设备故障分析报告与预防措施Word文档格式.docx

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设备故障分析报告与预防措施Word文档格式.docx

关于气力输送系统筛分发送仓至中间站管道漏灰故障分析

15

关于1#破碎机同步齿轮脱出事故报告分析6.27失管8:

03

16

回转窑2#窑ID风机停机故障分析8.24失管8分钟

17

维护不周

破碎系统2#皮带机减速机事故分析

18

关于一破润滑油泵电机接线柱的故障分析

19

关于竖窑3#窑卷扬小车故障分析

20

关于三烧库顶切换阀未能正常切仓故障分析

21

关于2#板喂机槽扳起包卡车设备故障、事故分析

22

PC1250大臂油缸铰接销轴磨损严重的故障分析

23

关于2#破碎机减速机事故分析

24

关于2#破碎机减速机轴断事故分析6.25-27失控56:

34

25

回转窑1#窑煤粉磨机出口气动闸板线路故障分析8.25失控2h

26

气力三烧库顶切换阀故障分析8.19失控3:

00

气力中间站3#输灰泵故障分析8.23失控1:

28

3#窑6#皮带设备故障分析8.22失控0:

29

备件质量

关于3#皮带液力偶合器的故障分析

关于3#破碎机设备故障、事故分析

31

1#破碎机软连接磨损事故分析7.29失控5:

32

检修质量

3#竖窑卷扬机料斗坠落的事故分析8.23失控31:

33

工程因素

关于四烧管道脱落事故分析8.19失控17:

一、故障经过:

元月5日凌晨1:

25分,作业区7#发送仓2#泵突然停机,作业区主控室值班人员通知操作工现场查看,操作工检查发现2#泵旋转给料器叶轮卡死,造成设备超负荷断电停机,经过人工盘车处理完毕,3分钟后合闸送电,设备恢复正常运转。

当班分别又在3:

45分和6:

05分,连续发生两次给料器叶轮卡死故障,后都经过人工盘车恢复正常工作。

影响时间:

1小时40分

二、故障、事故原因分析:

1、施工和生产同步进行,施工废料(电焊头、边角料等)掉入生产在用料仓,后进入旋转给料器,由于尺寸大,硬度高,造成叶轮卡死停机。

2、旋转给料器使用时间长,轴承磨损严重,摩擦阻力大,电机载荷加大,造成超负荷跳闸断电。

三、故障、事故原因分类:

1、施工单位管理不规范。

(点检不到位)

2、设备劣化倾向没有掌控。

四、预防措施

1、强化施工现场的人员管理。

2、跟踪记录,了解设备轴承的使用寿命,定期进行更换工作。

五、故障、事故性质分类

1、对施工单位失管。

2、渐发性故障。

失控

一、故障、事故经过:

2010年2月12日13:

35,气力输送作业区中间站接收仓3#泵罐称出现称量异常,经检查发现旋转排气阀堵塞,14:

49处理完成排气阀过滤网,3#泵称量器恢复正常。

影响时间:

1小时14分

(从人、机、法、料、环方面)

由于罐体中气体中掺杂石灰粉,导致气体经过旋转排气阀造成排气阀门堵塞。

四、防范措施:

通知作业区加强螺旋排气阀巡检频次,发现异常及时处理。

五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?

失控

在2010年3月12日晚岗位工听到磨机声音异常,在22时31分打开磨机检查,发现磨机内磨机防护装置掉下,随即进行补焊处理,在23时06分恢复生产,影响时间0:

35分钟。

2010年3月10日1#窑定检,在检修期间,对1#窑磨机内磨机防护装置进行补焊,在检修完毕后,试车未发现异常。

在2010年3月12日晚岗位工听到磨机声音异常,在22时31分打开磨机检查,发现磨机内磨机防护装置掉下,随即进行补焊处理,在23时06分恢复生产,故障原因分析:

1、维修人员在补焊防护装置时焊接不到位,2、点检员在试车前检查防护装置焊接完毕,确认不到位是主要的人为因素。

1、今后在每次定检检查磨机时一定要确认,确保焊接牢固

2、点检员对焊接及连接螺栓主要的部件确认到位。

关于1#筛侧压板掉三破堵矿的故障分析

2010年4月5日周世军和申热夜班,19:

20分设备联锁停车,中控判定4#皮带有异常,于是立刻通知二破主岗王文光检查,发现2#、3#破的堵料,19:

22分辛建平办理停电处理堵矿,同时王文光从4#皮带头部往尾部检查,中控周世军从尾部向头部检查,两人在除铁器处发现1#筛侧压板(1000*150*40)竖立吸在除铁器上形成刮子,侧压板已磨损变形,地面洒了一堆石料,同时在除铁器上有2块楔形块,两人回中控办理1#筛、4#皮带的停电手续,1#筛北面钢盲板相邻侧压板掉,两人到4#皮带除铁器处取侧压板、楔形块后安装好,堵矿在19:

58分处理完毕,回去办理了送电手续后空转4#皮带启车正常后生产。

40分钟

现象:

1#筛北面钢盲板相邻侧压板掉;

除铁器处发现1#筛侧压板(1000*150*40)竖立吸在除铁器上形成刮子,侧压板以磨损变形,地面洒了一堆石料,同时在除铁器上有2块楔形块。

原因分析:

侧压板变形且磨损露出钢骨架,两楔形块脱落引起压条脱落竖立(除铁器上吸有杂质)吸到4#皮带除铁器上形成钢板刮子,皮带运行过程压条刮掉皮带上运行石料,下落石料砸到皮带拉绳开关引起停车,破碎机连锁停车导致堵矿。

点检不到位。

1.岗位人员加强点检。

2.点检员郭子伟考核100元、巡检人员各考核200元。

失控

2010年4月14日,甲班带班长李建忠带领三名职工清除中间站仓顶灰面,10:

40分开始铲灰入仓,中午11:

23分中间站发送仓4#泵旋转给料器突然停止工作。

作业区立即组织修建公司对4#泵进行检查,首先进行盘车确认,发现盘车阻力很大,初步确认旋转给料器内卡有异物。

拆卸旋转给料器下料溜筒,发现其中卡住一个120mm长的门把手,经过一个多小时抢修,与12:

35分恢复正常。

停机1小时10分,但是未影响三烧生产

可能是在清灰过程中,当班人员,在不知情的情况下将无意掉入灰堆的门把手,用大板锹铲到了4#输灰泵料仓中,造成4#泵无法运转。

点检不到位

1、为了避免杂物掉入旋转给料器的事故再次发生,气力作业区立即在清灰口处增设筛网,防止异物再次掉入影响生产保供工作。

2、对作业指导书进行完善,把“清灰环节”纳入到岗位巡检工日常工作中。

五、故障、事故性质分类:

关于气力筛分作业区7.8破碎机事故分析

一、事故经过:

2010年7月8日15时20分,气力筛分作业区操作人员巡检至新投用破碎机区域,听到破碎机运转机体内部有金属撞击异音,操作人员迅速停运设备同时汇报作业区侯亮云副作业长。

15时40分,侯亮云责成外协维修队伍打开破碎机窥视检修门,发现:

破碎机入口反击板有一块断裂脱落,数块反击板连接螺栓弯曲变形,反击板严重移位。

如下图:

由于反击板没有生产准备件,而且破碎机检修用液压系统没有安装,目前该事故作业区仍在处理过程中。

作业区迅速将旧系统破碎机恢复使用,对生产保供未造成影响。

二、事故原因分析:

1、直接原因:

设备制造中存在的缺陷是导致事故发生的直接原因。

该设备由成都运一科技发展有限公司制作。

设备组装过程中,弧形板与反击板的螺栓联接没有采用钻孔形式,直接气割拉孔,尺寸偏差大同时对拉孔焊渣未进行清理,螺栓根本无法保证紧固联接,而且连接螺栓没有防松装置,成都运一在设计制造过程中没有考虑如此重要的环节(该公司没有与我矿合作的业绩)。

上述缺陷,导致设备在运转过程中反击板连接螺栓松动,反击板错位旷动与高速旋转锤头发生撞击断裂的重大事故。

如下图示:

2、间接原因:

