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尿素工艺事故汇编Word文档格式.docx

处理:

在处理过程中,拆开T101顶部法兰、四楼半及五楼法兰,戴着防毒面具,穿着连体服,用胶管慢慢往里冲水等,处理22小时才将循环管线处理通。

①HV09601阀门内漏。

②蒸发打循环后冲洗时间太短。

①定期检查确认HV09601阀门是否内漏,若发现异常及时进行处理。

②每班冲洗循环管线两次,冲洗中密切注意T09503温度的变化情况。

③蒸发打循环后,要彻底冲洗循环管线。

4.E104内的甲铵漏入蒸汽系统

2002年7月27日

现象:

2002年7月27日3:

12发现系统异常,P09509满量程,低压蒸汽压力突升,高压系统压力下降6.5bar左右,T09202、T09203、T09301、T09401、T09502、T09505均快速下降。

经取样分析低压蒸汽中的氨含量由原来的0.4%突升到12%左右,初步确认为E104泄漏紧急停车。

检查结果:

E104在管板处出现爆管,爆管处的碳钢层被腐蚀一个约130mm(直径)×

150mm(深度)的洞,从爆管处观察周围共有6根列管因碳钢层被腐蚀掉不锈钢管板后处于裸露状态,由于爆管时的冲击,相应裸露的6根列管均出现不同程度的损坏,最后全部被堵焊。

①装置在运行中已发现蒸汽中含有一定量的氨,初步判定为E104漏,由于漏量不大且暂时不具备检修条件,经研究装置维持运行并注意监视蒸汽中氨含量变化情况。

②由于设备带病运行时间较长,致使出现爆管和局部的严重腐蚀等。

①大修时加强对高压设备的监测,发现问题及时处理。

②严格按工艺指标操作。

③设备发现少量泄漏时,要及时查明原因并尽可能早地进行妥善处理,以避免腐蚀的加剧和恶性事故的发生。

5.E116泄漏

2002年7月31日

2002年7月31日16:

30,当班开解吸时,因P114到C102顶部切断伐未开,致使E116憋压,大量内漏,造成废水不合格,供水回收后,脱盐水系统被污染,迫使系统大幅度减负荷。

操作不精心,检查不到位。

措施:

加强技术培训,提高岗位责任心和技术水平。

6.CO2压缩机出口压力高联锁跳车

2002年10月4日、2004年7月5日

2002年10月4日,因PV09203外漏,同时关闭该切断伐,10月4日停车退CO2时,PV09203切断伐忘开,主控将HV09201关闭后,CO2压缩机出口压力迅速上涨,主控未及时发现,造成CO2压缩机出口压力高联锁跳车。

①PV09203和P08116跳车值为164bar,而正常控制值为162bar,两者相差太小。

②主控退CO2时,未及时发现出口压力上涨。

③PV09203若自控,阀门跟踪不上,将HV09201关闭后,也易出现此类事故。

①主控在退CO2时,要确认压力明显下降,CO2确实退出后再调换其它画面;

②将PV09203和P08116联锁值适当放大(166bar)。

7.E121高液位,致使透平振值突升

2003年2月27日

尿素系统在停车后,用脱盐水量较大,为补充脱盐水,从压缩机P117出口引出一根管子到V110。

2003年2月27日,在从压缩机往V110倒水过程中,因主控、现场配合不好,造成E121满液,透平振值X08402最高升至114.8μm。

该管线本身设计存在一定的缺陷,操作难度比较大;

而当日现场主控人员监视不到位,最后导致了E121满液。

①目前已将将E106B脱盐水引至V110,一般不再从压缩向V110倒水。

②若确实需要从压缩向主装置区倒水,现场和主控要安排专人监视E121液位。

8.开车时,CO2自动从系统退出

2002年4月17日

2002年4月17日开车过程中,1:

00投料,PV09203设定160bar投自控,当高压系统压力高后,PV09203自动打开,使CO2从系统退出,导致尿素合成塔N/C失调,高压系统超压。

3:

00发现后,逐渐往系统加CO2,调整后,系统慢慢恢复正常。

PV09203设定值较低,当高压系统压力高后,CO2自动从系统退出。

开车过程中,将PV09203设定值直接设定162bar或者先将PV09203手动控制,待系统稳定后再投自控。

9.造粒塔内大量进水

2003年10月17日

2003年10月17日停车后,因喷头吹扫蒸汽忘关,大量的蒸汽冷凝液经造粒喷头直接进入造粒塔,第二天早上发现时造粒塔底部锥体全部被水浸湿,只好将H101、H102启动,在H102皮带上绑一挡板,将造粒塔内的水刮到地面上。

①巡检不及时,未及时发现。

②在停车情况下,联锁条件满足后,HV09602会自动打开。

③不具备造粒条件,因误操作直接送造粒。

①停车后,主控、蒸发要及时巡检。

②停车后,若时间较长,可将上塔蒸汽阀关掉。

10.蒸发二段冷凝器E154列管泄漏

2003年12月25日

2003年12月23日解吸废液无法达标,停水解、解吸系统进行检查发现,R102出液管线结垢严重,几乎堵死,致使C102上塔液位通过P115打入R102后,液相回不到C102下塔,全部通过PV09701气相管线进入低压系统,导致解吸带液,废水超标;

