皮带机大修技术方案.docx
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皮带机大修技术方案
皮带机大修技术方案
编制:
审核:
审定:
批准:
燃环部
2011/09/28
一、7A7B皮带机简介及现状
**电厂一期输煤专业7A7B皮带机,由中南设计院设计,安徽盛运公司制造,河南火一安装,2009年7月投产。
皮带宽度:
1400mm;出力:
1000t/h;带速:
2.5m/s。
该皮带机设计的机长6米,回程皮带长22米,驱动装置为KA107DV225S4三合一传动装置,上支承托辊为35度槽角。
7A7B皮带机运行中存在如下主要问题:
1)7A7B皮带机作业环境恶劣,皮带短,安装时相对偏差较大,经测量实际安装机长为5.5米,与6.0米设计值相比,偏差0.5米。
造成清扫器的安装空间窄小。
安装偏差大,清扫器的清扫效果不佳。
滚筒下有很多积煤。
需更换清扫器并调整安装位置来加强清扫效果。
2)由于上支承托辊为35度槽角,加上皮带较短,从35度槽角托辊到0度角滚筒之间无过渡,造成7A7B皮带机的皮带在此区域,极易发生撕扯作用,产生起层。
需改用槽角较小的托辊。
3)7A7B皮带机的上调心托辊为LSZS型锥形上调心托辊,存在机架强度不足,小轮被磨平等通病,目前基本失去调偏作用。
需换用MTS型可逆自动上调心托辊或换用DTLS型自动上调心托辊。
4)安装时落煤点不正,造成皮带跑偏严重,一方面皮带发生撕边现象,另一方面撒煤严重。
为了不撒煤,煤量一般控制于550-600吨/小时,离设计值1000吨/小时有较大的差距。
造成运行时间加长,设备的磨损加剧。
需利用大修对此进行综合治理,加焊调整板来调整落煤点的位置。
同时7A7B皮带机的缓冲床槽角为35度,因皮带短,带载运行时皮带缓冲床无接触,加剧了皮带的跑偏效果。
需改用可变槽角缓冲床。
5)7A7B皮带机未设计除尘器,因导料槽破损、皮带跑偏、以及挡煤胶破损等原因,造成此处的粉尘浓度极大。
漏煤漏粉十分严重,人基本上无法在此环境中工作。
6)7A7B皮带机均发生过卡物事件,皮带的接头存在开胶和起层现象,开胶面积约为120MM*180MM。
分层情况很严重,皮带两边均有约400MM宽的分层区域,且受水腐蚀厉害,皮带的弹性变差,所能承受的张力变小。
有可能发生拉断皮带。
输送带厂家建议更换皮带。