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快速全程下套管工艺研究

全程套管快速护孔抽采瓦斯技术

 

地质勘探工程处

二零一二年六月

 

全程套管快速护孔抽采瓦斯技术

随着煤矿生产规模扩大和开采深度不断增加,矿井地质条件越来越复杂。

松软煤层、破碎煤层、断层破碎带等地质异常带钻进时,排渣困难,孔壁稳定性差,造成卡钻、埋钻等孔内事故多。

通过改变钻具结构、采用多种钻进工艺后,减少了孔内事故,提高了成孔率,但成孔后,由于稳定性差,孔壁易坍塌,造成瓦斯抽采通道堵塞,依然影响钻孔瓦斯抽采效果。

为强化钻孔施工质量和预抽效果,落实集团公司要求的“钻到位、管到底、孔封严、水放通”的十二字方针,我们在丁集矿1331

(1)工作面运输顺槽施工的顺层孔采用了快速全程下套管工艺。

钻孔成孔后,全孔下入带有筛眼的抗静电阻燃聚氯乙烯管(简称PVC管),作为护孔管和瓦斯抽采通道,既解决了塌孔问题,又解决了松软煤层成孔难、套管下不到位的技术难题。

对该工艺具体介绍如下。

1该工艺关键技术

内芯可脱式钻头

根据钻孔成孔工艺,在确保钻进效率和安设筛管可靠性的前提下,完善本工艺用内芯可脱式钻头的翼片及钻头结构形式。

PVC管选型与结构设计

选择适合煤矿井下瓦斯抽采的PVC管及管材尺寸、连接方式,设计完善管上孔眼的尺寸及分布,形成一套筛管。

PVC管孔底固管装置

根据快速下管工艺需要,安设筛管的孔底悬挂装置,目的是防止下入孔内的筛管脱滑,产生向后滑移现象,从而提高下管长度与钻孔深度的比率。

PVC管下入工艺

钻孔利用可脱式钻头施工,在钻孔钻至设计深度后,将筛管结构连接、同悬挂装置一起组装,在孔口处采取人工送入钻孔内的工艺。

2快速下管护孔工艺

2.1快速下管工艺

 

图1快速下套管工艺图

2.2钻杆

采用中煤科工集团西安研究院研制生产的宽叶片螺旋钻杆,其结构形式有两种。

第一种:

大通孔焊接式宽叶片螺旋钻杆。

该种钻杆直径为89mm,最小内通孔为50mm,连接后的钻杆内孔近似内平(如图2)。

图2大通孔焊接式宽叶片螺旋钻杆

第二种:

大通孔旋铣式宽叶片螺旋钻杆。

该种钻杆直径为73mm,最小内通孔为50mm,连接后的钻杆内孔近似内平(如图3)。

图3大通孔旋铣式宽叶片螺旋钻杆

2.3钻头

本工艺设计了三种可下筛管可开闭、可脱芯式钻头(如图4)。

三种钻头是:

(图4a)十字前置脱芯钻头;(图4b)一字铰接可开闭后置式钻头;(图4c)一字铰接可开闭前置式钻头。

(a)(b)(c)

图4三种可下筛管可开闭、可脱芯式钻头

2.4PVC管

护孔用的管材选用适合煤矿井下使用的聚乙烯管,简称PVC管。

其性能具有抗静电阻燃,直径为40mm,壁厚为2.9mm。

筛管的孔眼设计(如图5)尺寸:

根据实际试验情况分为直径5.5mm和8mm两种,孔眼间间距100mm,展开布孔方式为梅花型,四排。

图5筛管

筛管的结构分两种:

插接式和丝扣式(如图6)

