QC小组活动记录1Word文档格式.docx
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三、有关证明材料,补充材料可作附件。
目 标:
提高焊接工艺质量(确认后填写)
完成时间:
年月日 (活动完成填写)
活动次数:
次 (活动完成填写)
小组概况
序号
姓名
性别
文化
程度
职务
组内
分工
QC培训
情况
1
董伦
男
大学
队长
协调
已培训
2
梁伯锦
高中
书记
数据分析
3
郭靖
质检员
工艺质量
4
郝军
焊工
设备操作
5
李民
初中
火焊
张宏凯
保管员
材料
活动计划和实际进度表
项 目
时间(日)
01
选择课题
3.1
02
现状调查
3.15
03
确定目标
3.20
04
原因分析
4.1
05
确定要因
4.9
06
制定对策
4.30
07
实施方案
5.10
08
验证结果
5.30
活动次数编号:
012012年3月1日
主持人
记录人
组长
参加人员
梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯
活动内容
活动记录:
车架线束制造工艺落后,无法实现机械化.
活动小结:
经讨论分析,调整车架线束制造工艺做为攻关项目。
022011年3月15日
手工下线,线束尺寸难以保证;
叉子线U型卡手钳压接,
拉力值难以控制;
手工齐头,浪费电线;
剥头尺寸,长短不一致;
包管后压接端子,中间环节易造成端子损伤.
正常下线,长度尺寸,质量无保证.
032012年3月20日
调整车架线束制造工艺,加强机械化程度,减轻职工劳动强度.
1.领导高度重视
2.小组成员有丰富的理论知识和实践经验
我们一定能实现目标
042012年4月1日
我们对车架线束加工工艺的各个环节进行逐一
的分析,就提高加工质量及生产效率提出意见和看法,
经分析有六个末端原因。
对六个末端原因逐一分析。
052012年4月9日
对六个末端原因逐一分析,确定要因。
要因确定:
工艺不合理,
062012年4月30日
工艺调整为电脑下线机分段下线,
U型卡端子机压接,
顺线台流水作业.
工艺调整后效果明显。
072012年5月10日
电脑下线机分段下线,有效地保证了下线尺寸,
省去齐头环节;
拉力值得到有效控制;
压接端子后顺线台
流水作业,周转车流转,避免端子损伤.
082012年5月30日
1工序质量提高
U卡及端子压接力.下线长度得到有效控制.
包管专人分段包扎,一致性较好.
2节省原材料
省去齐头序.每套按80头,每头3CM,每年8万台套机,
可节省电线9.6万元.
改进后达到了预期制定的责任目标。
效果总结:
通过调整车架线束制造工艺,我们得出如下几个结论:
1、工艺质量提高;
2、提高了生产效率,降低了工人的劳动强度。
巩固措施:
1将更改后的工艺纳入标准的工艺文件。
2加强现场工艺纪律管理。
总结回顾及打算:
通过本次QC小组活动,我们解决了制作车架线束的陈旧工艺,基本实现机械化,提高了整车线束质量.同时,在本次QC小组的活动中,小组成员分工协作,充分发挥了各自的主观能动性和团队精神,个人的设计与工艺技能也得到了提高。
产品质量一直是我们工作中的重点,特别是工艺工作与质量更是密切相关,以后我们将继续开展QC活动,积累丰富的经验,不断提高自身的管理和技术水平,为质量工作贡献自己的力量!
QC小组活动考勤表
出勤:
√缺勤:
×
时间 地点
小组成员
活动出勤率(%)
8/24
施工一队
√
100%
3/1
3/15
4/1
4/9
4/30
5/10
5/30