血的教训变电类事故案例.docx
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血的教训变电类事故案例
血的教训
为吸取教训,防止类似事故发生,特收集整理了一部分变电类事故,请全站同志认真学习,细心领会,首先是要杜绝相同问题的出现,其次要触类旁通,防止类似问题的出现,最后,要提高层次,举一反三,切实放下包袱,从深层次、从思想根源上找问题,查原因,查找自身在日常工作中,特别是在执行“两票三制”上存在的问题,制定并立即实施整改措施,使自身的安全意识和安全素质提高一个档次,不发生任何违章行为。
从现象上看,这些事故暴露的主要问题如下:
1、操作时走错间隔
2、操作中不进行三核对,即没有核对名称、编号和位置
3、五防措施不完善
4、解锁钥匙管理未按规定执行
5、发现走错间隔后,未采取有效措施(已打开的操作箱门未及时上锁)
6、工作人员未经允许操作设备
7、操作检查不认真(如保护软压板是否真正断开)
8、防小动物不得力
9、未经许可,擅自开工
10、工作完工后,工作人员未撤离现场,继续准备下一项工作的前期准备
11、跳项操作或改变操作顺序
12、擅自更改操作票
13、随意解除闭锁装置
14、操作人安排不当
15、操作中发生疑问时未立即停止操作,未向值班调度员或值班负责人汇报,而是自以为是地盲目继续操作
16、操作中监护人帮助操作,没有严格履行监护职责,操作失去监护
17、接地线异动不记录,也不作交待
18、交接班不认真,未全面核对现场设备运行状况和接地线布置情况,工器具交接未进行或走过场
19、设备巡视不到位
20、技术素质不过硬,故障判断出现明显错误
21、操作票填写错误
22、违反调度纪律,未经调度允许进行设备操作
23、未严格执行每操作一项及时打“V”,打“V”在前,致使操作漏项
24、推上接地刀闸前不验电
25、操作中出现异常信号时不立即停止操作
26、临时施工电源管理混乱,电源电缆被碾压至绝缘损坏接地
27、红外测温盲目登高
28、基建施工或改、扩建施工管理不善,遗留接地刀闸未拉开
29、基建施工或改、扩建工程验收不认真
事故事例如下:
一、重庆500kV长寿变电站带地刀合刀闸恶性事故情况
XXXX年1月26日,重庆电力科学试验研究院高压室在500kV长寿变电站从事500kV陈长一回长5052、5053间隔设备预试工作。
午后,因测试长5053开关介损,工作负责人赵某要求运行人员配合进行现场分相拉开长505327地刀的操作。
副值班员雍某和一名实习人员打开长505327C相接地刀闸机构箱,操作电动分闸按钮没有反应,工作负责人赵某提醒值班员雍某应合上汇控柜的总电源。
随即,雍某错误走到长50532刀闸A相机构箱处并给上长50532刀闸的操作电源,再次操作拉开长505327C相刀闸失败。
赵某提议先用手动将长505327C相刀闸拉开,值班员未提出疑义并看着工作负责人赵某用手柄将长505327C相刀闸拉开。
随后,赵开始介损测试。
雍某对无法电动操作长505327C相接地刀闸产生疑问,便走到自己打开的长50532刀闸A相机构箱前进行核对,发现自己走错间隔。
于是将长50532刀闸A相的机构箱内的三相刀闸电机总电源断开,又回到长505327C相刀闸机构箱处将挂在机构箱上的钥匙取下,准备返回重新锁好长50532刀闸A相的机构箱。
此时试验人员完成了长5053开关C相均压电容器介损测试工作。
13时14分,工作负责人赵某独自一人走到柜门仍是呈开启状态的长50532刀闸A相机构箱处,误认为是长505327A相刀闸机构箱,合上三相刀闸电机总电源,并按“汇控合闸”按钮,想帮忙查找不能电动操作的原因。
因长50532主刀闸与长505327地刀之间只有机械闭锁,没有电气闭锁,造成带地刀合刀闸,引起500kV#2母线A相接地,#2母差保护动作,跳开了500kV长万二回线5032开关、陈长二回线5043开关。
18时55分,#2母线及长5032、5043开关恢复送电。
