油料油脂行业安全生产事故案例Word格式.docx
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(均为内蒙古籍)下到浸出器内更换刮板作业。
这时在浸出器里面还存有20多吨的混合油,分别由大豆油、溶剂等组成。
由于里面储存有易燃易爆的混合油,不能通电,两人也没有带照明设备,借着外面光线,他们顺利地更换其中3片有故障的刮板。
大约在上午10时30分,当他们要更换第4片刮板时,爆炸突然发生,浸出器内的氢汽油和易燃易爆溶剂,猛烈燃烧,瞬间淹没了整个车间。
【事故原因】
1.直接原因:
(1)在浸出车间露出大量溶剂情况下,严禁进行产生火花的作业。
(2)在溶剂和溶剂气体直接接触的环境下作业,必须采取严格的防爆,否则是严重违章作业。
(3)安全生产管理混乱,安全生产措施不到位。
2.间接原因:
(1)安全生产培训及安全生产“三级”教育未能坚持,员工的安全生产意识淡泊。
(2)企业领导对安全生产不重视,有关工作不落实。
【事故后果】造成5人死亡、1人重伤、2人轻伤,直接经济损失3000多万元;
工厂停产一年多,重新修复建设,造成间接经济损失数千万元;
在业内和周边地区造成了较大的社会影响。
【预防措施】
1.对从业人员的安全教育要覆盖到企业全体员工(生产人员与维修人员)。
对参与生产与维修施工人员,都要扎实有成效地进行“三级”安全教育,使大家熟悉、理解、领会、掌握施工作业现场的环境、安全操作规程和要领,严格遵守安全技术规程。
杜绝违章作业。
2.工程项目的管理人员和专/兼职安全人员要具备相应的安全资质,掌握必备的安全技术知识和技能。
根据自身工作特点和职责分工,强化生产与施工现场的安全监管力度,严格执行定期安全检查制度,对于发现的问题和事故隐患,要按照“定人、定时间、定措施”的原则进行及时整改,尽快有效地消除事故隐患。
3.按照安全技术规程规范标准要求,做好溶剂油的消融工作。
【案例2】浸出车间爆炸事故
1999年7月19日
山东枣庄油厂浸出车间
死5人,伤6人
【事故经过】1999年7月19日,山东枣庄制油厂浸出车间浸出器胚料水份过高,造成浸出器下料搭桥,车间操作人员打开人孔进行清料疏通,此时大量挥发溶剂经浸出车间蔓延至相邻的豆粕打包房车间。
正在进行豆粕打包作业的车间人员使用不是防爆开关的脚踏开关时产生明火,火灾瞬间蔓延到浸出车间直至浸出器,造成浸出器爆炸。
【事故原因分析】
1.车间建筑不符合安全规范,粕打包和浸出车间没有达到规范要求间距;
2.生产工人违章操作。
二、酸化油车间事故
【案例3】酸化油车间油罐爆炸事故
2010年3月26日
新疆阿克苏市益海粮油阿克苏分公司厂酸化油车间
死亡3人,伤6人
【事故经过】2010年3月26日10时06分,益海粮油阿克苏分公司酸化油车间内一油罐发生爆炸,爆炸后产生的飞火落入紧邻露天堆放的短绒棉上,造成火势蔓延,情况万分危急,经过消防官兵紧急扑救,火势得到有效控制;
10时57分,火灾被彻底扑灭,6名受伤人员全部送往就近医院进行救治。
火灾后,在对失踪人员和事故现场进行清理时,在倒塌的油罐罐体下找到2具失踪人员遗体;
随后,又在距爆炸油罐大约100米外的仓库内发现另外1具失踪人员遗体。
【事故原因】正在调查中。
三、糠油车间事故
【案例4】糠油车间粉尘爆炸事故
1986年8月18日
浙江省龙游县湖镇粮油厂糠油车间
7名救火职工烧伤,其中2人抢救无效死亡,3人重伤。
较大安全事故
【事故经过】1986年8月18日,浙江省龙游县湖镇粮油厂糠油车间出槽的饼温很高,由于输送管道弯头处糠饼积聚过多,散热不良,引起自燃后,火星又经吸风机逐步引及糠饼集尘器,致使后面的布筒集尘器冒出明火。
当救火职工拉掉布筒时,筒内大量糠尘散落,与空气混合,遇明火后,立即发生粉尘的爆炸性燃烧。
烟火封死了上楼通道,7名救火职工疏散不开被烧伤。
其中2人抢救无效死亡,3人重伤。
【事故原因】
1.领导安全观念淡薄,思想麻痹,防火安全知识和消防知识严重缺乏。
2.消防设施配备不齐全,全厂只有一只有效的灭火器。
