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M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

第24卷第2期

2011年6月

《燃气轮机技术》

GASTURBINETECHNOLOGY

Vo1.24N0.2

Jun.,2011

M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

周小力,杨锐

(1.湖南涟源钢铁集团有限公司热电厂,湖南娄底417009;

2.浙江杭州汽轮机股份有限公司,杭州310022)

摘要:

本文描述了涟钢应用日本三菱M251S型燃气轮机零值班燃料试验方法及取得的效果和亟待改进的

问题.

关键词:

零值班燃料;试验;研究

中图分类号:

TM611.24文献标识码:

B文章编号:

1009—2889(2011)02—0065~05

低热值高炉煤气燃气轮机为了点火和保安大多

采用值班燃料的方式.值班燃料的连续不断使用,

造成采购,使用,维护成本的增加,且因该部分的设

备故障导致停机在多个运行单位都有报道.以三菱

的M251s型燃气轮机为例:

1台燃机必须采用2台

活塞式焦炉煤气(COG)压缩机或者1台螺杆式焦

炉煤气压缩机与之配套,该部分使用,维护成本较

高,且故障率也不低.为此,通过努力,涟钢与杭汽,

三菱在2010年3月15日至3月18日实施了关闭

值班焦炉煤气的零值班燃料试验.

1基本原理

1.1燃机燃烧室结构

M251S型燃机燃烧室主体构造由下列部件完成:

a.主喷嘴;b.值班喷嘴;c.燃烧筒;d.过渡段.见图1.

图1燃烧室结构图

其工作原理为:

燃机具备条件时,点火栓启动高由于值班焦炉煤气点燃后火焰前温度高于600~C以

压点火装置点火,值班焦炉煤气经隔离阀和控制阀上,所以很容易直接将燃烧筒内的高炉煤气引燃,随

送入值班燃料喷嘴与压缩空气混合点燃,如果火检着高炉煤气量的提高燃机逐渐升速.

装置检测到火焰,则自动控制高炉煤气隔离阀和超1.2零值班燃料管道改进

速跳闸阀打开,高炉煤气经主喷嘴向燃烧筒供气.要实现燃机零值班燃料运行,就必须对燃料系

收稿日期:

2010—07—29改稿日期:

2010—10一o1

66燃气轮机技术第24卷

统进行改造,因为只是切断值班燃料供应,就会造成

燃料从喷嘴倒灌到值班燃料环形管道内燃烧,沙钢

就发生过因值班燃料管道堵塞,而烧坏了值班燃料

环形管道的实例.为此,对值班燃料管道进行了改

进(见图2),增加了高炉煤气吹扫及供阀,高炉煤气

吹扫切断阀,氮气密封阀及相关的节流装置(未在

图上标注).

氮气奄封阀放阀

嘉笏!

{)一l『)禺扫切断阀上11隔离阎乐缩栅

燃烧室

\

涡轮

//

乎景控制阀值班焦气'高炉煤气值班焦炉煤气一流—J———1—二i一髂蹴

就压

f

寓?

怕t#茸

值班焦炉煤气环形管

2工艺管线

1.3零值班燃料控制逻辑的改进

在增加了相关阀门的同时,对燃料系统的控制

逻辑也进行了相应的修改,然后进行零值班燃料运

行的试验.燃机点火过程及投入高炉煤气也发生了

相应的变化.

当高炉煤气热值在2400kJ/m~3732kJ/rn

(标准状况下)之间时,其它辅助设备正常,燃机就

具备启动条件.启动电机运转带动燃机清吹(防止

燃烧室,余热锅炉内有煤气),此时高炉煤气吹扫及

供阀关闭,高炉煤气隔离阀打开,氮气密封阀关闭,

同时热值控制系统调整煤气热值到点火需求热值,

当清吹时间达到程序设定值时,燃机降速至610#

rain左右,值班焦炉煤气投人,点火栓进枪,COG流

量控制阀和值班焦炉煤气放散阀打开.然后打开值

班焦炉煤气隔离阀,4s后再关值班焦炉煤气放散

阀,点火,火检成功后,升速打开高炉煤气放散阀,高

炉煤气超速跳闸阀和高炉煤气隔离阀,吹扫4s后高

炉煤气放散阀关闭,主燃料投入,燃机升速,180s

后,氮气密封阀打开,燃机进入调速器控制模式.约

30min后,自动励磁系统和自动同期装置投入,开始

自动并网发电,带初始负荷1.5MW,燃机自动转入

负荷控制模式.

