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力控尺寸检测报告

科信学院

课程设计说明书

(2014/2015学年第一学期)

 

课程名称:

测控系统工程设计

题目:

工件尺寸检测单元

专业班级:

学生姓名:

?

学号:

指导教师:

设计周数:

2周

设计成绩:

2015年1月15日

1、

课程设计目的

本设计采用PLC进行编程实现传送带机械手、传送带等元器件协调工作,对工件进行检测。

通过力控设计来监控PLC程序的运作。

2、课程设计正文

2、1课程设计的原始数据和主要任务

本装置集成PLC技术、位置控制、传感器控制、PLC编程、步进电机、电磁阀开关量与时序逻辑控制技术,实现机械对执行机构行程范围内物体抓取、搬运等操作。

工件尺寸检测本体部分包括检测装置、检测台面、90°机械搬运手、传送带4部分组成。

手抓采用气动结构,用电磁阀的得电和失电来控制气缸的动作,从而来控制手抓的张开和加紧。

通过步进电机和手抓的组合来实现实验样件的夹取和搬运等动作。

操作人员可以电脑来给PLC发送各种指令,包括复位、启动、停止,手动控制部分的运动,同时监控模型的实时运行状态,所以运行之前,要保证电脑和PLC之间的通讯正常。

动作要求:

传动带上传感器检测到有工件通过时,阻拦杆放下,拦截,等待机械手搬运。

机械手从传送带上把工件放到工件检测台面,检测台面开始转动,总共四个位置,转到那个位置,那个位置对其工件进行尺寸检测,依次为孔深、直径、高度,对应的数据会传送到力控中,检测完毕,机械手把工件放到传送带上。

2、2技术要求:

(1)、按照动作要求编写plc程序。

(2)、按照设备形状和动作画出监控画面以及动作同步。

(3)、实现力控和plc的通信,达到画面与实际动作同步。

2、3实验原理

当传送带输入端传感器检测到有工件进入时,传送带电机停止运转,传送带气挡阀使工件停在相应位置,机械手一运作,工件送至四工位检测装置,依次对工件进行孔深、直径、高度检测。

完成后机械手在将工件送至传送带,传送带电机开始工作,当传送带输出传感器检测到工件到来时,传送带电机停止运转,机械手二将工件送至下一个传送带。

2、4I/0地址分配表

本实验中用到的机械手包装单元PLC部分输入输出点配置表如下表所示:

PLC硬件地址配置表

项目号

SZBS-Z13020

项目名称

机电一体化制造综合实训系统

单元名称

尺寸检测模块单元

PLC型号

CPU224XP+EM253+EM223+HMI(TPC1062KX)

硬件厂商

西门子昆仑通态

从站号

4

通讯协议

Modbus-RTU

输入点

信号

说明

输入状态

ON

OFF

MSTART

单机启动

有效

无效

>

MSTOP

单机停止

有效

无效

CEMG

紧急停止

有效

无效

M/A

单/联机

有效

无效

PWR-ON

单元启动

有效

无效

1EL+

90°搬运机械手一正向限位机械开关(四工位侧)

有效

无效

1EL-

90°搬运机械手一负向限位机械开关(皮带机侧)

有效

无效

2EL+

90°搬运机械手二正向限位机械开关(下一单元皮带机侧)

有效

无效

2EL-

90°搬运机械手二负向限位开关(本单元皮带机侧)

有效

无效

3ORG

四工位检测装置原点信号光电开关

有效

无效

SEN1

四工位检测装置工件检测光电开关

有效

无效

SEN2

皮带机工件进入对射光电开关

有效

无效

.

SEN3

皮带机工件输出对射光电开关

有效

无效

输出点

信号

说明

输出状态

ON

OFF

1CP

90°搬运机械手一脉冲信号(细分6400)

2CP

90°搬运机械手二脉冲信号(细分6400)

1DIR

90°搬运机械手一脉冲方向信号

有效

无效

2DIR

90°搬运机械手二脉冲方向信号

有效

无效

#

ASTART

联机启动

有效

无效

HLALM

报警指示灯

有效

无效

}

M4

皮带机电机

有效

无效

YV1

90°搬运机械手一垂直升降电磁阀

有效

无效

YV2

90°搬运机械手一手爪电磁阀

有效

无效

YV3

90°搬运机械手二垂直升降电磁阀

有效

无效

YV4

90°搬运机械手二手爪电磁阀

:

有效

无效

YV5

四工位检测装置孔深检测传感器升降电磁阀

有效

无效

YV6

四工位检测装置高度检测传感器升降电磁阀

有效

无效

YV7

外径检测传感器垂直气缸电磁阀

有效

无效

YV8

外径检测传感器手爪气缸电磁阀

有效

无效

YV9

传送带气档电磁阀

有效

无效

AIW0

A+

位移检测传感器电压信号输入

AIW2

B+

位移检测传感器电压信号输入

PCU1

P0

3CP

四工位检测装置旋转料库脉冲信号(细分6400)

P1

3DIR

四工位检测装置旋转料库脉冲方向信号

有效

无效

PIO2

AIW4

A+

位移检测传感器电压信号输入

]

 

PLC程序设计

系统运行画面如下图所示:

组态控制程序:

3.课程设计总结或结论

紧张的一两,奋战的一两,经过和同学的努力虚拟仪器课程设计终于完成了。

通过这两周的课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。

通过这次对数字时钟设计,是我认识到有很多设计理念来源于实际,从中找出最适合的设计方法。

这一周的课程设计,使我在以后的学习和生活上都受益匪浅。

总得说来:

这次课程设计是一次所学知识与实践相结合的体验,也进一步巩固了这学期的学习的有关知识,同时也为以后的工作打下扎实的基础。

指导老师对我们进行了无私的帮助从他们身上学到了很多东西知识,我们从知识上,精神上的丰收更加。

让我知道了学无止境的道理。

我们每一个人永远不能满足于现有的成就,人生就像在爬山,一座山峰的后面还有更高的山峰在等着你。

挫折是一份财富,经历是一份拥有。

这次课程设计必将成为我人生旅途上一个非常美好的回忆!

 

 

5、参考文献

[1]殷洪义主编可编程序控制器选择设计与维护机械工业出版2004年3月

[2]刘志刚主编可编程控制技术与应用冶金工业出版社2011年1月

[3]杨公源黄琦兰可编程控制器应用与实践清华大学出版社2007年

[4]张进秋可编程序控制器的原理及应用实例机械工业出版社2004年

[5]程玉华西门子S7-200工程应用实例分析电子工业出版社2008年

[6]孙华周卫宏监控组态软件及其应用技术哈尔滨工业出版社2005年

 

课程设计

评语

课程设计

成绩

指导教师

(签字)

年月日

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