50MW机组整套启动方案Word格式文档下载.docx

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11假同期

12发电机并网

13发电机带负载励磁调节器试验

14试验人员组成及分工

15安全措施及反事故措施

1工作内容

本次启动调试的工作范围包括#1发电机机组(以下简称#1机)及其附属设备的带电检查和动态试验、自动励磁调节器试验、发电机保护接线正确性检查和定值复核等项目。

本方案及措施经批准后方可执行,由启动委员会负责指挥;

整个电气启动调试由电研院负责试验及技术问题,记录试验数据并进行分析;

基建单位负责发电机短路母排的准备和安装、接地线的准备和设置、设备的消缺工作;

电厂有关电气人员进行配合并实施安全措施。

2发电机

型号:

QFW-50-2A额定功率:

50MW

额定电压:

6.3KV额定电流:

A

额定转数:

3000r/min功率因数:

0.8

频率:

50HZ极数:

2

定子接法:

2Y绝缘等级:

F

额定励磁电压:

V额定励磁电流:

3.1编写依据

3.1.1中华人民共和国电力部颁布的《火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。

3.1.2中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91及其条文说明。

3.1.3电力部1996年颁布的《火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。

3.1.4中华人民共和国电力行业标准《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92。

3.1.5中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程、电力变压器、电抗器、互感器验收规范》GBJ148-90。

3.1.6中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程、旋转电机施工及验收规范》GB50170-92。

3.2方案执行

3.2.1整体启动前的联合检查结束,启动委员会认为具备启动条件后,下令执行本措施。

3.2.2涉及本措施以外的未尽事宜,由试运指挥组下令,交有关方面执行。

4.1与本次启动试验有关的设备均已安装完毕,并经单体调试合格,发电机组保护装置、同期装置、励磁调节装置等单体调试合格并按定值整定,出具试验报告,经有关部门检查验收合格。

4.2试运现场已全面处理干净,施工机械及施工人员全部撤离,脚手架全部拆除,地面平整,道路畅通,照明充足。

4.3试运区的梯子、走道、拦杆、护板按设计全部安装完成,沟道及孔洞盖板齐全,以保证运行安全操作。

4.4主控室空调设备已投入运行。

4.5试运范围内的工业、消防及生活用水系统,卫生设施已投入正常使用,并备有足够的适合于电气灭火的消防器材。

4.6各运行岗位应具备正式的通讯设备,临时岗位配备足够的无线对讲机,保证讯息畅通。

4.7与试运有关的开关、刀闸和电气设备均已按要求统一编号、上锁、悬挂警示牌,在带电设备周围已设好警戒围拦。

4.8#1汽轮机调试完毕,具备投运条件。

4.9#1机组热工检测装置已投入运行。

4.10#1机组运行人员已配备齐全,均已上岗值班。

4.11调试各专业启动试验措施及方案,均经启动委员会审定后下发,并分别进行了交底和学习。

4.12试运所须的专业系统图,试运曲线图表已准备齐全。

4.13#1发电机等有关设备已全面清扫,所有带电区域无人工作、无工作票。

5启动前的准备工作

5.1参加启动试验的全体人员,在启动前应认真阅读本方案,明确自己的职责,不了解之处及时提出疑问。

5.2试验人员应将有关厂家资料、特性曲线、技术数据、保护定值准备齐全,以备查用。

5.3#1机励磁系统、6KV配电室的一、二次设备均已按有关规程调试完毕,并符合相关技术要求。

5.4#1机组所有电气设备的控制、保护、测量、信号等二次回路均已通过校验、调试,确认接线符合设计要求,传动试验良好,电气与汽机、锅炉联锁试验完毕。

5.5继电保护装置已按整定计算书整定完毕。

5.6励磁调节器静态试验结束,符合制造厂设计要求。

5.7检查#1主变刀闸11016、11011、11012在断开位置,#1主变高压侧开关1101DL在断开位置,#1电抗器两侧开关611DL、601DL均在试验位置并断开。

5.8按电气主接线图所示位置,在#1发电机出口K1处、#1主变高压侧开关1101DL的K2处及#1电抗器6KV厂用Ⅰ段侧K3处预先装好三相短路母排(K1处容量8000A,K2处容量800A,K3处容量1000A,)。

5.9将K1处至发电机电压互感器、励磁变之间的连接母线打开。

5.10#1发电机PT的一、二次保险、控制屏操作与信号保险、保护屏保护电源开关、励磁调节器各单元控制电源保险均应事先仔细检查,确认完好,规格符合设计要求,并备有足够的备品。

5.11启动前复测下列设备及回路绝缘电阻:

(1)、发电机定子绕组(用2500V兆欧表)

(2)、励磁变(用2500V兆欧表)

(3)、发电机转子绕组(用500V兆欧表)

5.12启动前接好本次启动试验所须表计及试验设备:

