大唐灞桥热电厂全厂停电事故演练方案修改Word文件下载.docx
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5、物资保障应急组
罗建华
负责事故处理量期间所需物资供给;
负责发生紧急情况后备品备件的应急组织供应工作;
6、演习评委:
张毅孙晓东邹晓辉王养学樊志义陈胜利李勇朱寿辉陈遂林
7、演习调度:
苏文超
8、演习成员:
二值全体人员。
9、演习电话:
2331
六、演习前运行方式:
1、330KV:
1、2号机组、灞长I、灞长II运行、330KV母线双母固定联结;
2、110KV:
11、12号机组、灞东I、灞东II、灞东III、灞纺、0号及02号启备变运行,110KV母线双母固定联结;
3、1、2号机各带250MW有功电负荷,6KV、400V厂用及直流系统正常运行方式,A、B保安变热备用。
4、1、2号机A、B汽泵运行,汽泵汽源均为本机四段抽汽,电泵备用,除氧器汽源为四段抽汽。
辅汽联箱工作汽源为本机冷再供,老厂生产抽汽备用。
5、11、12号机组各带90MW负荷,11、12号机组各带生产抽汽190T/H,6KV、380V厂用及直流系统为正常运行方式。
6、1、2号机带热水网东西线6000T/H运行,热网循环泵四台运行。
七、演习方式:
桌面与现场模拟演习相结合,值长、机组(班)长、主值、副值口述事故处理和恢复操作过程,巡检人员到就地模拟操作,发电部专工就地检查巡检操作到位情况。
八、演习过程中的注意事项:
1、演习人员应熟悉运行方式及设备状况,掌握正确的处理方法和步骤;
2、演习调度按演习内容进行正确及时地发布事故现象,演习评委监督演习人员是否迅速、准确判断事故,模拟操作是否正确,并给出评分。
3、任何演习人员不准实际操作设备,只能采用模拟方式表示如喊出“拉”、“合”、“开”、“关”等;
严禁触动设备,当演戏评委发现演习人员有触动设备意图时,应立即制止。
4、当演习过程中发生事故时,当班值长立即汇报总指挥,宣布演习停止,同时指挥组织处理事故。
5、此次演习涉及到机组跳闸、MFT、厂用电切换模拟等,范围较广,要求参加演习的人员必须精力集中,严肃对待演习过程中的每一个环节,不得麻痹大意;
6、演习结束后,全体人员到生产早会会议室集中,进行总结评价;
演习结果填写在培训台帐的反事故演习栏内。
八、事故处理时的注意事项:
1、事故情况下,网控人员应立即将发生事故的现象,报警信号、保护及开关动作情况汇报给值长,听候值长的进一步命令。
2、汽轮机跳闸后,运行人员应密切监视主机转速不超过危急保安器动作转速,同时应立即到就地手动开启真空破坏门破坏真空,迅速将转速降到零。
3、在锅炉MFT以后,应将炉侧汽水系统取样、排污门立即关闭,尽量维持汽包可见水位,并通知设备部组织检修人员进行空预器手动盘车。
4、热水网中断后,运行人员立即检查五段抽汽至热网电动蝶阀、调整阀应迅速关闭,热网循环泵跳闸。
5、在锅炉启动上水前,必须考虑炉本体金属温度值与上水温度的差距,如锅炉已处于严重干锅状态时,严禁在线路恢复后强行上水启动,防止锅炉管材热应力剧变而引起泄漏。
九、演习步骤:
(一)演习前的准备:
老厂值长:
报告指挥长,老厂全体运行人员演习已经准备就绪
新厂值长:
报告指挥长,新厂全体运行人员演习已经准备就绪
总指挥徐厂长宣布:
大唐灞桥热电厂全厂停电反事故演习现在开始
(二)演习程序
1、由演习调度宣布事故现象:
系统冲击,1、2号机组、11、12号机组有功、无功及励磁电流突然增大,然后减小,频率急剧上升,1、2、11、12号机跳闸。
110KV出线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺电流到零,110KV两条母线失压,330KV系统灞长Ⅰ、灞长Ⅱ出线电流到零,330KV两条母线失压,新、老厂集控正常照明消失,事故照明灯亮。
2、事故处理
1
(2)号机机组长汇报值长:
报告值长:
1
(2)号机组跳闸,锅炉灭火,330kV双母失压、6KV、400V厂用母线、保安段母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵、直流密封油泵联起成功。
