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运用QC方法提高箱涵施工外观质量

运用QC方法提高箱涵施工外观质量

张永涛

中国路桥集团国际建设股份有限公司河北工程部

[摘要]阐述了运用QC方法提高箱涵施工的外观质量,以及应用实例,效益和建议。

[关键词]QC方法;箱涵施工;外观质量。

1小组概况

本小组成立于2002年5月20日,就如何提高箱涵外观质量展开活动,保证我项目箱涵施工质量达到业主要求“超沪宁、创国优”的质量目标。

本小组在准备施工时成立,具有经验丰富、分布广泛,可实施性强等特点。

小组成员

序号

姓名

职务

职称

组内分工

教育时间(小时)

1

张永涛

总工

助工

组长

60

2

张千管

经理

工程师

顾问

48

3

马春玉

工长

木工技师

副组长

72

4

王凯

技术员

助工

组员

48

5

曹社宏

技术员

助工

组员

48

6

樊金福

试验主任

技师

组员

48

7

王永清

钢筋工

组员

48

8

李元洪

砼工

组员

48

9

王琤

机械主任

助工

组员

48

小组活动介绍:

本小组成立以来,紧紧围绕如何提高箱涵外观质量展开活动,根据实际情况制定方针目标,严格分工、责任明确,定期开展活动,检查、分析、总结,充分利用TQC知识,按目标管理、指定计划、组织实施。

下表为本课题主要活动一览表:

小组活动一览表

序号

活动内容

活动地址

参加人数

日期

1

提高箱涵外观质量控制研讨会

会议室

9

5.20

2

模板设计与加工

会议室

5

5.22

3

模板安装

现场

5

5.27

4

模板加固与验收

现场

9

5.29

5

砼浇注

现场

9

5.30

6

外观检查与分析

现场

9

6.6

7

总结与措施

会议室

9

6.8

8

第二次砼浇注

现场

8

6.15

9

色差分析与措施

会议室

9

6.21

10

如何加快进度的分析

会议室

5

7.2

11

局部缺陷的修复

会议室

6

7.10

工程概况:

通启高速公路TQ-04标三分部全长5公里,双向6车道,路面宽度35m,共计有11座箱涵,跨径有4m、6m、8m不同类型,全部为钢筋砼整体箱涵,4~6m设一道沉降缝。

总方量达4000方之多,而且监理明确要求至少半副整体浇注,对外观质量有严格的要求。

2选题理由

2.1在公路施工激烈竞争的今天,外观质量要求越来越高,对砼工程不仅要求实用性、耐久性,而且对外露工程要求象工艺品一般对待,是形势所趋,大势所向。

2.2江苏高速公路是全国高速路发展最快的省份之一,对外观质量要求近乎完美。

作为施工单位若不能适应业主要求,就不可能保质保量完成工程,更不用说占领一方市场。

2.3通启高速公路的质量目标是:

超沪宁、争国优。

在第一次全线检查时反复强调结构外观质量,对不能满足要求的结构物坚决推倒。

2.4根据公司和项目的要求:

在建工程合格率100%,优良率85%,我们必须重视结构物外观。

2.5从信誉和效益来考虑,推倒一座箱涵,经济损失巨大,也会影响我公司声益。

2.6本活动的目的是:

低耗、优质、高速、创国优工程。

3现状调查

2002年5月份在全线参观时发现:

决定要推倒的箱涵主要毛病在于使用了劣制竹胶板,造成大面积凹凸不平,漏振、过振比较严重,在耐用性方面无任何缺陷,我项目计划投入半副模板3套。

三家队伍施工,6月底才能大面积开工,8月底必须全部完工,进度压力非常大,决不能出现返工现象。

4主要原因

经过严格组织,K144+2506×3.5箱涵于5月30号浇注了左幅。

经5天后顶板强度达到80%时拆模检查发现:

尺寸准确,大面平整,线型顺直;但存在如下几个主要问题:

4.1接缝不平整。

4.2砼色差明显。

4.3顶板有尘渍。

4.4沉降缝不垂直。

5绘制箱涵施工缺陷统计表

序号

项目

频数

占%

累计%

1

接缝不平整

3

30%

30%

2

砼有色差

4

40%

70%

3

顶板有尘渍

2

20%

90%

4

沉降缝不垂直

1

10%

100%

绘图缺陷排列图:

根据频率表,绘制相应的排列图,从排列图上可以看出影响箱涵外观质量的主要矛盾。

频数

 