(1)施工单位未进行投产保驾,新建项目要求施工单位对新安装设备热负荷试车后三月内,进行达产达效的保驾工作。

(2)没有安装检修用液压撑杆系统。

液压撑杆系统是破碎机发生故障进行检修、抢修的重要装置,但在设备安装期间未能配套安装。

该套装置没有安装,对设备内部存在的弧形板气割拉孔缺陷也未能检查发现。

(3)未执行新点检标准,在破碎机新点检标准中,由于反击板属壳体内隐蔽项目,要求对反击板每周通过打开窥视门进行一次检查,未能实施。

(4)没有进行生产准备件的储备。

反击板属破碎机易损件,在新设备投用的同时必须储备的机旁备件,但破碎机易损备件例如:

锤头、锤臂、反击板和筛板等未到位。

三、事故原因分类:

1、主要原因:

设备本身缺陷。

设备出厂质量较次。

2、次要原因:

(1)点检不到位。

反击板有点检标准,未实施。

(2)施工单位未采取保驾措施。

新设备必须在投运后制定保驾措施,对传动、联接等关键部位进行运转一定阶段后的检查紧固。

(3)项目建设中,部分人员存在管理经验不足。

机旁关键备件未储备,设备检修装置不安装等问题。

1、破碎机弧形板螺栓孔必须采用钻孔形式,保证螺栓紧固联接。

同时在对该设备其它部位检查中发现:

减震平台弹簧坏损,间隙调整装置易松动问题要进行妥善处理。

2、施工单位要对投产设备采取可靠的保驾措施。

3、作业区要严格按照新点检标准执行。

五、事故性质分类

1、随机:

2、失控:

3、失管:

项目管理人员存在管理经验不足。

关于10#皮带梅花弹性连接块故障分析

2010年7月20日13:

20,破碎作业区二破巡检工张玉生报告10#皮带头部振动明显,有异响,13:

25赵子华现场查看后确认梅花弹性连接块破损,14:

02带空原矿停车,同时机动部维修人员到位,更换梅花弹性连接块。

15:

42故障结束,恢复生产。

机的因素:

2006年使用以来未作更换,该弹性块老化

人的因素:

没有预见弹性块老化程度,点检员未作检查安排

备件老化、点检不到位

定期检查

关于10#皮带驱动滚筒轴承的事故分析

2010年7月12日21:

33二破巡检工姚龙告中控梁向阳10#皮带驱动滚筒轴承(非电机侧)异常,21:

36-21:

52中控梁向阳和姚龙到10#皮带头部确认,发现该轴承端盖、透盖碎裂,轴承滚珠散落。

21:

56告知值班人员周伟,21:

57告知段长范连宝,21:

57联系机动部代金明,21:

59告知机动部刘瑞平段长,22:

02告知调度胡海燕,22:

08告知工段李永明,22:

12告知副段长赵子华,22:

50机动部刘瑞平段长到达现场,23:

50机动部其他人员到达现场开始更换10#皮带头部非电机侧轴承,2010年7月12日7:

00更换完毕启动10#皮带带料试运行正常,故障结束。

二、影响时间:

10小时27分

三、故障、事故原因分析:

检查不细致,所加油脂量不足。

法的因素:

异常情况下的检查手段不足,温度略高于正常情况,但在运行标准范围内,未引起足够重视,导致最终损坏。

四、故障、事故原因分类:

五、防范措施:

1、按照标准执行,加强加油加脂管理监督;

2、加强设备异常情况的关注,寻求学习先进的检测手段;

3、做好预知维修。

六、故障、事故性质分类

关于1#输灰泵旋转给料器事故分析

7月16日上午11:

50气力输送系统1#输灰泵出现不下料现象,至下午20:

20处理好

8小时30分

气力输送系统1#输灰泵出现不下料现象后,作业区立即进行故障排查。

初步判断气路堵塞,因此先后对哈气管、旋转排气阀、流化阀分别进行了检查,结果未发现异常现象。

由于旋转给料器减速机能正常运转,而传动轴不动作,最终判定旋转给料器内部有问题。

经过拆卸后,发现旋转给料器叶轮内卡有一条长1500*150mm的皮带机挡皮。

由于卡有异物,旋转给料器转动而轴不转,导致轴头严重磨损,锁紧盘失效。

为了尽快恢复生产,对旋转给料器总成进行了整体更换,下午20:

20恢复正常。

1、针对以上问题作业区对皮带机下料口进行改善,安装筛网,防止异物掉入料仓,避免故障发生。

一、事情经过:

6#皮带提升机坏,造成停窑,共停窑8小时05分钟

时间统计如下:

12月28日11:

10-12:

3012月29日7:

30-8:

30

12月30日10:

05-10:

5512月30日14:

05-15:

45

12月31日2:

50-4:

0512月31日7:

10-9:

共停窑8小时25分钟

二、原因分析:

总体上说,3#窑3台PL提升机已使用39年,设备老化,容易发生故障。

1)链条与链条的销子磨损,间距拉伸,造成运行时受力不匀,经随机测量2节链条,数据统计如下:

部位

1#提升机

2#提升机

3#提升机

标准间距

东南角

640mm

643mm

642mm

640mm

东北角

641mm

西南角

西北角

经对上述数据看,3台提升机链条销子均有不同程度的拉伸,一台提升机共有316节链条,因此提升机的平均最大延伸量为316*1.5=474mm,造成额外摩擦,负荷加大,链轮与链条无法正常啮合,链条脱槽,导致丝杆、链条弯曲甚至断裂。

2)提升机在运转过程中,由于设备老化,1#2#3#提升机主动传动部位发生偏移,导致链轮与链条一侧发生挤压,而另一侧间隙经测量为5mm,增大了额外摩擦应力,导致链板变形甚至断裂(1#提升机已调整好)。

3)对3台提升机两侧能观察部位的导轨(角钢∠75*8)进行检测,发现两侧约1m左右导轨有不同程度的磨损,有些部位只有1-3mm的厚度,轨道全长为24m,因此可推测不易观察的部位也有不同程度的磨损。

三、故障原因分类:

四、目前采取的措施:

1)将链轮轮缘两边各加大5mm,尽量减少摩擦,使链轮与链条能够正常啮合。

2)将链轮厚度边缘加宽为7mm,减少链轮与链条的摩擦应力。

3)将丝杆直径加大6mm,增加丝杆的使用寿命。

4)由于链条的拉伸,要求维修工在空转时,调整丝杆的松紧程度;

在带负荷运转半小时后停车,再次重新调整丝杆的松紧程度,保证两边丝杆的受力均匀。

5)将2#提升机顶部两侧的导轨变形磨损较大的部位进行了局部更换。

五、通过对设备的综合分析,作业区认为采取以下措施可有效应对提升机出现的劣化倾向:

1、维修:

1)尽快调备件:

链条及主动链轮,进行整体更换。

2)对导轨进行拆除,整体更换,并调整垂直度。

(需专业维修队伍检修)

2、更换:

1)利用气力输送作业区改造空闲2台DT提升机,用其置换现有3台PL提升机。

(需专业人员落实现场施工条件)

2)调三台符合本设备工艺技术参数的链板提升机

参考说明书提供提升机型号:

NE100斗式提升机

要求:

输送量85-100m3/h

本机总长:

24.32m,链条节距:

200mm

输送物料:

块石灰

六、故障、事故性质分类:

失管

1月24日岗位工在电脑显示中发现1#膛卸料闸板灰温高,于14:

39分停窑,经检查密封圈烧损,通知钢建施工方进行抢修,于16:

11分更换好后开窑。

1小时32分钟

二、事故原因:

1、密封圈烧损是造成停窑的主要原因。

2、由于通道堵塞,造成灰温高,密封圈烧损。

三:

原因分类:

四、预防措施:

1、加强岗位工的日常点检,在停窑检查通道、清理通道时,检查卸料闸板密封圈有无破损、防爆阀有无裂缝,发现跑风及时进行更换。

2、岗位工只有在停窑时才能打开闸板进行点检,平时开窑时通过电脑显示屏进行灰温观察,发现灰温超过200℃时及时停窑检查。

3、卸料闸板密封圈和防爆阀破损随机性很强,不适用于安排定检,只能发现跑风后随时处理。

4、维修工必须准备2件密封圈、2件防爆阀以备急用,减少更换时间。

五、事故性质分类(随机、失管、失控?

