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低压缸扣缸报告.docx

低压缸扣缸报告

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

信阳华豫电厂#1机组A级检修:

工程项目

单项名称:

#1汽轮机本体低压缸检修

检修单位:

河南第一火电建设公司

检修项目负责人:

范成刚

批准人

2013年月日

设备部

日月2013年

设备部专业负责人

日月2013年

监理

日年月2013

检修专业负责人

日月年2013

编写人

日2013年月

权限人

名签

签字人意见

签字日期

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

信阳华豫电厂汽轮机机组系东方汽轮机厂生产的D300K-B00003AZM型机组。

本次检修检修等级A级。

机组于2013年10月20日正式开始A级检修,低压缸检修工作从25日正式开始,经过25天的精细检修,已具备回装条件,现申请低压缸回装验收,请监理公司和设备部验收批准。

现就低压缸扣缸资料汇报如下,本报告共分八个部分:

第一部分:

设备简介及高中压缸检修项目完成情况

第二部分:

修前状况和检修中发现主要问题及对策

第三部分:

汽缸、隔板及轴封检修情况及数据

第四部分:

转子检修情况及数据

第五部分:

遗留问题原因论述

第六部分:

汽轮机扣盖前自检情况

第七部分:

扣缸组织机构

第八部分:

扣缸安全技术措施

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

第一部分:

设备简介及高中压缸检修项目完成情况

一、本次低压缸A级检修安排:

信阳华豫电厂#1机组A级检修计划检修时间为2013年10月20日-—12月5日,预定基本工期为55天。

按预定#1机组2013年10月20日正式开始检修,低压缸于10月25日停盘车,10月25日汽机本体低压缸检修工作全面展开。

截止到11月19日,汽机本体低压部分的检查修理工作已经结束,已具备扣缸条件。

二、#1汽轮机主要设计规范:

序序名称参数(规范)

参数(名称规范)

号号额定热耗141型号D300K-B00003AZM

型式152临界转速额定功率316(一阶)17最大功率4

185主蒸汽压力临界转速(二阶)619再热压力

1调节×20主蒸汽温度87压力(高压缸)

通流级数再热温度2186级(中压缸)

222背压9×6(低压缸)

配汽方式转速2310

转向1124汽封系统

回热抽汽12叶片高度25

东方汽轮机厂制造厂给水温度13

26

三、汽轮机本体低压缸主要检修项目:

1、低压缸连通管保温拆装

2、连通法兰、螺栓检修

3、低压连通管拆装

4、低压缸解体

5、汽缸、分流环、隔板、隔板套、轴封清理检查

6、螺栓、定位销全部拆出清理

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

8、清理汽缸结合面,测量纵横向水平,汽缸严密性试验

9、低压隔板套、隔板检修,汽封间隙调整

10、低压轴封套及轴封检修

11、低压通流部分间隙测量调整

12、滑销系统检修

13、汽缸测量元件拆装,配合热工

14、低压缸组装、导汽管、连通管组装

15、缺陷消除

以上检修项目已全部完成,具备扣缸条件。

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

第二部分:

修前状况和检修中发现主要问题及对策

一、修前状况

#1汽轮机停运前,低压缸运行状况基本良好,汽缸无明显泄漏问题。

二、检修中发现的主要问题及处理情况:

1、低压内缸中分面少一个定位销。

处理方法:

回装时补装。

2、低压缸正向第三级、反向第五级隔板变形严重。

处理情况:

对隔板中分面进行研磨。

3、低压前后轴封体中分面有汽流冲刷的痕迹。

处理情况:

补焊并研磨。

三、扣缸后需完成的工作:

根据东方汽轮机厂的安装工艺要求,低压部分工作要在扣盖后进行,具体如下:

1、低压转子对油档洼窝最终找正调整;

2、#3、4轴承顶隙和紧力测量(最终);

3、连通管的装复;

4、低压缸前后轴承座的清理与验收及装复;

5、高中压转子与低压转子全实缸中心最终复测;

6、低压转子与发电机转子中心调整。

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

第三部分:

汽缸、隔板及轴封检修情况及数据

1、主要检修内容

1.1通流部分间隙调整:

测量叶顶汽封、轴封、隔板汽封间隙,按照厂家给定的标准,进行通流部分调整。

1.2检查汽缸、隔板、汽封套结合面间隙:

解体汽缸各部件,宏观检查无异常,清理打磨,测量汽缸水平,空扣上缸检查低压内缸及低压缸隔板水平结合面接触情况,保证其水平结合面在合格范围。

1.3清扫打磨各级动静叶片上的锈垢,对存在的积垢进行清理,宏观及金相检查无异常;

1.4汽封解体后对所有汽封块、汽封体槽道进行清扫,测量调整各部间隙;

1.5清扫打磨隔板和汽封体,宏观及金相检查无异常;在各部下半入缸,测量隔板、汽封套洼窝中心,调整各级隔板汽封洼窝中心;