插接式

丝扣式

图6筛管结构

2.5孔底固管装置

图7悬挂装置

护孔花管下到孔底后,由于其里端没有生根点,在起钻的过程中,护孔花管易被钻杆带出。

必须在起钻过程中,采用人工抵住或再次抵护孔花管的方法处理,比较繁琐,费时费力。

因此采取在护孔花管的前端加一个或两个孔底固管装置,使其正向能顺利移动,反向翅膀打开,不能退出。

3现场试验

现场以丁集矿1331

(1)工作面为试验点,结合试验矿井的生产情况,在丁集矿相关单位的支持和配合下,由勘探工程处丁集钻机工区组织进行施工。

3.1试验区工作面概况

1331

(1)工作面标高-750m~-840m,设计可采走向长约1420米,倾斜长210m,煤层平均倾角3度,平均煤厚1.8m,瓦斯含量为5.6m3/t,煤体坚固性系数(f)为0.6。

工作面的轨道、运输顺槽设计分别为每间隔10m施工一个垂直于巷道走向方向,孔深为110m的顺层孔,压茬10m;钻孔倾角为近水平,沿煤层倾角变化而进行适当调整。

(见图8)

图8丁集矿1331

(1)综采面平面布置图

3.2试验钻孔施工情况

使用装备:

采用ZDY-4000S型钻机,钻机的动力头改成Φ89mm的通孔,Φ108mm复合片专用钻头,钻杆为外径Φ89mm、杆体Φ73mm、内芯Φ50mm的小螺旋肋骨钻杆。

护孔管为两种:

一种是Φ40mm(1.5吋)螺丝连接护孔花管,一种是Φ40mm(1.5吋)插接护孔花管,均是1.5m一根,管体1.1m长度内均匀分布Φ6mm的眼40个。

专用钻头:

由西安研究所研制的中间有一字形切削片的φ108mm复合片钻头,中间的一字形切削片可以来回翻动,重复使用;其顶端两侧有两个可伸缩的Φ6mm钢珠,可将一字形切削片既可在钻进中(如图左)处于复位状态,也可在下护孔管至钻头处时将一字形切削片抵开(如图右),使护孔管从钻头内部穿出至孔底。

施工工艺:

采用Φ108mm复合片专用钻头、Φ89mm的小螺旋肋骨钻杆、系统压风排渣钻进施工到位,起钻一根,使钻头退离孔底1.5m后,从钻杆尾部向钻杆杆体内下顶端安装300mm长的塑料棒后接1.5吋护孔花管抵至钻头处,将钻头一字形复合片切削片抵开,使塑料棒带护孔管从钻头内部穿出直至下到孔底,之后将钻杆起出,留护孔花管于孔内。

本项目工业性试验自2012年4月17日开始,截止2012年6月7日,试验数据统计结果:

●工业性试验共施工40个钻孔(其中成孔34个,报废孔6个)。

●试验总进尺累计4687m,其中成功安设筛管钻孔34个,累计下筛管4236m,平均下管深度为孔深的90.3%。

具体试验钻孔施工情况见下表。

 

孔号

实际参数

煤岩情况

封孔

长度(m)

下套管长度(m)

方位(º)

倾角(º)

孔深(m)

