徐州电厂#3机修解体报告.docx
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徐州电厂#3机修解体报告
#3机组A级检修
解体分析报告
(汽机本体专业)
编制:
路少刚
审核:
批准:
山东电建建设集团公司
二〇一二年十月十一日
目录
一、检修项目开工情况简述……………………………………………………………2
二、汽机修前主要技术数据测量记录及设备状态检查……………………3
三、汽轮机解体中发现的主要问题及处理意见………………………………6
四、主要检修记录汇总…………………………………………………14
一、检修项目开工情况简述
徐州彭城发电有限公司302A修工作于2012年9月30日开始,至2012年10月15日主要设备解体工作已基本结束。
汽轮机本体检修目前已完成的项目主要有:
高中、低压缸内、外上缸以及隔板、持环解体吊出;#1-#6轴承、推力轴承解体;高低、低发对轮修前对轮中心测量;高低压缸通流部分间隙、轴封间隙以及转子弯曲和轮盘飘偏、转子扬度等数据的测量、发电机抽转子,配汽机构各部件解体;已进入下一阶段主要为内部套清理检查及汽缸严密性检查阶段。
质检点验收情况:
质检点
验收情况
H点(个)
完成
W点(个)
完成
二、汽机修前主要技术数据测量记录及设备状态检查
1、修前轴系中心:
高、低压转子对轮中心:
百分表针指高压转子
低发对轮中心:
百分表针指低压转子联轴器
结论:
高压转子中心低0.245mm,高压转子偏左0.045mm;下张口0.215mm,右侧张口0.035mm。
结论:
低发联轴器高度差为零mm,低压转子偏左0.16mm;下张口为0.215左侧张口0.02mm。
设计值:
2、轴系扬度:
+表示前扬,—表示后扬,单位:
mm
轴承编号
测量状态
#1
#2
#3
#4
修前值
+0.63
+0.235
+0.10
-0.25
3、推力间隙测量:
名称
标准值
实测值
修前值
0.25-0.38mm
0.38mm
4、高压外缸严密性检查:
高压外缸自由状态下最大间隙为0.75mm,热紧1/3螺栓后间隙消除。
5、低压缸通流间隙检查:
将低压转子定位在设计K值,测量轴向通流间隙,基本上在设计范围内,部分间隙超标,但超标值均在±10%范围内,因各级数值不一,详见记录卡。
低压缸径向左右间隙与设计值偏差较大,且发现两侧间隙不均匀,左侧明显大于右侧,本次检修进行调整。
6、紧固件检查:
汽轮机检修过程中未发现紧固件松动、缺失,保险完好;拆卸过程中部分螺栓丝扣咬死,破坏割除。
7、对高低压转子对轮晃度、瓢偏、大轴弯曲等数据进行测量均符合要求,具体数据详见检修记录卡。
8、高中压外缸揭开后,检查其结合面,无明显漏汽冲刷痕迹。
高压内缸、中压内缸揭开后,检查结合面,无明显漏汽冲刷痕迹;高中压端部汽封处无明显漏汽冲刷痕迹。
检查发现低压缸电端、调端上半持环夹杂有金属异物。
9、肉眼检查转子、隔板静叶有轻微锈蚀,同时普遍存在较严重的结垢现象,本次检修进行喷砂除垢。
三、解体过程中发现的问题及处理方案
1.问题描述:
高压外缸中分面螺栓拆除时有一颗与螺母(左侧从前往后第#26)咬死,经电厂同意气割破坏割除。
处理建议:
更换备品。
2.问题描述:
低压缸短节与连通管接口法兰,拆除时有一颗螺栓与螺母咬死,经电厂同意气割破坏割除。
处理建议:
更换备品。
3、问题描述:
低压内缸持环2只内六方螺母拆卸时滑丝,经电厂同意气割破坏割除。
处理建议:
更换备品。
4.问题描述:
低压缸解体时发现#6隔板套汽端、励端左右中分面螺栓各少1支。
处理建议:
本次检修补齐。
5.问题描述:
发电机转子励端轴颈有18道不同程度整圈磨损沟痕。
处理建议:
对磨损部位进行微弧冷焊,并用砂带抛光打磨。
6.问题描述:
低压调6、7和低压电6、7隔板静叶片出现不同程度裂纹,严重影响机组安全运行。
处理建议:
对缺陷部位进行打磨,打磨后根据裂纹深度按照上汽厂焊接方案进行补焊,焊后着色无裂纹。
7.问题描述:
低压持环,解体发现汽封齿有不同程度磨损、卷边,变形现象。
处理建议:
对磨损严重的汽封块进行更换,并且按照设计值汽封间隙值进行调整,使之热效率及安全性达到理想效果。
8.问题描述:
发电机汽端、励端#5、6#、7#轴瓦出现多处不同程度缺陷。
轴瓦表面钨金脱落、轴瓦磨损严重、隆起高点。
处理意见:
返厂处理。
9.问题描述:
低压缸持环静叶根部多处出现不同程度划痕。
10、问题描述:
推力瓦块测温线(1根)断裂,进行更换。
12、发电机内定子检查情况:
端部:
定子端部环氧树脂脱落2处汽侧绑线松动一处
励磁侧塑料管接头绑线脱开一处
塑料管接头松动(励端、汽端均有多处不同程度松动)
线圈内发现异物一处线圈绑线松动一处
13、槽楔之间绝缘板有多处松动和凸起(15处)
汽端铁芯绝缘层脱落
14、励端定子冷却水管法兰螺栓松动
15、低压转子电、调端第六级动叶叶顶蜂窝汽封水蚀严重,无法起到涡流和屏障作用,为减少漏汽损失,建议尽快联系更换。
16、调速汽门部分
16.1油动机返厂检修
16.2汽门已全部拆卸完毕。
四、主要检修记录汇总