6对策措施

通过鱼刺图,找出产生主要问题的原因,小组指定了有针对性对策措施,做到严格落实到人,按时检查,做到办事有标准,工作有检查。

对策措施表

原因

对策措施

执行人

完成时间

接缝不平整

a、8㎜厚竹胶板背肋间距25㎝调整到20㎝;以后必须购买1.2~1.5㎝竹胶板。

b、竹胶板出厂厚度不均,加工模板严格挑选,利用肋控制大面平整度。

c、所用模板必须在平地试拼,横竖绝对齐,每道缝必须夹3㎜厚双面胶带。

d、接缝杜绝用透明胶带缝堵。

张永涛马春玉王凯

2002.6.15

砼色差

a、严格控制他坍落度,相差不能超过2㎝。

b、减水剂袋装过称。

c、严格控制砼浇注时间。

d、对振捣工进行教育,不能漏振或过振。

e、安排专人养生。

f、脱模剂必须仔细涂。

张永涛樊金福王凯

施工全过程

顶板有尘渍

a、涂脱模剂前必须清理干净。

b、长时间不浇注必须覆盖。

c、浇注侧墙时必须将顶板覆盖好,以免砼污染模板。

d、模板安装完毕后,尽量减少人、物在顶板上移动。

马春玉曹社宏

施工全过程

沉降缝不直

a、靠近沉降缝处必须对称浇注。

b、沉降缝模板采用横向钢筋定位。

c、零时加固物随施工随拆。

d、教育砼工不要贴沉降缝板振捣。

曹社宏王凯李元洪

施工全过程

7实施与检查通过以上原因的落实,在施工K140+1006×3.5m箱涵时,以上问题全部落实,拆模后经检查发现:

a、接缝平整度、线形能满足要求。

b、沉降缝垂直。

c、顶板光洁。

d、砼色差依然存在。

但总体外观质较第一座(K144+250)要好,能满足监理、业主的要求。

8通过第一次循环,解决部分问题,但色差依然存在,经环境研究分析。

(如图)

采取了相应措施:

8.1尽量避免高温施工,一般选择在下午15:

00以后开始浇注到第二天上午10:

00结束。

8.2白天必须测定坍落度损失,并考虑在拌和站调整,晚上坍落度基本稳定。

8.3改用吊车快勾吊砼,缩短施工时间。

8.4改变施工次序,采用先浇注一面侧墙,再浇注另一面,最后施工顶板,不采用转圈浇注。

得到监理许可。

8.5严格控制砼搅拌时间,现场对不均匀的砼拒收。

8.6在模板没拆时直接在木模上浇水保湿养生。

8.7增加一辆罐车,缩短间隔时间。

在K142+997.34×2.2m箱涵施工过程中,小组成员分工明确、各负其责、组织有序,严格按方案实施,施工顺利。

拆模后检查发现:

尺寸准确、顶板光洁、平整度控制在2㎜以内,沉降缝垂直、墙面竖直、线型顺直、棱角分明、没有色差。

得到监理的好评。

9模板改进,加快模板周转,保证施工进度。

模板、支架的费用相对较高,增加模板、支架会加大施工成本,除了24小时安排施工,多增加劳力外,要加快施工进度就必须加快模板周转。

全线所有施工队伍基本上采用整体模板,这样半幅模板从安装加固浇注等顶板强度到80%拆模安装另一幅模板最少需要10天时间,其中顶板强度达到设计强度的80%需5天时间,其他时间基本上压缩不了。

经研究讨论决定:

改进模板。

在保证质量的前提下,改整体模板为拼装模板。

即顶板与侧墙的模板支撑加固各自独立,互不干扰;侧墙的下倒角与立面拼装。

这样,在浇注完砼8小时以后,可以拆除下倒角,从而侧墙模板可以拆下来,而顶板依旧等到强度达到设计的80%以后拆。

于是,侧模可以提前3~4天进入下一次周转,等立好侧内模,绑好钢筋,顶板模板拆下进入下一次周转,形成流水作业。

这样,通过模板改进,加快了模板周转,为人力安排铺好了路,保证了施工进度。

10实施结果

通过7月、8月的箱涵施工,实施效果良好。

不仅保证了箱涵施工的外观质量,同时也节约了成本,加快了施工进度。

监理、业主几乎不相信。

我项目能保质按期完成的情况下,我们通过方方面面的改进,在8月底圆满地完成箱涵施工任务。

经评定:

所有的箱涵单项评分都在90分以上。

11存在的问题及建议

竹胶板自身度小,需大量的方木作肋,且拉杆需求量很大,造成箱涵大面小洞很多,在添塞起来,色泽不一,严重影响外观。

而且造成大量木材消耗。

建议公司研究设计大面积组合钢模,一块面积在1.0×1.5或1.2×1.5,不设穿墙拉杆,拆卸方便,统一调配综合利用,而且钢模周转次数多,能降低成本,也能提高结构物外观质量。

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