启动,清吹,点火,加速至3O00r/min并网燃机

转速与燃机排气温度曲线如图3.

速度曲线

/

/

——7

//温度曲线

燃火/,/

7

图3燃机转速,排气温度曲线圈

当高炉煤气热值和负荷达到试验所需的热值

和负荷时,进行零值班燃料试验:

启动"零值班燃料投入"开关,高炉煤气吹扫及

供阀打开,同时,焦炉煤气流量控制阀从原有的开度

向阀位开度25%方向关闭,然后氮气密封阀打开,

值班焦炉煤气隔离阀关闭,接着高炉煤气吹扫切断

阀关闭,值班焦炉煤气放散阀打开,至此,值班焦炉

煤气已退出,回流高炉煤气吹扫已投入.

如果需要退出零值班燃料,则只需启动"零值

班燃料退出",在焦炉煤气压力达到额定压力时,氮

气密封阀关闭,高炉煤气吹扫切断阀打开,同时,焦

炉煤气流量调节阀向对应负荷阀位开度推进,然后,

焦炉煤气放散阀关闭,焦炉煤气隔离阀打开,高炉煤

气吹扫及供阀关闭,零值班燃料退出,值班焦炉煤气

系统恢复运行.

事故状态零值班燃料燃机停机联锁的逻辑为:

高炉煤气吹扫及供阀切断,高炉煤气吹扫切断阀打

开,氮气密封阀打开4s后关闭.如果没有投零值班

燃料,由于高炉煤气吹扫及供阀切断,高炉煤气吹扫

切断阀打开,氮气密封阀关闭,则与没有实现零值班

燃料停机方式一致,关闭焦炉煤气隔离阀,焦炉煤气

流量控制阀,打开焦炉煤气放散阀.

2试验过程及数据

2.1试验数据

在燃气热值为高热值3090kJ/m一3600kJ/m

(标准状况下,文中燃气高热值数值都为标准状况

下)的范围之内,实施了从额定负荷到空负荷的零

值班煤气试验.其数据如下所示.

(1)100%负荷

在100%负荷下关闭值班焦炉煤气,将燃料热值

第2期M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究67

从3500kJ/m降到了3070kJ/m,低循环燃烧振动

以及BPT偏差(燃机各叶片通道温度与叶片通道温

度平均值的偏差)均在控制值以下,见图4,图5.

}3-30Hz一——Limit:

2.2kPaL—c

lI

j;A1arm:

i.5kPa

{{】

{I{{

图4低循环燃烧振动(旁路阀开度0%)

Alarm+30"C(Trip+60~C)

^aIⅢuLlI1pouL,——

图5BPT偏差

(2)75%负荷

在75%的负荷下关闭值班焦炉煤气,将燃料热

值从3400kJ/m.开始降低,当降至3200kJ/m以

下时,低循环燃烧振动的程度开始变大,见图6.

j{

;830Hz+———~————Limit:

2.2k

I

l}0i

盎l【A1arm:

1.5k

_____二『£

j{J

图6低循环燃烧振动(旁路阀开度18%)

因为加大燃烧器旁路阀开度有减少低循环燃烧

振动的趋势,所以在低热值侧打开旁路阀实施了试

验,并确认燃烧振动得到控制.在低热值侧调节燃

烧器旁路阀开度,见图7.

