火电机组运行优化指导意见.doc

上传人:b****3 文档编号:2411395 上传时间:2022-10-29 格式:DOC 页数:34 大小:146KB
下载 相关 举报
火电机组运行优化指导意见.doc_第1页
第1页 / 共34页
火电机组运行优化指导意见.doc_第2页
第2页 / 共34页
火电机组运行优化指导意见.doc_第3页
第3页 / 共34页
火电机组运行优化指导意见.doc_第4页
第4页 / 共34页
火电机组运行优化指导意见.doc_第5页
第5页 / 共34页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

火电机组运行优化指导意见.doc

《火电机组运行优化指导意见.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《火电机组运行优化指导意见.doc(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

火电机组运行优化指导意见.doc

附件:

中国大唐集团公司

火电机组运行优化指导意见

(试行)

安全生产部

二○一二年九月

目录

1总则 1

2机组启停方式优化 2

3汽机运行优化 6

4.锅炉运行优化 12

5电气设备运行优化 18

6热工控制系统优化 21

7辅助系统方式优化 23

8供热优化 28

9空冷系统运行优化 29

10运行参数优化 30

11负荷经济调度 31

前言

为深入贯彻落实集团公司“优化运行、确保安全、降本增效”专项活动部署,充分发挥设备能力,深入挖掘设备潜力,全面优化机组运行方式,降低运行消耗,提高火电机组运行的经济性水平,制定本指导意见。

本指导意见明确了火电机组运行优化的范围、内容、基本要求、方法以及需要注意的事项等,为运行优化工作提供指导。

本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部组织起草。

主要起草单位:

大唐国际发电股份有限公司。

主要起草人:

大唐国际祝宪、郑博生、谢德勇、黄俊峰、黄治军、王军、刘彦鹏、刘冬、郝晨亮,河北发电公司姚利平,河南分公司董志勇、艾秋菊、马清贵,贵州发电公司李满辉、杜俊鸿,湖南分公司陆元湖,吉林发电公司李业盛。

本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部负责解释。

1总则

1.1运行优化是根据机组主、辅机设备运行状况,在与设计值、行业标准值同类型机组标杆值对标的基础上,通过开展性能试验及综合分析,建立一整套科学、合理的运行调整方法和控制程序,使机组始终保持最安全、最经济的运行方式和最佳的参数控制,降低机组运行消耗。

1.2运行优化必须坚持“保人身、保电网、保设备”基本原则,任何系统、设备、操作的优化方案均不准违反“两措”的要求。

1.3运行优化要以机组设计值和行业标准值为基础,对每台机组及公用系统开展对标分析、性能试验,全面分析查找影响机组节能降耗的问题;通过加强操作调整、设备治理和改造,实现机组运行指标达到设计值的目标。

1.4运行优化的主要内容包括机组启停过程优化,汽轮机、锅炉、电气、除尘脱硫、燃料输送、热工控制、辅助系统、供热、空冷系统、运行参数、负荷经济调度优化等。

各火电企业要结合设备、系统和运行人员积累的宝贵经济调整经验,不断完善优化方案,有针对性地开展运行优化工作,杜绝生搬硬套。

1.5运行优化要以机组耗差分析系统为参考依据,以绩效考核为保障,深入开展指标竞赛活动,充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性,强化全员的节能降耗意识,实现机组参数压红线运行。

1.6运行优化不是简单的运行方式和参数的调整,而是一个系统的管理模式。

通过动态对标,以运行数据分析、优化运行体系为抓手,理清工作思路、实现闭环管理,使运行优化工作不断持续改进。

1.7运行优化工作要定期开展统计分析、经验总结工作,通过经验积累,不断完善运行规程、标准操作票库、定期工作标准等规章制度,实现机组运行优化的系统化、制度化、常态化。

1.8运行优化要以机组主要能耗指标及主要小指标的改善为标准,在同工况、同条件下进行同比(环比)分析,以此检验运行优化的效果。

2机组启停方式优化

2.1基本要求

2.1.1各火电企业应结合厂家说明书和运行经验,对机组启停的每个环节进行认真分析,摸清机组的特性,优化机组经济启停步骤,确定最佳的启动、停机时间和操作方法,完善运行规程和操作票。

