低压缸扣缸报告.docx
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低压缸扣缸报告
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
信阳华豫电厂#1机组A级检修:
工程项目
单项名称:
#1汽轮机本体低压缸检修
检修单位:
河南第一火电建设公司
检修项目负责人:
范成刚
批准人
2013年月日
设备部
日月2013年
设备部专业负责人
日月2013年
监理
日年月2013
检修专业负责人
日月年2013
编写人
日2013年月
权限人
名签
签字人意见
签字日期
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
信阳华豫电厂汽轮机机组系东方汽轮机厂生产的D300K-B00003AZM型机组。
本次检修检修等级A级。
机组于2013年10月20日正式开始A级检修,低压缸检修工作从25日正式开始,经过25天的精细检修,已具备回装条件,现申请低压缸回装验收,请监理公司和设备部验收批准。
现就低压缸扣缸资料汇报如下,本报告共分八个部分:
第一部分:
设备简介及高中压缸检修项目完成情况
第二部分:
修前状况和检修中发现主要问题及对策
第三部分:
汽缸、隔板及轴封检修情况及数据
第四部分:
转子检修情况及数据
第五部分:
遗留问题原因论述
第六部分:
汽轮机扣盖前自检情况
第七部分:
扣缸组织机构
第八部分:
扣缸安全技术措施
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
第一部分:
设备简介及高中压缸检修项目完成情况
一、本次低压缸A级检修安排:
信阳华豫电厂#1机组A级检修计划检修时间为2013年10月20日-—12月5日,预定基本工期为55天。
按预定#1机组2013年10月20日正式开始检修,低压缸于10月25日停盘车,10月25日汽机本体低压缸检修工作全面展开。
截止到11月19日,汽机本体低压部分的检查修理工作已经结束,已具备扣缸条件。
二、#1汽轮机主要设计规范:
序序名称参数(规范)
参数(名称规范)
号号额定热耗141型号D300K-B00003AZM
型式152临界转速额定功率316(一阶)17最大功率4
185主蒸汽压力临界转速(二阶)619再热压力
1调节×20主蒸汽温度87压力(高压缸)
通流级数再热温度2186级(中压缸)
222背压9×6(低压缸)
配汽方式转速2310
转向1124汽封系统
回热抽汽12叶片高度25
东方汽轮机厂制造厂给水温度13
26
三、汽轮机本体低压缸主要检修项目:
1、低压缸连通管保温拆装
2、连通法兰、螺栓检修
3、低压连通管拆装
4、低压缸解体
5、汽缸、分流环、隔板、隔板套、轴封清理检查
6、螺栓、定位销全部拆出清理
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
8、清理汽缸结合面,测量纵横向水平,汽缸严密性试验
9、低压隔板套、隔板检修,汽封间隙调整
10、低压轴封套及轴封检修
11、低压通流部分间隙测量调整
12、滑销系统检修
13、汽缸测量元件拆装,配合热工
14、低压缸组装、导汽管、连通管组装
15、缺陷消除
以上检修项目已全部完成,具备扣缸条件。
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
第二部分:
修前状况和检修中发现主要问题及对策
一、修前状况
#1汽轮机停运前,低压缸运行状况基本良好,汽缸无明显泄漏问题。
二、检修中发现的主要问题及处理情况:
1、低压内缸中分面少一个定位销。
处理方法:
回装时补装。
2、低压缸正向第三级、反向第五级隔板变形严重。
处理情况:
对隔板中分面进行研磨。
3、低压前后轴封体中分面有汽流冲刷的痕迹。
处理情况:
补焊并研磨。
三、扣缸后需完成的工作:
根据东方汽轮机厂的安装工艺要求,低压部分工作要在扣盖后进行,具体如下:
1、低压转子对油档洼窝最终找正调整;
2、#3、4轴承顶隙和紧力测量(最终);
3、连通管的装复;
4、低压缸前后轴承座的清理与验收及装复;
5、高中压转子与低压转子全实缸中心最终复测;
6、低压转子与发电机转子中心调整。
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
第三部分:
汽缸、隔板及轴封检修情况及数据
1、主要检修内容
1.1通流部分间隙调整:
测量叶顶汽封、轴封、隔板汽封间隙,按照厂家给定的标准,进行通流部分调整。
1.2检查汽缸、隔板、汽封套结合面间隙:
解体汽缸各部件,宏观检查无异常,清理打磨,测量汽缸水平,空扣上缸检查低压内缸及低压缸隔板水平结合面接触情况,保证其水平结合面在合格范围。
1.3清扫打磨各级动静叶片上的锈垢,对存在的积垢进行清理,宏观及金相检查无异常;
1.4汽封解体后对所有汽封块、汽封体槽道进行清扫,测量调整各部间隙;
1.5清扫打磨隔板和汽封体,宏观及金相检查无异常;在各部下半入缸,测量隔板、汽封套洼窝中心,调整各级隔板汽封洼窝中心;
2、检修记录
详见检修记录表
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸修前通流部分间隙测量记录
级次
符号
设计值
实测值
最大
最小
左
右
正向第1级
A
9
7
8.75
8.6
B
9.5
6.5
8.95
8.9
正向第2级
A
10.05
7.4
8.4
8.3
B
9.5
6.2
8.2
8.3
正向第3级
A
9.5
6.7
7.3
7.25
B
9.8
6.4
6.5
6.4
4级正向第
A
11.4
8.6
8.85
8.9
B
16.6
13.3
14.4
14.2
5级正向第
A
11.3
8.5
10.7
10.85
B
16.6
13.1
14.3
14.3
6级正向第
A
B
26.5
23.5
23.8
23.85
反向第1级
A
13.8
12.4
13
13.08
B
16.8
15.2
17.1
17.57
级反向第2
A
17.8
15.4
16.25
16.35
B