补67#

180

-1

112

0~62.5m煤

20m

112m

68#

180

0

112

0~69.5m,75~98.8m煤

20m

78m

69#

180

1

115

0~29.3m,39~115.5m煤

20m

115m

70#

180

0

114

0~60.5m,76.5~114m煤

20m

114m

71#

180

0

114

全煤

12m

114m

72#

180

0

117

全煤

12m

63m

73#

180

0

117

0~28.7m,41~117m煤

20m

117m

74#

180

0

117

全煤

20m

117m

75#

180

0

117

全煤

20m

117m

76#

180

0

117

0~63.5m,80~110m煤

20m

117m

77#

180

0

118

0~97.5m煤

20m

118m

78#

180

0

111

0~56m,69~93m煤

20m

97.5m

79#

180

3

117

全煤

20m

117m

80#

180

3

120

全煤

20m

27m

81#

180

3

117

0~102m煤

20m

117m

82#

180

2

120

0~39m,44.5~108.5m煤

20m

120m

83#

180

0

120

0~63m,84.5~99m煤

20m

120m

84#

180

-2

120

0~87m,109~120m煤

20m

118m

85#

180

0

129

0~81m,88.3~129m煤

20m

120m

86#

180

-1

132

0~24.5m,36.7~132m煤

30m

132m

87#

180

-1

123

0~63.5m,93~123m煤

30m

76m

88#

180

-1

129

全煤

20m

120m

89#

180

0

121.5

0~117.5m煤

30m

121m

90#

180

-1

129

0~123.5m煤

30m

129m

91#

180

-1

126

0~111m煤

30m

110m

92#

180

-1

120

2.2~120m煤

30m

120m

93#

180

-1

126

全煤

30m

126m

94#

180

-1

132

全煤

30m

132m

95#

180

-1

115

0~42.5m,54~75m煤

20m

110m

96#

180

-1

120

全煤

20m

115m

97#

180

-1

123

0~18.5m,48~114m煤

20m

123m

98#

180

-1

123

全煤

30m

91m

99#

180

-1

123

全煤

30m

90m

100#

180

-1

112

全煤

20m

110m

101#

180

0

122

0~61.5m,85.2~122m煤

20m

75m

102#

180

-1

117

1~36m,81~117m煤

20m

106m

103#

180

-1

118

全煤

20m

93m

104#

180

-1

114

0~33m,40~114m煤

20m

70m

105#

180

-1

122

9~76.5m,93~122m煤

20m

75m

4成果和建议

4.1该工艺取得的主要成果

1、实现了钻到位、管到底

传统顺层孔施工采用西安煤科院生产的ZDY-4000S全液压钻机、φ113mm复合片钻头、外径Φ73mm,杆体Φ63.5mm小螺旋肋骨钻杆、系统压风(0.5MPa)排渣法施工。

由于地压大,11-2煤体松软,钻孔在施工中其孔壁极易垮孔,常常造成埋、断钻的发生,且返渣量极大。

总的统计来看,施工一个110m的顺层孔有近8吨的煤粉量。

由于煤体松软,垮孔严重,丁集矿钻机队在1331

(1)运顺施工第四单元顺层孔,采用传统下套管工艺,对钻孔下套管深度考察分析,下管深度达到70米以上的钻孔成功率仅为30%。

采用本施工工艺的钻具为Φ108mm复合片专用钻头、钻杆为外径Φ89mm小螺旋肋骨钻杆。

孔壁与钻杆外径的环状间隙小,基本上是处在一种保直钻进状态。

由于环状间隙小,在松软煤层中钻进不容易垮孔,反而易将孔内的煤岩粉反复磨碎,快速吹出。

从而提高钻进速度和成孔率,基本上两个小班就能将一个110m的顺层孔施工到位。

该工艺由于是从钻杆的杆体内部下护孔花管,经过两个阶段的试验攻关,解决了护孔花管从钻头处能否穿出下至孔底这一难题,这就是可以说:

钻孔能打多深,护孔花管就能下多深,真正实现了钻到位、管到底。

2、缩短了钻孔施工及下套管时间

本次试验总天数44天,成功安设筛管24个孔的实际施工时间约为22.3天,计67个小班,包括封孔、移机、下筛管花费的时间在内,平均2.8个小班即可成孔,充分体现了下套管工艺的快速特点。

在1331

(1)工作面运顺选取第三、四评价单元,对跟管钻进下套管与传统下套管深度、工作效率进行考察。

第三单元为跟管钻进下套管,孔号为70~110#;第四单元为传统下套管,孔号为111~150#,考察结果见表1。

表1传统下管与快速下管工艺考察对比表

考察

项目

钻进

方式

下管时间(h)

下管深度(m)

<1

1~2

>2

<40

40~70

70~90

>90

传统下套管方式(个)

4

13

23

8

20

9

3

跟管钻进下套管方式(个)

30

10

0

0

2

4

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