空气质量连续监测系统现场安装改进.docx

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空气质量连续监测系统现场安装改进

题目:

空气质量连续监测系统的现场安装改进

内容提要:

安装过程中采取了一系列的防水、除湿和加热保温措施,解决了现场采样管路冷凝水的问题,提高了仪器运行可靠性。

主题词:

安装防水除湿加热保温

正文内容:

一、引言

近几年国家环保总局对各城市的空气质量作为重点来抓,并对城市进行环评,还与政府的政绩挂钩,大中城市建议安装4~5套空气质量连续监测系统,小城市和重点县级市安装2套监测系统。

为此我公司为适应和扩大市场,考察了国内外同类产品和市场,决定同日本的知名企业HORIBA合作,主要监测单元采用原装进口,其他配套设备自行研发,这样不但降低了整体的价格,符合了中国市场需求,仪器的可靠性和精确度也得到了保证,还缩短了开发周期,抢先占领了市场,现在我公司已在许多城市安装了该系统,在同行业达到了领先地位。

二、空气质量自动连续监测系统的基本配置如下:

1、大气污染监测仪:

可测量SO2、NOX(NO、NO2)、CO、O3、THC、H2S/NH3、TSP/PM10等,可按用户需要配置,全部由日本HORIBA公司制造。

2、现场校准系统,由多种标准气体、零气发生器、动态校准仪构成。

3、采样系统,使用双层套管的不锈钢管。

安全电压加热,样气滞留时间小于20秒,高度可根据用户现场需要定制。

4、数据采集系统,可实现数据采集、AD转换、与中心站进行数据通讯和自动校对时钟,可形成符合国家要求的各类报表(WORD或EXCEL等格式),

5、气象仪器,气象传感器是高精度、坚固耐用的工业级传感器,可以用于监测、报警和报告。

安装则需将气象支杆架设在屋顶上,用紧固绳固定。

此时在屋顶上还需打一孔将气象传感器电缆引入站房,并在屋面作防水处理。

6、中心站及软件,主要用于远程控制、远程调取子站的各项数据及文档信息,并处理相关数据,生成各种报表及报表文件,打印报表等。

三、空气质量自动连续监测系统现场要求安装在房屋顶部,整体示意图如下,利用标准机柜使各单元合理布局,使整体布局紧凑美观。

图一

四、现象

由于我公司于2001年就开发了空气质量连续监测系统,当时许多现场安装问题无法参照标准,只能靠自己的经验和借鉴国外方案来做,初期运行数据显示还算正常。

随着市场的扩大,销售量增多,仪器运行时间越来越长,许多现场问题都体现出来。

集中表现在南方城市,特别是夏季高温时断问题一并出现。

因为雨水多、湿度大、室外温度高,而室内是按照要求用空调恒温的,这样就使得采样管路与室外温差较大,冷凝水很快形成,时间久了管路就会出现成段的水,这样SO2和NO2就基本被吸附溶解了,监测仪几乎监测不出浓度值,仪器显示为零或负值;同样颗粒物采样管路内壁也出现水珠,表现为浓度值偏高许多,甚至好几倍,采集纸带还经常断裂,使整个系统无法正常运行。

自从我负责整个项目以来,为此问题维修率特别高。

下面是我们重庆一个现场调取的数据表,SO2、NO2几乎测量不出,而PM10已经达到了三级天,而平时是一级天。

五、解决方案

就这一问题开始只是对采样管路进行烘干除水,可是过一时间遇到高温高湿的天气,该现象很快又出现了。

后来经过几种仪器的启发就试着从根本上来解决这个问题。

先后从以下几个方面着手,经过现场加装改进,仪器运行结果比较理想,从新的国家标准出台后,又做了小的修整使符合规定,不影响整套系统的运行和性能。

整个系统的气路和电路示意图如下:

图二

1、缩短气路管线的长度

开始制定安装方案时为了美观管线是从机柜底部走线,后面可以把门关上,长度大概4米。

这样气体滞留时间较长,容易结露。

现在管路走线是直接从采样管到监测仪接嘴,长度大概1.5米,大大缩了样气滞留时间。

同时也符合了国家标准中的线长小于3米。

接线示意图如下(图三):

采样总管机柜

管线监测仪

 

2、对气路管线改用带有加热保温。

现场安装最初直接采用耐腐蚀的聚四氟乙烯管,现在改用带有伴热管带的聚四氟乙烯管,恒温加热为60℃,这样问题立马得到了解决,后来为了符合国标的管路温度要求25℃-50℃而重新选择加热温度为45℃的伴热管带,经测试的数据来看效果还是不错。