17.2
14.4
16.75
16.9
级反向第3
A
17.3
14.9
16.20
16.4
B
17.6
14.7
16.5
16.5
4级反向第
A
17.1
14.9
16
16.15
B
21.5
18.7
20
21.5
级反向第5
A
21.1
18.9
18.9
18.15
B
26.6
23.6
24.9
25
级反向第6
A
B
26.3
23.8
24.4
24.35
说明:
1、在汽缸下半中分面处测量各部间隙;
2、测量时相当于转子处于工作位置;
3、A代表叶顶处轴向间隙,B代表叶根处轴向间隙
4、以上测量单位均为mm。
测量
谢建昌
录记
赵俊涛
日18月11年2013
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压隔板汽封径向间隙修后
单位:
mm
高中压隔板汽封汽电机机侧侧
级数
T
周圈总间隙
上
左下
右
设计值
实测值
设计值
设计值实测值
实测值
设计值
实测值
级反向第6
0.95-1.35
1.0
0.95-1.35
0.95-1.351.05
1.05
0.95-1.35
1.05
0.35
反向第5级
0.95-1.35
1.05
0.95-1.35
1.00.95-1.35
1.0
0.95-1.35
1.0
0.42
级反向第4
0.95-1.35
1.1
0.95-1.35
0.95-1.351.05
1.05
0.95-1.35
1.05
0.45
3级反向第
0.95-1.35
1.05
0.95-1.35
0.95-1.351.0
1.0
0.95-1.35
1.0
0.48
级2反向第
0.95-1.35
1.1
0.95-1.35
0.95-1.351.05
1.05
0.95-1.35
1.05
0.42
反向第1级
0.95-1.35
1.1
0.95-1.35
1.00.95-1.35
1.0
0.95-1.35
1.0
0.36
级1正向第
0.95-1.35
1.0
0.95-1.35
1.00.95-1.35
1.0
0.95-1.35
1.0
0.35
正向第2级
0.95-1.35
1.05
0.95-1.35
0.95-1.351.0
1.0
0.95-1.35
1.0
0.40
3正向第级
0.95-1.35
1.0
0.95-1.35
0.95-1.351.05
1.05
0.95-1.35
1.05
0.30
正向第4级
0.95-1.35
1.05
0.95-1.35
0.95-1.351.05
1.05
0.95-1.35
1.05
0.38
正向第5级
0.95-1.35
1.05
0.95-1.35
0.95-1.351.0
1.0
0.95-1.35
1.0
0.45
级正向第6
0.95-1.35
1.1
0.95-1.35
1.050.95-1.35
1.05
0.95-1.35
1.05
0.50
测量
谢建昌
记录
崔大刚
日期
2013.11.18
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压轴封径向间隙修后
单位:
mm
1、3号轴封,2号轴封1#4#汽封圈2号轴封5#汽封圈电汽机机侧侧电汽机机侧侧
轴封
T
上
下
左
右
设计值
实测值
实测值设计值
设计值
实测值
设计值
实测值
周圈间隙
低压前轴封
1
0.4-0.75
0.5
0.50.4-0.75
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.35
2
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.38
3
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.40
4
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.30
5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.38
低压后轴封
1
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.45
0.4-0.75
0.45
0.4-0.75
0.45
0.45
2
0.4-0.75
0.5
0.450.4-0.75
0.4-0.75
0.45
0.4-0.75
0.45
0.40
3
0.4-0.75
0.5
0.450.4-0.75
0.4-0.75
0.45
0.4-0.75
0.45
0.36
4
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.75
0.5
0.42
5
0.4-0.75
0.5
0.4-0.750.45
0.4-0.75
0.45
0.4-0.75
0.45
0.5
说明:
排序为从前至后。
测量
赵俊涛
记录
崔大刚
日期
2013.11.18
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸隔板洼窝中心(修后).
1、修前测量隔板洼窝中心数据:
位置左侧下部右侧位置左侧下部右侧
级数级数CCABBA
18.416.8815.6反六14.9515.62正三17.05
16.56正四反五15.615.716.816.5516.6
16.1815.7正五1617.86反四16.615.5
14.5616.315.75正六反三16.71616.2
反二15.25
16.85
16.44
反一
16.32
17.65
14.65
正一15.8
正二16.45
16.3
2、修后测量隔板洼窝中心数据:
位置左侧下部右侧位置左侧下部右侧
级数级数CBACBA
15.915.851616.2515.8反六15.8正三16.216.316.216正四16.116.15反五16正五15.615.8反四15.416.116.2
16反三16.1515.916.251616.05正六反二15.9
15.95
15.85
反一
15.5
15.5
15.6
正一.