将发电机三相定子电压、定子电流、转子电压及转子电流接入标准表中,以备录取发电机空载及短路特性曲线。

5.13将1101DL开关端子箱处去母差电流端子箱的A310、B310、C310、N310电缆解开,短接该回路去互感器的三相电流回路。

电流表(0.5级)0~10A三块

电压表(0.5级)0~150V三块

直流电压表(0.5级)0~150V二块

直流电流表(0.5级)0~15A一块

6励磁调节器手动调压试验

6.1由110KV母线向#1主变倒送电,使#1发电机PT、励磁变带电,测量励磁变的电已送至调节器柜及功率柜。

6.2检查励磁调节器能从零起升发电机定子电流。

7发电机短路特性试验及发变组短路试验

7.1合上#1主变高压侧开关入口刀闸11016及中性点刀闸01117,检查刀闸11011、11012、110127及1101DL在断开位置。

7.2退出#1机保护所有跳闸压板。

7.3通知有关运行人员,准备做发电机短路试验。

7.4励磁开关投“手动”位置,合励磁刀闸,合功率柜开关,检查励磁调节器输出为零。

7.5手动励磁升发电机定子电流至800A,检查各表计三相平衡情况。

7.6若无异常,升发电机定子电流至1500A,在有关各点测量发电机CT二次回路电流值。

7.7若上述CT二次回路电流值均无异常,升发电机定子电流至1200A,在有关各点测量发电机CT二次回路电流值并确定相位。

7.8测试完毕,升发电机定子电流至额定值,观察发电机转子滑环及炭刷的运行情况;

励磁调节器调节电流由0~Ie时应平滑,操作灵活。

7.9检查监控装置与试验标准表的差异程度,并做好记录。

7.10上述检查过程中如发现异常情况,应立即向试验指挥人员汇报,查明原因,消除缺陷后方可进行下一项目试验。

7.11录取发电机上升、下降短路特性曲线,最高为1.1Ie,与出厂报告应无明显变化。

7.12发电机差动保护灵敏度校验:

升发电机定子电流至差动保护动作,信号显示应正确、对应;

升发电机定子电流至过负荷保护动作,信号显示正确、对应,并做相应纪录。

7.13检查完毕,降电流至零,调节器逆变灭磁,拉开励磁刀闸机功率开关,退出其控制电源。

7.14在K1短路点处及发电机PT侧各装设短路接地线一组,拆除K1点短路排,恢复被拆除的连接母线。

7.15拆除K1点及发电机PT侧短路接地线各一组,确认#1电抗器的611DL开关、601DL开关在试验位置并断开,

7.16将601DL开关推至运行位置;

合上601DL开关,取下其操作保险。

7.17退出#1电抗器保护所有跳闸压板。

7.18给上励磁调节器控制电源,励磁开关投“手动”位置,合励磁刀闸,合功率开关,检查励磁输出为零。

7.19手动励磁升发电机定子电流至400A,检查各表计三相平衡情况。

7.20若无异常,升发电机定子电流至500A,在有关各点测量发电机CT二次回路电流值并检查电抗器差动保护两侧CT的极性。

7.21检查完毕,降电流至零,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,退出其控制电源;

拉开601DL开关,取下其操作保险,将601DL开关拉至检修位置。

7.22在611DL开关与#1电抗器之间设置短路接地线一组,拆除#1电抗器6KV厂用Ⅰ段侧K3处三相短路母排。

7.23拆除611DL开关与#1电抗器之间设置的短路接地线一组;

7.24发电机短路特性试验完毕。

7.25给上励磁调节器控制电源,励磁开关投“手动”位置,合励磁刀闸,合功率开关,检查励磁输出为零。

7.26手动励磁升#1主变高压侧电流至80A,检查各表计三相平衡情况,检查#1主变高压侧各CT电流并作记录。

7.27升#1主变高压侧电流至160A,检查各表计三相平衡情况,检查#1主变高压侧各CT电流及相对相位并作记录。

7.28升#1主变高压侧电流至400A,依次短接发电机中性点侧A411、B411、C411的电流,检查差动保护的动作情况。

7.29以上试验结束后,降电流至零,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,退出其控制电源。

7.30合上110127刀闸,拆除K2点短路排。

7.31拉开110127刀闸,发变组短路试验结束。

8.1检查发电机的电压互感器在投入位置,一、二次保险齐全。

8.2退出发电机失磁保护,发电机保护出口跳母联开关压板、跳汽机压板,其余保护压板均在投入位置。

8.3通知有关运行人员,准备做发变组空载试验。

8.4给上励磁调节器控制电源,励磁开关投“手动”位置,合励磁刀闸,合功率开关,检查励磁输出为零。

8.5手动缓慢升压至发电机电压1/2Ue,分别在发电机PT就地端子箱、发电机保护屏、发电机测控柜、电度表屏、励磁调节柜等处测量发电机PT二次电压值及开口三角电压值。