2.1.2运行人员必须熟练掌握机组启停的重要操作步骤,熟知各专业间相互配合的关键点,有效控制启停节奏,精准把握启停时机。

2.2机组启动过程优化

2.2.1严格执行机组启动前系统检查标准操作票,及时发现、处理影响机组启动的缺陷,避免延长机组启动时间。

2.2.2机组准备启动前,应对机组设备状态、运行方式进行全面核查(包括工作票、缺陷、报警信息、阀门状态等),为机组顺利启动创造条件。

2.2.3启动过程中,应根据机组实际情况选择采用邻炉加热、邻炉送粉、炉底加热、汽缸预暖、小油枪或等离子点火、汽泵全程运行、单侧风机启动等节能技术,同时根据参数变化,适时投运设备,优化启动过程。

2.2.4汽轮机修后启动试验,有邻机汽源的,应首选邻机汽源暖机和冲动,以节省锅炉启动消耗。

2.2.5机组启动试验应制定运行操作方案,反复论证各项试验的先后次序,复杂操作应提前在仿真机上演练。

2.2.6机组启动时严格执行到岗到位制度,现场留足技术过硬的检修人员,以便快速处理缺陷,缩短启动时间。

2.3机组停机过程优化

2.3.1汽机设备优化

2.3.1.1停机过程中,在不违反运行规程的前提下,应尽早停运循环水泵、凝结水泵、电动给水泵等高耗能设备(对于采用开式循环冷却系统的机组,停机1小时确认循环水系统无用户后,应停运循环水泵)。

2.3.1.2对采用冷却塔的循环冷却系统,根据邻机负荷情况,能够环并循环水系统时,可停止部分循环水泵运行。

2.3.1.3闭式水系统在单元机组之间设计有公用管路能实现互联的,当一台机组停运时,可通过公用管路由邻机向停运机组供水。

若不能满足要求,应对机组系统进行改造,实现邻机供水。

2.3.2锅炉设备优化

2.3.2.1锅炉熄火后,当锅炉相关参数达到本企业规程规定值时,应尽早停运风机运行。

送、引、一次风机停运1小时后,根据风机轴承温度变化,尽早安排停运润滑、液压油泵。

2.3.2.2滑停烧空煤仓工作应提前布置,正确计算燃煤耗用量,不许采用输煤系统长时间运行连续输煤的方法烧空仓。

2.3.2.3滑停控制好汽温、汽压下降速度,尽量减少使用关小给水调节门提高减温水流量的方法,以降低给水泵能耗。

2.3.2.3锅炉负荷低于稳燃负荷时,应尽快缩短停运时间,减少燃油消耗。

2.4启停机典型优化方案

2.4.1采用全程汽泵给水方式

2.4.1.1机组冷态启动前,使用汽泵前置泵给锅炉上水。

2.4.1.2锅炉点火升压阶段,应按照压力变化情况,在凝汽器达到一定真空后,用辅助蒸汽汽源冲转一台汽动给水泵,满足锅炉启动需求。

2.4.1.3优化汽动给水泵各路汽源的使用顺序,优先使用低品质汽源。

2.4.2机组少油或无油启动

2.4.2.1等离子点火方式

采用等离子点火系统启动时,为保证点火初期煤粉能够着火稳定,必须维持一定的煤粉浓度。

在点火初期不宜投入过多燃料,防止造成机组升温升压速度过快;对于超临界、超超临界直流炉防止出现加剧受热面氧化皮剥落现象。

对于前后对冲燃烧的旋流燃烧器和中速磨煤机,可以通过在点火初期关闭部分等离子燃烧器的进口挡板,来保证运行燃烧器的煤粉浓度。

同时满足最低运行煤量,保证磨煤机能够正常运行而不发生振动。

采用等离子点火方式,要保证煤质良好、稳定,确保第二套制粉系统顺利启动。

2.4.2.2小油枪点火系统微油或少油启动

直吹式制粉系统锅炉冷态启动前,向锅炉下层原煤仓输入高挥发分煤,投入磨煤机进口一次风加热器(如磨煤机进口风道为油枪加热时,在点火时再投入),磨煤机入口风温达160℃时点燃小油枪,启动磨煤机。

