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1、概述:

陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。

在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日1时52分并网发电,于6月10日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。

在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。

凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。

各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。

达到了机组投入商业运行要求。

2、分系统调试

发电机控制、保护、信号回路传动试验

(1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。

(2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。

(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。

(1)差动保护(整定值:

纵差4In)纵差保护:

模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

(2)后备保护(整定值:

过流过负荷:

过压137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:

模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

(3)接地保护(整定值:

3U0定子接地10V准确发信,转子一点接地8KΩ,转子两点接地位置变化定值8%)定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接地保护:

模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

分析结论:

符合设计运行要求

(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;

远方同期闭锁合闸及保护屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。

(2)各保护(差动、过流、接地保护等)均能正确动作,有相应保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。

励磁二次回路试验

1)机组未运行时合上直流电源开关2QS,220V直流向调节器供电,此时可用于调节器静态时的参数设置和试验;

机组运行时,合上该开关,220V直流为调节器提供备用电源。

2)机组达到额定转速,永磁发电机输出电压达到额定值时,合上交流电源开关1QS,永磁发电机向调节器提供工作电源。

3)机组达到额定转速,调节器参数设定完成,机组具备投励时合上励磁输出开关通道A和励磁输出开关通道B。

4)进行“通道选择”、“手动/自动”、“方式选择”、“减磁/增磁”及“通道投/退”等开关的操作,检查正确。

灭磁开关保护跳闸试验

1)投入发电机保护(差动、后备、接地等)跳灭磁压板,在保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,灭磁开关自动跳闸。

2)操作台按“紧急停发电机”,灭磁开关自动跳闸。

3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。

4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。

1)机组达到额定转速,合上灭磁开关1KKA、1KKB。

2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口电压上升。

3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口电压下降。

励磁通道切换试验

1)操作1QK选择A通道运行B通道跟踪,将自动/手动开关3QK切换到“自动“位,待发电机转速升至额定转速时,投入通道投/退开关6QK,检查发电机机端电压升至95%额定电压。

2)检查调节器显示,确认通道A工作,通道B跟踪且电压给定值UGR、励磁电流给定值IFR、触发角ARF三个量基本一致。

3)操作1QK,将通道A切换到通道B,观察调节器显示参数无明显变化,机端电压也没有变化。

4)同理进行返回切换正常。

5)同理进行“手动/自动”、“方式选择”切换正常。

(1)经检查、试验,确认励磁回路的灭磁开关分、合,增、减磁,通道选择及投退、手动自动及双通道切换等,均能可靠操作、正确动作,有对应灯光指示。

(2)各保护(发电机保护动作、定子过压、灭磁连跳等)均能正确动作,有相应灯光指示,符合设计和运行要求。

(3)调节器输出稳定,升降电流、电压平滑无抖动现象,符合设计运

行要求。

同期回路试验

同期屏操作实验

1)操作同期屏同期方式选择开关TQK(手动/自动),能够进行手动与自动同期装置的正常切换,同时装置可正常工作及显示。

2)操作同期开关选择按钮XZ1、XZ2能正确选择需要操作的同期点开关。

本工程共设计两个同期开关,分别是110KV线路1117开关和发电机出口301开关。

3)信号复归按钮1FA、同期启动复归按钮2FA、同期启动按钮QDA、合闸按钮HZA均能够正确执行操作。

4)在同期点开关两侧均无压或一侧有压时,投“同期装置无压投入压板”可执行同期开关合闸操作。

5)投“同期合闸闭锁退出压板”时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执行同期开关合闸操作。

6)当机组达到额定转速时,操作升压SYA、降压JYA、加速JAA、减速JIA按钮,均能执行相应的操作。

1)打开“同期装置无压投入压板”、“同期合闸闭锁退出压板”。

2)分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。

3)操作同期选择开关XZ1或XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例),操作同期方式选择开关TQK至“手动同期”。

4)系统电压表指示,频率50HZ,待并侧电压表指示,频率50HZ,此时压差、频差指到0点,同步表指向同步点。

5)增加待并侧频率至时,同步表同步指针顺时针旋转,频差指示上偏,当同步指向-20゜~0゜~+20゜以内时,同期检查继电器TJJ闭锁接点闭合,手按同期合闸按钮HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。

