2×440th循环流化床锅炉运行经验介绍文档格式.doc

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2×440th循环流化床锅炉运行经验介绍文档格式.doc

炉膛与后烟井之间,布置有两台绝热钢板式旋风分离器。

旋风分离器下部各布置一台非机械的“U”型回料器,回料器底部布置流化风帽,使物料流化返回炉膛。

锅炉采用两次配风,一次风从炉膛底部布风板、风帽进入炉膛,二次风从燃烧室锥体部分进入炉膛。

锅炉共设有四个给煤点和四个石灰石给料口,均匀地布置在炉前。

炉膛底部设有钢板式一次风室,悬挂在炉膛水冷壁下集箱上。

本锅炉采用床上启动点火方式,床上共布置4支(左右侧墙各2)大功率的点火油枪。

同时在炉膛燃烧室左右两侧各布置一台流化床冷渣器。

本锅炉锅筒中心标高为47000mm,G排柱至K排柱的深度为37200mm,主跨宽度为21000mm,左右侧副跨宽度均为5000mm。

3 循环流化床锅炉常见故障分析及对策

3.1炉内受热面磨损

循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)除了高效节能、低污染地清洁燃烧优点以外还有一个最大的特点就是燃料适用的广泛性。

正因为如此,大多的循环流化床锅炉都燃用了高水份、含灰量极大的劣质煤,燃烧时,烟气中含有大量的飞灰颗粒,这些灰粒以极高的速度冲刷炉壁及其设备,使其表面受到剧烈的磨损,发生局部的严重破坏,甚至导致事故停炉。

炉内受热面的磨损主要集中在水冷壁四角、密相区上部过渡位置、温度测点周围、炉内悬吊受热面、顶部与分离器相对位置的水冷壁和过热器以及焊缝附近,由于上述位置均处于物料的次密相区和涡流区,飞灰浓度和速度相对较大,设计上没有在该处考虑受热面的防磨,因此就出现了防磨的盲点。

据不完全统计,全国的流化床锅炉因磨损造成壁厚减薄而爆管的事故中有26.41%是出现在上述部位。

3.1.1 各部位磨损机理分析

3.1.1.1 流化床区域

在燃烧室中,从床的底部至固体颗粒膨胀起来的床层界面称为流化床。

要使流化床上的固体颗粒保持悬浮沸腾状态,使煤粉颗粒得以充分有效地燃烧,从炉底布风装置出来的空气流必须具有足够的速度、强度和刚度,以在支撑固体颗粒料层的同时,产生强烈的扰动,研究发现,当床料密度ρs(1-ε)=8-10kg/m3时(ρs?

?

颗粒密度,ε?

空隙率),床内细颗粒就会聚成大粒子团,团聚后的粒子团由于重量增加体积加大,以较大的相对速度沉降,并具有边壁效应,使流化床中气?

固流动形成近壁处很浓的粒子团以斜下切向运动,下降到炉壁回旋上升,颗粒彼此之间以及与炉壁之间进行频繁的撞击和摩擦,使炉壁出现了严重的磨损。

锅炉运行一年后大修检查,发现水冷壁密相区耐磨料过度部位的水冷壁普遍出现不同程度的磨损,经测厚最薄为4.7mm,磨损量达1.8mm。

3.1.1.2 炉膛内悬吊受热面

布置在炉膛内的过热器等受热面,所处的位置是烟气流必经通道,高浓度、高速度的飞灰颗粒,大大地增加了在单位时间内颗粒对受热面的撞击率,我们知道,管壁表面的磨损量是与撞击率以及流速成正比:

T∝(ηkω3/2g)τ

式中:

T?

管壁表面的磨损量,单位为g/m3

τ?

时间,单位为s

g?

重力加速度,g=9.18m/s2

ω?

飞灰速度,可认为等于烟气流速,单位为m/s

κ?

烟气中飞灰浓度,单位为g/m3

η?