2010年4月5日14时55分,气力输送作业区筛分发送仓至中间站16#弯头磨损漏灰。

1小时

由于该处弯头悬空且位置18米高,弯头下方是绿地、树木,检测难度大,无点检手段。

1、在未漏灰情况下,及时加盖补丁,延长使用寿命。

2、现已准备改造,整体下移。

失管

一、、事故经过:

2010年4月6日10时53分,气力输送作业区中间站发送仓至烧结接收仓15-03#直管磨损漏灰。

2小时07分

二、、事故原因分析:

由于该处直管上安装有2个DN400的半面球阀导致焊缝较多,半径磨损。

1、及时更换管道。

2、加强焊接力度,延长使用寿命。

2010年4月11日19时50分,气力输送作业区中间站发送仓至烧结接收仓15-02#直管磨损漏灰。

2小时55分

由于该处直管悬空且位置18米,检测难度大,无点检手段。

1、改善作业场所,增设平台栏杆,便于维修管道、弯头。

2、定期检测,做好记录台帐。

2010年5月19日11:

35,气力输送作业区筛分发送仓至中间站气力输灰管道16-03#磨损漏灰。

1小时45分

由于该处直管位于运煤通道处且悬空18米,检测难度大,无点检手段。

1、定期检测加盖补丁。

2、尽快进行管道下移改造。

关于1#破二轴减速机事故分析

(1#破碎机同步齿轮脱出)

2010年6月27日10:

57发现粗破碎区域1#破碎机2轴不转,立即停1#破碎机,同时告岗位工牛俊高检查。

11:

12告机动部配合检查。

18告调度张强、作业区主管。

12:

17岗位将同步齿轮箱内润滑油排空,发现同步齿轮端盖螺栓断4条,其余的脱落,造成齿轮移位。

机动部维修人员其后进行齿轮复位装配,加注润滑油后启动1#破碎机,运行正常。

19:

00故障结束。

8小时03分

同步齿轮端盖螺栓断4条(共8条),其余螺栓松动脱落后同步齿轮脱出。

没有认识到该部位会出现故障。

环的因素:

点检存在困难,该部位处于密封隐蔽部位。

无点检标准

1、装配时涂抹螺纹锁固胶,紧固后将螺栓锁定,防止松动;

2、年检时在同步齿轮箱盖板上开检查孔,定期检查同步齿轮端盖螺栓,点检员每月检查1次

关于2#窑ID风机停机故障分析

2010年08月24日23时15分,回转窑作业区2#司窑区域ID风机轴承温度高高报警,ID风机停机。

即刻通知2#司窑工及自动化到现场检查。

经自动化人员检查,发现现场ID风机轴承的热电偶接线松动,现场重新接线并紧固。

通知中控工开机,中控在23时23分开启,运行正常。

8分钟

由于震动的原因接线端子松动,温度突然上升到最大值(1370°

)。

造成ID风机轴承温度保护停机。

由于热电偶为进口设备,接线端相对较小,每次定检时打开紧固。

随机类

六、标准修订情况:

2010年1月21日,破碎系统白班检修,19:

00—19:

20,19:

20—20:

00正常下料生产,20:

00—20:

30交接班,20:

30带矿生产,20:

39一破岗位工周明旺在点检时发现2#减速机温度高,指令对讲通知中控室值班人员周世军,并通知一破另外值班的牛俊高拿上测温枪到达2#皮带机减速机现场,20:

45中控通知机动部林志刚,20:

56林志刚到中控室待命。

期间,20:

43周明旺对讲告中控室2#皮带减速机冒烟,中控紧急待料停车,停车后向周明旺询问情况,停车10分钟后,让周明旺检查油位,在这之间中控向牛俊高询问加油记录,确定是否加油,油尺位置有无记录,随后中控周世军赶到2#转运站协助岗位检查,现场检查看不到油位,拿铁丝和油尺对比,确认下油位差80毫米,检查外部设备无异常,周世军通知中控联系有无同型的油准备加油,中控室陈国英也赶到现场协助加油,经调查加油1桶半,加油完成后,中控周世军联系各人员准备启动设备,22:

34皮带机启动,空转10分钟后无异常,带料运行后,检测2#皮带减速机温度还是高,板喂机停止给料,大约10分钟后,检查减速机温度降下来,又带料试车,温度又升高,这样反复启停板喂机,直到23:

31,2#皮带机自动停车,皮带下滑4米至5米,中控紧急通知赵万学、范连宝、赵子华并告知详细情况,组

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