快速全程下套管工艺研究.docx
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快速全程下套管工艺研究
全程套管快速护孔抽采瓦斯技术
地质勘探工程处
二零一二年六月
全程套管快速护孔抽采瓦斯技术
随着煤矿生产规模扩大和开采深度不断增加,矿井地质条件越来越复杂。
松软煤层、破碎煤层、断层破碎带等地质异常带钻进时,排渣困难,孔壁稳定性差,造成卡钻、埋钻等孔内事故多。
通过改变钻具结构、采用多种钻进工艺后,减少了孔内事故,提高了成孔率,但成孔后,由于稳定性差,孔壁易坍塌,造成瓦斯抽采通道堵塞,依然影响钻孔瓦斯抽采效果。
为强化钻孔施工质量和预抽效果,落实集团公司要求的“钻到位、管到底、孔封严、水放通”的十二字方针,我们在丁集矿1331
(1)工作面运输顺槽施工的顺层孔采用了快速全程下套管工艺。
钻孔成孔后,全孔下入带有筛眼的抗静电阻燃聚氯乙烯管(简称PVC管),作为护孔管和瓦斯抽采通道,既解决了塌孔问题,又解决了松软煤层成孔难、套管下不到位的技术难题。
对该工艺具体介绍如下。
1该工艺关键技术
内芯可脱式钻头
根据钻孔成孔工艺,在确保钻进效率和安设筛管可靠性的前提下,完善本工艺用内芯可脱式钻头的翼片及钻头结构形式。
PVC管选型与结构设计
选择适合煤矿井下瓦斯抽采的PVC管及管材尺寸、连接方式,设计完善管上孔眼的尺寸及分布,形成一套筛管。
PVC管孔底固管装置
根据快速下管工艺需要,安设筛管的孔底悬挂装置,目的是防止下入孔内的筛管脱滑,产生向后滑移现象,从而提高下管长度与钻孔深度的比率。
PVC管下入工艺
钻孔利用可脱式钻头施工,在钻孔钻至设计深度后,将筛管结构连接、同悬挂装置一起组装,在孔口处采取人工送入钻孔内的工艺。
2快速下管护孔工艺
2.1快速下管工艺
图1快速下套管工艺图
2.2钻杆
采用中煤科工集团西安研究院研制生产的宽叶片螺旋钻杆,其结构形式有两种。
第一种:
大通孔焊接式宽叶片螺旋钻杆。
该种钻杆直径为89mm,最小内通孔为50mm,连接后的钻杆内孔近似内平(如图2)。
图2大通孔焊接式宽叶片螺旋钻杆
第二种:
大通孔旋铣式宽叶片螺旋钻杆。
该种钻杆直径为73mm,最小内通孔为50mm,连接后的钻杆内孔近似内平(如图3)。
图3大通孔旋铣式宽叶片螺旋钻杆
2.3钻头
本工艺设计了三种可下筛管可开闭、可脱芯式钻头(如图4)。
三种钻头是:
(图4a)十字前置脱芯钻头;(图4b)一字铰接可开闭后置式钻头;(图4c)一字铰接可开闭前置式钻头。
(a)(b)(c)
图4三种可下筛管可开闭、可脱芯式钻头
2.4PVC管
护孔用的管材选用适合煤矿井下使用的聚乙烯管,简称PVC管。
其性能具有抗静电阻燃,直径为40mm,壁厚为2.9mm。
筛管的孔眼设计(如图5)尺寸:
根据实际试验情况分为直径5.5mm和8mm两种,孔眼间间距100mm,展开布孔方式为梅花型,四排。
图5筛管
筛管的结构分两种:
插接式和丝扣式(如图6)
插接式
丝扣式
图6筛管结构
2.5孔底固管装置
图7悬挂装置
护孔花管下到孔底后,由于其里端没有生根点,在起钻的过程中,护孔花管易被钻杆带出。
必须在起钻过程中,采用人工抵住或再次抵护孔花管的方法处理,比较繁琐,费时费力。
因此采取在护孔花管的前端加一个或两个孔底固管装置,使其正向能顺利移动,反向翅膀打开,不能退出。
3现场试验
现场以丁集矿1331
(1)工作面为试验点,结合试验矿井的生产情况,在丁集矿相关单位的支持和配合下,由勘探工程处丁集钻机工区组织进行施工。
3.1试验区工作面概况
1331