事故详细情况正在分析中。
二、XXXX年11月5日,襄樊供电公司220kV汾阳站运行人员巡视设备时发现汾02开关C相压力异常,汇报地调及生技科后,决定停电处理。
地调于13时24分下令:
汾#1主变高压侧开关汾02开关停电机构故障处理,汾07开关代运行。
14时01分,操作到第32项时,汾#1主变差动保护动作跳汾02、汾20、汾51开关,造成5座110KV变电站停电,损失负荷6万KW左右。
14时11分恢复汾阳站110KV母线正常供电。
21时30分恢复汾阳站#1主变正常运行。
经过初步调查分析动作原因是:
汾#1主变差动保护按双重化配置,两套差动保护均为北京四方CST-31A微机装置。
两套差动保护正常运行时高、中压侧电流回路接开关CT,代路运行时需切换至套管CT。
由于汾02开关机构空压机故障,需用汾07开关代汾02开关运行。
在操作到汾07待并列汾02开关前,需将主变#1、#2差动保护电流回路有开关CT切换至套管CT。
运行人员先退出主变#1差动保护,切换电流回路正常后加用;再退出主变#2差动保护,当切换电流回路封A、B相电流回路时,差动保护动作。
经检查发现#2差动保护投退复归确认按钮接触不良。
分析认为运行人员在退出#2差动保护投入压板后,按复归按钮时,由于复归按钮接触不良保护装置并未确认压板变位,即#2差动保护实际未退出运行,导致在切换电流回路过程中保护误动。
三、11月9日21时30分,武汉供电公司220kV武展变电站#1主变差动保护动作,展01、11、51开关跳闸,全站失压。
因武展变由220kV李展线单电源供电,全站停电造成110kV6条条馈线、相关110kV航变、荣变、多变等3座变电站全停,共计损失负荷10万MW。
11月9日23时30分,武展变#2变送电,恢复正常供电,事故共计损失电量9.546万kWh。
经初步调查,事故原因系老鼠在展516刀闸(#1主变10kV侧刀闸)C相处短路引起。
以上事故的详细情况在进一步调查之中。
各供电单位要做好如下工作:
四、2004年11月25日,220KV珞珈山变电站凤珞I回送220KV#1母线经珈05供#3主变,凤珞II回送220KV#2母线经珈06供#4主变,220K母联开关珈02、110KV母联开关珈12合上。
17时40分,220KV凤珞II回珈06高频闭锁零序保护动作,A相跳闸,重合闸动作不成功,联跳220kV母联珈02开关。
220KV凤珞II回凤22开关A相跳闸,重合闸动作不成功。
凤珞II回跳闸后负荷短时由#3主变供给,#4主变10KV负荷由110KV母联开关珈12提供,故整个过程中未造成对外停电。
现场检查发现,220KV#2母线避雷器A相引线在接线板(S1-10)的铜铝过渡处折断,引线掉落碰到2#PTA相的二次电缆护套管,引线烧断多股,A相PT二次电缆护套管上有多处放电痕迹。
经抢修26日0时50分,全部恢复正常运行方式。
初步分析,因结构原因引线接线板铜铝过渡处应力集中,且在引线摆动时承受一定的弯矩,25日天气突变,大风引起引线摆动,造成引线接线板铜铝过渡处机械疲劳而折断,引线掉落造成单相接地短路故障。
220KV凤珞II回跳闸的同时,220KV凤岳线四方101高频零序保护误动,凤36开关、岳04开关A相跳闸,重合成功,误动原因正在进一步调查和分析之中。
五、河南濮阳市电业局220千伏振兴变失压事故
XXXX年元月12日11时20分,河南濮阳市电业局检修人员完成220kV振兴变电站“振222南刀闸缺陷处理”工作后,在没有经过工作许可人许可的情况下,擅自提前进行“处理II仓振2南刀闸缺陷”前期准备工作。
在移动可移动式的简易检修工作平台时,由于检修工作人员忽视了停电母线下的振22旁南刀闸带电,造成振22旁南刀闸C相支柱瓷瓶上法兰通过工作平台到水泥支柱底部对地放电,220kV母差保护动作,母线失压。
事故造成220kV振兴变及由该站馈供的220kV澶都变全站失压,6个110kV变电站全站失压,事故损失负荷约120MW,未造成人员伤害和重要用户停电。