3、采样管的加热温度设为50℃

最初安装方案制定加热温度设置为25℃,与空调设置相同温度。

在冬季还可以,因为室外温度较低,起到了加热的作用,气体不会在管路结露。

可是夏季室外温度经常35℃以上,这样就很容易形成冷凝水,时间长了会形成水珠,而SO2、NO2都是及易溶于水的。

将温度设置改为50℃后,样气经过热的管路,再经过较短的管线进入仪器,形成冷凝水的可能性就大大降低了。

4、对PM10采样管加装加热保温装置

加装的加热保温装置示意图(图四)如下:

**==

采样内管

屋顶

加热元件

采样外管

采样仪器

温度控制仪

 

本装置的加热电压采用低电压36V安全加热,即达到了加热的目的,同时又考虑到现场的安全性,而采取了低电压加热,这样大大提高了现场的安全性能。

开始使用时就出现了温度高出了设定温度,后多次调试发现加热单元温度变化太快,温度传感器反馈到温控仪时,已经超出了设定值。

和有经验的老工程师商议采用加装一层保温棉,这样问题立马得到了解决。

这样还有利于温度的控制。

温度由温度控制仪和温度传感器来控制,温度设置为50℃,这样就避免了冷凝水的出现。

5、空调温度设置为30℃

开始安装方案温度设置为25℃,但是在夏季使用证实会出现冷凝水,特别是南方。

温度提高以后,情况大大改善。

这样也符合标准规定的25±5℃。

六、结果和讨论

通过以上措施现场的问题都解决了,并且仪器的其他性能都在正常范围之内,我在重庆改装结束后对仪器进行了一系列的测试,测试要求是按照国家标准《环境空气质量自动连续监测技术规范》规定的项目来测试,各项指标都正常,符合国家规定要求。

测试报告如下:

SO2分析仪漂移测试结果表1

日期:

2006.8.3

测试内容

1h

3h

6h

12h

24h

零漂

0

0.1

0.1

0.5

1.1

标漂(500ppb)

499.8

501.2

502.4

502.7

504.9

规范要求监测仪的零点漂移≤5ppb/24h、量程漂移≤10ppb/24h,该仪器的测试数据与标准浓度值最大的差值为:

零点的差值max=1.1ppb,量程的差值Δmax=4.9ppb都达到了要求。

SO2分析仪线性测试结果表2

日期:

2006.8.5

测试内容

标气浓度

(ppb)

0

100

200

300

400

500

仪器示值

(ppb)

0.2

99.4

200.6

300.9

401.7

502.4

规范要求仪器的线性最大偏差≤5ppb,该次测试数据的最大偏差为2.4ppb也达到了要求之内。

SO2分析仪重复性测试结果表3

日期:

2006.8.7

标气浓度(ppb)

400

400

400

400

400

σ(%)

仪器示值(ppb)

399.6

399.8

401.1

403.1

398.9

0.4

规范要求仪器的重复性≤2%,该次测试偏差为0.4%达到了规定范围之内。

现场对NOX监测仪所做的测试,在精度、线性、重复性等方面都达到了要求,这里就不再列表说明了。

对PM10监测仪也按照规范要求做了流量校准,浓度校准,监测的数据比较平稳,反映了一天的变化,在清晨和傍晚浓度值较高,也符合实际的情况。

下面是调取了江西的一个子站一天的数据:

NO2

SO2

PM10

mg/m3

mg/m3

mg/m3

00:

00:

00

0.037

0.063

0.035

1:

00:

00

0.029

0.053

0.066

2:

00:

00

0.023

0.034

0.062

3:

00:

00

0.021

0.036

0.053

4:

00:

00

0.013

0.042

0.058

5:

00:

00

0.015

0.026

0.057

6:

00:

00

0.018

0.037

0.068

7:

00:

00

0.023

0.048

0.101

8:

00:

00

0.021

0.079

0.115

9:

00:

00

0.027

0.094

0.082

10:

00:

00

0.016

0.041

0.061

11:

00:

00

0.015

0.038

0.046

12:

00:

00

0.013

0.028

0.044

13:

00:

00

0.014

0.025

0.051

14:

00:

00

0.015

0.023

0.043

15:

00:

00

0.017

0.022

0.063

16:

00:

00

0.018

0.041

0.052

17:

00:

00

0.022

0.041

0.073

18:

00:

00

0.028

0.063

0.083

19:

00:

00

0.034

0.103

0.103

20:

00:

00

0.043

0.143

0.074

21:

00:

00

0.041

0.057

0.051

22:

00:

00

0.039

0.055

0.042

23:

00:

00

0.042

0.071

0.038

从调取的数据可以看出,一系列的措施起到了作用,从江西南昌、重庆等六个现场的跟踪调查和用户反馈,以及我们在单位调取的数据表明没有出现过类似的情况。

这个方案还得到了公司领导的肯定和奖励,解决问题的同时也体现了自己的价值,学以致用。

我也希望能和更多的技术人员交流,探讨更多更深的技术问题,使自己的知识面更开阔。

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