(1)工作面标高-750m~-840m,设计可采走向长约1420米,倾斜长210m,煤层平均倾角3度,平均煤厚1.8m,瓦斯含量为5.6m3/t,煤体坚固性系数(f)为0.6。
工作面的轨道、运输顺槽设计分别为每间隔10m施工一个垂直于巷道走向方向,孔深为110m的顺层孔,压茬10m;钻孔倾角为近水平,沿煤层倾角变化而进行适当调整。
(见图8)
图8丁集矿1331
(1)综采面平面布置图
3.2试验钻孔施工情况
使用装备:
采用ZDY-4000S型钻机,钻机的动力头改成Φ89mm的通孔,Φ108mm复合片专用钻头,钻杆为外径Φ89mm、杆体Φ73mm、内芯Φ50mm的小螺旋肋骨钻杆。
护孔管为两种:
一种是Φ40mm(1.5吋)螺丝连接护孔花管,一种是Φ40mm(1.5吋)插接护孔花管,均是1.5m一根,管体1.1m长度内均匀分布Φ6mm的眼40个。
专用钻头:
由西安研究所研制的中间有一字形切削片的φ108mm复合片钻头,中间的一字形切削片可以来回翻动,重复使用;其顶端两侧有两个可伸缩的Φ6mm钢珠,可将一字形切削片既可在钻进中(如图左)处于复位状态,也可在下护孔管至钻头处时将一字形切削片抵开(如图右),使护孔管从钻头内部穿出至孔底。
施工工艺:
采用Φ108mm复合片专用钻头、Φ89mm的小螺旋肋骨钻杆、系统压风排渣钻进施工到位,起钻一根,使钻头退离孔底1.5m后,从钻杆尾部向钻杆杆体内下顶端安装300mm长的塑料棒后接1.5吋护孔花管抵至钻头处,将钻头一字形复合片切削片抵开,使塑料棒带护孔管从钻头内部穿出直至下到孔底,之后将钻杆起出,留护孔花管于孔内。
本项目工业性试验自2012年4月17日开始,截止2012年6月7日,试验数据统计结果:
●工业性试验共施工40个钻孔(其中成孔34个,报废孔6个)。
●试验总进尺累计4687m,其中成功安设筛管钻孔34个,累计下筛管4236m,平均下管深度为孔深的90.3%。
具体试验钻孔施工情况见下表。
孔号
实际参数
煤岩情况
封孔
长度(m)
下套管长度(m)
方位(º)
倾角(º)
孔深(m)
补67#
180
-1
112
0~62.5m煤
20m
112m
68#
180
0
112
0~69.5m,75~98.8m煤
20m
78m
69#
180
1
115
0~29.3m,39~115.5m煤
20m
115m
70#
180
0
114
0~60.5m,76.5~114m煤
20m
114m
71#
180
0
114
全煤
12m
114m
72#
180
0
117
全煤
12m
63m
73#
180
0
117
0~28.7m,41~117m煤
20m
117m
74#
180
0
117
全煤
20m
117m
75#
180
0
117
全煤
20m
117m
76#
180
0
117
0~63.5m,80~110m煤
20m
117m
77#
180
0
118
0~97.5m煤
20m
118m
78#
180
0
111
0~56m,69~93m煤
20m
97.5m
79#
180
3
117
全煤
20m
117m
80#
180
3
120
全煤
20m
27m
81#
180
3
117
0~102m煤
20m
117m
82#
180
2
120
0~39m,44.5~108.5m煤
20m
120m
83#
180
0
120
0~63m,84.5~99m煤
20m
120m
84#
180
-2
120
0~87m,109~120m煤
20m
118m
85#
180
0
129
0~81m,88.3~129m煤
20m
120m
86#
180
-1
132