6)减少待并侧频率至时,同步表同步指针逆时针旋转,频差指示下偏,当同步指向-20゜~0゜~+20゜以内时,同期检查继电器TJJ闭锁接点闭合,手按同期合闸按钮HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。

(当超出±

20゜以外时,TJJ接点打开,发电机开关不动作)。

7)当待并侧电压加大、减小后,压差指示也有对应的上偏、下偏变化。

系统侧加电压,频率50HZ,待并侧加电压,频率50HZ。

3)操作同期选择开关XZ1或XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例),操作同期方式选择开关TQK至“自动同期”,自动准同期装置带电并开始执行同期检查。

4)按同期启动按钮QDA,同期点开关自动合闸,同时装置同步表上“合闸”指示灯点亮。

并网操作试验

1)机组达到额定转速具备并网条件时,选择发电机出口开关。

2)执行上述“手动准同期”操作,并网成功。

3)执行上述“自动准同期”操作,并网成功。

(1)经过拟试和实际带电操作试验,确认手动、自动同期回路接线正确、动作可靠,同步表及灯示,均符合要求,升、降压及加、减速与频差、压差指示一致。

(2)发电机同期开关、按钮均动作良好、接线正确。

装置可靠,回路符合设计、运行要求。

机电联锁试验

(1)发电机跳闸试验:

合发电机开关,投入汽轮机DEH系统抽汽逆止门、ETS保护;

当跳开发电机开关、ETS保护“发电机主开关跳闸”指示点亮,抽汽逆止门自动关闭。

(2)发电机主保护动作试验:

投入发电机保护(差动、后备、接地)跳主汽门压板及汽轮机ETS保护,在发电机保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,ETS保护“发电机主保护动作”指示点亮,主气门自动关闭。

(1)汽轮机保护动作试验:

合发电机开关,启动汽轮机保护(ETS)动作,发电机主开关自动跳闸。

(2)主气门关闭动作试验:

合发电机开关,开启主汽门,投入发电机非电量保护电源,令主汽门关闭,发电机保护装置显示“热工故障”,发电机主开关跳闸且综合控制系统发出“热工跳闸”信号。

其他操作、保护动作联锁发电机试验

(1)在同期屏合上发电机出口开关,发电机保护屏投“非电量保护跳发电机开关”、“励磁系统故障非电量保护跳闸”压板,同时投励磁调节屏“励磁联跳”压板。

执行“汽机操作台打闸”、“主汽门关闭”、“热控保护动作”及“励磁联跳”操作,均能自动断开发电机开关。

(2)在同期屏合上发电机出口开关,线路保护测控屏投“跳发电机开关”压板,模拟线路保护装置保护动作跳线路开关,发电机出口开关自动联跳。

(3)在同期屏合上发电机出口开关,变压器保护测控屏投“跳发电机开关”压板,模拟主变保护装置动作跳主变高压侧开关,发电机出口开关自动联跳。

(1)发电机开关跳闸及主保护动作,主汽门关闭、抽汽逆止阀关闭、ETS保护动作正确,符合设计运行要求;

(2)汽轮机保护及主汽门关闭动作,发电机开关跳闸、非电量“热工故障”保护动作可靠、回路正确,符合设计运行要求。

(3)线路保护、主变保护联跳发电机回路正确,符合设计要求。

发电机系统电流互感器极性及接线检验:

,确认U1、V1、W1为头,做A、B、C出线;

U2、V2、W2为尾,连成中性点。

结果与厂家标号一致。

—25LH各CT的极性测试及外部接线检验,结果均为减极性,外部出线均与一次电流方向对应,不论计量、保护励磁,皆用正极引出,可确保功率表正走,电度计量正确,差动保护成为差接法。

符合设计及运行要求。

发电机系统电压互感器回路接线检查

发电机出口PT1、PT2的电压、相序、角差测试

保护屏

相别及编号

U-N

V-N

W-N

U-V

U-W

V-W

相序

正相序

励磁调节屏

计量屏

发电机PT与系统PT核相(同名相压差)