2、检修记录

详见检修记录表

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸修前通流部分间隙测量记录

级次

符号

设计值

实测值

最大

最小

正向第1级

A

9

7

8.75

8.6

B

9.5

6.5

8.95

8.9

正向第2级

A

10.05

7.4

8.4

8.3

B

9.5

6.2

8.2

8.3

正向第3级

A

9.5

6.7

7.3

7.25

B

9.8

6.4

6.5

6.4

4级正向第

A

11.4

8.6

8.85

8.9

B

16.6

13.3

14.4

14.2

5级正向第

A

11.3

8.5

10.7

10.85

B

16.6

13.1

14.3

14.3

6级正向第

A

B

26.5

23.5

23.8

23.85

反向第1级

A

13.8

12.4

13

13.08

B

16.8

15.2

17.1

17.57

级反向第2

A

17.8

15.4

16.25

16.35

B

17.2

14.4

16.75

16.9

级反向第3

A

17.3

14.9

16.20

16.4

B

17.6

14.7

16.5

16.5

4级反向第

A

17.1

14.9

16

16.15

B

21.5

18.7

20

21.5

级反向第5

A

21.1

18.9

18.9

18.15

B

26.6

23.6

24.9

25

级反向第6

A

B

26.3

23.8

24.4

24.35

说明:

1、在汽缸下半中分面处测量各部间隙;

2、测量时相当于转子处于工作位置;

3、A代表叶顶处轴向间隙,B代表叶根处轴向间隙

4、以上测量单位均为mm。

测量

谢建昌

录记

赵俊涛

日18月11年2013

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压隔板汽封径向间隙修后

单位:

mm

高中压隔板汽封汽电机机侧侧

级数

T

周圈总间隙

左下

设计值

实测值

设计值

设计值实测值

实测值

设计值

实测值

级反向第6

0.95-1.35

1.0

0.95-1.35

0.95-1.351.05

1.05

0.95-1.35

1.05

0.35

反向第5级

0.95-1.35

1.05

0.95-1.35

1.00.95-1.35

1.0

0.95-1.35

1.0

0.42

级反向第4

0.95-1.35

1.1

0.95-1.35

0.95-1.351.05

1.05

0.95-1.35

1.05

0.45

3级反向第

0.95-1.35

1.05

0.95-1.35

0.95-1.351.0

1.0

0.95-1.35

1.0

0.48

级2反向第

0.95-1.35

1.1

0.95-1.35

0.95-1.351.05

1.05

0.95-1.35

1.05

0.42

反向第1级

0.95-1.35

1.1

0.95-1.35

1.00.95-1.35

1.0

0.95-1.35

1.0

0.36

级1正向第

0.95-1.35

1.0

0.95-1.35

1.00.95-1.35

1.0

0.95-1.35

1.0

0.35

正向第2级

0.95-1.35

1.05

0.95-1.35

0.95-1.351.0

1.0

0.95-1.35

1.0

0.40

3正向第级

0.95-1.35

1.0

0.95-1.35

0.95-1.351.05

1.05

0.95-1.35

1.05

0.30

正向第4级

0.95-1.35

1.05

0.95-1.35

0.95-1.351.05

1.05

0.95-1.35

1.05

0.38

正向第5级

0.95-1.35

1.05

0.95-1.35

0.95-1.351.0

1.0

0.95-1.35

1.0

0.45

级正向第6

0.95-1.35

1.1

0.95-1.35

1.050.95-1.35

1.05

0.95-1.35

1.05

0.50

测量

谢建昌

记录

崔大刚

日期

2013.11.18

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压轴封径向间隙修后

单位:

mm

1、3号轴封,2号轴封1#4#汽封圈2号轴封5#汽封圈电汽机机侧侧电汽机机侧侧

轴封

T

设计值

实测值

实测值设计值

设计值

实测值

设计值

实测值

周圈间隙

低压前轴封

1

0.4-0.75

0.5

0.50.4-0.75

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.35

2

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.38

3

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.40

4

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.30

5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.38

低压后轴封

1

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.45

0.4-0.75

0.45

0.4-0.75

0.45

0.45

2

0.4-0.75

0.5

0.450.4-0.75

0.4-0.75

0.45

0.4-0.75

0.45

0.40

3

0.4-0.75

0.5

0.450.4-0.75

0.4-0.75

0.45

0.4-0.75

0.45

0.36

4

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.75

0.5

0.42

5

0.4-0.75

0.5

0.4-0.750.45

0.4-0.75

0.45

0.4-0.75

0.45

0.5

说明:

排序为从前至后。

测量

赵俊涛

记录

崔大刚

日期

2013.11.18

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸隔板洼窝中心(修后).

1、修前测量隔板洼窝中心数据:

位置左侧下部右侧位置左侧下部右侧

级数级数CCABBA

18.416.8815.6反六14.9515.62正三17.05

16.56正四反五15.615.716.816.5516.6

16.1815.7正五1617.86反四16.615.5

14.5616.315.75正六反三16.71616.2

反二15.25

16.85

16.44

反一

16.32

17.65

14.65

正一15.8

正二16.45

16.3

2、修后测量隔板洼窝中心数据:

位置左侧下部右侧位置左侧下部右侧

级数级数CBACBA

15.915.851616.2515.8反六15.8正三16.216.316.216正四16.116.15反五16正五15.615.8反四15.416.116.2

16反三16.1515.916.251616.05正六反二15.9

15.95

15.85

反一

15.5

15.5

15.6

正一.