小油枪投入期间,保证合理的煤粉细度,控制锅炉升温升压速度,投入空预器连续吹灰。

2.4.3邻炉加热技术

2.4.3.1从邻炉引入加热汽源,为保证参数要求,宜采用汽轮机高压缸排汽做为邻炉加热的汽源。

2.4.3.2锅炉在底部加热过程中,为防止水冷壁产生较大振动,应注意控制温升速度。

锅炉点火前停止底部加热系统,防止破坏水循环。

2.4.3.3底部加热投入后,应关闭锅炉烟风挡板,降低散热损失。

2.4.4单侧风机启动

2.4.4.1采用单侧风机启动且配备回转式空预器的锅炉,必须具备引风机入口烟道和送风机出口均有联络通道的条件。

2.4.4.2在单侧风机启动时,监视空气预热器出入口烟温、预热器电流的变化,防止出现预热器膨胀过快或不均现象。

2.4.4.3应启动与引风机同侧的一次风机,投运与运行引风机对侧的送风机,以控制两侧烟气温度偏差在规定范围内。

3汽机运行优化

3.1基本要求

各火电企业应按照集团公司《以热效率为核心能耗管理指导意见》要求,定期开展热力试验,对照标杆查找分析短板,以提高汽轮机热效率为目标,全面优化汽机系统运行方式。

3.2机组定滑压运行优化

3.2.1各企业应结合现场测试、理论分析和运行调整进行定滑压曲线的测绘,对无法满足测试要求的企业,可委托电科院进行,并严格按照此曲线运行,力求机组在各种负荷下都能够运行在最高循环热效率点上。

3.2.2最佳的定滑压曲线随真空的不同而改变,应通过试验方法确定不同真空下的最优滑压曲线。

3.2.3投AGC的机组,为满足负荷响应能力,滑压曲线的下拐点偏高。

应通过试验对机组AGC跟踪能力进行测试,在满足机组负荷响应速度要求的情况下,尽可能使滑压下拐点接近最优值。

3.3汽轮机单、顺阀控制方式优化

3.3.1机组启动过程中应采用单阀控制方式,对汽缸均匀加热,加快机组的启动速度。

机组启动正常后,应及时将单阀切为顺序阀控制,以减少调门的节流损失。

3.3.2若单阀、顺序阀控制方式切换或投入顺序阀控制时出现轴振大、瓦温高、高调门摆动等异常现象,采用“对角开启顺序阀控制”的配汽方式和优化阀门重叠度的组合方案解决。

3.3.3顺序阀控制方式运行时,部分机组调门重叠度大,节流损失大。

应通过阀序优化试验,测定调门开度与流量对应关系曲线,优化调门管理曲线。

运行时阀门开启重叠度一般不大于10%。

3.3.4对未设计顺序阀控制的机组,进行顺序阀改造时,要对调节级动应力校核。

为防止门杆断裂,宜将各高调门指令上限调整至95%。

3.4高、低压加热器运行优化

3.4.1要求高压加热器事故疏水手动门改电动门的机组,电动门逻辑应改为加热器水位高时联开,使高压加热器事故疏水电动门正常处于关闭状态,减少阀门内漏,减少汽轮机的冷源损失,提高机组经济性。

3.4.2高、低压加热器端差大的机组,应及时对高、低压加热器基准水位进行校正,运行中控制高、低压加热器水位在正常范围内,降低高、低压加热器端差。

3.4.3对凝结水、给水各级加热器温升进行分析(重点分析给水温度,各加热器上端差和下端差的变化,高加三通阀后的温度,抽汽管道压损的变化,高、低压加热器及轴封加热器的水位,除氧器的运行温度、压力以及抽汽管路的压降等)发生异常变化及时做好分析调整;机组检修时加强对阀门解体检查、阀门研磨工作和冷热态阀门行程调整,防止水侧旁路阀发生短路。

3.5轴封系统运行优化

3.5.1正常运行中要保持足够的凝结水通过汽封加热器,使汽封回汽及门杆漏汽完全凝结,确保轴封回汽及门杆漏汽畅通。

3.5.2要维持轴封加热器合适的水位,对轴封溢流应优先考虑将蒸汽导入低加系统。

3.6阀门的运行优化

3.6.1阀门内漏对机组的经济性影响很大,要从设计、安装、采购等方面着手把好质量关。

对介质温度超过150℃的疏放水门应加装管壁温度测点。

并将阀门管壁温度测点引至DCS系统,监视其温度变化趋势,发现异常要及时处理。

3.6.2机组启动后应对需关闭的阀门进行一次全面检查,对管壁温度测点或红外线测温仪测得的阀体温度进行分析。

3.6.3在机组启停过程中,应严格按照规定对疏水阀门进行开启和关闭操作,严禁早开、晚关疏水阀门,以免蒸汽过度冲刷造成疏水阀门损坏。

3.6.4机组停机检修时,加强对疏水阀门的检查维护,加大阀门密封面研磨治理,对于密封面磨损过大的阀门及时进行更换。

3.6.5运行操作应先开一次门,再开二次门,关闭时应先关二次门,后关一次门,防止一次门磨损无法隔绝系统。

3.7循环水系统运行优化

3.7.1为保证循环水满足机组在最佳真空下运行,提高机组运行的经济性。

火电企业应通过试验确定各机组循环水泵与真空经济工况点,采取改变循环水泵运

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 其它模板

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1