白水门电站技术改造可行性研究报告书Word格式.docx

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1.2水电站现状

永丰县白水门水电站位于吉安市的东北部,永丰县潭城乡境内,地处赣江水系乌江支流恩江河上游,距离永丰县城7.5km。

目前白水门水库枢纽工程主要建筑物有:

大坝、左岸溢洪道、右岸溢洪道、输水隧洞、输水涵管、一级电站、二级电站等。

白水门水库坝址座落在潭城乡白水门村,水库有效集雨面积26.6km2。

白水门水库是一座以灌溉为主,兼有发电、防洪、养殖等综合效益的中型水利枢纽工程,设计灌溉农田2.5万亩,有效灌溉农田2.1578万亩,旱涝保收农田1.5539万亩。

水库设计总库容2210万m3,最大总库容达到2700万m3,有效库容1515.5万m3,正常高水位134.44m,正常高水位水面面积1.96km2。

大坝坝型为均质土坝,坝顶高程140.77m,设计坝高27.93m,最大坝高30.65m,大坝坝顶设计长度185m,实际长度155m,坝顶宽度7m。

溢洪道分左右二个,为宽线型式,堰顶高程134.44m,右侧溢洪道堰顶宽10m,最大泄洪量211m3/s,左侧溢洪道堰顶宽10.5m,最大泄洪量234m3/s。

输水隧洞为压力隧洞,位于大坝左岸山体中,隧洞全长135.0m,进口底高程117.94m,圆形钢筋砼衬砌,内径1.6m,进口段为马蹄形砖砌结构,长10m,其后为钢筋砼压力管段,内径0.8m。

白水门水库于1958年7月动工兴建,1960年2月竣工蓄水。

白水门水库可养殖水面面积1750亩,已养殖水面面积1300亩,多年平均产鱼量约3万斤。

白水门电站为坝后引水式电站,设计总引用流量3.06m3/s,总装机840kw(2*320kw+1*200kw)。

改造前设计多年平均发电量159.73万kw.h,实际年发电量110.00万kw.h,其中2006年发电量85.00万kw.h,保证出力150kw。

白水门电站分一级站和二级站,二站相距约35m。

在灌溉输水隧洞的出口处,用压力钢管分叉到一级站和二级站。

一级站叉管长5m,压力叉管内径0.8m。

一级站水头20米,流量1.47m3/s,装机1台200kw,主要是利用灌溉期间的水能发电。

二级站的叉管长35m,压力叉管内径0.8m。

二级站水头45m,流量1.94m3/s,装机2台共640kw(2*320kw),主要是利用汛期的水能发电。

一级站的电能通过400V的架空线路输送到二级站,经过变压器升压到10KV后,通过10KV线路(线径为LGJ-25)接入8km处的城东10KV开闭所,并入县电网。

一级站的水轮机型号为HL260-WJ-50,发电机型号为TSWN-S-250kVA,调速器型号为TT-150,发电机控制屏为BSL型,配DW16-630万能式断路器。

二级站的水轮机型号为HL220-WJ-42,发电机型号为TSWN-85/32-6,320KW,调速器型号为TT-300,发电机控制屏为BSL型,配DW16-1600万能式断路器。

10KV升压站设在二级站,升压站内装有2台变压器,型号为SJ-420/10.5,变压器高压侧通过跌落式熔断器(型号为RW10-10)接到汇流母线,再经过跌落式熔断器到10KV输电线路接入县电网。

白水门电站于1964年8月动工兴建,1965年5月竣工投产发电。

白水门水库主坝为均质土坝,建成至今已有47年之久,期间经多次加固处理,但在运行过程中,发现大坝隐患较多,未能彻底根除。

2006年江西省水利厅、吉安市水电局、永丰县水电局共同组织有关专家对水库病险情况进行咨询,并报送上级部门审批,于2007年再次对水库防洪进行除险加固施工,由江西省水利水电规划设计院设计,福建省水利水电工程有限公司施工,目前正在进行大坝、左岸溢洪道、右岸溢洪道、输水隧洞等的加固施工,计划2008年2月工程竣工。

1.3永丰县电网现状

永丰县位于江西省中部、吉安市东北部。

全境四面环山,山峦叠障,地势东南高,西北低。

东南部多为山地,中部为平原,北部多为丘陵地带。

全县略呈一个不整齐的盆地地势,呈“哑铃”状,属吉太盆地一部分。

全县土地总面积2695km2,合404万亩。

其中,山地面积322.6万亩,占总面积的79.85%;

现有耕地45.64万亩,占总面积的11.29%;

河湖面积9.25万亩,占总面积的2.3%。

全县人口41.61万人,其中农业人口34.57万人,非农业人口7.04万人。

永丰县自然资源丰富,森林覆盖率高达70.7%,属中亚热地带季风湿润气候,气候温和,雨量充沛,落差大,地表径流丰富,河道坡降集中,是理想的电力开发之地。

多年平均地表径流总量约22.742亿m3,多年平均降雨量为1577.4mm。

全县水能蕴藏量约14.4629万kw,可开发利用容量约9.3815万kw,年平均发电量4.0974亿kw.h。

目前永丰县电网由110KV和35KV线路形成输电骨架。

现有110KV变电站2座,主变总容量4.4万KVA,其中永丰变电站主变容量1*3.15万KVA,藤田变电站主变容量1*1.25万KVA,110KV输电线路2条,总长86.95km;