U-U`

V-V`

W-W`

613-610

2,6,2线路PT电压、相序、角差测试正确。

厂用系统PT电压、相序、角差测试正确。

分析结论:

(1)发电机1PT、2PT电压各回路正常,相序正确;

核相与系统电压,压差最大,证明发电机出线与系统电压同相位;

(2)厂用系统PT电压各回路正常,相序正确,保护、测量、计量准确可靠。

厂用高、低压配电系统试验

线路110KVGIS组合开关设备断路器、隔离刀、接地刀开关就地、远方传动正确,五防联锁可靠,信号指示明确。

厂用10KV开关均通过就地、远方传动,操作可靠,信号指示明确。

微机保护装置校验合格,保护动作可靠。

电气参数测量及显示准确。

合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关,保护跳开10KV侧变压器开关后,相应的低压侧开关均自动跳开。

调试结论:

线路及高压厂用配电系统接线正确,设计合理,满足长期运行要求。

低压备自投回路试验

合上10KV侧厂用变压器105、备用变压器104、综合水泵房变压器102及空冷变压器103开关,同时合上相应的低压侧401、400、403及402开关。

380V配电室就地合上备用隔离开关400-1、400-3和400-2。

分别将PC段4018、综合水泵房4031、空冷4021备用电源进线断路器推入工作位置。

分别模拟变压器10KV侧105、102和103开关跳闸,相应的低压侧401、403和402开关自动联跳,同时PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021断路器自动合闸,由备用变压器为各分系统送电。

为保护备用变压器超负荷,PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线4018、4031和4021三台断路器中,电气回路通过联锁控制,一台备投合闸成功后,其他两台将不能合闸,即不能满足备自投条件。

试验结论:

备自投回路接线正确,符合设计,满足紧急状态下保证正常供电要求。

厂用电动机回路调试

全厂电动机均经过就地、远方启动、停止操作,操作正确可靠,电流测量、运行状态指示正确。

电动机微机保护装置校验合格,保护灵敏可靠。

就地事故按钮停机可靠。

高压启动油泵、1#、2#、3#循环水泵、1#、2#引风机6台设备具有软启动装置,可实现设备的软启动。

就地事故按钮停机跳开设备的电源开关,重新运行需在配电室给回路送电。

符合设计,满足运行要求。

全厂绝缘试验

设备名称

绝缘电阻(MΩ)

发电机

50000

主变压器

100000以上

厂用变压器

10000

电缆、出线开关及母线对地

2500以上

励磁机及其回路对地

5000

1PT、2PT高压对低压及地

10KV高压电动机

20000以上

380V低压电动机

1000以上

二次操作、信号、保护等对地

200

分析结论:

在全面检查后,对发电机、变压器、厂用变压器、开关、电缆及二次控制回路分别测取相间、对地绝缘电阻,经分析、判断全部合格。

3、开机前及升速时的测试

开机前,系统绝缘检查

发电机定子、电缆、母线

发电机转子

4000

励磁机及其回路

1000

1PT

2PT

发电机出口断路器

开机前,测量发电机定子、转子绕组、断路器、PT及励磁机的绝缘电阻,判断为绝缘良好。

升速时转子线圈及轴承绝缘电阻测量(MΩ)

转速r/min

转子

轴承座绝缘

盘车

20

80

500

2500

90

3000

100

超速后

转子、四瓦绝缘电阻随转速变化稳定,分析判断为绝缘良好。

4、短路状态时的测试

升一次电流200A,检查各屏二次电流及相角(变比为3000/5)

电流(mA)

相位

U

V

W

4151

117

118

119

116

240

4191

239

4201

励磁屏

4171

120

238

量屏

4181

录波屏

4211

各CT同名相角差(°

4151-4191

358

3

359

4151-4171

2

4151-4181

4151-4201

1

4151-4211

短路特性试验(标准表接于同期测量屏,互感器变比为3000/5)

上升时

二次电流(A)

标准表

定子电流(A)