测量

赵俊涛

记录

谢建昌

日期

2013.11.13

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸隔板底部键间隙测量

方向高中压缸隔板底部键间隙测量级数键宽槽宽间隙

0.0550.05反六500.0550.1550.2反五

0.0450.1反四50.06

0.06反三5050.06

0.1050.1反二50.2

反一0.0550.0550.1正一0.0450.1正二50.6

0.0550.0550正三

0.0550正四50.05

0.0450.1正五50.06

0.04

正六50.02

50.06

测量

刘亚辉

记录

王照攀

日期

2013.11.9

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸隔板挂耳反压间隙测量

单位:

mm

级数反六反五反四反三反二反一正一正二正三正四正五正六

0.45

0.40

0.48

0.45

0.35

0.30

0.40

0.42

0.38

0.44

0.45

0.50

0.43

0.36

0.50

0.38

0.41

0.44

0.52

0.47

0.44

0.45

0.50

0.50

百分表量具.

测量

刘亚辉

记录

王照攀

2013年11月9日

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸水平扬度测量

测量

刘亚辉

记录

王照攀

日期

2013.11.9

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸严密性试验测量(未紧螺栓)

测量

刘亚辉

记录

王照攀

日期

2013.11.9

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压缸严密性试验测量(紧1/3螺栓)

测量

刘亚辉

记录

王照攀

日期

2013.11.9

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告

第四部分:

转子检修情况及数

、主要检修内

1.转

1.1.清理打磨转子各部,宏观及金相检查叶片无异常现象,各平衡块无松动、损伤现象

1.1.用细砂纸抛#轴颈,测量椭圆度、不柱度

1.1.转子入缸,测量各部晃度、瓢偏

1.1.打磨修复对轮螺栓孔,用油石修磨对轮端面及止口

1.1.清理动叶片锈垢,检查无腐蚀情况

1.1.检查动叶拉筋,无异常

1.轴

1.2.解体清理各轴瓦,检查垫铁接触情况,研磨垫铁接触符合要求

1.2.金相检查乌金脱胎情况

1.2.解体清理轴承箱各浮动油档,测量各部间隙

1.2.轴承箱检查清理

检修数据见以下各表

 

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

高中压转子与低压转子联轴器全实缸中心修前

单位:

mm

第一遍

设计要求:

圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。

测量结果:

低轮高0.405mm,低轮偏左0.125mm,左张口0.09mm,下张口0.16mm

说明:

圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。

找中心卡子在高中压对轮上。

测量

赵浩军

记录

谢建昌

日期

2013.10.25

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

高中压转子与A低压转子联轴器全实缸中心修前

单位:

mm

第二遍

设计要求:

圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。

测量结果:

低轮高0.40mm,低轮偏左0.12mm,左张口0.1025mm,下张口0.,1675mm

说明:

圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。

找中心卡子在高中压对轮上。

测量

赵浩军

记录

谢建昌

日期

2013.10.25

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

检修记录(检修记录)

高中压转子与低压转子联轴器半实缸中心修前

单位:

mm

设计要求:

圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。

测量结果:

低轮高0.395mm低轮偏左0.035mm左张口0.085mm下张口0.175mm

说明:

1、方向为站在机头向后看。

2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。

3、找中心卡子在高压对轮上。

测量

周菊生

记录

常树栋

日期

2013.10.30

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

检修记录(检修记录)

高中压转子与低压转子联轴器半实缸中心修后

单位:

mm

设计要求:

圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。

测量结果:

低轮低0.045mm低轮偏右0.055mm左张口0.00875mm上张口0.03625mm

说明:

1、方向为站在机头向后看。

2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。

3、找中心卡子在高压对轮上。

测量

王高升

记录

周菊生

日期

2013.11.16

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

检修记录(检修记录)

高中压转子与低压转子联轴器全实缸中心修后

单位:

mm

设计要求:

圆周差≤0.04mm,端面差≤0.03mm。

测量结果:

低轮低0.075mm低轮偏右0.025mm左张口0.01625mm上张口0.02625mm

说明:

1、方向为站在机头向后看。

2、圆内为端面值,用量块测量,圆外为外圆值,用塞尺+百分表测量。

3、找中心卡子在高压对轮上。

测量

王高升

记录

周菊生

日期

2013.11.16

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

高中压转子与低压转子联轴器同心度修前

单位:

mm

测量结果:

单轮最大晃度0.04mm,两轮组合最大晃度0.04mm

测量

庞进亭

记录

郭恩虎

日期

2013.10.25

信阳华豫2×300MW机组#1机A修

扣缸报告(检修记录)

低压转子与发电机转子联轴器同心度修前

单位:

mm

测量结果:

单轮最大晃度0.05mm,两轮组合最大晃度0.05mm

测量

庞进亭

记录

郭恩虎

日期

2013.

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