35KV变电站5座,主变6台容量1.74万KVA,35KV输电线路9条,总长158.83km。

电网以县城为中心,内与各乡镇及大型工矿企业相连,外用1回110KV线路通过吉水变电站与吉安市电网连接。

截止2006年永丰全县有水电站34座,水电总装机容量达到3.4435万KW。

全年发电量10500万kw.h。

2005年全县社会用电量1.3175亿kw.h,其中工业用电5867万kw.h,占44.53%;

居民生活用电量5926万kw.h,占44.97%,人均用电量316kw.h,户均生活用电量551kw.h,农村动力及农排用电量1046万kw.h,占7.93%;

非居民及商业用电量336万kw.h,占2.55%。

2005年永丰县全社会用电量中的工业与生活用电构成比5867/5926,从全县用电比重看,工业和生活用电量在逐年增加。

1.4气候特点

白水门溪流域地处江西省中部、赣江中游东面,属亚热带季风气候区。

气候温湿,四季分明,雨量丰沛,光照充足。

受季风影响,每年4-6月,冷暖气流持续交绥于长江中下游一带,形成大范围的降水。

该时期是本流域降水最多的季节,往往产生较大暴雨,引发洪灾。

7-9月受台风影响,亦有较大降雨发生。

11月至次年3月受西伯利亚冷高压控制,雨量很少。

因此,本流域的气候特点是:

盛夏季节多为副高控制,盛行西南风,天气晴热少雨;

冬季受西伯利亚冷高控制,盛行西北风,天气寒冷少雨;

春夏交替之时,冷暖气团常交绥于境内,梅雨连绵;

秋季常受变性高压控制,形成秋高气爽的晴朗天气。

1.5气象特征

坝址控制流域内无气象资料观测站,位于水库南面且距坝址9km的恩江镇设有永丰县气象站,该站建于1958年12月,观测项目有降雨、蒸发、气温、风速、日照、湿度等。

蒸发量观测采用20cm口径蒸发皿进行。

以位于永丰县城的恩江站为白水门溪流域降雨量统计分析代表站,经统计分析:

本流域多年平均降雨量1636.7mm,最大一日降雨量259.3mm,出面在1997年8月31日。

降雨量年际年内分配不均,年内降水量主要集中在汛期4-6月,汛期4-6月降雨量占全年的45.5%。

枯水期10月至次年1月降雨量仅占全年的15.5%。

最大年降雨量2415.9mm(出现在1997年),是最小年降雨量836.0mm(出现在1971年)的2.89倍。

据永丰县气象站1959-1998年共40年的气象资料统计分析,本区域的多年平均气温18.0℃,极端最高气温41.7℃,出现在1991年的7月18日,极端最低气温-10.0℃,出现在1991年的12月29日;

多年平均风速1.7m/s,历年最大风速18.0m/s,出现在1990年的月8日,相应风向为SW(西南风);

多年平均蒸发量1457.7mm,最大蒸发量出现月份为7月,多年平均值242.9mm,最小蒸发量出现月份为1月,多年平均值47.8mm;

多年平均无霜期275天,无霜日最多的年份是1994年,为327天,无霜日最少的年份是1986年,为237天;

多年平均日照小时数为1674小时。

1.6水电站改造问题

白水门电站于1964年8月动工兴建,1965年5月竣工投产发电,建成投入运行已有42年之久,期间经多次维修、改造,但由于设备已超过规定使用年限,老化严重,事故率高;

水轮机、发电机久修不愈,长期带病运行,缺陷多,达不到额定功率;

水轮机汽蚀严重,出力受阻;

发电机绝缘老化,达不到要求,机组效率低下,综合效率不到0.60,机组出力受阻达到20%;

主阀锈蚀严重,不能安全运行;

机电设备陈旧,技术落后,效率和自动化程度低;

上网输电线路线径(LGJ-25)小,线路损耗大(年损耗率在20%以上);

设备年代(大部分为60-70年代产品)已久,均属于国家颁布淘汰的机电设备;

大部分设备锈蚀严重,存在很大安全隐患;

维修零部件难配,且维修的意义不大。

为充分利用现有的水能资源,充分发挥白水门水库和电站的综合效益,迫切需要对白水门电站进行更新改造。

1.7水电站改造内容

白水门电站技术改造应充分考虑利用原有的设施,并对改造部分做到技术先进、经济合理。

白水门电站技术改造是在原有水工建筑物的基础上,对电站内的水轮机、发电机及相应的附属设备进行更新改造。

这次技术改造的内容有:

压力钢管更换、水轮机、发电机、进水口主阀、辅助设备(励磁装置、调速器)、发电机控制保护等设备的重新选型、更换;

升压站的扩容、改造;

更新上网线路8km;

并对电站进行微机保护和计算机监控系统改造,以实现电站的无人值班或少人值守,改善现有的运行条件;

恢复或增大水电站的设计发电能力,保证发电系统和引水系统的及水工建筑物的安全可靠性。

本次白水门电站技术改造可行性研究报告的设计内容包括:

水轮机、发电机、进水口主阀、辅助设备(励磁装置、调速器)、发电机控制保护、升压站等设备选型、电气主接线方案的比较推荐,消防设计以及技术改造的投资概算等。

共分主机及辅助设备改造、电气设备改造、工程投资和经济评价四部分。

1.8水电站工程特性表

工程特性表

序号

名称

单位

数量

备注

水文

1

流域面积

全流域

km2

72.4

坝址以上

26.6

2

代表性流量

多年平均流量

m3/S

0.78

设计洪水流量

40.15

校核洪水流量

60.03

水库

总库容

万m3

2134.0

正常水位

m

133.44

校核洪水位

137.06

设计洪水位

136.06

下泄流量

设计洪水最大泄量

67.0

校核洪水最大泄量

140.0

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