经分析垢样主要成份是CaCO3和MgCO3,经仔细排查发现E154有一根列管大量泄漏。

由于E154列管泄漏,大量的循环水进入解吸废水处理系统,在高温下形成坚硬CaCO3和MgCO3垢层,堵塞了水解器出液管线等。

定期做T102硬度分析,发现设备泄漏及时处理。

11.刮料机反转

2004年4月26日

2004年4月26日17:

15,H101行星减速器声音异常,在检修过程中,进造粒塔进行打疤,发现H101转向不对,本应逆时针(从上往下看)而实际是顺时针,将转向改变后,H101电流由34安降为15安。

①刮料机检修后,电机接线错误。

②岗位操作人员未及时发现。

刮料机或刮料机的电机检修后,试车时要注意确认刮料机的转向(从下向上看应为顺时针旋转)。

12.造粒喷头不明原因跳

2004年5月12日

2004年5月12日14:

15~14:

30,喷头A不明原因跳(电气信号是过载),电流、转速均为0,但未转循环,尿液从喷头溢流而下,出现大量粉末状尿素。

①喷头无低转速报警。

②喷头联锁不管用。

③当班人员巡检不及时。

①喷头转速增加低报警。

②喷头联锁修好投用。

③主控、蒸发加强对造粒系统的监控。

13.P101出口爆管

2004年7月15日

2004年7月15日1:

40,现场一声巨响,P101出口管线爆开一个Φ10mm左右的洞,主控P101超电流,系统紧急停车处理。

①氨系统带甲铵后腐蚀严重。

②氨管线个别地方有制造缺陷。

①严格控制C101顶部温度。

②大修时将碳钢管线全部更换为不锈钢管线。

14.C101串液引起P101跳车

1990年6月15日、2004年7月17日

2004年7月17日C101塔盘不正常,E106堵塞严重。

在处理过程中,9:

29分P105双机汽化,造成P101跳车,系统紧急停车。

①开、停车过程中,系统组分不稳定。

②HV09301切断伐或调节阀未开。

③C101塔盘损坏,大量甲铵串入V105。

④主控操作幅度太大。

⑤C101液位指示不准。

①开、停车时专人监控C101液位。

②开、停车前要检查仔细。

③主控调节要有超前意识。

15.V113顶部着火

2002年8月16日、2004年7月9日

2002年8月16日,天降暴雨,因打雷闪电造成V113烟囱顶部着火,开中、低压放空处低压蒸汽阀,火慢慢熄灭。

V113放空中有氨气、氧气等,遇到明火后会燃烧。

①V113顶接中压冲洗水。

②在低压蒸汽放空阀后接低压蒸汽管线。

③V112、V113、V114顶安装避雷针。

16.V105液位满,放空烟囱冒氨雨

2004年10月17日、2005年4月10日

系统开车过程中V105引氨后,现场液位与主控指示不对应,主控指示偏高,且有波动,当时怀疑主控指示不准,联系仪表调校,后来在主控现场液位指示均不高的情况下,V113CD管线带压严重,V113顶冒氨雨,将V105液位降低后,逐渐恢复正常。

17日停车后,V105用水进行了置换,V105视镜内的水无法排出,因水的密度为1.0,而液氨的比重只有0.6左右,从而造成V105实际液位偏高。

V105每次热洗后,要打开视镜液相管导淋,将视镜内的水排放干净。

17.三胺及OAT带入尿素系统,致使造粒出现结块

2005年9月29日

2005年9月20日7:

40造粒突然出现大量结块儿现象。

蒸发温度、真空均正常。

喷头温度T09603较高。

从现象上看,是喷头溢流引起。

现场及时倒喷头,但新喷头运行不到半小时,又会出现同样的现象,将喷头拆下发现,喷头里有许多白色块状物质。

当喷头旋转后,将喷头小孔堵塞。

因经验不足当时怀疑是缩二脲造成的,后经过分析,是新三胺在试车过程中,将三胺和OAT带入了系统。

后来经检查发现E115列管被三胺和OAT堵塞一半以上,V108内积聚大量三胺和OAT,处理难度很大。

新三胺在试车过程中,因经验不足,将三胺和OAT带入了尿素装置。

积极与三胺联系,发现异常情况及时取样分析,查清真正原因。

18.P102齿轮箱腐蚀

2005年9月27日

2005年9月27日1:

08P102B二级机封突然大量泄漏,油箱内大量进甲铵,当班人员进行倒泵处理,并将P102B油箱内的油排掉,第二天打开齿轮箱盖,发现齿轮腐蚀严重,有许多锈迹。

油箱进甲铵后,甲铵对齿轮造成腐蚀。

遇到P102机封大量泄漏,油箱进甲铵时,当班人员必须将油排掉,并用蒸汽冷凝液置换干净。

19.P102入口管线堵

1990年6月21日

1990年6月21日1:

25,启动P102A泵时,发现入口管线震动严重,出口压力打不起来,迅速停泵处理,后来冲洗P102进口管线后,泵运行正常。

泵入口管线或入口过滤网堵。

①开泵前要提前预热,仔细检查。

②开泵前,由岗位人员和班长填写P102开泵确认单。

20.E108结晶堵塞

1990年7月26日、1991年6月12日、1991年10月31日

1990年7月26日8:

44,低压系统P09402、P09403压差增大,低压前系统安全阀PSV09401起跳,判断为E108堵,现场及时进行处理。

①系统N/C控制太低。

②T09406温度控制太低。

③LV09401开度小,L103慢液。

①控制好系统N/C、H/C,N/C不要太低。

②T09406温度控制不要太低。

③密切注意L09401液位和低压系统前后压差,发现异常情况及时处理。

21.P108进口管线堵

1990年8月15日

1990年8月15日0:

00开车过程中,蒸发二段温度T09505正常,而T09507提不起来,只有70℃左右,T101满液,造成系统停车。

V108内大块缩二脲脱落,堵塞P108进口管线。

①在V108内加滤网。

②开车时,蒸发系统提前走水,以便及时发现问题。

③V107、V108定期热洗,避免出现大的缩二脲结块。

④正常运行时,V107、V108喉管冲洗水保持一定的流量。

22.CO2压缩机超速跳车

1992年3月6日

1992年3月6日16:

44,K101冲转,19:

50过临界转速,在主控升速升压时,K101因转速高联锁跳车。

PG-PL调速器手动风压调速旋钮在主控升速前未完全退出,以致信号叠加,使压缩机升速到一定状态后突然大幅提速,造成超速跳车。

①加强技术培训,提高岗位人员技术素质。

②加强责任心,严格遵守工艺纪律。

23.V115、V116、V117液位高造成压缩机跳车

1992年11月24日

1992年11月29日15:

10,压缩机突然跳车,信号显示V115液位高。

原因:

①V115排放阀开度小,调节阀不好用。

②报警与联锁值相差太小,没有调节时间。

③合成05系统波动,CO2中带液太多。

①调整V115、V116、V117报警和联锁值。

②现场稍开排放副线。

③及时与合成联系,当05系统波动时,适当开大排放阀。

24.V118液位高引起压缩机跳车

1993年10月31日

1993年10月31日开车过程中,20:

05主控升速升压结束,20:

25因V118液位高联锁压缩机跳车。

①V118疏水排放不及时。

②低压蒸汽不饱和,带水较多。

③E104液位太高。

①开车时注意控制好低压蒸汽压力和E104液位。

②现场密切监视V118液位,发现上涨及时调整。

25.CO2压缩机冬天开车过程中跳车

1994年12月18日

1994年12月18日开车过程中,5:

55K101过临界,在主控升速升压过程中,7:

00因入口压力低联锁跳车。

冬季气温较低,压缩机入口温度一般在10℃左右,当主控升速升压逐渐关闭四回一时,因阀门节流,CO2入口温度就会降低10~15℃左右,这样,CO2入口温度就到了0℃以下,CO2中饱和的水蒸汽就会变成冰雪状,堵塞V111除沫层,从而造成CO2入口压力低,使机组跳车。

①冬季开CO2压缩机时,尽量保持高负荷冲转,PV09203的开度一般不低于30%,避免因四回一大幅度节流使V111内温度过低。

②联系合成,尽量提高CO2温度。

③主控刚关四回一时,速度可稍快一些。

26.因V105液位低,P101汽化跳车

1996年5月18日

1996年5月18日8:

30开车时,系统投料后,V105液位迅速下降,补氨补不过来,导致P105、P101汽化停车。

①合成81泵未开或出口压力低。

②合成来氨管线某阀门(如F09304切断伐)未开。

③氨过滤器阻力太大。

①投料前,及时与合成联系,确认81泵已开且压力正常。

②引氨时,检查确认各切断阀处于全开状态,用调节阀控制液位。

③投料前,V105液位适当控制高些,且密切监视,发现液位下降过快及时处理。

27、因误操作致使CO2压缩机跳车

1996年12月9日

1996年12月9日,透平冷凝液P117B运行,A泵投自启动。

16:

30P117B突然出现汽化现象,排汽温度和排汽压力迅速上升,造成压缩机跳车。

冬季为防冻,操作人员误将备用泵P117A进口导淋打开,造成真空系统破坏,系统停车。

加强技术培训,提高岗位操作人员的技术水平和责任心。

28、大修交出不彻底,R101顶部带压

2001年4月24日

2001年大修过程中,4月24日17:

00,机修人员在拆合成塔顶部大盖时,螺栓拆完后,大盖突然掀起,有一股气流从合成塔涌出,机修人员碰伤两人。

大修工艺交出过程中,合成塔排水时,为防止出现负压,在R101顶部充入空气。

拆合成塔顶部大盖时,水基本已排完,但有余压0.1bar,致使合成塔上盖掀起。

大修或检修时,要处理好安全与进度的关系,时刻把安全放第一位。

系统交出要有专人把关,避免类似事故发生。

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