QC成果大型设备暖风机改造解析Word格式.docx

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1.QC小组人员表

小组名称

课题类型

攻关型

成立时间

2014年3月

活动时间

2014.3-2014.9

验证效果

有效

小组成员简介

姓名

性别

年龄

职务

小组分工

刘学洋

37

副队长

组长

钟磊

29

副组长

孙树峰

39

技术员

成员

黄学舵

45

尹志超

27

制表人:

尹志超时间:

2014.09

2、本次活动时间表

时间

内容

2014.3

2013.4-2014.5

2014.6-2014.8

2014.8-2014.9

选题理由

………

———

现状调查

设定目标

原因分析及要因确认

对策制定

对策实施

效果对比

巩固措施

总结回顾及下一步打算

计划:

………实际:

1、故障率逐渐增高

图12011年—2013年电机故障次数对比

查找2011年至2013年1月至12月的《大型设备维修记录》,可以看出,大型设备空调系统电机故障次数明显增多—其中2011年至2012年共4次,2013年则增加至11次(如图1)。

进入到2014年,截至到8月份已发生6次电机故障,考虑到目前流机队大型设备数量减少一半,可见形式十分严峻。

2、维修周期长

查询《大型设备维修记录》,可以看出大型设备空调系统电机的维修周期较长,VOLVO装载机和挖掘机需要7天,而CAT装载机则需要15天左右,这样不仅耽误时间、影响生产作业,而且维修车辆的停放安全也成为问题。

3、配件价格昂贵

据了解,大型设备(包括VOLVO装载机、VOLVO挖掘机、住友挖掘机、CAT装载机)暖风电机及风扇电机平均价格在5000元左右,价格昂贵、成本过高。

品牌

VOLVO系列

住友系列

CAT系列

车型

装载机

挖掘机

价格(元)

5500

3750

5100

表2各车型暖风电机价格表

1、设定目标值

通过对上述现状进行分析及进行对外考察,QC小组成员研究决定本次QC活动目标为:

降低大型设备暖风电机维修成本。

量化目标值:

将流机队空调系统电机维修成本控制在1000元以内,即平均维修成本下降80%(见图3)。

平均维修周期控制在4天以内,即平均维修周期减少50%(见图4)。

图4改造前、后维修周期对比

图3改造前、后维修成本对比

2、可行性分析

我们小组人员配置包括多名有丰富维修经验的技术管理人员,所以我们小组调查研究能够更全面、更透彻

通过调查,现阶段对大型设备空调系统暖风电机进行改造是十分必要的

我们小组所提出的课题得到流机队领导的高度重视,并给予人力和物力上大力支持,使我们小组的课题攻关能够顺利进行

为查找影响大型设备暖风电机维修成本的所有因素,小组成员集中讨论,得出结论,并绘制关联图(见图5):

图5关联图

作业现场粉尘污染严重

气温过高,风机使用率过高

配件质量存在问题

配件价格过高

供货时间过长

司机操作不合理,造成故障

管理人员日常培训不足

风机超负荷使用,造成故障

风机使用年限长,风机老化

管理人员日常检查不到位

司机日常检查保养不到位

序号

末端因素

确认

负责人

判定

1

通过加强对码头作业监管力度,可以有效减少违规现象

非要因

2

此处为检查死角,无法检查、保养

3

此处为检查死角,无法进行有效监管

4

需要管理人员制定详细的培训计划和培训内容

要因

5

风机使用年限过长,风机老化

设备老化为客观因素

6

需要通过集中培训的方式,将空调系统及暖风系统的正确使用方式教授给设备司机

7

供货时间长,造成维修周期增长,间接导致成本增加

8

配件价格高是造成成本增加的直接因素

9

配件质量出现问题概率较小,为不可抗因素

10

作业现场环境恶劣为客观因素,不可改变

12

作业现场粉尘污染严重,造成风机故障

经过现场验证和调查分析,可以看出12条末端因素有4条确定为要因。

经过QC小组讨论决定:

针对以上4条要因制定相应对策

对策

目标

实施人

完成地点

完成时间

管理人员日常培训不足;

设备司机理论及技能培训

能够正确使用空调系统及暖风系统

培训教室

7月31日

供货时间过长;

对大型设备暖风电机进行改造

减少供货时间,降低维修成本

车间

8月10日

实施一:

对设备司机进行集中培训

2014年7月5日,由小组成员共同制定培训计划。

2014年7月27日,由副队长刘学洋负责对铲车班全部员工进行培训。

2014年7月28日,由副队长钟磊对挖掘机班全部员工进行培训。

实施二:

经过调查对比发现:

暖风电机故障多为定子、转子烧毁造成的,而豪沃自卸车暖风电机定子、转子部分与各大型设备相似。

经过我们小组研究决定:

改造自卸车暖风电机,来代替大型设备暖风电机。

实验一:

为了能够更快的看到改装效果,我们小组选用一台故障设备—130#装载机进行实验。

首先将豪沃暖风电机定子、转子部分拆下,并对转子轴一端进行加工、切割,达到与大型设备风机扇叶配合的目的。

(如图6)

图6加工转子轴

根据风机扇叶轴孔直径加工转子轴套,将原来利用螺母固定的方式改为轴用挡圈固定方式,结构牢固,不易松动。

(如图7)

转子轴套

图7

将其装配完整,并安装至130#装载机上。

打开空调系统,运转正常。

实验二:

之后我们用同样的方式对故障设备—8#挖掘机风扇电机进行实验改造,安装之后,运转正常。

(见图8)

图88#挖掘机电机改造过程

1、培训效果

2014年7月30日至7月31日对铲车班全体员工进行关于空调系统、暖风系统使用方法的抽查,员工成绩合格率为100%,达到预期效果。

2、改造效果

2014年8月至2014年9月,我们对经过改装后的两台设备进行跟踪调查,调查结果:

设备名称

空调系统故障次数

暖风系统故障次数

电机故障次数

130#装载机

8#挖掘机

之后我们对改造前后的维修成本及维修周期进行对比,对比情况:

维修成本(元)

维修时间(天)

改造前

4962.5

7-15

目标值

1000

改造后

245

2.5

经过对比,完全达到预期效果。

3、巩固措施

经过验证,对策实施已全部达到预期效果。

我们将在以后的工作中加强对设备司机的培训,尽量降低不正常操作造成的故障。

之后我们将对该部分存在故障的设备逐台进行改造,已确保作业生产的正常进行。

十一、总结回顾及下一步计划

总结:

本次活动提出的《降低大型设备暖风电机维修成本》是结合流机队实际情况,并根据分公司提出的具体要求而决定的,从目前的人员培训效果和设备改造效果来看,完全达到了预期效果。

本次活动大大减少了大型设备暖风电机的维修成本、减少维修时间,进一步提高了流机队设备保障工作,推动了流机队工作的发展。

下步打算:

在本次QC小组活动中,我们发现大型设备空调泵维修存在同样的问题,为此我们QC小组决定下一步将以《降低大型设备空调维修成本》为课题开展活动。

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