5

3.5

气层

2532.0—2534.0

2.0

气层

2537.0—2553.0

16.0

气层

2540.0—2548.0

8.0

气层 

2535.5—2545.0

9.5

气层

2557.0—2559.0

2.0

气层

2546.0—2551.0

5.0

含气层

14.167%,D35-15井砂体有效厚度6.5m/2层,岩性为粗-中砂岩,解释气层3.5m/1层,气测异常层5.0m/1层,最好层气测值Σc:

1.971↗29.078%,槽面见鱼籽状气泡约10%。

本层D35-8井气显示最好,D35-15井与本井基本相似。

太2段(C3t2):

D47-8井砂体有效厚度15.5m/4层,单层最大厚度8.0m,一般2.0-3.5m,岩性为中-粗砂岩,现场均解释气层,最好层气测值Σc:

7.535↗82.899%,槽面见鱼籽状气泡约20%,槽面上涨2.0cm。

D35-20井砂体有效厚度22.0m/4层,单层最大厚度9.5m,一般2.0-5.5m,岩性为粗-含砾粗砂岩,现场解释气层17.0m/3层,含气层5.0m/1层,最好层气测值Σc:

2.778↗51.000%,槽面见针尖状气泡约15%,槽面上涨0.5cm。

D35-15井砂体有效厚度20.0m/2层,单层最大厚度16.0m,岩性均为粗砂岩,现场均解释为气层,最好层气测值Σc:

7.262↗23.642%,槽面见鱼籽状气泡约5%,。

本层D35-8井气显最好,本井及D35-15井次之。

七、结论与建议:

结论

1、验证了本井的地层层序,地层较为完整自上而下依次为新生界渐新统、中生界白垩系志丹群、侏罗系安定组、直罗组、延安组,三叠系延长组、二马营组、和尚沟组、刘家沟组,上古生界二叠系石千峰组、上石盒子组、下石盒子组、山西组,石炭系太原组,下古生界奥陶系马家沟组。

2、验证了井区目的层段的岩-电关系及含油气性分布规律,为该井区地层的划分、对比和气田开发研究提供了可靠依据。

3、本井气显示较好,纵向分布气层主要集中在盒1段和太2段,其它层气显示较差或没显示。

4、横向对比,井区开发主要目的层太2段气显示较活跃,兼探层气层分布不连续,较设计参照井D35-8井和D35-15井,本井盒2段、盒1段及山1段气显示均较差。

建议:

建议对本井:

盒1段2491.50-2493.50m和太2段2523.00-2528.50m,2532.00-2534.00m,2535.50-2545.00m段投产。

八、结束语

本井钻井过程中,得到多方的大力支持:

监理中心、驻井监理及录井公司的领导对我队的工作提出了忠恳的建议和宝贵的经验,并多次到现场指导我队的工作,我们对此表示衷心的感谢。

HN011录井队

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