0~24.5m,36.7~132m煤
30m
132m
87#
180
-1
123
0~63.5m,93~123m煤
30m
76m
88#
180
-1
129
全煤
20m
120m
89#
180
0
121.5
0~117.5m煤
30m
121m
90#
180
-1
129
0~123.5m煤
30m
129m
91#
180
-1
126
0~111m煤
30m
110m
92#
180
-1
120
2.2~120m煤
30m
120m
93#
180
-1
126
全煤
30m
126m
94#
180
-1
132
全煤
30m
132m
95#
180
-1
115
0~42.5m,54~75m煤
20m
110m
96#
180
-1
120
全煤
20m
115m
97#
180
-1
123
0~18.5m,48~114m煤
20m
123m
98#
180
-1
123
全煤
30m
91m
99#
180
-1
123
全煤
30m
90m
100#
180
-1
112
全煤
20m
110m
101#
180
0
122
0~61.5m,85.2~122m煤
20m
75m
102#
180
-1
117
1~36m,81~117m煤
20m
106m
103#
180
-1
118
全煤
20m
93m
104#
180
-1
114
0~33m,40~114m煤
20m
70m
105#
180
-1
122
9~76.5m,93~122m煤
20m
75m
4成果和建议
4.1该工艺取得的主要成果
1、实现了钻到位、管到底
传统顺层孔施工采用西安煤科院生产的ZDY-4000S全液压钻机、φ113mm复合片钻头、外径Φ73mm,杆体Φ63.5mm小螺旋肋骨钻杆、系统压风(0.5MPa)排渣法施工。
由于地压大,11-2煤体松软,钻孔在施工中其孔壁极易垮孔,常常造成埋、断钻的发生,且返渣量极大。
总的统计来看,施工一个110m的顺层孔有近8吨的煤粉量。
由于煤体松软,垮孔严重,丁集矿钻机队在1331
(1)运顺施工第四单元顺层孔,采用传统下套管工艺,对钻孔下套管深度考察分析,下管深度达到70米以上的钻孔成功率仅为30%。
采用本施工工艺的钻具为Φ108mm复合片专用钻头、钻杆为外径Φ89mm小螺旋肋骨钻杆。
孔壁与钻杆外径的环状间隙小,基本上是处在一种保直钻进状态。
由于环状间隙小,在松软煤层中钻进不容易垮孔,反而易将孔内的煤岩粉反复磨碎,快速吹出。
从而提高钻进速度和成孔率,基本上两个小班就能将一个110m的顺层孔施工到位。
该工艺由于是从钻杆的杆体内部下护孔花管,经过两个阶段的试验攻关,解决了护孔花管从钻头处能否穿出下至孔底这一难题,这就是可以说:
钻孔能打多深,护孔花管就能下多深,真正实现了钻到位、管到底。
2、缩短了钻孔施工及下套管时间
本次试验总天数44天,成功安设筛管24个孔的实际施工时间约为22.3天,计67个小班,包括封孔、移机、下筛管花费的时间在内,平均2.8个小班即可成孔,充分体现了下套管工艺的快速特点。
在1331
(1)工作面运顺选取第三、四评价单元,对跟管钻进下套管与传统下套管深度、工作效率进行考察。
第三单元为跟管钻进下套管,孔号为70~110#;第四单元为传统下套管,孔号为111~150#,考察结果见表1。
表1传统下管与快速下管工艺考察对比表
考察
项目
钻进
方式
下管时间(h)
下管深度(m)
<1
1~2
>2
<40
40~70
70~90
>90
传统下套管方式(个)
4
13
23
8
20
9
3
跟管钻进下套管方式(个)
30
10
0
0
2
4