测量
赵俊涛
记录
谢建昌
日期
2013.11.13
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸隔板底部键间隙测量
方向高中压缸隔板底部键间隙测量级数键宽槽宽间隙
0.0550.05反六500.0550.1550.2反五
0.0450.1反四50.06
0.06反三5050.06
0.1050.1反二50.2
反一0.0550.0550.1正一0.0450.1正二50.6
0.0550.0550正三
0.0550正四50.05
0.0450.1正五50.06
0.04
正六50.02
50.06
测量
刘亚辉
记录
王照攀
日期
2013.11.9
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸隔板挂耳反压间隙测量
单位:
mm
级数反六反五反四反三反二反一正一正二正三正四正五正六
左
右
0.45
0.40
0.48
0.45
0.35
0.30
0.40
0.42
0.38
0.44
0.45
0.50
0.43
0.36
0.50
0.38
0.41
0.44
0.52
0.47
0.44
0.45
0.50
0.50
百分表量具.
测量
刘亚辉
记录
王照攀
2013年11月9日
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸水平扬度测量
测量
刘亚辉
记录
王照攀
日期
2013.11.9
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸严密性试验测量(未紧螺栓)
测量
刘亚辉
记录
王照攀
日期
2013.11.9
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压缸严密性试验测量(紧1/3螺栓)
测量
刘亚辉
记录
王照攀
日期
2013.11.9
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告
第四部分:
转子检修情况及数
、主要检修内
1.转
1.1.清理打磨转子各部,宏观及金相检查叶片无异常现象,各平衡块无松动、损伤现象
1.1.用细砂纸抛#轴颈,测量椭圆度、不柱度
1.1.转子入缸,测量各部晃度、瓢偏
1.1.打磨修复对轮螺栓孔,用油石修磨对轮端面及止口
1.1.清理动叶片锈垢,检查无腐蚀情况
1.1.检查动叶拉筋,无异常
1.轴
1.2.解体清理各轴瓦,检查垫铁接触情况,研磨垫铁接触符合要求
1.2.金相检查乌金脱胎情况
1.2.解体清理轴承箱各浮动油档,测量各部间隙
1.2.轴承箱检查清理
检修数据见以下各表
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
高中压转子与低压转子联轴器全实缸中心修前
单位:
mm
第一遍
设计要求:
圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。
测量结果:
低轮高0.405mm,低轮偏左0.125mm,左张口0.09mm,下张口0.16mm
说明:
圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。
找中心卡子在高中压对轮上。
测量
赵浩军
记录
谢建昌
日期
2013.10.25
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
高中压转子与A低压转子联轴器全实缸中心修前
单位:
mm
第二遍
设计要求:
圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。
测量结果:
低轮高0.40mm,低轮偏左0.12mm,左张口0.1025mm,下张口0.,1675mm
说明:
圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。
找中心卡子在高中压对轮上。
测量
赵浩军
记录
谢建昌
日期
2013.10.25
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
检修记录(检修记录)
高中压转子与低压转子联轴器半实缸中心修前
单位:
mm
设计要求:
圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。
测量结果:
低轮高0.395mm低轮偏左0.035mm左张口0.085mm下张口0.175mm
说明:
1、方向为站在机头向后看。
2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。
3、找中心卡子在高压对轮上。
测量
周菊生
记录
常树栋
日期
2013.10.30
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
检修记录(检修记录)
高中压转子与低压转子联轴器半实缸中心修后
单位:
mm
设计要求:
圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。
测量结果:
低轮低0.045mm低轮偏右0.055mm左张口0.00875mm上张口0.03625mm
说明:
1、方向为站在机头向后看。
2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。
3、找中心卡子在高压对轮上。
测量
王高升
记录
周菊生
日期
2013.11.16
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
检修记录(检修记录)
高中压转子与低压转子联轴器全实缸中心修后
单位:
mm
设计要求:
圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。
测量结果:
低轮低0.075mm低轮偏右0.025mm左张口0.01625mm上张口0.02625mm
说明:
1、方向为站在机头向后看。
2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。
3、找中心卡子在高压对轮上。
测量
王高升
记录
周菊生
日期
2013.11.16
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
高中压转子与低压转子联轴器同心度修前
单位:
mm
测量结果:
单轮最大晃度0.04mm,两轮组合最大晃度0.04mm
测量
庞进亭
记录
郭恩虎
日期
2013.10.25
信阳华豫2×300MW机组#1机A修
扣缸报告(检修记录)
低压转子与发电机转子联轴器同心度修前
单位:
mm
测量结果:
单轮最大晃度0.05mm,两轮组合最大晃度0.05mm
测量
庞进亭
记录
郭恩虎
日期
2013.