柴油加氢催化剂更换总体方案Word格式文档下载.docx

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柴油加氢停工氮气置换期间,因新氢机无法为航煤加氢提供氢气,因此航煤加氢需停工2天。

柴油加氢氮气置换结束后,做好氢气流程隔离,新氢机继续为航煤加氢供氢,航煤加氢开工,期间柴油加氢分馏系统热油短循环,为航煤加氢提供汽提塔底重沸器热源。

柴油加氢开工氮气置换期间,因新氢机为柴油加氢系统氮气置换,无法为航煤加氢提供氢气,因此航煤加氢需停工2天。

柴油加氢氮气置换结束后,新氢机继续为航煤加氢供氢,航煤加氢开工,柴油加氢分馏系统热油短循环,为航煤加氢提供汽提塔底重沸器热源。

需催化剂桶2000个,此项工作由设备专业联系采购部落实。

卸出的催化剂应及时拉走,要求随卸随拉,否则新鲜催化剂到位后无存放地点。

其中,FH-UDS共99.4吨,不再回收利用,走报废流程;

FH-UDS-6共177吨需存放至库房,备后续使用。

此项工作需生产技术部、机动工程部、加氢单元、仓库协同完成。

而且,需要落实场内装、卸车责任方。

瓷球、新鲜催化剂、保护剂、捕硅剂要在催化剂卸剂完毕前一天到位。

同时,落实帆布、托盘、叉车等事宜。

干冰需量2000千克,此项工作由设备专业联系采购部落实。

二、装置停工安排

装置停工计划用时2天17小时,具体安排见停工进度表。

其中,主要难点在于反应器降温。

2011年大检修停工期间,受低压下循环机运行工况影响及氮气用量受限等因素影响,反应器内温度用时3天才降至67℃。

本次降温计划用时46小时。

表1停工进度表

时间

反应系统主要工作

分馏系统主要工作

联系单位

联系内容

1

0:

00~7:

00

00反应CAT以15℃/h自375℃向280℃降温,进料量以20t/h自430t/h向300t/h降量,配合降温,逐渐改入循环油,切除焦化汽、柴油,催化柴油,增加直馏柴油进料置换系统,降温降量过程中尽量降低各罐、塔液位。

降温降量过程按照先降温后降量的原则,并注意E-102入口炉前混氢变化情况。

30精制柴油、石脑油改至不合格产品线。

调度、罐区、常减压、催化、制氢、重整

柴油加氢装置开始停工

2:

00停HT-101,3:

00长循环继续提量至100t/h,稳定2h,5:

00长循环提量至200t/h,系统置换。

精制柴油长循环,F-201出口温度以10℃/h速度自300℃向250℃降温

罐区、常减压,催化。

逐渐停收原料油,停送合格油,间断向不合格罐区送油

7:

00~9:

进料量以20t/h降至240t/h,停新鲜原料,装置全循环;

反应CAT以15℃/h自280℃向260℃降温

调度、罐区、催化、制氢、重整

停新鲜进料,精柴改全循环

9:

00~10:

00,停P-102,停止反应进料,通过P-102出口吹扫氢吹扫至E-203管程入口管线。

停高压注水。

分馏短循环,F-201出口温度以10℃/h速度自300℃向270℃降温

调度、罐区、

准备引停工柴油

10:

00~15:

反应器入口维持260℃,系统压力7.0MPa,反应系统进行热氢带油。

期间,混氢尽量多走炉前。

继续吹扫高压泵。

停高压DEA。

分馏系统接受反应系统退油,F-201出口温度维持270℃,六路进料量降至50t/h。

罐区、化验

分析循环氢中H2S浓度

15:

00~18:

反应系统压力以1.0MPa/h速度降至4.0MPa,反应器入口自260℃降至210℃。

停K-101,置换D-106至烃+氢低于0.5%(V%)。

D-106降压至微正压,自K-101入口补入氮气,开K-101。

C-201汽提蒸汽改至放空,停缓蚀剂泵。

分馏系统维持C-202底温250℃热油短循环。

煤油加氢改长循环。

重整、制氢、公用工程

反应系统停补新氢、氮气置换,吹扫置换。

分析循环氢中CO含量

18:

00~24:

反应器入口温度维持210℃,启动K101补氮气,通过D-107顶部FIC-11701放火炬进行置换。

每2小时分析一次循环气组成。

煤油加氢长循环。

调度、公用工程,化验

保证氮气供应

2

00~4:

反应器入口维持210℃,压力降至2.7MPa。

继续热氮循环,置换CO含量至<30µ

L/L

调度、制氢、公用工程,化验

反应系统氮气置换,分析循环氢中烃+氢、CO含量

4:

反应系统热氮循环、脱CO结束,4:

00,停F-101,反应系统向60℃降温,反应压力维持2.7MPa,K-102维持6500rpm继续运转,加快反应降温。

调度、公用工程

提供足量氮气

3

0:

00~12:

反应系统继续向60℃降温,反应压力维持2.7MPa,K-102维持6500rpm继续运转,加快反应降温。

12:

00~14:

12:

00,停K-101;

反应器入口继续向60℃降温。

反应系统以0.5MPa/h降压。

13:

00,停K-102。

D-106引氢气,启动K-101,向煤油加氢供氢。

与柴油加氢相连部位加盲板隔离。

煤油加氢开工。

停K-102

14:

00~17:

反应系统继续泄压至微正压。

化验分析确认反应系统烃+氢<0.5%。

反应器入口温度继续降温。

公用工程、化验

分析烃+氢含量

17:

柴油加氢装置达到打开反应器大盖、氮气保护、无氧作业卸剂条件

调度

柴油加氢装置达到卸剂条件

其他方面,热氢带油计划用时5小时。

柴油加氢K-101压缩氮气期间,煤油加氢需长循环42小时。

柴油加氢K-101停止向反应系统补氮气后,K-101为煤油加氢提供氢气,煤油加氢开工。

三、催化剂卸剂、装剂

催化剂卸剂:

本次计划用时4天7小时,2011年大检修实际用时7天。

由于反应器上床层催化剂FH-UDS已使用5年,且再生过一次,本次不做保护性回收,采取抽空器直接抽吸,加快顶部催化剂撇出速度;

底部床层催化剂从底部卸料管卸出且保护回收。

催化剂装填:

本次计划用时4天,2011年大检修实际用时7天。

2011年用时较长的主要原因为通道板封闭用时较长,多次返工;

此外,阴雨天气较多也是原因之一。

催化剂卸剂、装剂期间,进行相关设备检修。

具体检修时间安排见下表。

表2设备检修时间安排表

时间

每天工作安排

施工工种

第一天

 

8:

30-20:

柴油加氢反应器R101头盖拆卸,底部出口加盲板隔离完成;

柴油加氢E101螺纹环压紧螺拆卸、E102A压紧螺栓拆卸完成

管铆、冷换

00-20:

柴油加氢计划定压安全阀拆卸

管铆

PSA系统吹扫置换合格

管铆配合

第二天

柴油加氢反应器R101卸剂;

天鹏

柴油加氢E101螺纹环及内件拆卸、E102A螺纹环及内件拆卸

冷换

柴油加氢HT101密封更换

动设备

柴油加氢F101炉管开始烧焦

30-18:

柴油加氢P102ABP104ABP201ABCP203AB过滤网清理完成

柴油加氢计划定压安全阀拆卸完成

PSA计划更换阀门更换

仪表

部分动火施工项目

管铆焊

第三天

柴油加氢反应器R101卸剂结束;

天鹏、管铆

柴油加氢E101螺纹环及内件拆卸、E102A螺纹环及内件拆卸并抽芯

柴油加氢K101A所有吸排气阀拆卸、清理;

管线及罐清洗

动设备、管铆

PSA计划更换阀门回装

第四天

柴油加氢反应器R101装剂;

柴油加氢E101、E102A更换密封件开始回装

柴油加氢K101A所有吸排气阀拆卸、清理

部分动火施工完毕

第五天

柴油加氢E101、E102A回转;

柴油加氢HT101密封环完成

柴油加氢K101A所有吸排气阀回装

计划定压安全阀回装;

第六天

柴油加氢E101、E102A回转完毕;

计划定压安全阀回装完毕;

第七天

30-24:

柴油加氢反应器R101装剂完毕;

柴油加氢E101、E102A气密;

第八天

柴油加氢反应器大盖回装完毕,底部盲板抽出,R101系统恢复完毕,开始气密;

本次设备检修难点主要为高压换热器检修。

高压换热器压紧螺栓经多次强力矩紧固后,拆卸存在困难。

四、装置开工安排

装置开工计划用时4天,具体安排见开工进度表。

其中,耗时最多的是催化剂干燥、催化剂硫化。

根据催化剂理论干燥曲线,需时35小时,本次干燥计划用时32小时;

根据催化剂理论硫化曲线,需时44小时,本次硫化计划用时41小时;

具体开工时间安排见下表。

表3开工进度表

00~2:

反应系统氮气置换

分馏系统维持250℃热油短循环,煤油加氢停止正常生产,改40t/h长循环,反应炉出口降至200℃。

调度、常减压公用工程、检验中心

煤油加氢改循环,停航煤直供料;

分析气体组分、供给足量的氮气

2:

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