刚柔板阻焊桥脱落及浮空导致沉金渗金的专项改善(质量改进一等奖)Word格式文档下载.doc
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1
质量改进
1.19%
0.42%
64.7%
2
成本降低
/
825元/月
备注:
1.指标(提案价值点及实际成果)的填写可参考三大奖项评价标准,包含但不限于:
价值增加额度、质量改进幅度、效率提升幅度、成本降低幅度,相关数据均需相关部门负责人签字确认。
2.涉及“增加税前利润”的计算过程(计算数据须以财务部核准的数据为基本依据,并经财务经理确认):
(期间:
6个月以上;
计算公式=增量收入-相关的成本费用支出。
)
改善前阻焊每月平均一次合格率为74.84%,改善后为79.94%,改善率为5.10%,其中阻焊掉桥改善为0.77%,改善后平均每月产出为1811.04平米,计算得出每月减少返工为1811.04*0.77%=13.95平米,
由于刚柔板开槽的特殊性,油墨丝印时使用较多,平均每罐油墨可以丝印5平米板左右,根据P4厂现有油墨单价及每种油墨的消耗比率,计算每罐油墨平均价格大约在217元/罐,计算得出每月节约13.95/5*217=605元
其中13.95平米返工按P4厂标准尺寸9*12计算,大约为186PNL板,需要1位员工退洗4小时,重新塞孔6小时,丝印6小时,对位8小时,计算返工时间为:
4+6+6+8=24小时,即1位员工2天时间,按劳动法计算,员工每天工资为1550/176+1550/176*1.5*3=110元,返工节约为110*2=220元
合计每月成本降低为:
605+220=825元
三.周边评价(申请部门仅需填写序号及评价部门两列即可)
评价部门(班组)
评分(0-100分)
建议或意见
评价人
P4电测
95
此方案实施后电测修理明显减少,合格率明显提高
P4QA
92
因阻焊问题导致渗金短路缺陷有明显减少
3
P4调度
94
因掉桥返工导致的拖期明显减少
周边评价部门为该提案实施以及应用中相关关联部门。
四.审核意见(详细内容请参阅总结报告):
部门意见:
1.指标达成情况:
□目标达成□目标部分达成□目标未达成
2.转化成熟度:
□无须形成规范
□成果尚未形成规范或检验中□成果已形成临时规范
□成果已形成正式规范,局部需改进□成果已形成正式规范运行持续有效
3.创新性评价:
□公司内领先□行业内国类领先□行业内全球领先
.□改进型创新□根本型创新
3.其余说明与意见:
签名:
日期:
系统意见:
刚柔板阻焊桥脱落及浮空导致沉金渗金的专项改善总结报告
1.背景
由于刚柔板的特殊性,板面易出现凹凸不平,特别是开槽边缘,凹陷非常深,因此非常容易造成阻焊气泡或阻焊曝光不良等缺陷,阻焊显影后就形成了阻焊桥浮空现象,而后阻焊桥浮空问题导致的沉金后渗金短路和表面处理后掉桥现象就随之而来了,其中也多次造成批量报废和批量返工,如批量板4V050RFB,前期生产过程中屡次出现电测时批量短路现象,经分析为阻焊桥渗金造成短路现象,需要返工修理加补桥,由于修理不良,导致部分焊盘刮伤,形成批量报废(22.26ft2),严重影响工厂的品质合格率及相关的产品进度,特别是问题板的处理,需要安排人员修理或返工套印等更是造成成本的严重浪费,鉴于此,阻焊桥掉桥及渗金问题的改善刻不容缓。
2.目标
在现有的条件下,找出最优的生产操作方法,减少直至杜绝出现批量阻焊掉桥及渗金问题。
3.过程实施
阶段
分析内容
计划完成时间
1.信息收集
收集9-11月份阻焊掉桥及渗金问题,对其进行统计,数据汇总
11月1日至8日
2.原因分析
对工程设计、工艺流程、生产操作等因素进行分析,找出造成掉桥及渗金问题的因素
11月8日至30日
3.试验解决
A.针对某款有代表性的板,进行实验跟进,寻找造成问题的原因及改善方法
2014年1月2日至30日
B.查找工程设计,减少因设计问题造成的阻焊桥结合力不良
2014年2月2日至28日
C.油墨(显影后到固化前)时间管控
2014年3月17日至28日
4.结论
根据现有的条件,找出可以解决掉桥及渗金的方法、给出相应的工程设计与生产操作规范
3月1日
5.措施制定
根据结论制定相应措施
4月1日
6.生产验证
跟进生产板,验证其可行性
持续跟进
7.制定规范
制定工序操作规程及其监控措施
3.1信息分析
统计9-11月份阻焊掉桥及渗金异常板,其中9-11月份阻焊掉桥批次分别为22次、11次、13次,不良率为1.77%、0.90%、0.89%,平均不良率为1.17%,具体数据见附件一。
3.2原因查找
通过实验分析及与供应商沟通,发现阻焊掉桥及渗金主要受以下几方面影响:
a、油墨丝印后低温预烤时,底部油墨未充分预烘(特别是丝印的第二面),导致显影时底部油墨易冲掉,形成阻焊桥浮空;
b、阻焊桥三面悬空(即阻焊桥只有一端与其他阻焊相连,另一端未与其他阻焊相连)设计时,由于三面undercut存在,阻焊桥与基材结合力差,容易产生掉阻焊桥;
c、供应商建议油墨丝印曝光后,为避免阻焊层与铜层间出现水分,影响结合力,建议应在24H小时内完成终固化。
3.3试验解决
3.3.1针对某款有代表性的板,进行实验跟进,寻找造成问题的原因及改善方法
通过对网版目数、丝印方法、显影速度、及曝光能量、预烘时间等方面进行调节参数实验,发现影响结合力的主要因素为预烘时间,预烘时间越短,越容易掉桥,并且桥越小的板更容易受影响,如果增加预烘时间可以有效解决这个问题,具体实验跟进,见附件二。
而在我们的生产规范当中,只对预烘时间进行了初步规定(第一面预烘22min,第二面预烘32min),对
不同类型板生产操作顺序也未做规范,经过试验认证,在不影响生产效率的前提下,只需要员工对产品进行简单识别,丝印前进行判断先印面向,即可大大降低掉桥风险,见截图(更新后规范图片)。
3.3.3优化工程设计,减少因设计问题造成的阻焊桥结合力不良
在之前汇总的问题板里面,我们发现其中有部分板件,3M拉扯比较容易掉桥,那就是阻焊桥3面悬
空设计的板,每个阻焊桥顶部位置由于3面undercut存在,容易被显影掉桥或3M胶带拉扯掉桥,发现这个问题后,我们及时对工程制作规范进行了补充,详细内容见附件三。
3.3.2油墨(显影后到固化前)时间管控
由于刚柔板的特殊性,为防止烘烤时开槽位置爆板,导致分层,阻焊显影检查后须进行开盖流程,方才能进行固化,这样一来势必会出现板件在开盖流程停留现象,
随即我们跟供应商进行了联系,供应商建议油墨丝印曝光后,为避免阻焊层与铜层间出现水分,影响结合力,建议应在24H小时内完成终固化,鉴于此,我们及时对阻焊停留时间进行了管控规定,具体
规范见附件四:
4.总结
4.1创新性
阻焊丝印工艺流程在PCB行业运行是比较成熟的,但在刚柔板领域工厂并未进行专门的研究,未有提出根据产品结构选择丝印面向先后的,以及对阻焊桥特殊位置进行优化设计和阻焊时间管控。
因此本提案是工艺改进创新,在公司范围内属领先。
4.2持续性
从13年12月份全面实施改善后,阻焊掉桥现象明显减少,并且呈持续下降趋势。
4.3应用转化情况
生产操作方面由于运行良好,在14年4月份统一加入了阻焊工艺规范内,工程设计方面的改善/及时间管控措施的执行一直以内部联络单的方式运行,计划在明年初完成加入相应规范。
4.4目标总体达成情况
从13年12月份推行改善以来,由之前平均每月1.17%的不良批次率,降到如今的0.42%不良批次率,并且呈持续下降趋势,总体目标基本达成。
5.经验教训及后续改进计划
1、在改善过程中,深入分析不够,很多地方只关注了表面现象,这也导致多次试验不成功,浪费人力物力,后续分析需要从人、机、物、法、环各方面做系统的分析,
2、措施落实过程中,员工理解存在误差,在培训方面有所欠缺,需要后续多磨练。
6.相关附件及证明材料。
附件一:
改善前后阻焊掉桥一次合格率数据统计表
附件二:
阻焊桥改善实验测试结果
附件三:
内部联络单——关于阻焊桥悬空设计规定
附件四:
内部联络单——阻焊未固化板时间管控规定
改善前后阻焊掉桥缺陷品质数据统计表(渗金板未做区分)
阻焊掉桥板信息汇总
月份
掉桥批次
生产批次
缺陷率
2013年9月
22
1240
1.77%
2013年10月
11
1216
0.90%
2013年11月
13
1465
0.89%
2013年12月
7
1519
0.46%
2014年1月
1164
0.60%
2014年2月
8
1165
0.69%
2014年3月
1504
0.47%
2014年4月
5
1473
0.34%
2014年5月
1643
0.30%
2014年6月
1488
0.20%
2014年7月
1646
表一:
13年9月至14年7月阻焊掉桥比例统计图表
阻焊掉桥数据统计
日期
生产型号
检验总数
缺陷总数
合格率
缺陷UNIT数
缺陷名称
9月3日
2V058YMA1A0
40
0%
480
掉阻焊桥
9月4日
6S01A06M6A0
6
9月6日
2V2A7DY90B1
160
16
90%
64
9月7日
4V2642SP2A0
20
80
9月9日
GC10700R0A2
CX09R00D6A0
9月11日
12
6V0050WZ2C1
48
192
2V2MY00B1A0
320
33%
9月13日
6V0110QQ2A4
96
掉阻焊桥、过孔上锡
6V2XC0012B0
38