六、四川绵阳电业局220千伏永兴变失压事故
XXXX年元月13日10时50分,四川绵阳电业局220KV永兴站在进行更换永孟西线2032刀闸工作时,由于支在电缆沟盖板上的吊车前左腿压断电缆盖板,吊车左腿下陷并倾倒,吊背砸坏220kV#2母线,母线短路,造成全站停电,同时造成由该站供电的4个110KV变电站全停,损失负荷9万千瓦,未造成人员伤害和重要用户停电。
七、500KV民丰变电站220KV母线带电合地刀恶性误操作事故
XXXX年1月14日11时13分,娄底电业局500KV民丰变电站发生了一次220KV母线带电合接地刀闸的恶性误操作事故,现将事故情况通报如下:
因220KV母联604开关Ⅰ母侧6041刀闸触头发热,超高压公司于1月13日17时通知变电站将于1月14日进行该缺陷处理工作。
1月14日9时50分,民丰变电站运行乙值按调度命令开始进行倒母线操作,执行“604母联断路器、220KVⅠ母及6×14TV由运行转检修”的操作任务。
操作完第52项后,跳过第53项,没有对停电设备进行验电,直接进行第54项合上6×10-2接地刀闸操作,操作人谢丹丹去6×10-1处拿解锁的板手(该防误装置因回路问题不能使用,在合220KV母线地刀操作中需解锁),监护人吴雄韧未经核对就走到6×40-1地刀处,在谢丹丹拿来板手后,由吴雄韧用板手卸掉6×40-1地刀防误锁螺丝解锁后,未经验电,未经“唱票、复诵”,未经“三核对”,由谢丹丹操作地刀把手,误将Ⅱ母接地刀闸6×40-1合上,造成Ⅱ母带电合地刀,Ⅱ母母差保护动作切除故障,Ⅱ母停电,9条出线开关和主变610开关全部跳闸停电。
与此联络的其它220KV变电站因为环网供电而未失压,事故没有造成设备损坏和人员伤害。
11时42分001令合上民泉Ⅱ线606开关,向220KVⅡ母充电正常,12时15分全部恢复220KV系统供电。
八、2005年4月6日,武汉供电公司220kV花山变电站发生一起带地线合开关的恶性误操作事故。
现将事故有关情况通报如下:
1、事故经过
4月6日21:
42,220kV花山变进行110kV花石线花32开关线路工毕送电操作,由当班值班长周××监护,值班员罗×操作。
22:
20,当操作“合上花32开关”项时,主控室警铃、喇叭响,110kV花32开关微机保护动作,开关跳闸。
值班人员查看微机保护动作打印报告显示为手合C相故障,测距0.04km。
值班人员查看打印报告后,检查现场发现C相开关防雨罩处有少量油喷出,判断是花32开关本体故障造成跳闸。
22:
30,报地调,22:
35,地调令拉开花32两侧刀闸,并通知线路巡线。
4月7日1:
30,武昌公司巡线发现110kV花石线耦合电容器靠线路侧C相有一副接地线,并已烧断。
2、相关工作经过
4月5日7:
25,110kV花石线花32开关停电检修,变电运行二部依据地字0539号停电检修票填写了三张第一种工作票,分别为花石线花32开关、CT和耦合电容器试验,花32开关小修,花32保护校验。
当日10:
00,试验班到站报开工,根据工作票所列安全措施,当值运行乙班值班长艾××(工作许可人)安排李××、孔××在花32耦合电容器靠线路侧C相装设了一副临时接地线(6号接地线),并在工作票上作了注明,但艾××未在工作日志填写临时接地情况。
4月6日10:
09,运行丙班到站接班,交接班时未交代临时接地情况,交接班巡视也未发现,也未检查巡视安全工器具室。
13:
30,花32开关、CT、耦合电容器试验工作报完工,当值值班长周××对试验工作进行了验收并办理了工作票终结手续。
14:
55,周××又办理了花石线花32开关小修完工手续。
由于花32保护校验已于4月5日完工,于是周××紧接着向地调办理了地调字0539号停电检修票的终结手续。
在当日的日常定期巡视,尤其是所有检修工作报完工后的6个小时中的定期巡视,未发现临时接地线。
21:
42,地调下令:
花石线花32开关线路工毕送电,操作时造成带地线合闸。
