发电厂事故预想以及危险点分析.docx

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发电厂事故预想以及危险点分析

发电厂事故预想及危险点分析在每一个事故的后面,都存在着许多的失误,如果我们能够把这些失误避免掉,事故也就不会发生。

让我们正视每一次事故,认真的对待事故、总结事故、分析事故。

不放过事故中暴露出的设备隐患,不放过事故中潜在的操作失误和经验不足,不放过我们在规章制度中可能存在的不到之处。

分析失误产生的原因、条件及避免的方法。

那么我们在将来的工作中,就会轻松自如的应对一切异常,避免事故的发生了。

从众多的事故中可以看出:

如果我们能够避免小的失误,大的事故也就不会发生了。

发生事故——会给公司、个人造成名誉和经济上的损失;总结事故——会使我们眼捷手快,防止事故的再次发生。

总结的结论,因水平问题不一定正确,同时,在指导今后的工作时也不应是千篇一律的,应在安全的基础上保持一定的灵活性。

总结,是总结经验教训。

在这里大多数是总结教训,其中教训部分也只是一些零零碎碎的事故,但是,其目的是为了抛砖引玉,愿更多的人来一起总结!

事故的种类:

一、经验不足或漠不经心的:

多起给煤机断煤异常,引发锅炉灭火,造成的事故;在切给水旁路至主路的过程中,造成的跳机;多起汽包水位控制不当,造成事故扩大的。

二、责任心不强的,又不按规程要求的:

发电机并网无操作票,未放操作保险,造成无法并网,且对主变损伤

(应对主变评估其损伤的程度);因发电机TV报警,就不做认真处理,造成误仃机;

五号发电机主变冷却器故障一个小时无人过问,造成整个机全仃;四号机做严密性试验,不按要求进行,造成仃机的;在有动火工作票的情况下,却不按票执行,这虽然是外单位的外因,但是,我们也应想想:

发出动火工作票后是否还能保证安全的问题。

三、设备性能不熟的:

1.切换送风机油泵,引起风机跳闸(多次);2.开小机时没有打开电动门,造成跳闸;3.锅炉改造燃油油枪后,由于对机械雾化油枪性能不熟,多次造成锅炉灭火和爆燃引起MFT。

四、怕担责任,拼设备的:

1•因断煤处理不当,造成主蒸汽温度高达到583C,持续时间达二十多分钟,远远超过手动打闸时间和限额(应对锅炉所造成的损坏进行评估。

5号炉由于经验也造成高超温达598E的情况,更是危险到极点);2.大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机;3.在多次的主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的,如果是能够在这种情况下再运行,那么就应当修改规程;

4.一次风机风机轴承振动过大,怕担责任,逐层回报,1小时后烧坏轴承,造成机组长时间(一个月左右)不能带负荷

五、盲目指挥、野蛮操作:

1.多起异常处理,由于当值值长、主值无法执行自己的职责,使得在异常处理的过程中,无专人指挥,集控室内一片混乱,最后造成事故的;2.给水泵恢复过程中,在水位调节的过程中,盲目指挥造成跳机的;3.由于在对机械雾化油枪性能不熟的情况下,又盲目指挥,造成锅炉灭火和爆燃引起MFT(多起);

4.在MFT后的再次MFT就是明显的盲目指挥。

本来按部就班的MFT后处理,在盲目指挥下,以极高的速度提升热负荷,使得电泵连续跳闸;

5.启动时,机组应力严重超限,仍然强行增速的(连续两次强行增速,是否应对机组的伤害进行评故)。

6.在汽包定排手动开不动的情况下,使用大锤等超强度工具进行野蛮操作造成机组临时仃机。

6.乱动设备的:

1.由于对新设备不熟,想多学习,但是,在没有人指导下,自己又大意,在机组运行时乱动CRT画面,造成#5机小机跳闸;

2.定冷水泵切换过程中,不认真查看误关阀门的;

3.多起事故的处理过程中,机、电、炉之间,不能协条配合,调整时只考虑自己一方的,也造成多次事故扩大。

7.设备管理不到位的:

1.对于在调试中就发现了的缺陷(电控小室无防水措施,一个汽机阀门坏就造成整个机组仃电)不认真对待,造成大雨时#4机组UPS退出运行并烧坏,造成机组全仃几个小时;

