车间生产月度工作总结.docx

上传人:b****6 文档编号:12601407 上传时间:2023-04-20 格式:DOCX 页数:2 大小:8.82KB
下载 相关 举报
车间生产月度工作总结.docx_第1页
第1页 / 共2页
车间生产月度工作总结.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

车间生产月度工作总结.docx

《车间生产月度工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《车间生产月度工作总结.docx(2页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

车间生产月度工作总结.docx

车间生产月度工作总结

  1、九月份车间生产正常,日产量维持在8000——10000支左右,由于车间人员短缺,排气工序只能开启xx个,即白天开两个,晚上开一个。

产量能够确保在10000支上下。

  2、质量方面,小管出现质返损比较多,原因是小管市场需求量比较大,车间开启了4个镀膜机应急,临时改装拼凑了小管转架,出现上下高度不一,颜色不一致和圆头划膜的现象居多。

在生产中改造,我们协同机加工又加工了150个小管管托。

现此现象已经解决。

  3、出现质返损比较大的原因还有外管脏的现象,主要是由于处理北厂积压管和改制管,利用近1周时间车间已经处理完毕。

  4、排气工序出现杀尖内吸的现象比较多,主要原因是由于前道工序结尾机不同于手工接尾,较粗,致使排气工序出现操作难度较大。

  此种现象我们解决起来也确实有一定难度,因为圆排振动量较大。

车间也一直未停止试验,我们也在寻求拉封机与圆排的最佳结合点。

  5、车间出现在镀膜工序的过程损比较大,原因出在装管车及潜送线上。

首先现有内管装管车需要改造,计划已经提报,10月15日,加工件能够到位。

现在每班车间镀膜工序的过程损内管要在200支上下,按成本价3元一支计算,就要1200元,一个月下来就要36000元,所以此问题需尽快解决。

  6、车间出现在封口工序的过程损是由于遣送线造成的,前期外管遣送线在拐弯处,厂家采用定向旋转轮强制小车拐弯,致使小车车轮的橡胶层与轮体分离,这样一来,小车在运行过程中就会出现颠簸。

  致使内外套管之间互相撞击,造成破损。

现车间已经将定向轮取消,在小车拐弯处加装盖板,此种现象已经解决,但小车车轮得急需更换,考虑设备未验收,车轮问题是否由厂家协调购买。

  7、清洗机连续运转近1个月以来,出现问题及时解决,现在存在的问题主要是门隔断层出现错位,厂家改造的轮安装后,效果不明显。

还有安装的车轮运行轨道槽,自动注水的效果不明显,现车轮出现了一只断裂的现象。

整体来看清洗机大的问题已经没有,主要还是门升问题急需解决。

  8、工艺性能方面,

  8、9月份车间合格率分别为xx和xx。

下一步我们将继续努力。

  9、车间6s管理,这段时间确实有些欠缺。

不讲理由,今后加强。

  10、下一步,我们本月要进行人员整合在产量方面有所增长,要力争日产保13000,突破14000,靠近15000。

  11、连镀生产线调试完毕后,我们将按现有的工艺思路调整一套性能优良的工艺参数。

  12、6S管理我们将继续加强。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 简洁抽象

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1