事故原因正在查找。
热水网中断。
值长:
尽快查明原因
2号机汇报:
330kV双母失压、6KV厂用切换后母线失压,400V厂用母线、保安段母线全部失压。
继续监视
老厂锅炉汇报:
报告值长:
11、12号锅炉灭火,各辅机停转。
老厂汽机汇报:
11、12号机跳闸,各辅机停转,直流事故油泵、直流密封油泵联起成功。
老厂电气汇报:
11、12号机解列,全部厂用母线失压,110kV母线失压,直流母线电压正常。
迅速按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。
汽机专业立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况,注意润滑及密封油压。
将所有联锁撤除,所有主、辅机盘面开关全部断开。
汇报新厂值长:
11、12号机组跳闸,厂用全部中断,原因正在查找。
并通知供热所。
在接到各岗位的汇告后,分别下达以下命令
1)1、2号机组厂用中断,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证机组安全停运。
立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况。
2)通知老厂值长1、2号机组也全停,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证设备安全停运。
3)汇报省调调度员:
我厂1、2、11、12号机组全部跳闸,110kV、330KV母线失压,厂用电源全部中断,原因正在查找,请指示。
(演习调度:
尽快查明原因,准备恢复)
4)通知脱硫、燃运、化学:
厂用电中断,将所有联锁撤除,断开所有在合闸位置的设备。
要求相关值班人员通知第三污水厂、荆峪沟水库立即停止供水。
5)电话汇报徐厂长、刘总、发电部、安环部
徐厂长:
尽快查明原因,我宣布:
紧急启动全厂全停事故预案,各岗位人员立即就位,协助进行事故处理,确保设备安全停运。
相关人员汇报到场情况:
徐厂长、周云颻、杨秋会、陈树宽到达老厂集控,刘总、王克运、侯亚萍、苏文超、刘君伟到达新厂集控。
徐厂长和相关人员及时向发电公司有关领导汇报情况
老厂值长令电气:
恢复跳闸开关位置,检查保护,尽快查明事故原因。
并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,做好受电准备。
老厂值长令各专业:
厂用电全部中断,禁止抢合各跳闸设备,以保直流电压。
撤除所有联锁,断开所有在合闸位置的开关,派人到就地检查设备。
电气班长令:
检查保护,查11、12号机跳闸、110KV失压原因。
班长汇报值长:
经检查为稳控装置动作。
老厂值长汇报新厂值长:
11、12号机组跳闸原因为稳控装置高频保护动作。
新厂巡检汇报机组长、值长:
1、2号机组跳闸原因为GIS稳控装置高频保护动作,发电机出口开关跳闸。
值长汇报调度:
经检查,我厂1、2、11、12号机为稳控装置高频保护动作,请求调度查明原因。
并请尽快设法向我厂110KV母线供电,以便我厂恢复厂用电。
演习调度:
原因正在查找,做好用110KV倒送电准备。
汽机主值:
1)破坏真空停机,密切监视机组转速下降情况,严禁打开机组至高低压本扩疏水;
将同步器退到零位;
及时调整汽封压力和汽源,记录惰走时间。
2)严密监视高压内缸上、下壁温差,真空到零后立即切断汽封汽源,转子静止后立即手动盘车。
锅炉主值:
全关锅炉省煤器入口门、排污、取样、疏水门等,闷炉,复位开关。
各专业班长向值长汇报,机组停运状况
新厂1、2号机组长令:
1)令主值立即检查主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵联启且油压正常,密切监视汽轮机转速下降情况;
2)令巡检到就地手动打开真空破坏门,破坏真空紧急停机;
3)令主值汽封倒由冷再供,机组惰走期间尽量维持汽封压力正常;
4)令主值密切监视直流系统电压、各直流油泵电流及运行情况;