400

800

1200

1600

2000

2062

励磁电流(A)

励磁电压(V)

转子电压(V)

差流

A

B

C

下降时

检查过流、过负荷、差动及差动断线闭锁保护

(1)升一次电流A,测量各组CT电流,与变比一致,无开路、串相,且相位正确,符合设计要求。

(2)各外接表与盘柜表之读数近似一致。

(3)由上述短路特性测试结果与出厂值对比,较为吻合一致,分析认为定、转子磁路完好,绕组无匝间短路,

(4)用一次升流法,试验过流、过负荷动作正确,符合运行、设计要求

5、空载状态时的测试

短路试验后,发电机残压及相序测量

相别

AB

AC

BC

电压(V)

300

517

正确

升发电机一次电压10KV,检查各屏电压(V)、相序及角差

护屏

相别及

编号

控制屏

开口三角电压(L610):

V

相别及编号

同期屏

空载特性试验

上升

二次电压(V)

40

60

定子电压KV

4

6

8

12

下降

定子电压(KV)

在下测量开口三角电压

开口电压(V)

1)发电机相序ABC为正相序,与母线标色黄、绿、红一致;

三相电压对称,符合要求。

测试时,短路线已拆除,开关在“试验”位置。

2)两PT相序均为正相序,与ABC标号一致,二组PT三相电压对称,对地绝缘良好,PT及2PT均为Y,y12组,均符合运行和设计要求。

3)在保护、电度、控制(功率表)、同期、励磁调节屏监测电压、相序,结果符合要求,电压、相序均对应一致。

4)各外接表与盘柜表之读数相近似

5)上述测试结果与出厂值对比。

比较吻合一致,分析认为定、转子的磁路良好,绕组无匝间短路,这与短路特性之测试结果相符

6)当在3000转时,升压达,监听发电机本体,未见异声、放电、接地等,转子、励磁电压稳定,与出厂值相近,开口电压小于。

轴电压测量

电压

U1:

U2:

U3:

在电压UN为下,测量转子轴两端电压U1与四瓦座上电压U2,五瓦座上电压U3,如上,U1、U2、U3相近,且小于3V,判断轴承座绝缘良好。

灭磁时间及残压测量

次数

平均值

时间(S)

磁后发电机残压及相序

一次电压(V)

386

670

(1)在电压为UN即下,人跳MK进行灭磁,灭磁时间共测三次,其测量结果如上,三次分散性不大,但时间偏长,此与励磁及MK的接线方式有关。

(2)在励变小室测相序,ABC为正相序,与标色黄、绿、红对应一致。

三相电压对称,相、线电压值符合√3的关系;

相序正确,符合要求。

与前面短路试验后的原始残压(570V/670V)相比,增大约%,这因剩磁所致,也符合规律,由于转动方向未变,故两次的相序未改变。

永磁机短路试验

发电机转速

短路时间

永磁机电压

永磁机电流

15S

、励磁调节器试验

给定电压(%)

105

超调电压(V)

超调量(%)

摆动次数

1#、2#装置切换试验:

电压稳定、无扰动;

两套互相替换良好可靠。

10%阶跃试验

95%—105%

105%—95%

灭磁试验:

跳灭磁开关或按下逆变灭磁按钮关断调节器脉冲输入信号,调节器能截止关断并可靠灭磁

1)自励方式零起升压电压超调量及振荡次数符合规定。

2)自励切换及两套装置切换电压过渡平稳且无扰动,方便可靠。

3)10%阶跃试验超调量及振荡次数符合规定。

4)跳灭磁开关或按灭磁按钮时,调节器能可靠灭磁,符合设计运行要求

、同期装置及回路试验(发电机主开关503在试验位置时,做手、自动假同期试验)

1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关1AN,DTK至手动位置。

2)用手动调压、调频时,电压、频率升高及降低与同步表压差,频差动作方向一致;

汽机调速平稳,调压良好,可满足并列条件。

3)同步表指针旋转方向与发电机转速加减对应一致;

当同步表旋转指针接近同步点时,同期继电器闭锁接点返回

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