2.运行中,,在拆除脚手架时,将引风机事故开关砸掉,引起异常;

3.机组运行中,在进行安装保温层时,误碰高加三通阀的限位开关,引发设备异常的;

4.多次燃料中加杂异物,造成堵煤、断煤引发各种事故;

5.发出设备缺陷单,但是未落实,造成机组带故障运行,引起主变压力释放阀动作,机组全仃。

6.两次煤粉管道着火,其煤粉流速测点一直没有恢复,使得运行人员无法发现设备异常。

而且,这类问题非常多,应当尽早改进。

八习惯性违章的:

1.按习惯性违章的工作方式进行工作:

换给水的DPUfS件造成给水无法调节引起MFT;

2.改线路保护的二次接线,造成开机并网后跳闸(应对其接线核对,确定为什么跳闸)。

九.操作不到位的:

1.两次汽机真空低影响全厂经济效益的,均是由于操作不到位造成的(应关闭的阀门没有关);

2.仃炉过程中,造成主蒸汽温度在一分钟内变化达98C之多,其可能造成的锅炉损坏是应进行评估的。

十.多次重复的事故:

1.因给煤机断煤造成的重复性事故是最多的。

但是,却没有一个具体的解决方案(大修后更换煤斗内衬板,现已解决);

2.由于责任心不强或技术水平造成的事故也比较多的发生;

3.多次因工作票执行的不规范,所造成的事故也在前列之中。

但是,由于没有一个真正可行的方法,所做的工作以花架子为主。

十一.设计中的问题:

1.主变冷却器造成发电机跳闸,就是一起设计逻辑严重不足的问题(其后的改进是否完全,值得商榷);2.送风机润滑油控制回路,造成送风机跳闸的就是因不配套所造成的。

十二.头痛医头型:

1送风机的轴承温度保护退出,造成风机转子烧毁(因一次风机的轴承温度高,经常出现跳闸现象);

2.FSSS逻辑因部分原因改动,而不考虑其它,造成多起锅炉爆燃的;十三.思想不稳定:

1.操作过程中,由于思想不稳定把数据输入错,造成大的事故。

监盘及操作要点电气注意:

按部就班、快而不乱、保障电源、预防在前、操作前想好,操作时利索;检修质量是保障,相关试验做后盾,操作到位保安全,步骤清晰明事理。

汽机注意:

疏水放气、油温轴温、水位变化、操作到位、机炉联系、升降稳健;巡回检查不放松,大修验收保周期,操作到位防振动,锅炉注意:

负压水位、负荷汽温、油枪备用、煤质断煤、操盘稳健、出手果断;效率靠调整,安全靠经验,事故预想在脑中,出事不慌保安全。

检查注意:

事前多准备,改动要慎重设备异动交待好,传动、图纸不能少大负荷变化时,要请注意:

凝汽器、除氧器(水位高后造成变频的凝泵出口压力太低什么引起给水泵密封水中断)、加热器水位、主汽压力、温度、给水泵再循环门是否会开(也就是给水泵不出水)、排渣不及时,干渣机故障汽包水位变化太大压力变化太大

MFT后的一些注意事项:

1.MFT后的汽包水位

2.汽机的真空

3.给水泵的最小流量

4.启磨前的吹扫,要防止在点火时,启磨后的爆燃;

5.主蒸汽温度

6.辅汽的压力

7.等离子是否能拉弧(点火枪是否能点着)

8.一次风机的档板是否能打开

9.减温水是否关闭汽机跳闸后的注意事项:

1.油泵是否联启

2.尾部喷水是否联启

3.汽机跳闸原因电气跳闸后的注意事项:

1.厂用电是否切换

2.准备重启后,励磁回路要先准备后,不要临时再处理;

3.主变冷却器等要全面检查

4.查找跳闸原因,处理要准确、果断;

典型事例

磨煤机断煤造成汽温583C

时间:

2002.4.13

运行工况:

手动方式,三台磨组运行。

事故现象:

报警断煤后又跳磨。

汽包水位下降,汽温下降,(当时没投CCS负

荷下降。

事故处理:

投油枪、减负荷、暖备用磨,手动增加另外运行磨组的给煤量,处理基本都正常(但是加煤太快)。

由于没有注意主汽温的变化,当煤量、给水、汽包水位调整正常后,发现主汽温达560C以上,迅速增加减温水,但由于已晚,主汽温度一直上升,最高升到583E,并且远远超过手动MFT时间。

存在问题:

1.由于是新机组,对给煤量的掌握不准,增加的速度过快、过多,不适当;

2.正常运行时,由于水位调节不能投自动,造成注意力分散;

3.由于单纯要求经济指标,在减温水调节阀不能安全关闭的情况下,改用电动门来调节减温水量,而该电动门又不是自动的,可在事故时又忘记开此电动门,是这次主汽汽温高的主要原因;

4.新机组,人员没有处理事故的经验;

5.没有及时手动MFT处理事故不果断,对事故可能造成的后果认识不足,拼设备,怕担责任;

6.运行能力有待提高;

事故预防:

1.重要设备的缺陷要及时消除;

2.调整好经济运行和安全的关系;

3.实际操作人员要急而不乱,参数要看全,非操作人员要多提醒、少干预;

4.机、电、炉的配合,一定要在实际工作中做到位;

5.根据汽压调整负荷、水位、燃料量。

其它:

1.在没有技术积累和其它公司成功经验借鉴的情况下,不要盲目根据少数人的想象就直接下达命令;

2.对于这次锅炉高超温,有可能带来的设备损坏,应做一个评估(今后的大小修工作中要进行特别的检查);

3.对于事故的总结工作一定要到位,真正做到“不放过”。

而这个“不放过”是要增加一个起到:

指导以后工作的作用,事故不可怕,可怕的是不吸取教训!

炉主汽温达598C

具体工况不详,仅说过程:

1.启动某一台磨组,因为不下煤,造成炉膛负压下降较大,故开大送风量,而引风机有一些超调,进一步使负压下降,运行人员因经验不足,再次调大送风量。

2.就这样进行了几个调整过程后,当旁观者看到氧量达到七点几以上时,就说氧量太高时,再看主汽温已达到非常高了,这时赶紧调整主汽温,经过努力,汽温降了下来,但是,最高时主汽温达到598C。

3.事后,因为曲线上的汽温过高,怕查出来要处理,就想办法对曲线进行了修改。

后来了解,

应当是在降负荷的过程中,

停一台磨组。

看到负压下降较大,赶急加送风因为是新手,再后来,就把送风量大的事给忘了,只减负荷,忘了减风量。

#2号给煤机跳闸

02.9

运行工况:

2、4、5三台磨运行,机组负荷:

220MWV投CCS

事故现象:

大屏幕上给煤量曲线掉下,发#2给煤机“断煤”和“跳闸”信号。

事故处理:

手动解CCS至手动,解除所有的给煤自动,迅速增大其它运行给煤机的出力。

此时,机组负荷、汽包水位、汽压均有所下降。

在调整过程中,由于开始时增加的煤较多,热负荷增加太多,汽压也就增加的较高,汽包水位下降较大。

随后又赶紧调整热负荷、汽包水位。

由于过调,所以来回反复了好几次。

最后造成汽机调出力下降,时间约有30分钟。

存在问题:

1.应先投两只油枪,一是稳燃、防灭火,二是迅速补上损

失的热量;

2.在调整时,各给煤机给煤量增加太多的新煤,使后来的

机组负荷增加太多,这在今后应引起非常的重视!

3.当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动

调整负荷,不能只看锅炉调整而不去协调;

4.机组负荷和送、引风量要注意调整,当时引风量没有跟

好。

5.处理时过于紧张。

预防措施:

1.在CCS或AGC运行时,当跳一台或两台给煤机(或磨组)

时,给煤自动一定要及时解除,并注意机组负荷,迅速增加适当的煤量,但不是增加的越多越好(由于这时跳的一台磨内还有一定的存煤)特别是在大负荷时,容易发生堵煤;

2.及时投入油枪,增加热负荷,防止燃烧工况被破坏。

还要视炉膛内的燃烧工况、磨组运行的台数和运行的层次来定,一般情况在下两层磨组出现问题,煤质也不太好时,一定要投油助燃;

3.调整给煤量时,应注意热负荷不要增加太多,一定要适量,这个适量的“量”字,一是从断煤前的量(有时降负荷所以要小一些)一是从事故处理的

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