5)令主值检查关闭五段抽汽至热网电动蝶阀、调整阀联锁关闭;
6)令巡检关闭汽轮机主蒸汽管道、冷再、高旁后、热再管道气动疏水门前手动门;
7)令主值机组惰走期间密切监视机组振动、轴瓦温度、汽缸温度等参数;
8)令主值真空到零后立即切断汽封汽源,机组转速到零后,在大轴上做好标记,关闭汽轮机本体所有疏水门,采取闷缸措施;
9)令副值注意监视有关水位、汽包壁温等。
10)指派专人查看保护动作情况
11)禁止断开330kV和直流系统正常运行的开关。
12)令巡检迅速手动关闭锅炉主给水电动门、给水旁路电动门、过热器、再热器减温水门、锅炉连排、定排、加药、取样等门,尽量减缓锅炉水位下降速度,并开启省煤器再循环门。
13)令巡检空预器跳闸后,进行手动盘预热器。
上述有关人员分别汇报执行的具体情况并复令
机组长汇报值长:
上述命令已执行完毕,汽轮机转速已到零,现采取闷缸处理,大轴上已做好标记,锅炉采取保压处理。
值长令:
检查并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,随时准备受电。
机组长令:
1)到就地检查6KV厂用段、6KV公用段、400V厂用段、保安段、照明段、公用段工作电源开关以及负荷是否跳闸,如果未跳就地手动打跳。
2)监视直流段母线电压、各直流油泵运行情况。
3)主变、厂高变、02号起备变外观检查,如果正常原地待命。
有关人员分别汇报执行的具体情况并复令
主、辅机已安全停运,汽轮机速度级上下壁温差17℃,在允许范围内,汽包内还有可见水位,空预器已安排手动盘车,电气母线已腾空,具备受电条件。
加强对直流母线电压以及各直流油泵运行工况的监视,等待受电。
经过30分钟紧张的工作,我厂1、2、11、12号机组已经安全、平稳的停下来,1、2号机组已采取闷缸措施,11、12号机组组织人力手动盘车,锅炉全部取样、排污门已关闭,脱硫、燃运、化学水处理也全部停止运行,没有发生设备损坏。
目前正在等待调度查明原因,随时准备恢复。
(三)系统恢复
调度令:
事故原因已查清,由于东郊变故障、全站失压造成,令灞厂断开110KV四条出线及330KV两条出线开关,现故障点已隔离,东郊变已恢复供电,东灞Ⅰ线已带电,可以恢复110kV母线运行。
新厂值长向老厂值长传达调度命令,并令老厂值长组织恢复110kV母线运行。
值长令:
电气合上1235灞东Ⅰ线开关,向110kV母线受电。
电气班长令值班员迅速操作,完毕后汇报值长110KV母线带电成功。
老厂值长立即汇报新厂值长110kV母线已带电。
立即恢复老厂厂用电。
主值合上1101开关,0号起备变带电成功后,分别合上6KV厂6011A、厂6011B、厂6012A、厂6012B开关,恢复6KV厂用11A、11B、12A、12B母线电压。
恢复380V系统供电。
电气主值:
厂用6KV、380V系统全部恢复供电,恢复直流充电器。
汽机班长令:
启动盘车,将直流油泵全部倒为交流运行。
相关人员执行完后汇报。
新厂值长接到110KV母线已恢复通知后令机组长:
立即加运02号启备变,恢复1、2号机6KV母线供电。
机组长:
通知巡检注意02号起备变带电,主值合上1102开关。
主值、巡检执行完后复令。
机组长令:
合上6KV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,然后依次恢复照明段、厂用段、保安段、公用段、6KV公用段、翻车机段、除尘段、脱硫段、输煤段。
主值回令:
合上6KV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,母线带电成功;
合上照明变高低压开关照明段带电成功,(现场已恢复正常照明),同样方法厂用段、保安段、公用段、6KV公用段、翻车机段、除尘段、脱硫段、输煤段均已带电成功。
将主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵由直流泵倒至交流泵供电;
巡检去保安段检查各直流充电器供电情况。
机组长回令:
1、2号机厂用及公用厂用系统已经恢复。
启动供油泵,向全厂供燃油。
2号机组长与油库联系后令2号机组副值:
启动1、3号燃油泵,调整燃油压力至1.5Mpa。
(四)机组启动
1、值长汇报省调调度员:
1)我厂110kV母线已恢复,厂用带电成功,主辅机已恢复备用,具备启动条件,请求两台机组启动。
并按调度命令恢复110KV系统其它三条出线运行,通过灞长I线向330KV母线带电,恢复330KV系统母线运行,再恢复灞长Ⅱ线运行。
2)得到调度同意后通知老厂值长立即恢复启动11、12号机组,新厂做好启动准备,待老厂生产抽汽恢复后立即启动1、2号机组。
2、老厂机组启动:
经调度同意后,各专业派人检查#12机组设备,启动#12机组辅助设备、点火,汽机按黑启动方案开机。
锅炉班长:
下令恢复系统,达到点火条件
1)恢复油系统与压缩空气系统运行,检查水位正常,启动风机准备点火。
2)就地检查暖汽包蒸汽冷却与高除汽平衡管。
3)主值及副值分别汇报执行情况并复令。
恢复公用系统,机组恢复到极热态开机准备状态。
1)恢复循环水、工业水、冷却水、给水等系统
2)及时调整水塔及水池水位,联系化学供水。
主、副值及巡检:
执行完后汇报班长,已做好热态开机准备。
锅炉班长汇报值长:
条件具备,可以点火,得到同意后点炉。
锅炉班长令:
使用A层空气雾化油枪点火。
然后投入微油点火装置并启动乙磨,升温升压至热态冲转参数。
各岗位执行完后复令。
向12号机送汽封,抽真空,做好开机准备。
先送汽封,后抽真空
主值:
1)当锅炉汽压达到6MPa以上,向12号机高压缸前汽封先送新蒸汽,再用高除汽平衡蒸汽送汽封,然后用高除汽平衡蒸汽启动主抽。
联系锅炉开大至#12连续排污扩容器排污门。
当连排有水位显示时,根据连排水位关小12号连排水位调节门。
2)当高除汽平衡压力低于0.5MPa时,安排专人在就地关小12号高除汽平衡门及12号连排水位调节门,调整保持高除汽平衡压力在0.5~0.7MPa,尽量保持高除汽平衡母管压力稳定,严防发生水击事故。
汽机班长汇报值长:
12号机已具备冲转条件,可以冲转。
冲动12号机。
按热态开机要求调整好各项参数,并在盘前投入主汽温度10分钟下降50℃跳机保护,进行挂闸冲转。
挂闸冲转12号机,巡检在就地检查。
冲转过程中严密监视机组振动、轴向位移等参数,机组升速过程中就地检查无异常。
定速3000rpm后汇报班长。
具备并网条件。
值长联系调度同意后尽快并网,令电气执行并机操作
电气班长:
班长监护主值进行并网操作,12号机并网成功后汇报值长。
机炉电做好协调配合,按热态接待负荷。
当三段抽汽口压力大于0.2MPa(负荷约在10MW左右)时,打开高除进汽门,开大进汽调整门,打开机组三段抽汽至高除电动门直接暖管至高除,随负荷增加逐渐恢复高除正常供汽。
汽机班长:
机组负荷45MW,主蒸汽流量达150T/H,汇报值长可以投生产抽汽。
投生产抽汽,注意暖管并通知供热所及新厂值长。
老厂值长通知新厂值长:
暖辅汽联箱。
三段抽汽压力≥0.5MPa时,将汽封、抽气器汽源倒为生产抽汽供。
主值令:
倒连排和高除汽平衡母管正常运行。
倒厂用由本机带,并通知运营公司投脱硫、电除尘等系统设备。
监护主值进行切换操作,结束后汇报值长厂用已切换。
机组负荷恢复至90MW,生产抽汽已达100T/H,机组运行正常,汽机班长汇报值长。
汇报新厂值长12号机已恢复至事故前状态,运行正常。
令汽机退出主蒸汽温度10分钟下降50℃跳机保护。
同时启动恢复11号机组至事故前状态。
3、新厂机组启动:
值长令1
(2)号机组机组长:
1)启动顶轴油泵、电动盘车。
2)停止空预器人工盘车,投入A、B空预器主电机。
3)通知电气外围操作人员,恢复脱硫、输煤等电源。
1
(2)号机组长令:
启动顶轴油泵,先手动试盘车,正常后点动盘车,测量汽轮机大轴晃动度,大轴晃动度在合格范围内,投入连续盘车。
主值汇报:
启动顶轴油泵正常,顶轴油压14MPa,大轴晃动度实测0.04mm,在合格范围内,已投入连续盘车,盘车电流22A,并无异常摆动。
启动工业水、循环水、开、闭式水、空压机、凝补水、凝结水、给水泵、定冷水、热水网系统,恢复机组相关系统、准备点火启动。
主、副值、巡检:
有关人员口述检查、恢复过程,并汇报机组长。