{I

;8瑚H…一0……1lLimit:

2.2kPa-Ij

iT『I

}{rAlarm:

1.5kPa

二鬻磷潮二304050

Combustorbypassvalvedemand(%)

图7相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3090kJ/m)

(3)50%负荷

在50%负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,当

燃料热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BPT

偏差均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振

动不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/

m时,调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动

见图8,图9.

l

8-30HLimit:

2.2kPa

Alarm:

.5kPa.

翻巍盔一r—岫穰

图8相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3400kJ/m)

J=

;

Limit:

2.2kPa8—3OHz

I

A1arm:

.1

.5kPa

l

j醯鳝爵毳矗

l鞫

图9相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3090kJ/m)

(4)25%负荷

在25%负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,燃

料热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BFF偏

差均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时一

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振动

不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/m

时调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动见图

10,图l1.

(5)空负荷

在空负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,燃料

热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BPT偏差

均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时一

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振动

不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/m

时调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动见图

12,图13.

2.2试验结论

试验分别以100%,75%,50%,空载负荷下的

燃烧性确认,以及高热值3600kJ/m,3400kJ/m,

68燃气轮机技术第24卷

Il

iS-30Hl{Limit:

2.2kPa

}J'iA1arm:

1.5kPa

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盘一趣酗

I}Limit:

2.2kPa8—30Hz}

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A1arm:

1.5kPaf

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图12相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3400kJ/m)

^

V

8—30ttzLimit:

2.2kPa

A1arm:

1.5kPa

l

黼嚣磅嘲

708090100

Combustorbypassvalvedemand(%)

图l3相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3090kJ/m)

3090kJ/m时的燃烧性确认,试验结果为在燃料热

值为3400kJ/m以上时,维持现在的设定状态就可

以运行,但热值为3090kJ/m时,燃烧振动的级别

较大,在当前的设定状态下不能运行.但是,通过改

变燃烧器旁路阀的开度设定,确认到所有负荷带,燃

料高热值带均可运行,见图l4.

3试验遗留及处理

3.1试验遗留

由于4月14日涟钢3}}燃机(没有实行零值班

燃料的三菱M251S机组)发生了高炉煤气复燃事

100

75

詈5O

.25

0

309034003600

Fuelgascalorie(kJ/m~)

0:

当前的设定状态下可以进行零值班煤气运行

△:

通过改变燃烧器旁路阀的设定可以运行

图14各负荷带,燃料热值带的燃烧确认结果

件,原定进行1#燃机零值班系统的负荷摆动试验,

负荷急降试验,100%甩负荷试验被迫推迟.

事件描述:

2010年4月14日10:

30接调度通

知,高炉复风,要求启动3#燃机.12:

18并网后带初

始负荷,由于煤气不足以及对应的汽轮机还在暖管,

负荷一直没有往上加.13:

l8负荷在1.5MW以下

摆动,突然由0.28MW降为一0.16MW,此时发电机

已变为同步电机,高炉煤气热值急剧下降,从3500

kJ/m降到2400kJ/m以下.50s后,燃机发电机

功率由负转正,最高到3.48MW,最终由于燃机逆功

率保护动作停机.

涟钢分析认为,燃烧器没有全部熄火,因为高炉

煤气热值下降(工艺原因),燃烧器部分熄灭,当高

炉煤气热值上升时燃烧器被再次引燃.

在有值班燃料的情况下,高炉煤气热值急速下

降,再突然上升,会对设备造成一定的冲击和破坏;

而在没有值班燃料的情况下,此时的高炉煤气在燃

烧室内可能会发生爆燃,其后果将更加严重.基于

这个原因,上述三个小试验被暂缓进行.其实,如果

不发生4月14日的事件,余下的三个试验已经顺利

完成了,因为此前的试验在各种热值和各种负荷段

燃烧都很正常,甩负荷和负荷急降对燃机运行几乎

不会有很大影响.