8.6测试完毕,缓慢升压至发电机电压6.3KV,再次测量上述各处电压值及相序,观察盘表的指示值,测量发电机的轴电压。

8.7正常后,缓慢升压至发电机电压1.3Ue,停留5min,然后降发电机电压最小,拉开功率开关。

8.8合功率开关,录取发电机上升、下降空载特性曲线,观察并记录与电压有关的保护动作情况。

8.9试验结束,降电压至零。

8.10拉开功率开关,拉开励磁刀闸,退出励磁调节器控制电源。

8.10在PT柜测量发电机定子三相残余电压值及相序,测试人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套。

8.11发电机空载试验结束。

9.1定子接地保护检查

9.1.1拉开1PT刀闸,准备一组接地短路线,先接好地线,再将另一端接至发电机出口的A相,将发电机A相接地(操作时用绝缘工具)。

9.1.2缓慢升压至定子接地保护元件动作,信号显示应正确,动作值与整定值比较不应有明显差别。

记录开口三角电压。

9.1.3降电压至零,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,拆除A相接地短路线。

9、2转子一点接地保护检查

9.2.1给上励磁调节器控制电源,励磁开关投“手动”位置,励磁刀闸,合功率开关,检查励磁输出为零。

缓慢升压至发电机电压6.3KV。

9.2.2在发电机就地将转子负极经电阻箱接地,缓慢降低其电阻值,直至转子一点接地保护动作,记录其动作值。

9.2.3正极的试验与负极同。

9.2.4降发电机电压至最小,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,退出励磁调节器控制电源。

10自动励磁调节器试验

10.1加装临时过电压保护(继电器整定为130V,动作于逆变灭磁),

10.2±

10%阶跃试验

10.3低频保护试验

10.4低励限制试验

10.5手动与自动切换试验

10.6过励限制试验

10.5以上试验结果应与厂家技术资料相符

10.6降电压至零,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,拆除所有试验接线,恢复原接线。

该项目进行前应空出一条110KV母线,断开母联开关,#3发电机给该母线零起升压至额定电压,对1101DL开关的同期回路再进行一次检查,确保同期回路正确;

11.1手动准同期假并列

11.1.1拉开#1主变高压侧隔离刀闸11016、11011及11012,短接11011刀闸电压切换接点。

11.1.2给上励磁调节器控制电源,励磁开关投“自动”位置,合励磁刀闸,合功率开关,电压自动升至额定值。

11.1.3投#1发电机同期开关,置同期闭锁开关为“闭锁”位置,将STK开关置“细调位置”,调节#1发电机电压及频率与系统相近。

11.1.4观察同步表及同期检查继电器的动作是否一致。

11.1.5在同期屏端子排处用电压表测量母线与发电机同相电压的变化,当其最小时同步表指向零度,最大时同步表指向180度。

11.1.6准备假并列,当同步表指向180度时,合1101DL开关,同期合闸回路应可靠闭锁其合闸回路。

11.1.7当同步表指向0度时,合1101DL开关,假并列成功。

11.1.8当同步表指向180度时,合1101DL开关,假并列不成功。

11.1.8退出各同期开关。

11.2自动准同期并列

11.2.1投入#1发电机同期开关,置同期闭锁开关为“闭锁”位置。

11.2.2投入自动准同期装置,自动准同期装置操作1101DL开关合闸,完成假并列操作。

11.2.3退出各同期开关。

11.2.4降电压至零,拉开功率开关,拉开励磁刀闸,拆除所有试验接线,恢复原接线。

11.2.5投入#1发电机所有保护压板。

11.2.6退出母差保护,

11.2.7检查各系统,准备并网。

12发电机并网

12.1向指挥长报告,发电机启动试验结束,一切正常,电厂联系调度,申请并网。

12.2申请有关监盘人员注意,#1发电机准备并网操作,操作过程与自动准同期假同期时操作相同。

12.3发电机并网成功后,电气运行人员上岗,按值长令带负荷。

12.4#1发电机在带0.5PN时,检查各电流、电压回路、表计回路工作情况;

测量母差电流回路极性。

测量#1发电机轴电压。

对励磁调节器进行负荷试验;

“手动”—“自动”切换试验。

12.5#1发电机在带额定功率时,检查各电流、电压回路、表计回

路工作情况;

12.6对励磁调节器进行负荷试验:

12.7测量差动回路电流相位及差动保护的不平衡电压。

12.8发电机进行72小时试运。

13试验人员组成及分工

13.1#1发电机组联合启动总指挥由启动委员会任命。

13.2电研院人员组成:

负责人:

试验人员:

12.3整个试验过程要求运行人员、安装公司人员全面配合,电研院人员负责指挥。

12.4安装公司人员负责短路排(线)的装拆及消缺等。

14安全措施及反事故措施

14.1按所制定安全措施及反事故措施执行。

14.2在PT、CT二次回路试验测量时,须注意安全,严防PT短路、CT开路;

14.3所有试验、操作、测量必须有监护人、执行人同时在场,防止误操作;

14.4试验过程中如发现异常,立即停止试验,逆变灭磁,降发电机电压至零,分析查找,确认无问题后,才可继续进行试验。

15附系统图(一张)

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