飞灰撞击率

因此,布置在炉膛内的悬吊受热面,特别是第一、二排的管束,磨损较严重。

锅炉运行一年后大修检查,发现两侧水冷屏的第一排管束与侧墙相对的一面磨损较为严重,经测厚最薄壁厚为5.2mm。

3.1.1.3 炉膛出口(分离器进口)

炉膛出口处烟气流流通截面骤降,并使粒径d50为40~70μm的固体颗粒加速到最大速度,以满足分离器所需分离临界速度,不同结构的分离器有着各自不同的临界速度,据我们了解,一般这一临界速度达25m/s左右,这样高速度的固体颗粒在炉膛出口转弯处(俗称靶区)将产生较大的离心力,强烈地冲刷炉膛出口管,同时,高密度的灰粒在与管表面碰撞时,使金属显微颗粒克服分子之间的结合力,使本已处在高温处的局部管表面温度升高引起该处金属变软,使金属颗粒更易与母体分离产生磨损。

锅炉运行一年后大修检查,发现分离器入口两侧水冷壁磨损较为严重,特别是与耐磨料结合处的一根水冷壁管冲刷出现许多凹坑,深度达2~3mm。

3.1.2 设备改造情况

针对炉内受热面磨损严重的问题我们采取了如下措施:

(1)将水冷壁两侧的床温测点(约标高26米)拆除,将测点两侧的让管进行取直。

(2)我们在过热屏的迎火面加装了部分耐磨鳍片,鳍片的两端与管子的角度磨成150斜角。

(3)考虑到流化床锅炉的特殊性和受热面磨损的普遍性,我们利用大修机会对炉内部分受热面进行了喷涂。

喷涂位置为炉膛四角水冷壁、密相区往上1.5米、焊缝两端各0.2米,顶棚往下1.5米和分离器入口两侧相对应的部位。

3.1.3 运行采取的措施

(1)循环流化床锅炉受热面磨损速率与颗粒速度的三次方和颗粒粒径的平方呈正比,为了减少磨损必须严格控制入炉煤的粒度和热值,细碎机出料粒度总体标准如图(3-2)所示:

 

对煤粉粒度的具体要求如表(3-1):

图3-2

表3-1煤粉粒度控制表

筛孔尺寸

通过量占总量比例(%)

(mm)

10mm

100%

8mm

98~100%

6mm

95~100%

3mm

78~90%

1mm

38~60%

超过上表所示的范围,视为不合格。

(2)对入炉煤的热值进行严格的取样化验,确保入炉煤的低位发热量高于校核煤种即大于19500KJ/Kg,发热量小于该值的煤种一律进行掺烧,防止煤量过大。

(3)由于我们公司现在的煤种的热值很难达到校核煤种的热值,为了减少飞灰磨损带来的危害,保证烟速在规定的范围内,决定对入炉煤进行定量燃烧,严格将燃料耗量控制在69t/h以下。

(4)炉内受热面的磨损与运行人员的调整有很大的关系,一、二次风的配比和物料浓度对受热面的磨损有直接的影响,在保证炉内床料流化良好的前提下,减小总风量,145MW合理风量在450t/h左右。

(5)在保证料层差压合理分布的前提下,降低炉膛差压,145MW合理床压在13.4~14.5KPa左右。

(6)根据燃烧工况,合理控制风量配比,减小“多余”风量的送入。

(7)煤、风调整应缓慢均匀,精心监视,降低炉内的扰动。

(8)高负荷,在保证蒸汽参数前提下,控制外循环物料量。

(9)根据排渣粒度每360运行小时置换换床料一次。

(10)开展各种活动,不断优化燃烧调整,丰富经验,提高机组安全、经济性。

3.2 炉内耐磨料损坏

非金属耐磨材料,由于热震稳定性好,施工维修简单,是循环流化床锅炉中应用最多的耐磨材料,从整台锅炉的经济比较来说也占了相当大的比例。

非金属耐磨材料有定形制品与不定形制品,定形制品以预制品和砖为主,而砖在循环流化床锅炉中大面积的耐磨墙体应用较多,如分离筒、回料器,尾部烟道等,目前常用有硅线石砖、锆铬刚玉砖、碳化硅砖等。

不定形制品有喷涂料、耐磨耐火可塑料、耐磨耐火捣打料、耐磨耐火浇注料等。

耐磨耐火可塑料,是由耐火骨料、结合剂和液体组成的混合料。

交货状态为具有可塑性的软坯状或不规则形状的料团,可以直接使用,主要结合剂可以为陶瓷、化学结合剂。

以捣打(手工或机械),震动、压制或挤压方法施工,在高于常温的加热作用下硬化,耐磨耐火捣打料的组成基本与耐磨耐火可塑料相同,所不同是耐磨耐火捣打料,一般来说均在现场调配,用多少配多少,最适用于用量不大的修补,而耐磨耐火可塑料,不宜久存,特别是开封后极易硬化,故较适用于用量较大的批量施工。