3.车间建筑结构不合理,上楼的楼梯狭窄,窗户装有铁栅栏等原因,导致无法疏散,造成严重后果。
四、大豆筒仓事故案例
【案例5】大豆筒仓埋人事故
2007年8月31日
山东新良油脂有限公司大豆筒仓
造成2人员死亡
【事故经过】2007年8月31日,新良油脂筒仓内大豆由于气温较高,在贮存过程中产生搭桥和结块,两名临时工进入筒仓内进行作业,进仓时未系安全带和安全绳。
当时仓中大豆结块,在作业过程中,搭桥、结块的大豆造成塌方,一人被大豆掩埋,另一人上前施救,两名工人均被大豆埋没。
后经救援人员把出料斗割开,将大豆放出,救出时两人已窒息死亡。
1.安全生产制度不健全。
进仓人员未采用任何安全措施(应系安全带、安全绳),时没有执行限制区域许可证手续。
2.进仓前未测量仓内氧气含量便贸然进仓作业。
五、粕库储存事故
【案例6】豆粕堆放超高造成豆粕板结事故
粕库储存豆粕超过行业规定高度码垛造成近千吨豆粕板结事故
2007年6月
广东东莞盈丰油粕工业有限公司粕库
【事故经过】2007年6月,东莞盈丰油粕工业有限公司由于豆粕库紧张,将豆粕从行业内通常掌握的高度25袋,增加到35袋的高度。
由于天气气温较高等原因,30天后致使近千吨豆粕板结。
1.直接原因:
领导决策失误,没有考虑安全因素,大比例超出豆粕码垛惯例高度25袋的标准,违章指挥。
缺乏专业知识和工作经验,安全意识淡泊。
【事故后果】近千吨豆粕板结。
经处理后,直接经济损失数千元。
1.加强业务知识的学习,提高专业知识和技术水平。
2.钻研业务,积累经验,完善规章制度。
六、油罐爆炸事故
【案例7】油罐爆炸事故
2001年5月16日
辽宁富虹油品有限公司油罐
2人死亡
【事故经过】2001年5月16,辽宁富虹油品有限公司储油罐灌顶部人孔,两名焊接工人采用电焊作业。
焊接作业时没有采取保护和防护措施,由于罐内的毛油残溶过高,夏天气温较高,导致毛油灌内的溶剂气体含量过高,溶剂气体遇到明火后油罐产生爆炸,现场两名工人当场死亡。
损失数百吨豆油。
工厂安全生产制度不健全。
焊接工人严重违章作业,在危险区域作业没有采取防护措施。
七、溶剂泄露事故
【案例8】溶剂泄露导致油厂爆炸事故
1990年12月25日6时25分
黑龙江佳木斯三江食品公司制油厂
5人受伤
【事故经过】1990年12月25日,黑龙江佳木斯三江食品公司制油厂,因设备大量泄漏溶剂,设备带病运转产生火花,发生特大爆炸火灾事故。
4033m²
厂房被炸毁,浸出器等引进生产设备和管线遭严重破坏,当班13名工人中5人受伤,直接经济损失2100多万元。
1.安全管理混乱,违章操作严重。
该厂全套设备自德国(西)引进,自动化程度较高,全系统安全由计算机报警,风机自动启动通风,故障连锁三个环节控制。
但由于对设备管理不善,工人操作不熟悉,经常出现故障,为了不影响生产,该厂竟切除了保证生产安全的计算机故障连锁功能。
2.该厂生产一年多内,曾发生过三次火警,但均未引起工厂领导和相关人员的重视,平时车间内溶剂跑冒滴漏严重,无人查找原因和修理,潜伏重大事故隐患。
3.事故1小时前曾发生故障停车,在未查明原因的情况下,带班班长擅自决定强行启动,设备带病生产运行。
4.设计单位未按有关规定设计,防爆泄压面积不够。
八、员工违规上岗事故
【案例9】员工酒后上岗事故
员工酒后上岗事故
2004年4月
广东富虹油品有限公司
1人死亡
【事故经过】2004年4月,广东富虹油品有限公司钢板仓大豆保管员沈某,在上零点班时酒后上岗,被地面的散豆滑倒,身体失去控制后卷入皮带称,被皮带称传感器插入胸部,当场死亡。
1.违反劳动纪律,酒后夜班上岗并从事夜间机械操作危险岗位。
2.安全生产管理制度未落实。
九、员工违规操作事故
【案例10】油厂维修工摔伤事故
粕库维修工摔伤事故
2006年6月
1人轻微伤害
未构成
【事故经过】2006年6月某日上午,东莞盈丰油粕工业有限公司维修工袁某在粕库维修输送设备作业时,刚刚爬上码垛机的输送带,被其他维修工人张某误按了启动按钮,导致袁某从高于地面近2米的输送带上滑落。
袁某右脚挫伤,经医院经诊断,确诊为脚后跟部骨折。