3.2问题的处理

为解决燃机熄火后复燃以及有可能的熄火后爆

燃,避免造成设备损失和人身伤害,涟钢和杭汽,三

菱进行了长达3个多月的技术交流.作为技术支持

方的三菱提出了如下的解决办法:

(1)高炉煤气在进燃机前先经高炉煤气气罐,

让高炉煤气内各气体成分均匀搅拌,热值变化就不

会发生大起大落.

(2)在燃机联锁保护中增加一个BPT温差和

第2期M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究69

降低动作负荷突变范围的紧急联锁.

但是,涟钢认为第一条虽然能从根本上起到防

止高炉煤气热值大起大落的作用,但是这要取决于

业主方的实际条件及场地情况;对于第二条涟钢认

为不能很好地解决熄火后突然爆燃的问题,因为控

制系统的响应还是有一定的时间滞后,同时,追加该

项紧急停机条件反而会增加误动停机的可能.

现在涟钢已找到一个该类问题较完善的解决方

法(在此不便公开),目前正在和技术支持方作沟通.

9月16日涟钢与三菱达成协议,由三菱在燃机

控制系统留出一路高炉煤气异常数字输入,一路4

20mADC模拟量输入,显示高炉煤气0—100%状

态信号,当该信号低于45%时报警,低于40%且高

炉煤气异常数字输人为真时,联锁停燃机.控制逻

辑由三菱完成,高炉煤气状态检查由用户自成系统,

并由用户接入.余下的四个试验项目9月17日正

式进行,除甩负荷试验发生火焰丢失现象外,其余三

项试验获得通过.三菱暂无法解决燃机甩负荷时发

生火焰丢失的问题,现只能采用甩负荷时燃机跳闸

来处理.热值突降时,由用户的外部信号连锁控制

燃机停机,同时提高燃机零值班燃料高炉煤气热值

投退点,当高炉煤气经自动控制增热后热值还是低

于2990kJ/m时,零值班燃料退出.

节约一台焦炉煤气压缩机的投资成本,更能节约大

量的运行成本,降低停机次数,具体效益数据如下:

(1)节约设备采购成本和设备调试安装成本

焦炉煤气压缩机一台成本约350万元,安装调

试费50万,合计节约400万元.

(2)降低焦炉煤气燃料成本

每套燃机可节约900m/h的焦炉煤气,同时需

补充2600m/h的高炉煤气运行,按年运行8000h

计算,每年可节约560万元.

(3)提高燃机出力运行,增加发电量

每套燃机的出力提高0.5MW,按0.572

(kW?

h)的电价计算,年运行8000h,500h的提高

量计算,可创效230万元/年.

(4)提高热值运行,降低氮气消耗

对于很多钢企来说,高炉煤气热值偏高,由于热

值至少可以提高100kJ/m运行,对发电几乎没有影

响.按年运行8000h,每小时可少用2000m左右

的氮气,低压氮气的价格按0.28元/rn计算,每年

每套可节约448万元的运行成本.

同时,降低焦炉煤气压缩机,焦炉煤气净化装置

的维护成本等效益同样也非常可观.我们相信,通

过涟钢,杭汽,三菱的共同努力,可靠运行的零值班

燃料时代很快就会到来.

4结语参考文献

:

燃机实现零值班燃料运行,有着巨大的经济效[1]三菱M251S型燃机零值班燃料试验报告

益,在多台共用焦炉煤气压缩机时,它不仅至少可以[]三菱M型燃机GTc控制逻辑图?

M251STypeGasTurbineZeroPilotFuelGasTestandResearch

ZHOUXiao—li.YANGRui

(1.HunanLianyuanIron&SteelCo.Ltd,HunanLoudi417009,China;

2.HangzhouSteamTurbineCo.Ltd,Hangzhou310022,China)

Abstract:

ThethesisdescribestheeffectontheapplicationofMITSUBISHIM251SgasturbinezeropilotfuelgastestinLYSteeland

theproblemthatshouldbesolved.

Keywords:

zeFopilotfuelgas;test;research

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