得到各方已恢复的答复、并确认无误后,汇报值长,系统已恢复正常,具备启动条件
1)启动锅炉辅机、点火
2)通知第三污水厂开始供中水(供量控制在300t/h)
3)汽机送轴封、抽真空
根据以上命令,令主值进行,投等离子暖风器。
结合以上命令,汇报恢复过程
1)安排巡检就地检查,准备启动设备
2)投入除氧器加热
3)启动引送风机,进行炉膛吹扫,启动火检冷却风机,等离子冷却风机及冷却水泵
4)吹扫完毕,启动一次风机、密封风机、等离子拉弧,启动A磨煤机,点火,点火成功后空预器投连续吹灰。
5)用辅汽联箱先送汽封、后抽真空
主值汇报:
1号锅炉点火成功、真空已达-90kPa,各疏水系统已倒好
安排暖B、C磨,并按极热态启动升温升压曲线进行恢复。
1)投入高、低旁升温升压至冲转参数
2)安排巡视锅炉本体,注意膨胀
机组长汇报:
目前主汽参数已具备冲转条件,请求冲转。
冲转1号机组。
巡检到机头,做好机组冲转准备,投入主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护,确认投入机组其它所有主保护,开始冲转。
1)挂闸后,关闭高、低旁,升速速率设定为300rpm/min,目标3000rpm,冲转
2)令巡检在就地进行检查机组冲转后盘车应脱开,并倾听机组动静部分是否有异音。
3)冲转过程中,尤其是过临界转速时密切监视机组振动,轴瓦、推力温度,高低压缸胀差,轴向位移,汽缸金属温度等重要参数。
4)转速到1200rpm,顶轴油泵跳闸
5)3000rpm后,检查无异常,停润滑油泵,投备用,汇报值长可以并网。
汇报调度,1号机组已达3000rpm,具备并网条件,请求并网。
得到调度许可后,下令并网。
机组长监护主值进行并机操作。
1号机并网成功后,值长汇报调度,并根据调度要求和机组状态,加负荷。
按极热态开机曲线带负荷。
1)用快切装置进行倒厂用。
机组负荷到80MW时,投入一台汽泵运行,
2)负荷达到150MW时,并列另一台汽泵运行,停止电动给水泵运行。
3)负荷达到200MW时,启动热网循环泵,暖五段至热网抽汽管道,逐渐投入热水网加热。
3)负荷恢复到250MW,机组运行稳定,机组长经值长同意后退出主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护。
4)通知运营公司投入脱硫、电除尘等相关设备。
2号机组的恢复启动同步进行,负荷恢复至250MW。
在全体人员的努力下,125MW和300MW机组已全部恢复至事故前运行方式,1、2号机组负荷各带250MW,11、12机组负荷各带90MW,11、12号机各带生产抽汽190t/h,运行正常。
(五)由总指挥宣布大唐灞桥热电厂全厂停电事故演习结束。
(六)总结
1、各评委点评。
2、厂领导点评
3、发电公司领导点评
十、修订全厂停电处理预案
发电部结合演习中出现的问题,进行总结并完善预案,组织各值学习。
附件一:
应急预案演练评估表
附件二:
应急预案演练评分表
演练项目
演练时间
演练地点
参演人员
序号
评估项目
演练评价
1
演练准备
差()、一般()、较好()、好(√)
2
演练方案
3
组织实施
差()、一般()、较好(√)、好()
4
演练效果
差()、一般()、较好(√)、好()
演练评价意见:
1、对事故判断准确,处理及时。
2、本次事故演练准备较充分,对规程系统熟悉。
3、对外围设备考虑不周
4、以理论学习和规程学习相结合初进整体素质提高。
评价人签名:
2010年月日
部门
班组
运行值
时间
反事故演习内容:
总评分
项目
内容
应得分
实得分
事
故
处
理
判断准确,处理迅速正确汇报联系及时
90~100
判断准确,处理迟缓汇报联系存在一定问题
80~90
判断正确,汇报处理迟缓且存在问题
70~80
判断基本正确,汇报处理迟缓且存在一定问题
60~70
判断失误
60分以下
操
作
表
演
系统熟悉,操作无误
系统熟悉,操作基本正确
系统熟悉,操作存在问题
系统基本熟悉,操作存在问题
系统不熟悉
执
行
两
票
操作票熟悉、准确无误
操作票存在一定问题
70~90
操作票存在问题较多
操作票不熟悉
评
价
评委签名