如悬吊在炉膛内的受热管束,使用现存的可塑性软坯在管节距之间捣打挤压,即密实又施工方便。

耐磨耐火浇注料是由耐火骨料和结合剂组成的混合料。

交货状态为干状,加水或其他液体调配使用。

主要结合剂为水硬性结合剂,也可以采用陶瓷和化学结合剂,以浇注、震动的方法施工,无需加热即可凝固硬化。

保温耐磨料的损坏主要集中在炉内密相区、过热屏底部、旋风分离器入口及切向位置、旋风分离器的入口伸缩节、回料器的平行位置,其损坏主要有脱落和磨损两种情况,造成上述损坏的原因是多方面的。

3.2.1 耐磨料损坏的原因

耐磨料的损坏主要有以下原因造成:

(1)有些耐磨料其本身的成分配比不符和要求,使耐磨料的稳定性达不到设计要求,表面硬度减弱以及粘结力降低,耐磨料极易磨损和脱落。

耐磨材料的的物理化学性能非常重要。

一般来说,耐磨材料的耐压强度、抗折强度、耐磨性、热震稳定性和重烧线变化是主要的考虑指标,同时,高温耐压强度指标也要考虑。

有许多种耐磨材料结合剂须1200℃以上温度烧结后才有一定强度,在1200℃以下使用,因耐火材料达不到烧结温度而导致强度很低,因此,在流化床锅炉上选用效果不理想。

(2)施工工艺不良也容易造成耐磨料的损坏,在施工中没有严格按照料水(或磷酸结合剂)浓度进行合理配比,耐磨料中水分较大或者没有严格按照烘炉特性曲线进行烘炉、施工时欲留的膨胀缝不符和要求或膨胀缝设计存在问题等,在运行中极易造成耐磨料大片脱落。

(3)设计结构不合理也会造成耐磨料脱落,例如:

抓钉、拉砖钩数量较少以及设计强度较低都会造成耐磨料大面积脱落。

从目前情况来看,我公司两台循环流化床锅炉的分离器总体设计不是很合理;

该墙原设计厚度304mm,内层为150mm厚高强度耐磨耐火砖,外层为154mm厚的耐火保温浇注料,用拉砖钩将耐火砖拉住。

该结构的墙保温效果差,经常造成墙体塌落,现在设计中常设计成棋盘式结构,效果较好。

(4)运行操作不当也会造成耐磨料脱落,耐磨材料随温度的升降,产生膨胀或收缩,如果此膨胀或收缩受到约束,材料内部就会产生应力。

耐磨材料属非均质的脆性材料,与金属制品相比,由于它的热导率和弹性较小、抗拉强度低、抵抗热应力破坏能力差、抗热震性较低,在冷启动锅炉和停炉冷却时如果温升较大,就会造成耐磨料的受热不匀产生裂纹而脱落。

3.2.2 针对耐磨料损坏所采取的措施

(1)对耐磨料进行了招标,选择有资质的、信誉和质量较好的耐火材料厂家进行施工,在施工中严格施工工艺,加强质量监督,对耐磨料的成分进行不定期抽样检查,对不合格的产品一律拒绝使用。

(2)旋风分离器切向位置的耐磨料,飞灰碰撞积率最大、烟速和烟温最高,磨损最严重、三维热膨胀最大。

我们对该处的耐磨料进行了施工改造,将原有的耐火砖拆掉(部分脱落)增加了

Y型抓钉,并在抓钉上面焊接了φ6mm的不锈钢网,外层用60mm的高温硅酸铝棉毡,中间用微孔保温砖,内层附以150mm厚的耐磨捣实料,经过8个多月的实际运行,保温效果和强度都非常好。

(3)回料器的水平段耐磨料经常脱落,致使该处的铁板烧红,我们利用大修机会对该处进行了改造:

在耐磨料最内层加装了成型的碳化硅预制板,该板耐高温,抗磨损冲刷,使用效果比较好。

(4)对屏式过热器和水冷屏在下部增加了销钉数量。

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