经过40多天的住院治疗后痊愈,近半年的时间身体才全面恢复正常。
袁某上运输带作业时没有专人监管启动按钮;
张某麻痹大意,在维修时误按了启动开关;
制度不严,违章操作。
刚刚接管东莞盈丰公司,忽视了安全生产“三级”教育被个别员工忽视。
【事故后果】造成1人脚骨折,休息和治疗近6个月,直接经济损失6000多元(袁某当时已投意外伤害保险,其它损失由保险公司支付)。
【预防措施】
1.强化员工岗前安全教育和“三级”安全教育,使员工真正认识到安全是生产的保障。
一定要坚持安全操作,杜绝违章作业。
2.在维修作业时,要安排专人监督安全,直至作业结束方能解除监管。
3.完善安全生产的制度。
【案例11】缺氧窒息死亡事故
2007年7月21日
天津龙威粮油工业有限公司二期分提车间
死亡1人,伤1人
特大安全事故
【事故经过】2007年7月21日下午,天津龙威粮油工业有限公司二期分提车间副主管张某、王某带领其他5名员工在车间进行检修作业。
18时许,在检修251B吹扫罐的过程中,该罐内充满氮气,王某在没有采取任何防护措施的情况下,冒然进入罐内,窒息晕倒,头部淹溺在罐底的棕榈油中,造成窒息淹溺死亡。
随后,员工孙某也在没有采取任何防护措施的情况下,进入罐内对王某施救,窒息晕倒在罐中。
事故发生后,在场的其他员工,一方面向该罐充压缩空气,进入罐中将王、孙二人救出;
另一方面报120急救中心,迅速将二人送泰达心血管医院救治。
王某经抢救无效死亡,孙某则处于昏迷中,经抢救脱离生命危险。
二期分提车间251B吹扫罐系金属密闭容器,钢制结构,直径1.5米,高3米。
在检修作业中罐内充满氮气,氮气含量达99.5%,极度缺氧。
死者进入该罐前没有对罐内含氧量进行检测并向罐内充压缩空气,未采取任何安全防护措施的情况下,冒然进入罐内检修,严重违反操作规程。
(1)安全生产管理组织和人员缺失。
企业内既无安全生产管理机构,也无专职或兼职安全员;
安全生产组织不落实,检查不落实,责任不落实,生产安全隐患不能及时发现与消除,安全生产管理形同虚设。
(2)没有建立安全生产责任制和安全生产管理规章制度及安全操作规程;
缺乏对员工的安全教育培训。
调查中发现该公司主要负责人安全生产意识淡薄,自开工以来未建立安全生产规章制度、责任制度和安全操作规程。
对区安委会部署的防硫化氢和窒息中毒专项整治工作,未能按要求贯彻落实。
导致员工无安全操作的意识,不了解作业过程中的危险有害因素,不懂得安全防护知识。
事故发生前,作业现场的人员不知道进入容器前应采取检测、通风、专人看护、配备呼吸器等安全保护措施,严重违章操作。
(3)安全生产投入不足。
公司内存在着密闭容器作业、高处作业等有毒有害作业环节。
公司既未配备任何安全防护用品和防护设施,也未对有可能发生人身伤害的场所、部位,设立警示标志和隔离设施,极易发生高处坠落、中毒窒息等恶性事故。
[事故后果]死亡1人,伤1人
[预防措施]
1.广泛开展安全教育培训,提高全体员工的安全文化素质,同时严格落实生产作业现场的安全管理工作,消除违章作业行为。
要通过建立健全安全管理体系,开展隐患排查,安全风险辨识,积极采取安全技术措施,提高企业的安全工作水平。
2.开展安全生产“四项活动”:
开展安全生产零死亡区域和零事故企业活动;
开展公司干部职工全员培训活动;
开展反三违(违章操作、违章指挥、违反劳动纪律)及隐患排查治理活动;
开展加强企业安全生产基层基础建设活动。
(1)构建起三个层次的安全目标责任体系,层层分解、层层落实。
(2)提高企业本质安全水平,引入第三方考核机制,开展管理标准化工作。
(3)开展风险评估和危险辨识,各生产班组、生产车间、定期要组织风险评估和危险辨识活动,对活动情况记录在案;
强化源头管理,抓好建设项目安全预评价和竣工后验收评价。
(4)强化基层基础建设活动。
一是进一步强化应急工作。
二是要在限定时间内将通过专家协助、集中辨识、安全检查等方式,查找的本质安全上的缺陷,完成整改工作。
三是要进一步强化安全管理体系建设,进一步完善组织体系、制度和操作规程,重大危险源控制,特种设备的注册登记,检验维护等制度。