九、XXXX年4月20日,华北秦皇岛电力公司220千伏五里台变电站在进行开关检修预试倒闸操作中,操作人和监护人走错间隔、不核对刀闸编号、擅自解锁操作,造成带负荷拉110千伏#1主变刀闸,#1主变差动保护动作跳闸,事故影响负荷3.2万千瓦。
十、XXXX年4月22日,甘肃兰州供电公司220千伏淌沟变电站在进行35千伏线路倒闸操作过程中,由于操作人员错误填写操作票(开关两侧刀闸操作顺序错误),并违规擅自使用“万能钥匙”解锁操作,造成带环流拉刀闸,弧光引起刀闸三相短路,主变后备保护动作跳闸,35千伏母线失压,损失电量8.49万千瓦时,同时造成操作人和监护人被弧光灼伤。
5月21日,陕西渭南供电局在进行110千伏高韦Ⅱ线停电检修恢复送电时,由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,操作后不检查核对刀闸实际位置,导致接地刀闸在未与主设备触头完全断开的情况下,带接地刀闸送电的恶性误操作事故。
十一、湖南郴州市220KV朝阳变电站用隔离刀闸拉非全相空载线路,导致全站失压
XXXX年11月26日,湖南郴州电业局220KV朝阳变电站东朝线608开关停电小修预试,由220KV大塘冲变单电源供电。
19时41分,接省调令将东朝线转运行状态。
19时43分,运行人员合608开关时发现608开关B相合不上,当时手动将608开关分闸复位,再次试合608开关时,“非全相运行”光字牌亮,608开关仍未合上,当即拉开608开关。
随后保护人员和运行人员到608开关现场查找原因,在再次试合的过程中,发现608开关B相开关仍然没有合上,B相液压机构泄压非常快。
此时继保人员对608B相开关合闸回路进行测量,要求断开608开关的控制电源,经站长同意,令值班员断开了608控制电源。
继保人员对608开关B相合闸回路进行测量后,怀疑是608B相开关合闸线圈可能烧坏,要求运行人员拉开608开关两侧的隔离开关。
当时站长何XX、值长李XX都希望608开关能尽快处理好,在没有向省调汇报申请、没有填写操作票、也没有核对608断路器的位置的情况下,令值班员彭XX拉开6083刀闸。
彭准备去取开锁钥匙时,在现场的值长李XX说:
“我这里有万能钥匙,不要去拿了”。
随后,站长、值长和值班员彭XX来到6083刀闸前,由站长何XX监护,值长李XX开启6083刀闸,操作拉开6083刀闸,导致发生弧光短路,因608开关控制电源已被取下,东朝线保护不能动作,由大塘冲变电站保护切除故障,导致全站失压。
由朝阳变供电的两个110KV变电站停电,损失负荷7MW。
十二、江西宜春市220kV袁洲变电站全站停电事故
XXXX年11月19日3时23分,江西宜春供电公司220kV袁州变电站#1主变差动保护动作跳闸,造成110kV西村变、半边山变、三阳变、宜丰变、万载变和下源变等6座变电站及袁州变电站110kV母线失压,损失电量5.2万kWh。
经对#1主变差动保护范围内的设备进行外观检查和高压、化学试验分析,一次设备未发现异常情况。
从保护动作情况、信号情况、回路检查、定值核对以及模拟试验情况来看,保护及二次回路未发现有异常情况,保护动作正确。
事故原因尚待深入分析。
十三、关于宜昌供电局城区供电公司“10.16”带负荷拉刀闸事故的通报
2003年10月16日,宜昌供电局城区供电公司110kV宝塔河变电站在进行10kV线路的停电操作中,发生一起带负荷拉开关事故,造成刀闸烧损,2人受伤。
现将事故简要情况通报如下:
10月16日18时左右,城区供电公司变电操作队副队长齐义兵(伤者、男、41岁)向城调汇报:
110kV宝塔河变电站10kV宝东Ⅱ回出线龙门架上有一瓷瓶断裂。
城调随即通知110联动队前往宝塔河变电站进行现场核实。
18:
47时,检查人员向城调汇报:
10kV宝东Ⅱ回宝22开关出线龙门架上A相瓷瓶断裂,导线悬空,必须马上处理,需停宝东Ⅰ回、宝东Ⅱ回、湖北开关厂线。
19:
00时,变电操作队齐义兵与胡雷鸣到达宝塔河变电站,19:
09时,齐义兵接到城调当值调度员口头令:
断开10kV宝东Ⅱ回宝22开关,拉开两侧刀闸,在线路侧验电接地。
齐义兵在后台机上进行操作后,与胡雷鸣等进入10kV开关室,胡雷鸣先到安全工具室拿绝缘手套和接地线。
19:
11时,在监护人胡雷鸣未到操作现场的情况下,在未认真检查宝22开关位置的情况下,齐义兵用万能钥匙进行操作,在拉开宝226刀闸时,发生弧光短路,宝22开关跳闸。
事故造成宝226刀闸三相烧损,齐义兵面部、手部裸露部分轻微灼伤,站在齐义兵左侧的张海帆右侧面部、右手轻微灼伤,目前2人仍在治疗之中。
事故后检查机械闭锁又因连杆弯曲而失灵。
事故详情和原因仍在进一步调查中。
十四、关于220kV容城变“9·17”电气误操作事故的通报
2003年9月17日,荆州电力局220kV容城变在进行110kV容半线容23开关工作完毕恢复备用的操作过程中,发生一起带地刀合闸的电气误操作事故,造成220kV容城变110kV母线失压,2座110kV变电站全停。
现将事故简要情况通报如下:
9月17日15:
36分,220kV容城变进行110kV容半线容23开关工作完毕恢复备用操作。
当执行第一项(拆除容236刀闸靠线路侧接地线)操作时,因接地枪有卡涩现象,监护人到办公室拿工具,在返回操作现场后,操作人已将接地线拆除,正在对倒闸操作票上的第1-4项打“√”,实际上第3项(拉开容235接地刀闸)、第4项(检查容235接地刀闸确已拉开)并未操作。
监护人接过操作票后,未核实前几项操作项目是否执行,操作人也未反映,两人继续进行下面项目的操作。
在进行“推上容232刀闸”的操作时,操作人按下容232刀闸(电动刀闸)“合闸”按钮,容232刀闸没有动作,操作人即认为是地刀辅助接点不到位所致(事故后检查电气闭锁回路确实不通),没有考虑到是条件不满足,就直接按下容232刀闸合闸的交流接触器,容232刀闸合上,造成带地刀推上母线侧刀闸,110kV母差保护动作,110kV容18、20、16开关跳闸,2座110kV变电站全停,损失负荷13MW。
十五、关于孝感供电局220KV梦泽变“6.20”电气误操作事故的通报
2003年6月20日,孝感供电局220KV梦泽变在进行220KVI#母线及梦06母联开关由运行转检修的操作过程中,发生一起带电合地刀的电气误操作事故,造成220KV梦泽变母差动作,全站失压。
现将事故简要情况通报如下:
2003年6月19日21:
25时,220KV梦泽变当值值班长接到省中调789#综合命令票,操作任务为:
梦220KVI#母线及梦06母联开关由运行转检修。
值班员拟站0620#倒闸操作票,累计33项操作项目。
6月20日5:
08时接中调令,对0620#操作票进行操作。
在操作完第24项“推上梦064接地刀闸”后,操作人用电脑钥匙(该装置为珠海优特公司2001年产品)在状态检测器上确认064接地刀闸状态时,电脑钥匙显示“锁编码不正确”(事故后查明初始设置时064状态检测器与065状态检测器编码互倒),造成操作程序卡涩,不能继续进行余下项目的操作。
操作人请示站长并经同意后用万能钥匙进行操作。
在监护人未到达操作地点的情况下,操作人独自进行第28项“推上梦1001地刀”的操作,因走错间隔,也未进行验电,操作人用万能钥匙解开梦2001刀闸(II#母线地刀)并开始操作,在推上梦2001刀闸的过程中,发生II#母线对地放电,II#母线母差保护动作,梦04、07、09、10开关跳闸,同时梦04、07、10线路对侧开关跳闸,造成全站停电,与之相连的2个110KV变电站全停,当时主变负荷40MW。
十六、辽宁营口供电公司220千伏大石桥变电站全停事故快报
1、事故经过
按照营口供电公司调度检修计划安排,XXXX年5月8日大石桥变220kV桥熊线和220kV西母线停电作业。
作业项目为220kV桥熊线春检,220kV西母线电压互感器、避雷器绝缘预防性试验。
5月8日7:
00,大石桥变按营口供电公司调度命令开始进行220kV桥熊线停电操作,7:
28操作完毕。
7:
49开始进行220kV西母线停电操作,8:
12操作进行到拉开220kV母联6510开关时,发生220kV母差保护动作,跳开220kV代桥线、桥牵线、#1主变、#2主变开关,致使220kV东、西母线停电。
8:
26恢复220kV东母线送电,8:
28恢复#2主变(180MVA)送电,8:
34恢复66kV系统所有负荷供电,8:
42恢复#1主变(120MVA)送电,至此66kV系统全部恢复正常。
大石桥变220kV母线为固定接线式母差保护,当西母线停电作业时将P刀闸(无选择刀闸)投入,操作中合上220kV母差保护屏(GMH-22G/12型)P刀闸,由于其中一个轴螺丝杆横向脱出,短接P刀闸3、5端子,使得母差中间继电器3MCJ、4MCJ和选择元件动作。
2、由于220kV西母线电压闭锁回路LP3保护压板在母联开关分闸前没有断开,当母联开关分闸时,220kV西母线失压,西母线电压继电器1YJ(3,4)接点接通,经过LP3压板,使得电压闭锁中间继电器1YZJ,2YZJ,3YZJ,4YZJ,5YZJ动作,由母差中间继电器3MCJ(1,2)接点和电压闭锁继电器1YZJ(1,2)接点接通跳闸回路,使得母差保护出口动作,致使220kV母线全停。
运行人员对设备巡视检查不够,对保护装置不熟悉,工作责任心不够,在操作时对母差保护P刀闸未认真检查,没有及时发现母差保护装置P刀闸固定螺丝脱出的缺陷,在合上P刀闸操作过程中发现母线选择信号继电器动作,没有查清原因继续操作,致使事故发生。
二次设备的巡视与一次设备的巡视同样重视、同样认真、同样仔细。
十七、关于咸宁供电局一起电气误操作事故的通报
2002年1月12日,咸宁供电局220KV塘角镇变电站在处理站用电源的操作过程中,发生一起带负荷拉刀闸的误操作事故。
现将事故简要情况通报如下:
2002年1月12日,咸宁供电局220KV塘角镇变电站按正常方式运行,并按计划进行交流室低压屏更换施工和站绿化施工,交流室低压屏更换工作的施工电源直接接在1#站用电低压侧的出线刀闸(无保险)上。
13:
50时,绿化施工拖材料的板车碾压临时电源电缆,造成电缆短路,引起1#站用变63开关速断动跳。
工作人员要求值班长速将63开关两侧刀闸拉开,值班长立即安排正值黄某操作,并说站长在下面。
黄没有去找站长,而是独自进入10KV配电室,在无人监护的情况下,走错间隔,误将相邻的65开关闭锁手柄扭至“分段闭锁”位置(后检查该开关柜闭锁失灵),拉开塘656刀闸,弧光造成三相短路,65开关速断跳闸,由于ZN40A-10真空开关电气距离小,电弧延伸到开关母线侧,引起#1主变低压侧51开关限时速断动作跳闸,造成10KV#9、#10母线停电。
后检查塘65开关烧损,656刀闸轻度烧伤,其它完好。
14:
18时10KV#9、#10母线恢复送电,19:
20时塘65开关恢复送电。
事故详细情况仍在进一步调查之中。
十八、2002年1月24日,黄冈供电局110KV麻城变电站在进行年度修试校工作后的送电操作中,发生一起带地线合断路器的误操作事故。
现将事故简要情况通报如下:
1月21--24日,麻城市供电局变电分局检修队在麻城110KV变电站进行年度修试校工作,其工作任务是:
麻城110KV变电站麻03开关大修、试验,CT、耦合电容器预试小修,036刀闸小修,麻03开关线路保护全校及绝缘、升流、整组试验。
现场安全措施为:
在麻031刀闸与麻03开关之间靠麻031侧挂#23接地线一组,在麻036刀闸靠线路侧挂#22接地线一组。
24日下午,在准备进行耦合电容器预试时,变电分局高试班考虑到耦合电容器引下线距离带电的110KV麻04母线过近,且耦合电容器在#22接地线外侧,要求值班员在耦合电容器靠线路侧加挂临时接地线一组。
当值值班长按要求加挂了临时接地线一组,但未在值班日志上记录,也未告知同值人员。
当日15:
18时该工作票终结。
18: